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轉(zhuǎn)爐活動煙罩改造 減少活動煙罩漏水

2014-03-18 13:40:13張濤劉春虎張愛華
科技與創(chuàng)新 2014年1期

張濤 劉春虎 張愛華

摘 要:對太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動煙罩冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行改造,直接從發(fā)電廠管網(wǎng)上接進軟水,使其進入75 m3水箱,通過冷卻泵送到活動煙罩,經(jīng)過在活動煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回水箱,完成強制循環(huán)。

關(guān)鍵詞:活動煙罩;漏水;汽化冷卻;強制循環(huán)

中圖分類號:TF341 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)01-0020-02

太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動煙罩冷卻系統(tǒng)采用的是自然循環(huán)方式,由于循環(huán)效果不好,活動煙罩經(jīng)常燒壞、漏水,影響煉鋼生產(chǎn),浪費水資源。為了有效延長活動煙罩的使用壽命,減少檢修時間,提高不銹鋼的產(chǎn)量,增加企業(yè)效益,決定對1#爐活動煙罩循環(huán)系統(tǒng)進行必要的改造。

1 主要設(shè)備組成及工藝介紹

轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)主要由給水箱、給水泵、汽包、煙道、蓄熱器、活動煙罩、一段、二段、三段、四段、末段組成。煙道直徑為2 100 mm,總長約35 m,受熱面積225.2 m2。排管設(shè)計為

Ф38的無縫鋼管,汽包直徑為Ф2 100 mm,長為10 542 mm,工作壓力為2.5 MPa,容積50 m3,蒸汽溫度225 ℃。蓄熱器直徑Ф3 000 mm,長13 172 mm,工作壓力2.5 MPa,容積80 m3。各段為法蘭連接,在一段與二段、二段與三段之間沒有膨脹伸縮節(jié),用以減小由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水或煤氣爆炸時對汽化冷卻煙道造成損壞,同時保證汽化冷卻煙道在運行中自由膨脹。每一段都設(shè)置了下降管和回升管,汽包、下降管、下聯(lián)箱和上升管(即水冷壁)組成一個循環(huán)回路。由于上升管中的水在爐內(nèi)受熱產(chǎn)生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在爐外不受熱,管中是水,其重度大,兩者重度差就產(chǎn)生推動力。水沿下降管向下流動,而汽水混合物則沿上升管向上流動,進入汽包,這樣就形成水的自然循環(huán)流動。汽水混合物進入汽包后進行分離,未汽化的水與給水混合后繼續(xù)參加水循環(huán)從而進行新的循環(huán)。具體情況如圖1所示。

圖1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻工藝圖

2 改造前狀況

活動煙罩也采用自然循環(huán),使用中由于轉(zhuǎn)爐爐口處高溫,煙氣沖刷劇烈、結(jié)渣等原因,煙罩受熱管、集箱容易發(fā)生漏水。在2007年1#爐擴容改造后,由于出鋼方式改為爐口出鋼,漏水問題更加突出,幾乎每隔幾天就出現(xiàn)漏水,每月至少焊煙罩三四次,每次焊接需2~3 h。由于轉(zhuǎn)爐長時間在漏水情況下煉鋼,半年時間就更換了煙罩,但新煙罩仍頻繁漏水,漏水問題已經(jīng)嚴(yán)重影響了不銹鋼線產(chǎn)能釋放和生產(chǎn)安全,也加重了檢修人員負擔(dān),到了必須解決的程度。為解決此問題,嘗試了多種方案均未取得明顯效果。

3 技術(shù)改造方案及措施

通過分析認為,造成活動煙罩頻繁漏水可能有以下幾種原因:①循環(huán)水停滯和倒流。在循環(huán)回路內(nèi)成排的上升管中,由于管壁清潔情況和燃燒室溫度場的分布情況,各根管子會產(chǎn)生受熱偏差。在受熱少的上升管中,汽水混合物的重度大于受熱強的上升管中汽水混合物的重度。因此,在受熱少的管子中流動壓頭就比較小,甚至不能保證足夠快的循環(huán)水流速。如果循環(huán)水流速接近于零,便成為循環(huán)水停滯。②汽水分層。在水平或傾斜度很小的上升管中,當(dāng)其中循環(huán)水流速很低,到0.4 m/s以下時,因重力作用可能發(fā)生管子上部為蒸汽下部為水的“汽水分層”現(xiàn)象。這時,上部管壁便會過熱,導(dǎo)致活動煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。③當(dāng)爐水從汽包進入下降管上口時,流動截面突然縮小,發(fā)生加速流動,因而造成壓力損失。另一種情況是,下降管上部水面形成了漩渦,使一部分蒸汽被吸入下降管,也會形成“汽穴”,從而導(dǎo)致活動煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。

為了改善這種狀況,我們通過比照電爐水冷件原理增加活動煙罩抵抗高溫的能力,從水循環(huán)的根本上改變運行模式,即由汽化自然循環(huán)方式改為強制水冷方式,采用強制循環(huán)。這樣,循環(huán)水停滯和倒流、汽水分層、下降管帶汽的問題就得到了徹底解決。

4 具體方案

從水泵房凈水箱接用軟水,使其通過軟水泵送到活動煙罩,在活動煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回凈水箱完成強制循環(huán)。具體做法是切除原活動煙罩上升管、下降管,從水泵房凈水箱接用軟水,通過軟水泵實現(xiàn)對DN219管道供水210 m3/h,切除原煙罩上升管、下降管,接入循環(huán)軟水,完成循環(huán)。為了保證安全,接進水回水溫度信號引入1#爐操作畫面,并與氧槍聯(lián)鎖。具體情況如圖2所示。

5 效果分析

6 轉(zhuǎn)爐活動煙罩強制循環(huán)系統(tǒng)使用維護規(guī)程

6.1 1#爐活動煙罩水冷系統(tǒng)構(gòu)成

二鋼廠1#爐活動煙罩采用強制水冷循環(huán),與鍋爐系統(tǒng)分離,主要工作流程如圖3所示。

圖3 活動煙罩強制循環(huán)流程圖

凈環(huán)水泵房凈水箱通過水泵將軟水打入活動煙罩,在活動煙罩中升溫2~5 ℃后又返回凈水箱。

6.2 設(shè)備組成

設(shè)備組成:①凈水箱。與供轉(zhuǎn)爐氧槍口、溜槽冷卻水共用2個20 m3凈水箱。②2臺水泵。型號:8sh-6,流量:234 m3/h,揚程:9 m,電機功率:110 kW,額定電流:203 A。③管路。

流量計、溫度取樣、進出口閥門、金屬軟管。④活動煙罩。

6.3 聯(lián)鎖及控制

聯(lián)鎖及控制:①回水溫度高于60 ℃時報警,高于80 ℃時提槍;②水泵房2臺水泵同時停運時提槍;③轉(zhuǎn)爐操作室引入溫度、流量信號,鍋爐操作室引入溫度信號進行監(jiān)控。

6.4 運行規(guī)程

系統(tǒng)安裝有溫度、流量信號,1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室負責(zé)對運行中煙罩溫度、流量信號隨時監(jiān)視,出現(xiàn)異常或報警及時聯(lián)系調(diào)整,具體規(guī)定:①當(dāng)煙罩回水溫度高于50 ℃時,1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室通知水泵房調(diào)整系統(tǒng)。②當(dāng)回水溫度高于60 ℃時,轉(zhuǎn)爐操作室通知調(diào)度室,調(diào)度室通知設(shè)備科專業(yè)員,動力車間主管現(xiàn)場組織檢查處理,對正在吹煉爐次加強監(jiān)視隨時做好停產(chǎn)準(zhǔn)備,吹煉完成后暫停裝爐,等到查明原因后方可生產(chǎn)。③當(dāng)動力水泵房接回水溫度高于50 ℃時通知檢查系統(tǒng),及時調(diào)整回水進入凈水箱和凈環(huán)冷卻水塔比例,加強補水,使系統(tǒng)溫度降低;如果回水溫度與儀表顯示不符,通知電氣車間對溫度取樣及傳輸進行檢查校正。④動力水泵房在運行時,隨時監(jiān)控電流表正常與否(正常運行電流約190~210 A),巡檢水泵聲音正常,無發(fā)熱、漏水等異常,出口壓力穩(wěn)定(0.5~0.6 MPa)。發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整處理,同時對備用泵檢查維護,保證隨時可以啟動。⑤動力鍋爐操作引入溫度信號,監(jiān)盤人員對此信號隨時監(jiān)視,并與氧槍冷卻軟水溫度比對,發(fā)現(xiàn)異常通知水泵房調(diào)整。

轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)前,操作工確認煙罩進回水溫度正常后,方可開始生產(chǎn)。

2臺軟水泵與轉(zhuǎn)爐吹氧聯(lián)鎖,當(dāng)2臺泵全停時,轉(zhuǎn)爐不能吹氧,爐前通知水泵房啟動備用泵,水泵房啟動備用泵并檢查正常運行后與爐前聯(lián)系確認恢復(fù)生產(chǎn)。

〔編輯:吳珍〕

摘 要:對太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動煙罩冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行改造,直接從發(fā)電廠管網(wǎng)上接進軟水,使其進入75 m3水箱,通過冷卻泵送到活動煙罩,經(jīng)過在活動煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回水箱,完成強制循環(huán)。

關(guān)鍵詞:活動煙罩;漏水;汽化冷卻;強制循環(huán)

中圖分類號:TF341 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)01-0020-02

太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動煙罩冷卻系統(tǒng)采用的是自然循環(huán)方式,由于循環(huán)效果不好,活動煙罩經(jīng)常燒壞、漏水,影響煉鋼生產(chǎn),浪費水資源。為了有效延長活動煙罩的使用壽命,減少檢修時間,提高不銹鋼的產(chǎn)量,增加企業(yè)效益,決定對1#爐活動煙罩循環(huán)系統(tǒng)進行必要的改造。

1 主要設(shè)備組成及工藝介紹

轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)主要由給水箱、給水泵、汽包、煙道、蓄熱器、活動煙罩、一段、二段、三段、四段、末段組成。煙道直徑為2 100 mm,總長約35 m,受熱面積225.2 m2。排管設(shè)計為

Ф38的無縫鋼管,汽包直徑為Ф2 100 mm,長為10 542 mm,工作壓力為2.5 MPa,容積50 m3,蒸汽溫度225 ℃。蓄熱器直徑Ф3 000 mm,長13 172 mm,工作壓力2.5 MPa,容積80 m3。各段為法蘭連接,在一段與二段、二段與三段之間沒有膨脹伸縮節(jié),用以減小由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水或煤氣爆炸時對汽化冷卻煙道造成損壞,同時保證汽化冷卻煙道在運行中自由膨脹。每一段都設(shè)置了下降管和回升管,汽包、下降管、下聯(lián)箱和上升管(即水冷壁)組成一個循環(huán)回路。由于上升管中的水在爐內(nèi)受熱產(chǎn)生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在爐外不受熱,管中是水,其重度大,兩者重度差就產(chǎn)生推動力。水沿下降管向下流動,而汽水混合物則沿上升管向上流動,進入汽包,這樣就形成水的自然循環(huán)流動。汽水混合物進入汽包后進行分離,未汽化的水與給水混合后繼續(xù)參加水循環(huán)從而進行新的循環(huán)。具體情況如圖1所示。

圖1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻工藝圖

2 改造前狀況

活動煙罩也采用自然循環(huán),使用中由于轉(zhuǎn)爐爐口處高溫,煙氣沖刷劇烈、結(jié)渣等原因,煙罩受熱管、集箱容易發(fā)生漏水。在2007年1#爐擴容改造后,由于出鋼方式改為爐口出鋼,漏水問題更加突出,幾乎每隔幾天就出現(xiàn)漏水,每月至少焊煙罩三四次,每次焊接需2~3 h。由于轉(zhuǎn)爐長時間在漏水情況下煉鋼,半年時間就更換了煙罩,但新煙罩仍頻繁漏水,漏水問題已經(jīng)嚴(yán)重影響了不銹鋼線產(chǎn)能釋放和生產(chǎn)安全,也加重了檢修人員負擔(dān),到了必須解決的程度。為解決此問題,嘗試了多種方案均未取得明顯效果。

3 技術(shù)改造方案及措施

通過分析認為,造成活動煙罩頻繁漏水可能有以下幾種原因:①循環(huán)水停滯和倒流。在循環(huán)回路內(nèi)成排的上升管中,由于管壁清潔情況和燃燒室溫度場的分布情況,各根管子會產(chǎn)生受熱偏差。在受熱少的上升管中,汽水混合物的重度大于受熱強的上升管中汽水混合物的重度。因此,在受熱少的管子中流動壓頭就比較小,甚至不能保證足夠快的循環(huán)水流速。如果循環(huán)水流速接近于零,便成為循環(huán)水停滯。②汽水分層。在水平或傾斜度很小的上升管中,當(dāng)其中循環(huán)水流速很低,到0.4 m/s以下時,因重力作用可能發(fā)生管子上部為蒸汽下部為水的“汽水分層”現(xiàn)象。這時,上部管壁便會過熱,導(dǎo)致活動煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。③當(dāng)爐水從汽包進入下降管上口時,流動截面突然縮小,發(fā)生加速流動,因而造成壓力損失。另一種情況是,下降管上部水面形成了漩渦,使一部分蒸汽被吸入下降管,也會形成“汽穴”,從而導(dǎo)致活動煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。

為了改善這種狀況,我們通過比照電爐水冷件原理增加活動煙罩抵抗高溫的能力,從水循環(huán)的根本上改變運行模式,即由汽化自然循環(huán)方式改為強制水冷方式,采用強制循環(huán)。這樣,循環(huán)水停滯和倒流、汽水分層、下降管帶汽的問題就得到了徹底解決。

4 具體方案

從水泵房凈水箱接用軟水,使其通過軟水泵送到活動煙罩,在活動煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回凈水箱完成強制循環(huán)。具體做法是切除原活動煙罩上升管、下降管,從水泵房凈水箱接用軟水,通過軟水泵實現(xiàn)對DN219管道供水210 m3/h,切除原煙罩上升管、下降管,接入循環(huán)軟水,完成循環(huán)。為了保證安全,接進水回水溫度信號引入1#爐操作畫面,并與氧槍聯(lián)鎖。具體情況如圖2所示。

5 效果分析

6 轉(zhuǎn)爐活動煙罩強制循環(huán)系統(tǒng)使用維護規(guī)程

6.1 1#爐活動煙罩水冷系統(tǒng)構(gòu)成

二鋼廠1#爐活動煙罩采用強制水冷循環(huán),與鍋爐系統(tǒng)分離,主要工作流程如圖3所示。

圖3 活動煙罩強制循環(huán)流程圖

凈環(huán)水泵房凈水箱通過水泵將軟水打入活動煙罩,在活動煙罩中升溫2~5 ℃后又返回凈水箱。

6.2 設(shè)備組成

設(shè)備組成:①凈水箱。與供轉(zhuǎn)爐氧槍口、溜槽冷卻水共用2個20 m3凈水箱。②2臺水泵。型號:8sh-6,流量:234 m3/h,揚程:9 m,電機功率:110 kW,額定電流:203 A。③管路。

流量計、溫度取樣、進出口閥門、金屬軟管。④活動煙罩。

6.3 聯(lián)鎖及控制

聯(lián)鎖及控制:①回水溫度高于60 ℃時報警,高于80 ℃時提槍;②水泵房2臺水泵同時停運時提槍;③轉(zhuǎn)爐操作室引入溫度、流量信號,鍋爐操作室引入溫度信號進行監(jiān)控。

6.4 運行規(guī)程

系統(tǒng)安裝有溫度、流量信號,1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室負責(zé)對運行中煙罩溫度、流量信號隨時監(jiān)視,出現(xiàn)異?;驁缶皶r聯(lián)系調(diào)整,具體規(guī)定:①當(dāng)煙罩回水溫度高于50 ℃時,1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室通知水泵房調(diào)整系統(tǒng)。②當(dāng)回水溫度高于60 ℃時,轉(zhuǎn)爐操作室通知調(diào)度室,調(diào)度室通知設(shè)備科專業(yè)員,動力車間主管現(xiàn)場組織檢查處理,對正在吹煉爐次加強監(jiān)視隨時做好停產(chǎn)準(zhǔn)備,吹煉完成后暫停裝爐,等到查明原因后方可生產(chǎn)。③當(dāng)動力水泵房接回水溫度高于50 ℃時通知檢查系統(tǒng),及時調(diào)整回水進入凈水箱和凈環(huán)冷卻水塔比例,加強補水,使系統(tǒng)溫度降低;如果回水溫度與儀表顯示不符,通知電氣車間對溫度取樣及傳輸進行檢查校正。④動力水泵房在運行時,隨時監(jiān)控電流表正常與否(正常運行電流約190~210 A),巡檢水泵聲音正常,無發(fā)熱、漏水等異常,出口壓力穩(wěn)定(0.5~0.6 MPa)。發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整處理,同時對備用泵檢查維護,保證隨時可以啟動。⑤動力鍋爐操作引入溫度信號,監(jiān)盤人員對此信號隨時監(jiān)視,并與氧槍冷卻軟水溫度比對,發(fā)現(xiàn)異常通知水泵房調(diào)整。

轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)前,操作工確認煙罩進回水溫度正常后,方可開始生產(chǎn)。

2臺軟水泵與轉(zhuǎn)爐吹氧聯(lián)鎖,當(dāng)2臺泵全停時,轉(zhuǎn)爐不能吹氧,爐前通知水泵房啟動備用泵,水泵房啟動備用泵并檢查正常運行后與爐前聯(lián)系確認恢復(fù)生產(chǎn)。

〔編輯:吳珍〕

摘 要:對太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動煙罩冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行改造,直接從發(fā)電廠管網(wǎng)上接進軟水,使其進入75 m3水箱,通過冷卻泵送到活動煙罩,經(jīng)過在活動煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回水箱,完成強制循環(huán)。

關(guān)鍵詞:活動煙罩;漏水;汽化冷卻;強制循環(huán)

中圖分類號:TF341 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)01-0020-02

太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動煙罩冷卻系統(tǒng)采用的是自然循環(huán)方式,由于循環(huán)效果不好,活動煙罩經(jīng)常燒壞、漏水,影響煉鋼生產(chǎn),浪費水資源。為了有效延長活動煙罩的使用壽命,減少檢修時間,提高不銹鋼的產(chǎn)量,增加企業(yè)效益,決定對1#爐活動煙罩循環(huán)系統(tǒng)進行必要的改造。

1 主要設(shè)備組成及工藝介紹

轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)主要由給水箱、給水泵、汽包、煙道、蓄熱器、活動煙罩、一段、二段、三段、四段、末段組成。煙道直徑為2 100 mm,總長約35 m,受熱面積225.2 m2。排管設(shè)計為

Ф38的無縫鋼管,汽包直徑為Ф2 100 mm,長為10 542 mm,工作壓力為2.5 MPa,容積50 m3,蒸汽溫度225 ℃。蓄熱器直徑Ф3 000 mm,長13 172 mm,工作壓力2.5 MPa,容積80 m3。各段為法蘭連接,在一段與二段、二段與三段之間沒有膨脹伸縮節(jié),用以減小由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水或煤氣爆炸時對汽化冷卻煙道造成損壞,同時保證汽化冷卻煙道在運行中自由膨脹。每一段都設(shè)置了下降管和回升管,汽包、下降管、下聯(lián)箱和上升管(即水冷壁)組成一個循環(huán)回路。由于上升管中的水在爐內(nèi)受熱產(chǎn)生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在爐外不受熱,管中是水,其重度大,兩者重度差就產(chǎn)生推動力。水沿下降管向下流動,而汽水混合物則沿上升管向上流動,進入汽包,這樣就形成水的自然循環(huán)流動。汽水混合物進入汽包后進行分離,未汽化的水與給水混合后繼續(xù)參加水循環(huán)從而進行新的循環(huán)。具體情況如圖1所示。

圖1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻工藝圖

2 改造前狀況

活動煙罩也采用自然循環(huán),使用中由于轉(zhuǎn)爐爐口處高溫,煙氣沖刷劇烈、結(jié)渣等原因,煙罩受熱管、集箱容易發(fā)生漏水。在2007年1#爐擴容改造后,由于出鋼方式改為爐口出鋼,漏水問題更加突出,幾乎每隔幾天就出現(xiàn)漏水,每月至少焊煙罩三四次,每次焊接需2~3 h。由于轉(zhuǎn)爐長時間在漏水情況下煉鋼,半年時間就更換了煙罩,但新煙罩仍頻繁漏水,漏水問題已經(jīng)嚴(yán)重影響了不銹鋼線產(chǎn)能釋放和生產(chǎn)安全,也加重了檢修人員負擔(dān),到了必須解決的程度。為解決此問題,嘗試了多種方案均未取得明顯效果。

3 技術(shù)改造方案及措施

通過分析認為,造成活動煙罩頻繁漏水可能有以下幾種原因:①循環(huán)水停滯和倒流。在循環(huán)回路內(nèi)成排的上升管中,由于管壁清潔情況和燃燒室溫度場的分布情況,各根管子會產(chǎn)生受熱偏差。在受熱少的上升管中,汽水混合物的重度大于受熱強的上升管中汽水混合物的重度。因此,在受熱少的管子中流動壓頭就比較小,甚至不能保證足夠快的循環(huán)水流速。如果循環(huán)水流速接近于零,便成為循環(huán)水停滯。②汽水分層。在水平或傾斜度很小的上升管中,當(dāng)其中循環(huán)水流速很低,到0.4 m/s以下時,因重力作用可能發(fā)生管子上部為蒸汽下部為水的“汽水分層”現(xiàn)象。這時,上部管壁便會過熱,導(dǎo)致活動煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。③當(dāng)爐水從汽包進入下降管上口時,流動截面突然縮小,發(fā)生加速流動,因而造成壓力損失。另一種情況是,下降管上部水面形成了漩渦,使一部分蒸汽被吸入下降管,也會形成“汽穴”,從而導(dǎo)致活動煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。

為了改善這種狀況,我們通過比照電爐水冷件原理增加活動煙罩抵抗高溫的能力,從水循環(huán)的根本上改變運行模式,即由汽化自然循環(huán)方式改為強制水冷方式,采用強制循環(huán)。這樣,循環(huán)水停滯和倒流、汽水分層、下降管帶汽的問題就得到了徹底解決。

4 具體方案

從水泵房凈水箱接用軟水,使其通過軟水泵送到活動煙罩,在活動煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回凈水箱完成強制循環(huán)。具體做法是切除原活動煙罩上升管、下降管,從水泵房凈水箱接用軟水,通過軟水泵實現(xiàn)對DN219管道供水210 m3/h,切除原煙罩上升管、下降管,接入循環(huán)軟水,完成循環(huán)。為了保證安全,接進水回水溫度信號引入1#爐操作畫面,并與氧槍聯(lián)鎖。具體情況如圖2所示。

5 效果分析

6 轉(zhuǎn)爐活動煙罩強制循環(huán)系統(tǒng)使用維護規(guī)程

6.1 1#爐活動煙罩水冷系統(tǒng)構(gòu)成

二鋼廠1#爐活動煙罩采用強制水冷循環(huán),與鍋爐系統(tǒng)分離,主要工作流程如圖3所示。

圖3 活動煙罩強制循環(huán)流程圖

凈環(huán)水泵房凈水箱通過水泵將軟水打入活動煙罩,在活動煙罩中升溫2~5 ℃后又返回凈水箱。

6.2 設(shè)備組成

設(shè)備組成:①凈水箱。與供轉(zhuǎn)爐氧槍口、溜槽冷卻水共用2個20 m3凈水箱。②2臺水泵。型號:8sh-6,流量:234 m3/h,揚程:9 m,電機功率:110 kW,額定電流:203 A。③管路。

流量計、溫度取樣、進出口閥門、金屬軟管。④活動煙罩。

6.3 聯(lián)鎖及控制

聯(lián)鎖及控制:①回水溫度高于60 ℃時報警,高于80 ℃時提槍;②水泵房2臺水泵同時停運時提槍;③轉(zhuǎn)爐操作室引入溫度、流量信號,鍋爐操作室引入溫度信號進行監(jiān)控。

6.4 運行規(guī)程

系統(tǒng)安裝有溫度、流量信號,1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室負責(zé)對運行中煙罩溫度、流量信號隨時監(jiān)視,出現(xiàn)異常或報警及時聯(lián)系調(diào)整,具體規(guī)定:①當(dāng)煙罩回水溫度高于50 ℃時,1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室通知水泵房調(diào)整系統(tǒng)。②當(dāng)回水溫度高于60 ℃時,轉(zhuǎn)爐操作室通知調(diào)度室,調(diào)度室通知設(shè)備科專業(yè)員,動力車間主管現(xiàn)場組織檢查處理,對正在吹煉爐次加強監(jiān)視隨時做好停產(chǎn)準(zhǔn)備,吹煉完成后暫停裝爐,等到查明原因后方可生產(chǎn)。③當(dāng)動力水泵房接回水溫度高于50 ℃時通知檢查系統(tǒng),及時調(diào)整回水進入凈水箱和凈環(huán)冷卻水塔比例,加強補水,使系統(tǒng)溫度降低;如果回水溫度與儀表顯示不符,通知電氣車間對溫度取樣及傳輸進行檢查校正。④動力水泵房在運行時,隨時監(jiān)控電流表正常與否(正常運行電流約190~210 A),巡檢水泵聲音正常,無發(fā)熱、漏水等異常,出口壓力穩(wěn)定(0.5~0.6 MPa)。發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整處理,同時對備用泵檢查維護,保證隨時可以啟動。⑤動力鍋爐操作引入溫度信號,監(jiān)盤人員對此信號隨時監(jiān)視,并與氧槍冷卻軟水溫度比對,發(fā)現(xiàn)異常通知水泵房調(diào)整。

轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)前,操作工確認煙罩進回水溫度正常后,方可開始生產(chǎn)。

2臺軟水泵與轉(zhuǎn)爐吹氧聯(lián)鎖,當(dāng)2臺泵全停時,轉(zhuǎn)爐不能吹氧,爐前通知水泵房啟動備用泵,水泵房啟動備用泵并檢查正常運行后與爐前聯(lián)系確認恢復(fù)生產(chǎn)。

〔編輯:吳珍〕

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