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卷制過程煙支漏氣現(xiàn)象分析與改進(jìn)

2014-03-22 17:52:22張倩
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年10期

摘 要:煙支漏氣質(zhì)量缺陷會影響卷煙在抽吸過程中的感官質(zhì)量,降低卷煙的吸用價(jià)值。通過對卷制過程的分析,發(fā)現(xiàn)VE安裝位置、MAX膠輥的堆膠厚度以及平整盤的規(guī)格對煙支漏氣質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生影響較大,準(zhǔn)確的VE安裝位置、合理的MAX膠輥堆膠厚度、合適的平整盤槽深槽寬對減少煙支漏氣的現(xiàn)象作用明顯。

關(guān)鍵詞:煙支漏氣;VE安裝位置;MAX膠輥;平整盤

引言

煙支漏氣屬于卷煙生產(chǎn)過程卷包工序的A類質(zhì)量缺陷,將嚴(yán)重影響卷煙的感官質(zhì)量,降低卷煙的吸用價(jià)值。煙支卷制過程對卷煙質(zhì)量,尤其是對煙支漏氣現(xiàn)象影響較大。本文擬從卷制過程的供絲系統(tǒng)、煙絲成型系統(tǒng)以及濾嘴接裝系統(tǒng)等各個(gè)工藝環(huán)節(jié)入手,系統(tǒng)分析卷制過程對煙支漏氣現(xiàn)象的影響因素,并對這些影響因素提出針對性的改進(jìn)措施,以期使煙支漏氣質(zhì)量缺陷得到改善。

1 存在的問題

煙支漏氣是指煙支的濾嘴與煙支相接處有縫隙,掰開接裝處有平口。通過分析,我們認(rèn)為煙支漏氣產(chǎn)生的原因主要包括接裝紙吸水性不合理、煙支圓周跑大小、MAX膠輥的堆膠厚度不足以及平整盤的規(guī)格不合理等。如果單純的解決煙支漏氣的現(xiàn)象,增大煙支的圓周是最明顯的,但是圓周的增大會帶來煙支重量的增加,勢必引起感官質(zhì)量的變化,對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的穩(wěn)定性產(chǎn)生不良影響。為此,要求我們在保證煙支感官質(zhì)量沒有大的波動(dòng)的前提下進(jìn)行研究。因此,我們首先對現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查,從抽檢中多次出現(xiàn)煙支漏氣質(zhì)量缺陷的A牌號入手,提取了檢驗(yàn)系統(tǒng)中的煙支漏氣不合格數(shù)據(jù),連續(xù)3個(gè)月,煙支漏氣不合格率分別為0.14%、0.15%、0.16%,呈持續(xù)上漲的趨勢,平均不合格率達(dá)到0.15%。

2 煙支漏氣原因分析

針對以上存在的問題,從造成A牌號煙支漏氣的諸多原因入手進(jìn)行了分析驗(yàn)證,過程如下:

(1)接裝紙吸水性不合理。通過試驗(yàn)證明相同粘度的膠水作用在吸水性不同的接裝紙上,生產(chǎn)出的煙支漏氣情況差異較大,吸水性小的煙支漏氣相對較嚴(yán)重。接裝紙吸水性試驗(yàn)結(jié)果如表1所示(取樣點(diǎn)為卷煙機(jī)出口處,取樣量為200支/次)。

表1 接裝紙吸水性試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表

(2)煙支圓周跑大小。A牌號煙支圓周跑大小的現(xiàn)象長期存在,該現(xiàn)象是由于煙舌頻繁被磨損甚至斷裂后繼續(xù)使用造成的。通過深入的分析,我們發(fā)現(xiàn)由于VE的安裝位置不合適使壓絲輪無法降到設(shè)備的額定高度,致使煙絲在吸絲帶被喂入比生產(chǎn)煙支必需的標(biāo)準(zhǔn)重量多的煙絲,導(dǎo)致煙舌因受力較大磨損嚴(yán)重以致頻繁斷裂。

(3)MAX膠輥堆膠厚度不足。MAX膠輥由上膠輥、下膠輥構(gòu)成。在MAX上接裝紙完成上膠、預(yù)加熱和分切,已切好的接裝紙片再粘貼到煙支和雙倍長的濾嘴上,其中堆膠厚度主要由下膠輥形成,如下膠輥的堆膠厚度不夠,勢必造成上膠輥在對水松紙打膠過程中因膠量不夠產(chǎn)生水松紙與盤紙粘貼不牢導(dǎo)致煙支漏氣。

(4)平整盤的規(guī)格不合理。平整盤的作用是從煙絲束上去除過量的煙絲,以使SE的煙槍部件煙絲量符合卷煙目標(biāo)重量。目前A牌號使用的平整盤規(guī)格為三槽平整盤,緊頭凹槽位置為煙支的點(diǎn)燃端,煙絲也更多的集中在此,而接嘴端的煙絲密度相對較少,再加上A牌號煙絲本身的填充度較差,容易導(dǎo)致煙支大小頭(點(diǎn)燃端圓周大,嘴棒端圓周?。?,從而產(chǎn)生漏氣的問題。

3 試驗(yàn)改進(jìn)

上述4項(xiàng)原因分析中,第1項(xiàng)接裝紙吸水性的國家指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)為25±5 g/m2,它在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)本身就存在波動(dòng),再者輔料的制造不屬本企業(yè)可控的要素。針對其余3項(xiàng)影響到煙支漏氣的原因分析,我們逐一進(jìn)行試驗(yàn)改進(jìn)。

(1)調(diào)整VE的安裝位置

通過對VE安裝位置的調(diào)整,我們將壓絲輪的高度降到了7.0 mm,滿足設(shè)備參數(shù)(6.7-7.1)mm的要求。經(jīng)過改進(jìn),煙舌的使用壽命由調(diào)整前的3天提升至了2-3個(gè)月,大大延長了設(shè)備采購周期,使生產(chǎn)現(xiàn)場始終保證有完好的煙舌備用,圓周跑大小導(dǎo)致的煙支漏氣問題大幅改善。我們對調(diào)整前后煙舌斷裂與完好所生產(chǎn)的煙支圓周及漏氣情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表2、表3。試驗(yàn)證明,經(jīng)過改進(jìn)不僅解決了煙舌備件的問題,并且改善了煙支圓周跑大小帶來的煙支漏氣質(zhì)量缺陷。

表2 煙舌狀態(tài)與圓周標(biāo)偏的試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表

表3 煙支漏氣統(tǒng)計(jì)表

(2)MAX膠輥堆膠厚度的對比試驗(yàn)

我們選用了堆膠厚度為0.026mm和0.028mm的MAX膠輥用于生產(chǎn),并對生產(chǎn)出的煙支漏氣情況進(jìn)行了分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同堆膠厚度的MAX膠輥生產(chǎn)出的煙支漏氣情況差異明顯,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表4。

表4 卷煙機(jī)出口煙支漏氣統(tǒng)計(jì)表

試驗(yàn)證明,適當(dāng)增加MAX膠輥的堆膠厚度有利于煙支漏氣質(zhì)量缺陷的控制,為此在前期試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,我們重新制定了堆膠厚度為0.03mm的MAX膠輥用于生產(chǎn),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行了跟蹤。經(jīng)過改進(jìn),上膠輥在對水松紙打膠過程中因膠量不夠產(chǎn)生水松紙與盤紙粘貼不牢導(dǎo)致煙支漏氣的情況得到了改善。

(3)調(diào)整卷煙機(jī)平整盤的規(guī)格

經(jīng)分析,我們認(rèn)為提高煙支接嘴端的煙絲飽滿程度會降低煙支漏氣的產(chǎn)生。目前A牌號使用的三槽平整盤使煙絲更多的集中在點(diǎn)燃端,而接嘴端煙絲的填充不夠?qū)е聼熤菀桩a(chǎn)生大小頭(點(diǎn)燃端大、接嘴端?。亩霈F(xiàn)漏氣現(xiàn)象。因此我們通過定做了不同規(guī)格的平整盤,將平整盤的規(guī)格由三槽調(diào)整為了三深三淺,增加了煙支接嘴端的緊頭位置,并適當(dāng)增加了凹槽的深度和寬度,進(jìn)一步加強(qiáng)接嘴端的煙絲密度,提高煙支的飽滿度,從而減少煙支漏氣的產(chǎn)生。

4 效果驗(yàn)證

我們對實(shí)施以上改進(jìn)措施后5天內(nèi)生產(chǎn)的A牌號煙支漏氣情況,通過每天取樣檢查進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下表所示。

表5 煙支漏氣統(tǒng)計(jì)表

為了驗(yàn)證本次改進(jìn)效果,我們對A牌號煙支漏氣情況又進(jìn)行了連續(xù)3個(gè)月的數(shù)據(jù)跟蹤,通過每天取樣檢查并統(tǒng)計(jì)結(jié)果,A牌號煙支漏氣不合格率由改進(jìn)前的0.15%下降到改進(jìn)后的0.043%,總體改善效果良好。

5 結(jié)束語

煙支漏氣產(chǎn)生的原因是多元化的,本文著重從煙支圓周跑大小以及煙支大小頭產(chǎn)生的原理的方面入手,通過采取調(diào)整VE的安裝位置、優(yōu)化MAX膠輥的堆膠厚度以及研究合適的平整盤規(guī)格等措施,在其余質(zhì)量缺陷控制穩(wěn)定的情況下,使煙支的漏氣現(xiàn)象得到了明顯改善。

作者簡介:張倩,(1978-)女,學(xué)士,助理工程師,主要從事卷煙生產(chǎn)工藝質(zhì)量管理及研究。

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