郭天舒 張寶秋
摘 要:文章主要對磨礦控制系統(tǒng)中PLC的應用進行了詳細的分析論述,通過對控制系統(tǒng)的主要程序以及結構的介紹,分析了PLC在磨礦系統(tǒng)中的構成。
關鍵詞:西門子PLC;磨礦控制;PROFIBUS
1 球磨機工藝概述
某鐵礦選礦廠車間在磨礦工藝流程上均選用了兩段式閉路磨礦工藝。設備通過給礦機將入磨礦石運送至集礦皮帶,再由集礦皮帶轉到給礦皮帶,最后送入球磨機,完成一段磨礦作業(yè)。在一段磨礦完成后礦石繼而進入螺旋分級機,由分級機進行一次分級,在分級后予以反砂再次進入球磨機。后進入二段螺旋分級機,該螺旋分級機為沉沒式分級機,通過二次分級后,再次反砂,從螺旋分級機進入到二段球磨機中進行磨礦,完成二段磨礦處理后,由球磨機排礦,再由二段分級機予以分級,后再次反砂進行再磨。磨礦的產(chǎn)品分級通過二次分級溢流完成,以上步驟完成后進入浮選脫硫工序。
粒度作為磨礦工序生產(chǎn)的重要參數(shù),在整個生產(chǎn)過程中,只有保證粒度維持在一定范圍中,才能使得浮選工作順利進行。若粒度級別過大,則會造成很多成分無法得到分離,若粒度級別過小,則會提高在磨礦作業(yè)中的能耗、材料消耗,并且尾礦處理工作量也隨之加大。
2 系統(tǒng)設計
通過對工藝的了解,在原有的控制系統(tǒng)基礎上進行了改造,加入了西門子PLC作為系統(tǒng)的控制器,該種控制器具有可編程性,因此擴展了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲量,并加大了系統(tǒng)的測量以及控制參數(shù)范圍。通過對車間信號以及配電室信號的采集點布局的實際了解,為提高系統(tǒng)通訊的可靠性以及便捷性,該系統(tǒng)需要增設信息采集站點。設備之間聯(lián)鎖關系變得更加緊密,例如以給礦皮帶、潤滑油泵、集礦皮帶、分級機和磨機、給礦機為例,上述系統(tǒng)便是典型的以電機的互鎖控制以及啟停作為聯(lián)系的系統(tǒng)。因此以粒度控制實現(xiàn)作為目標,需要對入磨臺時以及礦漿的粒度值、給水量等進行實時的檢測,并通過變頻器以及調節(jié)閥對上述參數(shù)予以控制、調節(jié)。
2.1 控制設備簡介
控制過程在該系統(tǒng)中相比較其他控制系統(tǒng)較多,主要過程為給礦控制、加球控制、反礦水控制以及油泵控制、溫度控制和啟動停止控制。由于需要進行控制的信息量過大,因此對系統(tǒng)進行調研后,選用以下控制器件。
上述系列中中央控制單元選擇了西門子控制單元,該單元內(nèi)部具有一百二十六個定時器,僅10ms便可以完成1000條指令的掃描,現(xiàn)場的實時控制要求完全可以通過該控制單元完成。并且DP網(wǎng)絡可以利用其結構中的DP接口作為主站,具有較大的傳輸速率。此外RAM可達64KB,還提供128個模擬量IO以及IO通道1024個。
在控制系統(tǒng)中粒度儀是用來檢測粒度的重要設備,其性能的好壞直接會對磨礦控制效果造成影響。本系統(tǒng)的粒度儀選用芬蘭選用芬蘭Outokumpumintecoy公司的生產(chǎn)的PSI200粒度分析設備,能夠直接應用在磨礦環(huán)境??刂屏6葍x主要通過對取樣閥、泵以及回流閥、攪拌機以及礦液池液位進行控制完成粒度的控制,并且由于其控制單元較少,因此中央控制器選用了CPU314降低了成本。
2.2 PLC軟件設計和功能概述
啟動和停止球磨機是一個較為復雜的過程,在啟停前需要操作柜以及控制柜的開關操作必須到位,且控制系統(tǒng)的輔助設備達到球磨機啟動和停止的要求狀態(tài),保證設備的相關啟停動作按相關操作順序完成。由于PLC的邏輯控制相對比傳統(tǒng)的人工操作失誤率更小,使得系統(tǒng)更加可靠。
模塊化變成是PLC的主要特色,通過對功能模塊、數(shù)字模塊以及組織模塊的調用,控制算法才得以實現(xiàn),且PLC呈現(xiàn)出的程序結構較為簡單。在進行軟件的設計前,需要在相關軟件中對硬件進行組態(tài)。PLC的STEP7對硬件的組態(tài)便是對實際的硬件系統(tǒng)進行模擬的過程,通過該軟件將電源、CPU、信號設備對應安裝到機架上,對硬件參數(shù)予以修改和設置。并通過該軟件對未用模擬量的輸入通道予以屏蔽,以此降低了掃描所用的時間,并將未用通道在硬件上進行短路,以提高系統(tǒng)實施處理性能。
2.2.1 抗干擾
在進行AD至DA的轉換中,PLC系統(tǒng)對數(shù)值的讀入為模擬值的讀入,例如電壓信號的讀入、電流信號的讀入等,系統(tǒng)的模擬模塊會直接將讀入數(shù)值自動的轉化成無量綱數(shù)值。并且為方便上位機顯示以及PLC編程,應當將這些無量綱數(shù)值再次進行轉化,變成有量綱數(shù)值。同理,若模擬量需要輸入,那么需要對輸出值進行轉換,將其轉換成可以輸出的無量綱數(shù)值。在PLC系統(tǒng)的STEP7中,可以通過對FC106UNSCALE以及FC105SCALE兩個模塊的模擬量量程、反量程轉換,對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行量化,使得數(shù)據(jù)能夠滿足控制算法的標準。
在磨礦的過程中,會產(chǎn)生很多干擾信號,并且模擬信號的輸入中就會摻雜有干擾信號,因此需要對干擾信號進行濾波。例如對磨機運行狀況的檢測是通過電耳完成的,但環(huán)境中過高的噪聲會在檢測結果中摻有干擾信息,因此若想獲得可靠的數(shù)據(jù)結果,需要在硬件中加入濾波設施進行濾波。除此以外,在軟件上的數(shù)字濾波也是處理干擾信號的有效方式。STEP7軟件中具有LEADLAG功能模塊,該模塊能夠調整輸出同輸入之間的時間差,因此可以看做帶通濾波器的一種。
2.2.2 工藝參數(shù)的傳送
制定數(shù)據(jù)塊DB,作為接受上位機的信息存儲區(qū)。在控制過程中,當PLC接受上位機傳來的工藝參數(shù)后,須將其內(nèi)容傳送至指定數(shù)據(jù)區(qū)。西門子PLC的STEP7軟件提供了SFC20BLKMOV功能塊,可完成將源區(qū)域的數(shù)據(jù)傳送至目標區(qū)域,但在實際應用中,須注意兩區(qū)域不能有相互重疊的部分,且一般要保證兩區(qū)域的大小相同,數(shù)據(jù)類型一致,否則容易導致數(shù)據(jù)傳送出錯。
2.2.3 速率保護
在磨機控制系統(tǒng)中,對一些重要參數(shù)必須時刻監(jiān)控,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。除了設定監(jiān)測參數(shù)變化是否超出范圍,還需通過其變化率來判斷設備運行的狀態(tài)及趨勢。例如給礦量的變化,磨機大瓦溫度,工作電流、粒度變化等。因此,設計了變化速率保護功能模塊FC,PLC每一個控制循環(huán)都對這些重要參數(shù)模擬量進行監(jiān)測,并判斷是否超出系統(tǒng)預先設置的范圍。若參數(shù)變化率超出設定范圍,則系統(tǒng)報警并啟動相應的故障處理機制。
3 PLC控制系統(tǒng)網(wǎng)絡構成
以一個系列為例,PLC控制系統(tǒng)由SIMATICS7-300為主站,ET200M遠程IO為從站,并配以PROFIBUS網(wǎng)線組成。PLCS7-300主站的CPU上DP口可直接與遠程IO從站ET200M上的通訊模塊IM153通過PROFIBUS網(wǎng)線相連,傳輸協(xié)議為PROFIBUS協(xié)議。PLC通過PROFIBUS總線同分散的設備交換數(shù)據(jù),其過程是周期性的。上位機PC通過通訊卡與PLC通訊,采用密碼通信與校驗,避免信號干擾。控制過程和網(wǎng)絡通訊中,PLC程序周而復始循環(huán)執(zhí)行,通過PROFIBUS網(wǎng)絡通訊程序將PLC程序中指定的變量或參數(shù),經(jīng)DP網(wǎng)絡傳送至多個站點,實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的自動控制。該方式中,數(shù)據(jù)的傳送與接收簡化為對PLC變量V區(qū)內(nèi)的IO數(shù)據(jù)映射區(qū)的讀寫操作,編程簡潔。此外,通過交換機Switch還可與車間主任、車間調度聯(lián)網(wǎng),從而使管理層及時了解底層的生產(chǎn)和設備運行情況,實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)的管控一體化。
4 結束語
該控制系統(tǒng)在我國的寶鋼集團得到了成功應用,通過其實際的應用效果看,其令集團的經(jīng)濟效益得以提高,因此在生產(chǎn)中具有相當高的推廣價值。
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作者簡介:郭天舒(1985,2-),男,現(xiàn)任北方重工集團電控液壓設備分公司,助理工程師。
張寶秋(1963,8-),男,現(xiàn)在北方重工集團電控液壓設備分公司,工程師。