云南云天化國際化工股份有限公司紅磷分公司合成氨廠有2套造氣系統,1#系統有4臺Φ2 610 mm造氣爐,2#系統有5臺Φ2 610 mm 造氣爐,造氣爐閥門采用尋優DCS系統油壓自動控制。造氣爐油壓控制閥門數量在技改過程中逐步增加后,原設計的電磁閥站供油不足,開啟速度慢(6~10 s),現場泄漏嚴重,閥門同時開啟時憋壓情況時有發生,整個油路系統壓力低導致造氣爐底灰倉及爐蓋漏氣噴火,存在較大的安全隱患。
(1)閥門開啟關閉運行速度慢。①油管、電磁閥分配器、電磁閥油孔等有效通徑小,導致供油量不足。②冬季氣溫低,油黏度過大,使動力油路系統壓力升高,但流量較低,閥門動作速度減慢;夏季氣溫高,油黏度過小,油泵提壓困難,致使閥門動作速度仍較慢。③油質較差,油中雜質較多,電磁閥及油路存在堵塞現象。④閥門液壓缸內活塞存在泄漏現象。
(2)泄漏嚴重。閥門開啟、關閉速度過慢,系統憋壓,導致灰倉圓門及爐蓋泄漏,易造成現場噴火、爆炸事故。
(3)閥門故障頻繁。系統油壓波動過大,壓力低時,易發生造氣爐系統低壓聯鎖;壓力高時,對管路、閥門撞擊過大,連接部件易損壞,主要表現為閥芯、十字頭、閥桿脫落、損壞以及閥門卡死等現象,處理不及時將造成造氣爐內氧含量高,進而引起局部爆炸等惡性事故。
(1)根據運行閥門數量,擴大系統油路總管管徑。通過計算,在3~5臺造氣爐同時運行時,油路系統總管管徑在DN50~DN65 mm為宜;對控制閥門(≥DN600 mm)的電磁閥進、出分油管通徑和油缸進、出口通徑均以DN16~DN20 mm為宜。
(2)提高油泵的流量,使其與造氣系統相匹配(4臺造氣爐配置1 臺100 L/min的油泵),同時增加蓄能器的數量(1臺造氣爐配置1臺蓄能器),使油壓維持在(5±0.5)MPa。據計算,每臺Φ2 610 mm造氣爐配置的蓄能容量應為≥60 L,蓄能器容量越大,越有利于系統壓力的穩定。在油泵跳停、斷電的情況下,仍然能短時保持油路系統內有足夠的余壓驅動各爐閥門復位。蓄能器的安裝應滿足能量釋放快、阻力小的要求,且在各閥站之間均勻布。
(3)在提高閥門運行速度的同時,又要保護閥門不受沖擊,采用可調節雙緩沖結構的油缸,利用油壓缸的緩沖作用,減輕對閥板、閥座的沖擊,但需保證閥門的啟閉速度不受緩沖結構的影響。
(4)定期更換濾網、清洗濾芯、分析油質,確保油品質量、性能良好。
(5)在氣溫變化較大的地區,冬季可增設蒸汽盤管加熱,夏季可增設水冷卻器冷卻,確保油溫在35~45 ℃。
(6)定期檢查、更換油缸,避免油缸內漏。
紅磷分公司合成氨廠通過對油路系統改造后,閥門的啟閉速度提高(開啟速度可達1.5~2.5 s,關閉速度可達1.0~1.8 s);并使用雙緩沖減振型油缸,避免管道振動及各閥門連接部件的沖擊力,效果較為顯著。運行近1年,各閥門運行較穩定,造氣系統的泄漏明顯減少,現場環境得到改善。