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Pd/Al2O3催化加氫制備1-氨基蒽醌

2014-04-03 02:19:13孫海兵
精細石油化工進展 2014年3期
關鍵詞:催化劑工藝

張 虎,孫海兵,黃 敏

(南京金陵石化工程設計有限公司,南京 210009)

1-氨基蒽醌是合成蒽醌系染料的重要中間體[1]。國內工業上常以1-硝基蒽醌為原料,經保險粉(Na2S2O4)還原,氧化制得1-氨基蒽醌[2]。該工藝存在著三廢量大,難以處理,嚴重污染環境;產品收率低,質量差等缺點[3]。液相加氫還原工藝與傳統工藝比較,產品收率高、質量好,僅含有少量廢水,改善了操作環境,裝置易實現連續化、自動化,備受人們的青睞[4]。液相加氫所用催化劑有R-Ni、Pd/C、Ni基催化劑及羰基金屬化合物等[5],筆者在1-硝基蒽醌還原體系中對R-Ni、Pd/C、Pd/Al2O3催化劑的活性及選擇性進行比較,并對其工藝條件進行了試驗研究。

1 試驗部分

1.1 原料與儀器

1-硝基蒽醌(1-NO2AQ),純度≥98%,工業品;二甲苯、甲醇、N,N-二甲基甲酰胺,均為分析純;高純氫(純度≥99.999%),R-Ni,Pd/Al2O3,Pd/C,乙腈(色譜純),去離子水。

LGS-0.5L反應釜,山東威海景弘化工機械有限公司;安捷倫高效液相色譜儀,色譜柱型號:Zorbax Eclipse XDB-C18 4.6 mm×250 mm,5 μm;超聲波振蕩器;JJ1增力電動攪拌器,金壇市醫療儀器廠;循環水式真空泵,鞏義市予華儀器有限公司;烘箱、智能數顯調溫電熱套,通州市申通電熱器廠;石英布氏漏斗(分離級數4級)。

1.2 催化還原合成

在高壓反應釜中加入一定量1-NO2AQ,Pd/Al2O3及100 mL的溶劑,以300 r/min攪拌, 用氮氣置換體系中的空氣,再以氫氣置換氮氣3次,攪拌速度增至1 000 r/min,升溫至70 ℃,釜內壓力1.0 MPa,開啟冷卻循環水控制溫度;加氫反應結束,冷卻至室溫并排空。卸釜后,過濾催化劑。還原液移至1 000 mL四口燒瓶中,加熱至40 ℃,用循環真空泵將四口燒瓶抽真空至-0.09 MPa,同時用管徑1 mm金屬管插入液面下,用小閥門控制進氣量,并緩慢攪拌控制氧化,過濾,干燥得目標產物。

1.3 產物的檢測

反應產物的定量分析采用安捷倫高效液相色譜儀。色譜柱類型:Zorbax Eclipse XDB-C18;流動相及組成:乙腈∶水=45∶55,流動相流量為1.5 mL/min,試樣注射量為10 μL,柱溫為常溫;檢測器類型:二極管陣列檢測器;檢測波長:254 nm。定量方法:面積歸一法及外標法;數據與1-氨基蒽醌的產品質量國家標準[6]基本一致。

2 反應機理

以1-硝基蒽醌為原料催化還原制備1-氨基蒽醌,其反應方程式如下:

催化還原反應:

空氣氧化:

在1-硝基蒽醌加氫還原過程中,有生成亞硝基蒽醌和羥胺基蒽醌中間產物,進一步加氫,形成1-氨基氫醌(1-NH2HQ),該物質非常不穩定在空氣中氧化成1-氨基蒽醌。

1-氨基蒽醌本身整個分子式沒有共軛雙鍵連接起來的,隨著溫度的升高,分子獲得能量使得能級跳躍,整個分子形成π鍵相連的平面,共軛雙鍵卻連貫了整個分子,分子發生了重排,使得苯環上的雙鍵易于加氫,隨著加氫的繼續進行,會形成一種非常穩定的物質,稱為“過加氫”[7]。

為驗證反應歷程,在高壓反應釜中分別加入1-硝基蒽醌10 g、混合溶劑100 mL、催化劑用量0.1 g,壓力控制在1.0 MPa左右加氫,溫度控制在70 ℃左右進行試驗,定時取樣分析,觀察反應液中各組分的動態變化情況,其結果見圖1。

圖1 反應產物濃度隨反應時間變化

從圖1可以看出,隨著反應的進行,1-NO2AQ的濃度逐漸變小,1-氨基蒽醌濃度到達最大值后逐漸減小,而“過加氫”產物1-氨基氫醌(1-NH2HQ)的濃度以及1-氨基氫醌(1-NH2HQ)的“過加氫”物質不斷增加,這與討論的反應機理基本吻合。能否阻止副產物的發生是解決問題的關鍵,可根據其他副產物氧化難易程度不同,運用控制氧化進行分離提純。

3 結果與討論

3.1 工藝條件選擇

3.1.1催化劑的選擇

為解決 “過加氫”的問題,提高Pd/Al2O3催化劑的選擇性,合成目標產物1-氨基蒽醌,文獻[8]已有報道。現重點討論催化劑R-Ni、Pd/C、Pd/Al2O3對合成1-氨基蒽醌的影響,反應在1-硝基蒽醌用量為10 g,反應溫度70 ℃,操作壓力1.0 MPa,反應時間80 min,攪拌速度1 000 r/min進行,其結果見表1。

表1 不同催化劑對反應的影響

從表1可以看出,在1-氨基蒽醌合成反應中,反應的轉化率都很好,用R-Ni,Pd/C催化劑反應活性較高,使得1-氨基蒽醌“過加氫”,而Pd/Al2O3加氫反應速率溫和,選擇性更好,比較適宜此還原體系,試驗選用Pd/Al2O3作催化劑。

3.1.2溶劑的選擇

在1-硝基蒽醌用量為10 g,反應溫度70 ℃,操作壓力1.0 MPa,攪拌速度1 000 r/min,反應時間80 min時,討論不同溶劑對反應的影響,其結果見表2。

表2 溶劑對反應的影響

由表2可見,溶劑作為媒介進行傳質,對氨基蒽醌體系作用相當重要。1-硝基蒽醌在二甲苯、丙酮、甲醇、DMF中的溶解度依次增大,轉化率也隨之增加, 1-硝基蒽醌不溶于甲醇、丙酮,因此不適宜此體系。DMF雖可以溶解且轉化率高,但DMF會使1-氨基蒽醌苯環上的雙鍵易于加氫,形成更加穩定的物質,選擇性差。混合溶劑[9]是極性溶劑和非極性溶劑的組合,其中非極性溶劑是重芳烴(C9~C12的芳烴),用于溶解蒽醌類物質,極性溶劑主要是磷酸三辛酯,用于溶解氫蒽醌類物質,溶解度比較好,同時傳質反應比較溫和,反應轉化率及選擇性都比較理想。故試驗選擇混合溶劑進行。

3.2 最優工藝條件

為獲得最優合成1-氨基蒽醌工藝條件,固定1-硝基蒽醌用量為10 g,操作壓力1.0 MPa,攪拌速度1 000 r/min,反應時間80 min,討論Pd/Al2O3催化劑質量分數(以1-硝基蒽醌質量計),反應物用量,反應溫度對催化加氫反應的影響,設計正交試驗對工藝條件進行優化,正交試驗設計及結果分析見表3。

表3 正交試驗設計及結果分析

由表3可知,對該反應影響較大的因素為反應溫度,其次是1-硝基蒽醌用量,催化劑用量對反應影響程度較小。正交試驗得出優化條件為反應溫度70 ℃,催化劑用量為1-硝基蒽醌的質量的1%,1-硝基蒽醌用量為10 g。在確定最優工藝條件下,進行重復試驗,其結果見表4。

表4 穩定工藝條件試驗

由表4可看出,1-氨基蒽醌的純度在98.5%以上,其他副產物都在可控的范圍內,產物均符合產品的技術指標,產品收率在97.5%。可見此最優工藝條件穩定,對進一步進行小試、中試生產具有指導意義。

3.4 催化劑穩定性

為研究催化劑穩定性,對催化劑進行套用試驗,考慮催化劑的損失量,在試驗過程添加5%新鮮催化劑,其結果見表5。

表5 催化劑套用情況對反應的影響

從表5可以看出,催化劑循環套用時,采用每5釜補加5%的催化劑量, Pd/Al2O3催化劑在套用35次,還能保持較高的活性和穩定性,具有較好的工業應用前景。

4 結論

1)對1-硝基蒽醌催化加氫制備1-氨基蒽醌進行機理的探討,并且根據試驗數據分析證明了此反應機理的準確性,并通過反應機理對工藝條件進行指導和優化。

2)采用Pd/Al2O3有較佳的轉化率以及選擇性,適合此體系的工藝條件為:反應溫度70 ℃,反應壓力1.0 MPa,催化劑用量1%(以1-硝基蒽醌質量計),攪拌速度1 000 r/min,溶劑與1-硝基蒽醌質量比為10∶1。

3)催化劑套用試驗結果表明:Pd/Al2O3催化劑用于1-硝基蒽醌加氫體系具有較好的穩定性,為1-硝基蒽醌液相催化加氫工藝工業化生產提供了試驗依據;與保險粉還原相比不僅減少了環境污染,提高了產品質量,催化劑還可重復使用,大大降低了生產成本。

[1]王成武.催化加氫制備1-氨基蒽醌[J].化工中間體,2004,1(1):21-23.

[2]何燕.蒽醌生產應用與市場分析[J].化工中間體,2002(23):22-23.

[3]韓家俊,劉佑全.1-氨基蒽醌的合成[J].河南化工,2001(8):10-11.

[4]劉東志,張偉,李永剛,等.1-氨基蒽醌合成工藝進展[J]. 1999,36(23):19-24.

[5]魯莉華,李英春.催化加氫制備鄰氨基苯乙醚[J],2005,34(3):34-35.

[6]葉玉青.1-氨基蒽醌的純化[J].染料工業,1995,32(6):26-29.

[7]Hitoshi M. Process for the production of an aromatic hydrazo compounds:US,5808154A[P].1992-02-17.

[8]Derlinkiewicz A. Kinetic aspects in the selectivity of deep hydrogenation of 2-ethylanthraquinone over Pd/Al2O3[J].JMolCataA,1995,101(1):61-74.

[9]劉春雪,米鎮濤,王蒞.2-戊基蒽醌氫化本征動力學研究[J].高校化學工程學報,2007,21(3):21-25.

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