竇建芝 劉冬梅 馮思洋
1濰坊工程職業學院 2大慶油田采油六廠 3大慶油田水務公司中引水廠
氣田緩蝕劑的應用與效益分析
竇建芝1 劉冬梅2 馮思洋3
1濰坊工程職業學院 2大慶油田采油六廠 3大慶油田水務公司中引水廠
大慶徐家圍子深層天然氣田CO2含量高,同時采出含水天然氣中含有一定量的Cl-,這將加劇采出天然氣中CO2的腐蝕作用。大慶油田在優選出咪唑啉類單劑條件下,根據協同效應原理,經復配研制得到新型緩蝕劑。該緩蝕劑在模擬現場腐蝕環境條件下能夠有效成膜并起到緩蝕作用,室內評價對20#鋼的掛片的緩蝕率為96.2%。現場應用時,采用連續加藥方式,濃度為22mg/100m3氣時,緩蝕率達88%以上,每100m3的處理費用小于0.05元,具有顯著的經濟效益。
氣田;CO2腐蝕;緩蝕劑;腐蝕速率
目前,油田開發深層氣已經成為以氣補油長遠發展的戰略目標。勘探結果表明,大慶徐家圍子深層天然氣田CO2含量高,同時采出含水天然氣中含有一定量的Cl-,這將加劇采出天然氣中CO2的腐蝕作用。控制CO2腐蝕的技術主要有選擇耐蝕材料、加注緩蝕劑、內壁涂層或襯里3類。國內外實踐經驗表明,上述3類方法中,加注緩蝕劑是既經濟、可靠又十分靈活的控制腐蝕方法,在油氣田中應用最為廣泛。為有效控制CO2腐蝕給深層天然氣開發帶來的嚴重危害,從深層氣組成和現場環境條件入手,優選適合于深層氣田工況條件下使用的CO2緩蝕劑是十分必要的。
對腐蝕速率影響因素的考察結果表明:溫度、CO2濃度、Cl-濃度及介質流速均對腐蝕速率起促進作用。天然氣生產的工況條件:溫度20~55℃,CO2分壓0.2~0.75 MPa,Cl-濃度1 000~5 000mg/ L,介質流速約2m/s。為在較短時間內對緩蝕劑配方進行有效評價,確定了腐蝕較為嚴重情況下室內實驗條件如下:溫度為60℃,分壓為1.0 MPa,NaCl濃度為1.75%,動態實驗轉速條件確定為2.5m/s。以上所確定的室內評價參數條件,腐蝕程度將嚴重于現場工況,可用于室內進行緩蝕劑篩選,腐蝕實驗周期確定為72 h。
在上述條件下進行緩蝕劑的篩選。大慶油田在優選出咪唑啉類單劑條件下,根據協同效應原理,經復配研制得到新型緩蝕劑。該緩蝕劑對于含鹽環境下的CO2腐蝕具有較好的針對性。
應用所研制的新緩蝕劑,與目前國內使用較多的CT系列和ZT系列等緩蝕劑產品進行了室內對比評價研究,結果見表1。從表1可以看出,緩蝕率達96.2%,說明針對大慶深層氣田含Cl-條件下的CO2腐蝕,其緩蝕性能優于在用的緩蝕劑產品。

表1 不同藥劑在濃度200mg/L下的緩蝕效果
采用連續加藥方式,在17號井開展了兩種加藥濃度的試驗。表2為不同加藥量下的緩蝕效果。加藥后掛片測得緩蝕率達88.1%以上,在線監測緩蝕率達91.2%。

表2 17號井投加試驗用新型緩蝕劑的緩蝕效果
對加藥前后掛片外觀進行比較,未加藥掛片僅10天時間就出現了嚴重的坑蝕現象,加藥后掛片經過20天取出后表面仍然光滑,緩蝕劑效果明顯。圖1為加藥前后在線腐蝕監測的數據曲線,圖中上部曲線為金屬損失曲線,下部為腐蝕速率曲線。可以看出,隨著緩蝕劑的注入,金屬損失不再增加,腐蝕速率從0.245 3mm/a降至0.004 6mm/a。

圖1 氣井加藥前后在線腐蝕監測曲線對比
另外在2號井和21號井也分別開展了緩蝕劑加注試驗,結果如表3所示,緩蝕效果明顯。

表3 緩蝕劑在2號井和21號井的緩蝕效果
17號井試驗期間日產氣量13.5×104m3左右,每100 m3氣加藥量為22 mg時,緩蝕率為88.1%。緩蝕劑成本22元/公斤,每百立方米氣的處理費用約為0.05元。單井投加緩蝕劑成本3.22萬元/年,平均每年節約管道閥門更新維護費用約14.45萬元。氣田需添加緩蝕劑進行腐蝕防護的有51口井,合計可節約資金740萬元。
另外,通過緩蝕劑的加注,有效減緩了站內管網、加熱、分離等設備的腐蝕,可減少大量的設備維修更新費用,并可減少安全事故的發生概率以及維修施工對天然氣生產的影響。以上具體應用情況分析表明,加注緩蝕劑具有很好的經濟效益和社會效益。
(1)研制的緩蝕劑具有優良的緩蝕性能,在模擬現場腐蝕環境條件下能夠有效成膜并起到緩蝕作用,室內評價對20#鋼的掛片的緩蝕率為96.2%。
(2)現場應用時,采用連續加藥方式,濃度為22mg/100m3氣時,緩蝕率達88%以上,每100m3的處理費用小于0.05元,具有顯著的經濟效益。
(欄目主持 楊 軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.9.020