田友見
(大唐淮南洛河發電廠運行一分場,安徽 淮南 232008)
長期以來,凝結水含氧量超標的問題在大唐淮南洛河發電廠#4機組300MW機組中一直存在,進而在一定程度上直接威脅到機組的安全運行,需要對其進行處理。為此,在凝汽器查漏方面,該廠組織開展了大量工作。大小修、停機備用期間,雖然多次進行了壓磅找漏,并且消除了一些漏點,但是依然沒有徹底解決凝結水含氧超標問題。最后,通過總結分析,指出凝結水含氧量超標問題是機組運行過程中,在軸加、汽輪機軸封、凝結水泵軸封等方面存在問題。至此,凝結水含氧過大問題終于得到解決。
該廠規定,300MW汽輪機組凝結水含氧量應小于或等于30g/L。
該廠#4機組凝結水含氧量一直大于100g/L,根據凝結水質量要求標準,#4機組凝結水含氧嚴重超標。由于影響凝結水含氧量的因素比較多,并且范圍較廣,所以該機組在試驗過程中決定分系統、分設備和分步驟地查找機組問題。根據機組凝結水含氧量超標的影響因素,以及易發部位等,從以下幾方面展開調查。
軸封加熱器是汽輪機軸封系統的部分設備,其作用主要表現為,對汽輪機高低壓軸封和高、中壓主汽調節閥閥桿漏出的汽氣混合物,以及小機軸封等通過凝結水進行冷卻。在冷卻過程中,為了防止高溫蒸汽從軸封端泄漏,進一步影響其安全,通常情況下,需要使軸封加熱器汽室內始終保持真空狀態。同時,使混合物中的汽氣混合物凝結成水,而氣體排向大氣。通過將汽氣混合物的熱量傳遞給凝結水,在一定程度上提高了機組的經濟性。
汽氣混合物進入軸封加熱器汽側后,借助換熱管與凝結水實現熱交換,進一步升高凝結水的溫度。同時使得汽氣混合物中的大部分蒸汽凝結成水,經U型水封管,通過疏水出口管排入凝汽器。不能凝結的氣體和少量蒸汽,通常情況下,通過軸封加熱器風機排到大氣中。
在軸封加熱器運行過程中,需要對軸封加熱器的水位進行監視和檢查。如果破壞或失去水封管的水封,那么將會直接導通軸封加熱器汽側和凝汽器,進而在一定程度上導致不凝結的氣體直接進入凝汽器中,進一步破壞凝汽器的真空,進而增加了凝結水的含氧量。在壓力方面,與凝汽器相比,由于軸加風機的壓力比較小,通過軸封加熱器和U型水封管,使得大量的空氣進入凝汽器。
實驗結果顯示,凝結水含氧量在軸封加熱器水位遭到破壞或者不良運行時最高達到296g/L。
該機組刻意把凝結水泵的密封水壓力加大,尤其是備用凝結水泵密封水壓力。結果表明這種方式大大降低了凝結水泵出口含氧量,說明凝結水泵密封水壓力嚴重影響凝結水含氧量。
當機組正常運行時,通過凝汽器喉部噴淋管,化學除鹽水補至熱水井。一般情況下,凝結水含氧要求不超過100g/L。對于凝汽器來說,由于本身具有相應的真空除氧效果,當補水量不大時,凝汽器利用自身的功能就可以除去鹽水中的氧,不影響凝結水的含氧量。調查結果顯示,當補水量比較大時,也就是凝汽器的補水率超過10%時,凝汽器補水會直接影響凝結水的含氧量。
當凝結水進行過冷時,如果存在過度冷卻,那么將會對機組運行的安全性、可靠性、經濟性構成威脅。如果凝結水溫度過低,也就是說凝結水水面上蒸汽分壓力降低,氣體分壓力增加,會在一定程度上使得溶解在水中的氣體含量增加。通常情況下,凝結水中溶解的氣體量與熱井水面上氣體的分壓力為正比關系,因此,如果凝結水過冷度,那么將會直接增加凝結水的含氧量。
在不同水位下,該機組通過測定凝汽器熱井中凝結水的含氧量,發現凝結水中含氧量相對最低時,凝汽器的水位處于638~876mm之間。反之,水位低于638mm或者水位超過876mm時,凝結水中的含氧量呈現增大的趨勢,尤其是當凝汽器水位過低或過高時,凝結水含氧量將明顯增大。當凝汽器的水位過低時,在凝汽器的熱水井中,凝結水容易產生渦流,其中夾帶氣體,進而在一定程度上增加了凝結水的含氧。
對于軸封加熱器原“U”管結構來說,由于難以控制疏水系統的水位,使得軸加處于無水位運行狀態,一方面降低了凝汽器的真空度,另一方面增加了凝結水的含量。對軸封加熱器原“U”管結構進行了改造,與過去單純“U”管水封結構相比,改造后的疏水系統比較復雜,主要是增加了一套凝結水回收水箱的水位調節控制裝置,這套裝置在一定程度上增加了軸加疏水系統工作的可靠性、穩定性。通過將疏水去凝器的接口由熱井部位提高幾米,或者將其接到凝汽器的上部蒸汽空間,進一步降低軸封加熱器疏水的含氧量。通過上述處理,凝汽器的真空除氧功效可以被充分利用,將軸封加熱器疏水對凝結水含氧的影響降到最低。
對于現代大型火電站來說,其凝汽器通常為回熱式結構,這種結構具有合理的管束,同時降低了汽阻,可以運行在額定的設計工況下,凝結水過冷度甚至達到零。在這種情況下,凝汽設備的運行工況因素會影響凝結水過冷度,其中,凝汽器的冷卻水的入口溫度和流量是最重要的因素。
在建立機組的初期,由于受各種因素的影響,一直沒有對#4機組處于負壓系統中的閥門格蘭水封給予高度重視。事實證明,對于凝結水的含氧量,這些部位產生的影響比較大,尤其是處于水側中的閥門,空氣直接進入水中導致影響更大。因此,需要進一步對此系統進行完善,確保水封系統正常運行。
經過反復排查和試驗,終于找到該廠300MW機組凝結水含氧超標的原因。在試驗期間,采取措施確保軸加運行在高水位,同時安排運行人員對水位進行就地監視和調整,進而在一定程度上防止軸加水位過高,進一步威脅到設備的安全性。同時適當增加機軸封汽的壓力,確保機組真空的嚴密性等。經過試驗,運行結果顯示,凝結水溶氧量由原來的125g/L降至23g/L,凝結水含氧量達到合格標準。為了全面降低機組凝結水中的含氧量,根據文中闡述的方法和方案,對影響凝結水含氧量的系統、部位等進行改造,進一步使凝結水含氧量長期保持在較好的范圍內,進而確保機組運行的安全性。同時對機組負壓系統進行定期查漏,確保機組真空的嚴密性,并且降低凝結水系統的補水量,對機組進行改進和調整,進而在一定程度上降低凝結水的含氧量。
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