唐 嘉 張其斌 張成亮 彭仲龍 王水龍
(方大特鋼科技股份有限公司 南昌)
高線是方大特鋼是自動化程度較高的一條生產線,2008年10月投產,主要產品為直徑5.5~20 mm的光面圓鋼盤條及直徑18~50 mm的圓鋼盤條,以生產優質碳素結構鋼、低合金鋼、合金結構鋼、冷鐓鋼、焊條鋼、彈簧鋼等為主的生產線。吐絲機采用比較先進的摩根六代機型,成品設計軋制速度120 m/s。隨著高線的發展,高速線材的成品速度可達到110 m/s,但由于吐絲機本身的結構特點,在生產過程中振動偏大,這也是困擾國內高線廠的突出問題。臥式吐絲機電機功率600 kW,電機額定轉速1500 r/min,最大吐絲速度120 m/s,線圈直徑1050 mm,增速比1.7179,線材直徑 5.5~20 mm,傾角 20°。
(1)由于吐絲機為懸臂式結構,吐絲管的支座長度800 mm,主軸為空心軸長度1000 mm,這種結構剛性小,其抗振性能差。吐絲機在高速旋轉過程中會產生離心力,如果動平衡不好,會產生較大的振動。
(2)吐絲機剖分導管直徑1154 mm,在生產過程中導管內壁會產生不規則磨損,吐絲錐、吐絲盤與導管間隙超差造成振動,當間隙<2 mm時,吐絲錐發熱導致吐絲盤偏導板與導管摩擦。當間隙>4 mm時,導致間隙內卡鋼,引起吐絲錐及機體損傷。
(3)吐絲機吐絲錐冷卻水壓力最小應>0.15 MPa,過小或過大對吐絲錐散熱和運行的影響都比較明顯。
(4)氣體彈簧的作用是調節吐絲機端部大軸承的徑向跳動,對調整吐絲機的振動大小有著至關重要的影響。
(5)吐絲管動不平衡造成振動,吐絲管重量、材料、壁厚不規范,吐絲管彎曲曲線不規范,吐絲管管夾安裝不規范,吐絲管嚴重磨損或氧化鐵皮粘接,均會導致動不平衡。
(6)工藝控制吐絲圈型不穩定,而影響到產品質量和生產順行出現線圈紊亂、成圈不圓,大小不均、排列不齊,進一步影響吐絲機的振動。
(7)入口段骨架油封安裝在水套之上的,水套硬度28~34 HRC,材料Q235,在運轉過程中,密封件和軸套都有不同的磨損,一旦磨損那對入口段的軸承影響是致命的,會加大吐絲機的振動。
(8)傘齒輪間隙過大或吐絲機端部大軸承的徑向游隙過大,也會產生較大的振動,而且會給機座帶來嚴重的損傷。
(1)不管是工藝操作及設備維護人員都必須經過嚴格的培訓、考試后上崗,而且要有極強的責任心,因為高速區無小事,任何人為的失誤都會導致嚴重的后果;經過培訓過的人員對設備的性能及參數有詳細的理解,對設備運行中發生的故障能夠及時的做出正確的判斷,以便把損失降到最低。
(2)制定合理的定期檢查與檢修制度,因吐絲機振動而造成聯軸器不對中或地腳螺栓松動,應重新進行對中找正,其徑向偏差不應超過0.1 mm。每隔3個月對傘齒輪進行檢測,保證傘齒輪側隙在0.35~0.42 mm范圍之內,嚙合接觸斑點長度方向≥70%,高度方向≥75%。吐絲機端部大軸承每6個月檢測1次,如徑向游隙超0.5 mm,那么就必須對吐絲機進行大修更換軸承。
(3)嚴格執行摩根設備的檢修標準。做好軸承的清潔、預潤滑工作及軸承的尺寸復核,軸承的寬度誤差在0.02 mm之內可以上線使用。對軸承安裝配合的座孔或軸進行測量,檢查尺寸是否在公差范圍內。
(4)盡量采用具有消磁功能的電磁感應加熱器,嚴格控制加熱溫度應<120℃。對每盤安裝的軸承前后游隙都要進行檢測,而且安裝完的齒輪要對嚙合面、齒側隙進行全面檢查,確保都在標準范圍之內。
(5)吐絲盤偏導板開裂或動不平衡造成振動,應定期檢查吐絲錐是否開裂,動平衡塊是否丟失.并且每班檢查吐絲盤與導管的間隙。考慮到吐絲機軸承磨損及徑向跳動,調整控制間隙在2.5~3 mm最佳。
(6)定期對吐絲機做動平衡檢測,保證吐絲機在運行過程中振動值<5 mm/s。根據經驗,氣體彈簧的調節應在吐絲機運轉過程中進行,定期6~8個月更換失效的氣體彈簧,控制吐絲機端部大軸承的徑向跳動。
(7)水壓是容易忽略的因素。在不影響吐絲機入口段水套及吐絲錐冷卻的情況下,控制冷卻水壓為0.2~0.25 MPa。水壓過大會對吐絲錐運轉造成阻力,從而影響吐絲機的運行。實踐證明,水套的硬度改為58~62 HRC會極大延長水套的使用壽命。
(8)吐絲管的安裝對吐絲管的使用壽命及吐絲機的運行至關重要,必須嚴格規范吐絲管的安裝步驟。吐絲管定位安裝要做到三點定位、對稱安裝、對稱固定、對稱設扭。管夾與表面吻合良好、接觸面積最大化。吐絲管對中良好、安裝到位。吐絲管定位夾M16螺栓設定扭力矩150N·m,吐絲盤定位螺栓M24為500N·m。
吐絲管固定可靠,不得有任何橫向和縱向的松動。當個別有輕微松動時,必須對吐絲管固定狀況確認。吐絲管夾不得有任何損傷,否則立即更換,緊固管夾時不能使土絲管變形。應確保水霧冷卻噴嘴的45°方向正確、水霧效果正常。吐絲機管夾每工作一天用扭矩扳手校正一次。加強工藝和設備的合作、溝通,制定合理的各個規格吐絲機、夾送輥的工藝配置,確定正確工藝軋制的參數。
通過對吐絲機系統存在的缺陷及操作維護方法的改進及創新,吐絲機運行的穩定性得到大幅度提高。
吐絲機振動值<7 mm/s,始終控制在0.5~2 mm/s。吐絲管的軋制噸位由原來的5000 t升至10 000 t,每月使用量不超過5根,備件消耗大幅度減少。設備開動率>99.5%,最大限度地發揮了設備潛能。對工藝圈形的影響降到最低,有效解決了因設備帶來的大小圈、斷絲等問題。
通過以上對設備系統的改進和維護方法的創新,方大特鋼高線吐絲機自2008年運行投產以來,運行平穩,未出現過由于吐絲機的設備問題而影響生產的情況,吐絲機的使用壽命周期大大超過摩根要求的檢修周期,備件成本得到有效控制,設備精度達到工藝要求。