陳永剛
(濮陽永金化工有限公司 河南濮陽)
LW-14/1-26型無潤滑尾氣增壓壓縮機,L形三級二列水冷式,氣缸內無須注油。額定進氣壓力0.1 MPa,額定排氣壓力,一級 0.58~0.62 MPa,二級 1.68~1.72 MPa,三級 2.6 MPa,排氣量14 m3/min。曲軸轉速500 r/min,額定排氣溫度,一級≤145℃,二級≤140℃,三級≤100℃,測定軸功率≤210 kW。
壓縮機安裝后,最初各項運行指標都符合要求,但運行半年后,曲軸連桿發生斷裂,同時造成機身、十字頭、滑道、軸承、大頭瓦損壞,整個裝置停運。
(1)工藝氣中夾帶甲醇。設備運行中,工藝氣中夾帶甲醇進入氣缸,順著活塞桿填料通過刮油環流到曲桿箱內,導致油箱內的機油變質,使機油在潤滑部位形不成油膜,對各部件沒有起到潤滑冷卻作用,設備長期高速運轉的情況下,大小頭瓦塊磨損,巴氏合金脫落,各處間隙過大,活塞撞擊缸頭導致連桿斷裂。
(2)緊固連桿螺栓時用力不當。緊固連桿螺栓時,擰緊力太小,螺母松動,螺栓受到的力通過螺母傳到用來鎖固螺母的開口銷上,開口銷雖然塑性好但強度低,經過一段時間的運行,開口銷疲勞后斷裂。
(3)開口銷損壞后導致螺母逐漸從連桿螺栓上松脫,此過程中,連桿大頭瓦因一邊的緊固螺栓失效后,軸瓦間隙不均,影響到連桿與曲軸的垂直度。連桿局部承受過大的彎曲應力后斷裂,連桿螺栓與箱體碰撞,使連桿受到沖擊而斷裂。連桿斷裂后隨曲軸持續運轉與曲軸箱碰撞,打破曲軸箱后使曲軸卡死,從而造成空壓機嚴重損壞。
(4)一般情況下,連桿斷裂很少見,但當制造時的精度誤差或處理工藝不合要求以及操作維修不當時,又逢連桿螺栓在運轉中因受力不均而折斷,就會危及連桿本身。再加上十字頭銷松動脫落,十字頭與滑到之間缺油“咬死”,連桿的裝配精度超差,曲軸與滑道不垂直等原因,使連桿局部受過大的彎曲應力而會損壞,損壞處一般在大小頭與桿身的連接處。
(1)認真做好定期維護。參照說明書的具體規定,分析系統的檢查維修及運行記錄,結合設備的實際情況,制定合理的壓縮機維護保養檢查制度與檢修周期。定期對連桿和螺栓作無損探傷以及測量螺栓的殘余伸長量,保證機器運轉時的良好潤滑。
(2)嚴把檢修質量關。按設備檢修規程要求,仔細檢查連桿與零件及相關部位的精度。裝配時按規定調整各處間隙,使用專用工具如測力扳手對連桿螺栓進行緊固,開口銷只能用一次,真正做好防范措施。
(3)對操作人員加強培訓。重點加強壓縮機運行中的檢查和調整,隨時注意有關部位的溫度和聲響,提高發現問題和處理問題的能力。建立嚴格檢查考核的管理制度,把各項工作落到實處。