宗建軍
(中國南車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 江蘇常州)
1.日本OKUMA MCV-AⅡ數控龍門立式加工中心,數控系統為OKUMA OSP-P200M 。在執行M03 S100主軸旋轉加工指令時,小刀可執行,如換大刀不能執行,主軸不能旋轉。
現場用大、小刀反復交替嘗試,故障依舊。檢查大刀拉釘,有所磨損,更換后故障未解決。對大刀進行稱重,并未超出允許最大重量20 kg。檢查液壓和主軸刀具放松、夾緊液壓電磁閥YV35、YV34,功能正常。查電路圖,刀具放松、夾緊位置的確認開關SQ30和SQ31對應PLC I/O位置位為iSPTL和iSPTN,用系統PLC監控軟件檢查PLC信號,機床動作時信號都正常。再查電路圖,主軸刀具有無確認開關SQ35的對應PLC I/O位置位為iSTEX,檢查后發現,裝小刀時有信號,裝大刀時無信號,排除信號接近開關故障因素。嘗試在裝大刀時執行M329(無視主軸有無刀具(M03S100程序,主軸可以旋轉,確定是機床沒有接收到有刀信號。進一步檢查信號開關,實際安裝位置未有松動,但發現安裝信號開關擋塊的主軸同步桿,在主軸分別安裝大刀和小刀時運動位置不同,從而使裝大刀時沒有觸發信號。后檢查主軸內刀具拉釘夾頭情況,發現有松動,用扳手緊固后機床故障消除。
該故障最終診斷為刀具拉釘夾頭松動,導致主軸在安裝大刀和小刀時由于刀具重量不同,同步桿位置變動,造成主軸有刀信號沒有觸發,主軸無法執行旋轉指令。利用數控系統的PLC I/O位置位信號監測功能,能快速診斷電氣系統的好壞,同時可采用特殊M指令屏蔽部分信號來輔助診斷機床故障。對加工中心的換刀機構,包括刀庫、換刀臂、刀具拉釘夾頭等機械結構,要加強巡檢和定期維保,從而降低機床故障率。
2.韓國斗山MX3100車銑復合加工中心,數控系統為FANUC Series 31i-MODEL A。機床在加工時,當移動A軸(尾座)時常出現2081 AIR-BAG ALARM報警,機床無法正常工作。
機床報警提示軸的移動負載過大,檢查機床A軸導軌和絲母潤滑正常,手動轉動A軸滾珠絲杠比較輕松,表明傳動系統正常。在移動A軸時檢測伺服電機電流,實測值10.3 A,較正常值1.8 A大許多,初步懷疑是伺服電機故障。查A軸電機控制電路圖和PLC梯形圖,在A軸移動時Y3.3(A-AXIS BRAKE RELEASE)有輸出信號,但查電機剎車控制繼電器KA33無電,故導致A軸電機剎車未松開。檢測繼電器正常,但在檢查剎車控制線路時發現控制線纜插頭SLOT3內線與插針間虛接,重新焊接連接后機床恢復正常。
3.德國HOFLER HELIX400數控磨齒機,數控系統為西門子840D。在機床加工時,操作頂尖上下動作有時導致接觸器保護斷開,但復位后仍可動作,過段時間后還會斷開,無規律。
檢查頂尖電機控制接觸器,正常;用萬用表測量三相電壓,正常。初步懷疑電機或負載端有故障。拆卸頂尖部件,手動旋轉頂尖上下絲杠,帶動頂尖上下較輕松,排除負載端絲杠和導軌副故障。將三相電機和減速齒輪箱拆卸后檢查,并連接電源空載試驗,正常。重新將頂尖部件安裝,逐段檢查電機到控制接觸器線纜,松開線插10X921到92X10間線纜的固定樁后,測量三相線纜有兩相互通,更換該段線纜后故障消失。
上述兩例故障在現場檢查時,都是時有時無,給故障診斷造成困難,維修初期都判斷為電機或負載端故障,最終故障原因都為控制線路的虛接或虛連。由于數控機床的潤滑系統和電機保護較可靠,機械部件和電機本身發生故障的概率較小,今后在處理相類似故障時,可著重從控制線路和線插的檢查入手。
4.日本MAZAK FH-8800數控臥式加工中心,數控系統為MAZATROL 640M。機床加工時出現31伺服異常報警,關機重啟后可正常加工,但加工30~40 min左右后仍出現相同報警。
手動移動機床各軸系,正常;執行自動換刀程序,正常。檢查重新拔插系統各軸驅動器上連接插頭,故障依舊。查資料31伺服報警解釋為超速,但按處理說明檢查各項點都正常。后準備將各軸驅動器與相同型號機床進行更換,在拆卸驅動器時發現X軸驅動器后部冷卻風扇堆積贓物較多,用手轉動比較困難。將贓物清理后重新安裝驅動器,機床故障消除。
雖然數控機床都帶自診斷功能,但部分報警并不能準確指示故障所在,維修時還是要進行具體分析。該故障由于驅動器風扇因贓物堆積,轉動時有時無,工作一定時間后驅動器溫度上升,報警停機。對于數控機床的驅動器風扇要定期清理,保證正常運行。同時數控機床電柜空調的好壞,電柜的防潮(南方更重要)、防塵等,都是保證數控系統穩定運行的關鍵因素,平時要加強維保,通過預防性維修來降低設備故障率。