張云海(大慶油田電力集團燃機電廠)
依據某油田開發預測,機采系統自然耗電量將平均每年增長10個百分點,節能形勢非常嚴峻。X區塊電泵井約占總油井數的2.1%,其運行耗電量約占油井總耗電量的9.6%,平均單井年消耗電量32.02×104kWh,對比抽油機井年多耗電25.78×104kWh。在國內機采井的系統效率最好也不超過30%,但是在美國機采井的系統效率仍然可以達到46%[1]。也就是說,在目前機采井仍然是油田主要機采設備的情況下,對比國外的能耗水平,機采井的節能降耗還有很大的空間。基于這樣的認識,在X區塊電泵井上應用了變頻器、永磁電動機、減級泵、自動補償柜幾種節能降耗措施,取得了較好的效果。
為了有效降低電泵井在機采方面的總體能耗,根據每口電泵井的實際運行情況,有針對性的采取了綜合治理措施,相應的推廣應用不同電泵井節能新技術,達到節能降耗的目的。
應用中壓變頻器5臺,應用后欠載停機的不能正常運轉情況得到有效緩解,減少了機組燒損臺數,延長了檢泵周期,增加了油井相對生產時率,減少了更換電泵機組或改變生產方式增加的二次投入成本,同時降低了電泵井耗電量,取得了較好的經濟效益。措施前后效果對比,平均單井日耗電由845kWh下降到557kWh,日節電288kWh,節電率達到34.05%。系統效率由21.59%提高到25.85%,提高4.26個百分點,見表1。

表1 中壓變頻器節能效果
根據原有電泵的運行和油井供液情況,在檢泵過程中,同步安裝減級潛油電泵2口井。在泵排量保持基本不變的條件下,實施措施前后消耗功率對比,平均單井有功功率由30.95kW下降到26.88kW,降低4.08kW,節電率達到13.17%,平均單井日耗電由743kWh下降到645kWh,日節電98kWh,系統效率由28.49%提高到29.21%,提高了0.72個百分點,見表2。

表2 減級潛油電泵節能效果
利用檢泵時機,應用稀土永磁同步潛油電動機2臺套。措施前后效果對比,平均單井有功功率由37.48kW下降到37.04kW,節電率為3.58%,平均單井日耗電由955kWh下降到921kWh,日節電34 kWh,系統效率由16.08%提高到21.35%,提高了5.27個百分點,見表3。

表3 稀土永磁電動機節能效果
根據現有的電泵井的能耗情況,對能耗較大的1口井應用了自動補償控制柜。措施前后效果對比,有功功率由57.03kW下降到56.47kW。有功功率降低0.57kW。節電率為6.25%。平均單井日耗電由1455kWh下降到1364kWh,日節電91kWh,系統效率由25.78%提高到26.50%,提高了0.68個百分點見表4。

表4 自動補償控制柜節能效果
按照電價0.57元/kWh計算,中壓變頻器每套多投入成本8萬元,補償控制柜每套多投入4萬元,稀土永磁電動機每臺多投入1.5萬元,減級泵每臺套與原電泵價格相同,暫算3年各項措施取得的經濟效益。
經濟效益=日節電×電價×年度×360-投入成本,即:
中壓變頻效益:288×0.57×3×360×10-4-8=9.73(萬元);
減級泵效益:98×0.57×3×360×10-4=6.03(萬元);
補償控制柜效益:91×0.57×3×360×10-4-4=1.60(萬元);
稀土永磁電動機效益:34×0.57×3×360×10-4-1.5=0.51(萬元)。
從以上效益對比可以看出:中壓變頻器應用效果最好,其次為減級泵,第三為補償控制柜。
1)電泵井雖然能耗較高,但節能降耗潛力較大,只要采取合理節能新技術,可以有效的降低電泵井耗電量。
2)從各項節能技術措施取得經濟效益和節能效果可見:中壓變頻器的效果最好,其次為減級泵,第三為補償控制柜。
[1]何繼峰.抽油機井高能耗原因及降耗措施應用.石油石化節能,2013(3):39-40.