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貨車脫軌自動制動閥常見故障及改進建議

2014-04-10 02:09:25韋壽榮
科技創新與應用 2014年12期

摘 要:對貨車脫軌自動制動閥存在的問題進行原因分析,提出改進建議,以保證脫軌自動制動閥技術性能,保障鐵路運輸安全。

關鍵詞:脫軌自動制動閥;頂梁;拉環;改進連接方式

列車脫軌是鐵道車輛運行中的嚴重行車事故。車輛脫軌后由于列車工作人員沒能及時發現,車輛仍在機車牽引下繼續行駛,引發更多車輛相繼脫軌或傾覆,從而使脫軌事故擴大,造成車輛、貨物、軌枕、路基及道旁設備嚴重損壞,甚至侵入鄰線與鄰線客車相撞,危及人的生命安全。

貨車脫軌自動制動裝置(以下簡稱脫軌制動裝置)采用拉環、頂梁環抱車軸結構的機械自動作用方式,利用脫軌時車體與輪對的相對位移,在空車脫軌時,脫軌輪對處的車軸拉斷制動閥桿;在重車脫軌時,脫軌轉向架中未脫軌的輪對的車軸頂斷制動閥桿。制動閥桿折斷后,溝通車輛主管與大氣的通路,引起列車發生緊急制動作用,從而避免脫軌事故的擴大。

脫軌自動制動閥(以下簡稱脫軌閥)是脫軌制動裝置的核心部件,每根車軸處安裝一套,由拉環、頂梁、調節桿、鎖緊螺母、制動閥桿等部件組成(如圖1)。近年來,工作者及“三檢一驗”各級檢驗人員反映在檢修檢驗過程中發現脫軌閥存在較多問題。

圖1 脫軌閥結構示意圖

1 現場調查

2013年,筆者就脫軌閥問題對柳州車輛段檢修車間進行了調查。據調查,脫軌閥主要存在頂梁與魚腹型中梁下翼板抵觸(如圖2)、調節桿和鎖緊螺母銹蝕(如圖2)、拉環假裝(如圖3)三個問題

圖2 圖3

2 原因分析

2.1 頂梁與調節桿連接方式設計不佳

頂梁和調節桿之間連接采用焊接方式組成一個整體,在檢修中,當轉動調節桿調整△Y1、△Y2值時,頂梁隨調節桿一起轉動,轉動中,頂梁端部與魚腹型中梁斜坡處下翼板發生抵觸,導致頂梁高度無法調整。

2.2 調節桿和鎖緊螺母材質不高

調節桿和鎖緊螺母的材質為一般鋼材,且螺紋表面未經過防銹處理,遇到雨水、潮濕天氣時,螺牙間容易附著水分,導致調節桿和鎖緊螺母銹蝕。

2.3 拉環組裝設計不合理

拉環與限位筒間采用的是組裝圓銷與車軸平行的方式進行組裝,車輛落成后,工作者的工作空間受到車軸、車輪、上拉條、人力制動拉條、托架的影響而變得非常狹小,組裝拉環時,工作者無法探身偏頭去觀測限位筒銷孔與拉環銷孔是否對齊,只能憑感覺組裝,有時圓銷僅從拉環頂端穿過,而未穿過拉環銷孔也不發現,導致拉環假裝。

2.4 拉環生產控制不嚴

現場調查發現,拉環銷孔中心至頂端距離有12-20mm不等,而限位筒銷孔中心至頂端距離均在15±0.5mm以內。拉環是套在限位筒內組裝的,當銷孔中心至頂端距離≤15mm的拉環組裝好后,其頂端低于限位筒頂端,而拉環假裝現象也是頂梁頂端低于限位筒頂端,致使工作者難以判斷拉環組裝狀態,有時工作者會產生誤判,把假裝的當成了組裝好的,導致了假裝故障的發生。

3 問題危害

當遇到頂梁與中梁抵觸而導致頂梁高度無法調整時,工作者須卸下脫軌閥4顆安裝螺栓和2顆閥管安裝螺栓,然后將整個脫軌閥連同頂梁一起提起,待頂梁高于魚腹型中梁斜坡處下翼板后進行調整,調整后將脫軌閥放到安裝座上,測量△Y1、△Y2值,若符合要求,則組裝脫軌閥和閥管;若不符合要求,則重復以上動作,直至符合要求為止。通常超限△Y1、△Y2值也就是幾個毫米,因處理起來比較麻煩,工作者有時會存在僥幸心理而不去處理,而對于幾個毫米的超限,檢驗人員又難以發現。△Y1、△Y2值是保證脫軌閥技術狀態良好的關鍵數據,超限幾毫米也會導致脫軌制動裝置誤作用或作用不及時,若△Y1值小,列車在正常運行中產生沖動,空車車軸會拉斷制動閥桿,導致脫軌制動裝置發生緊急制動作用,耽誤列車運行,影響鐵路運輸秩序;若△Y1值大,空車脫軌時,脫軌輪對的車軸不能第一時間拉斷制動閥桿,脫軌制動裝置不能及時發生緊急制動作用;若△Y2值大,重車脫軌時,脫軌轉向架中未脫軌的輪對的車軸沒能第一時間頂斷制動閥桿,脫軌制動裝置不能及時發生緊急制動作用。

若拉環兩頭假裝,拉環會隨著車輛在運行中產生振動而丟失,當該脫軌閥處輪對發生空車脫軌,脫軌閥制動閥桿不被拉斷,脫軌制動裝置不發生作用,不能起到避免脫軌事故擴大的作用。

若拉環一頭假裝,經現場架車模擬車輛脫軌試驗,當拉環受到車軸拉力時,假裝一頭拉環迅速脫出限位筒且拉環產生變形,拉環另一端受力減小,傳導到作用桿的力不足以拉斷制動閥桿,脫軌制動裝置不發生作用,不能起到避免脫軌事故擴大的作用。

4 改進建議和措施

4.1 改進頂梁與調節桿連接方式

將頂梁與調節桿焊接連接方式改為圓銷連接方式(如圖4)。廠家在生產頂梁和調節桿時,須在頂梁側面中心處鉆一個橫向并與車軸平行的圓銷孔,將調節桿改為倒“T”型,并在下部對應頂梁橫向銷孔位置鉆一個同樣大小的銷孔。組裝時頂梁從調節桿上部裝入,然后組裝圓銷。當需要時,將該圓銷取出,單獨轉動調節桿,待頂梁高度調整合適后再裝上圓銷,可解決頂梁與中梁發生抵觸問題。

4.2 調節桿和鎖緊螺母采用不銹鋼材料

不銹鋼材料具有極強的耐腐蝕性能,目前車輛上裝用不銹鋼材料的配件越來越多,車輛配件采用不銹鋼材料已成為未來發展的趨勢。調節桿和鎖緊螺母采用不銹鋼材料后,可從根本上解決銹蝕問題。

4.3 加強拉環生產源頭控制

生產廠家必須嚴格控制拉環銷孔中心至頂端距離在18-20mm之間,以保證拉環組裝后其頂端高于限位筒頂端3-5mm,同時,拉環端頭顏色應與頂梁顏色有明顯區別,組裝后工作者能輕松辨別拉環組裝狀態,避免拉環假裝故障發生。

5 結束語

脫軌閥是脫軌制動裝置核心部件,脫軌閥的技術性能決定脫軌制動裝置的作用性能,脫軌閥存在的故障會導致脫軌制動裝置誤作用或不作用。通過對脫軌閥故障進行原因分析,提出了相應的改進建議,對保證脫軌閥技術性能有重要意義。2014年,鐵路將實施新一輪提速調圖,貨車運行速度將進一步提升,若脫軌閥問題不能及時解決,將會嚴重影響鐵路運輸秩序,嚴重時給鐵路造成重大損失。

作者簡介:韋壽榮(1979,11-),男,廣西柳州,現職稱:助理工程師,學歷:本科,研究方向:鐵道車輛。endprint

摘 要:對貨車脫軌自動制動閥存在的問題進行原因分析,提出改進建議,以保證脫軌自動制動閥技術性能,保障鐵路運輸安全。

關鍵詞:脫軌自動制動閥;頂梁;拉環;改進連接方式

列車脫軌是鐵道車輛運行中的嚴重行車事故。車輛脫軌后由于列車工作人員沒能及時發現,車輛仍在機車牽引下繼續行駛,引發更多車輛相繼脫軌或傾覆,從而使脫軌事故擴大,造成車輛、貨物、軌枕、路基及道旁設備嚴重損壞,甚至侵入鄰線與鄰線客車相撞,危及人的生命安全。

貨車脫軌自動制動裝置(以下簡稱脫軌制動裝置)采用拉環、頂梁環抱車軸結構的機械自動作用方式,利用脫軌時車體與輪對的相對位移,在空車脫軌時,脫軌輪對處的車軸拉斷制動閥桿;在重車脫軌時,脫軌轉向架中未脫軌的輪對的車軸頂斷制動閥桿。制動閥桿折斷后,溝通車輛主管與大氣的通路,引起列車發生緊急制動作用,從而避免脫軌事故的擴大。

脫軌自動制動閥(以下簡稱脫軌閥)是脫軌制動裝置的核心部件,每根車軸處安裝一套,由拉環、頂梁、調節桿、鎖緊螺母、制動閥桿等部件組成(如圖1)。近年來,工作者及“三檢一驗”各級檢驗人員反映在檢修檢驗過程中發現脫軌閥存在較多問題。

圖1 脫軌閥結構示意圖

1 現場調查

2013年,筆者就脫軌閥問題對柳州車輛段檢修車間進行了調查。據調查,脫軌閥主要存在頂梁與魚腹型中梁下翼板抵觸(如圖2)、調節桿和鎖緊螺母銹蝕(如圖2)、拉環假裝(如圖3)三個問題

圖2 圖3

2 原因分析

2.1 頂梁與調節桿連接方式設計不佳

頂梁和調節桿之間連接采用焊接方式組成一個整體,在檢修中,當轉動調節桿調整△Y1、△Y2值時,頂梁隨調節桿一起轉動,轉動中,頂梁端部與魚腹型中梁斜坡處下翼板發生抵觸,導致頂梁高度無法調整。

2.2 調節桿和鎖緊螺母材質不高

調節桿和鎖緊螺母的材質為一般鋼材,且螺紋表面未經過防銹處理,遇到雨水、潮濕天氣時,螺牙間容易附著水分,導致調節桿和鎖緊螺母銹蝕。

2.3 拉環組裝設計不合理

拉環與限位筒間采用的是組裝圓銷與車軸平行的方式進行組裝,車輛落成后,工作者的工作空間受到車軸、車輪、上拉條、人力制動拉條、托架的影響而變得非常狹小,組裝拉環時,工作者無法探身偏頭去觀測限位筒銷孔與拉環銷孔是否對齊,只能憑感覺組裝,有時圓銷僅從拉環頂端穿過,而未穿過拉環銷孔也不發現,導致拉環假裝。

2.4 拉環生產控制不嚴

現場調查發現,拉環銷孔中心至頂端距離有12-20mm不等,而限位筒銷孔中心至頂端距離均在15±0.5mm以內。拉環是套在限位筒內組裝的,當銷孔中心至頂端距離≤15mm的拉環組裝好后,其頂端低于限位筒頂端,而拉環假裝現象也是頂梁頂端低于限位筒頂端,致使工作者難以判斷拉環組裝狀態,有時工作者會產生誤判,把假裝的當成了組裝好的,導致了假裝故障的發生。

3 問題危害

當遇到頂梁與中梁抵觸而導致頂梁高度無法調整時,工作者須卸下脫軌閥4顆安裝螺栓和2顆閥管安裝螺栓,然后將整個脫軌閥連同頂梁一起提起,待頂梁高于魚腹型中梁斜坡處下翼板后進行調整,調整后將脫軌閥放到安裝座上,測量△Y1、△Y2值,若符合要求,則組裝脫軌閥和閥管;若不符合要求,則重復以上動作,直至符合要求為止。通常超限△Y1、△Y2值也就是幾個毫米,因處理起來比較麻煩,工作者有時會存在僥幸心理而不去處理,而對于幾個毫米的超限,檢驗人員又難以發現。△Y1、△Y2值是保證脫軌閥技術狀態良好的關鍵數據,超限幾毫米也會導致脫軌制動裝置誤作用或作用不及時,若△Y1值小,列車在正常運行中產生沖動,空車車軸會拉斷制動閥桿,導致脫軌制動裝置發生緊急制動作用,耽誤列車運行,影響鐵路運輸秩序;若△Y1值大,空車脫軌時,脫軌輪對的車軸不能第一時間拉斷制動閥桿,脫軌制動裝置不能及時發生緊急制動作用;若△Y2值大,重車脫軌時,脫軌轉向架中未脫軌的輪對的車軸沒能第一時間頂斷制動閥桿,脫軌制動裝置不能及時發生緊急制動作用。

若拉環兩頭假裝,拉環會隨著車輛在運行中產生振動而丟失,當該脫軌閥處輪對發生空車脫軌,脫軌閥制動閥桿不被拉斷,脫軌制動裝置不發生作用,不能起到避免脫軌事故擴大的作用。

若拉環一頭假裝,經現場架車模擬車輛脫軌試驗,當拉環受到車軸拉力時,假裝一頭拉環迅速脫出限位筒且拉環產生變形,拉環另一端受力減小,傳導到作用桿的力不足以拉斷制動閥桿,脫軌制動裝置不發生作用,不能起到避免脫軌事故擴大的作用。

4 改進建議和措施

4.1 改進頂梁與調節桿連接方式

將頂梁與調節桿焊接連接方式改為圓銷連接方式(如圖4)。廠家在生產頂梁和調節桿時,須在頂梁側面中心處鉆一個橫向并與車軸平行的圓銷孔,將調節桿改為倒“T”型,并在下部對應頂梁橫向銷孔位置鉆一個同樣大小的銷孔。組裝時頂梁從調節桿上部裝入,然后組裝圓銷。當需要時,將該圓銷取出,單獨轉動調節桿,待頂梁高度調整合適后再裝上圓銷,可解決頂梁與中梁發生抵觸問題。

4.2 調節桿和鎖緊螺母采用不銹鋼材料

不銹鋼材料具有極強的耐腐蝕性能,目前車輛上裝用不銹鋼材料的配件越來越多,車輛配件采用不銹鋼材料已成為未來發展的趨勢。調節桿和鎖緊螺母采用不銹鋼材料后,可從根本上解決銹蝕問題。

4.3 加強拉環生產源頭控制

生產廠家必須嚴格控制拉環銷孔中心至頂端距離在18-20mm之間,以保證拉環組裝后其頂端高于限位筒頂端3-5mm,同時,拉環端頭顏色應與頂梁顏色有明顯區別,組裝后工作者能輕松辨別拉環組裝狀態,避免拉環假裝故障發生。

5 結束語

脫軌閥是脫軌制動裝置核心部件,脫軌閥的技術性能決定脫軌制動裝置的作用性能,脫軌閥存在的故障會導致脫軌制動裝置誤作用或不作用。通過對脫軌閥故障進行原因分析,提出了相應的改進建議,對保證脫軌閥技術性能有重要意義。2014年,鐵路將實施新一輪提速調圖,貨車運行速度將進一步提升,若脫軌閥問題不能及時解決,將會嚴重影響鐵路運輸秩序,嚴重時給鐵路造成重大損失。

作者簡介:韋壽榮(1979,11-),男,廣西柳州,現職稱:助理工程師,學歷:本科,研究方向:鐵道車輛。endprint

摘 要:對貨車脫軌自動制動閥存在的問題進行原因分析,提出改進建議,以保證脫軌自動制動閥技術性能,保障鐵路運輸安全。

關鍵詞:脫軌自動制動閥;頂梁;拉環;改進連接方式

列車脫軌是鐵道車輛運行中的嚴重行車事故。車輛脫軌后由于列車工作人員沒能及時發現,車輛仍在機車牽引下繼續行駛,引發更多車輛相繼脫軌或傾覆,從而使脫軌事故擴大,造成車輛、貨物、軌枕、路基及道旁設備嚴重損壞,甚至侵入鄰線與鄰線客車相撞,危及人的生命安全。

貨車脫軌自動制動裝置(以下簡稱脫軌制動裝置)采用拉環、頂梁環抱車軸結構的機械自動作用方式,利用脫軌時車體與輪對的相對位移,在空車脫軌時,脫軌輪對處的車軸拉斷制動閥桿;在重車脫軌時,脫軌轉向架中未脫軌的輪對的車軸頂斷制動閥桿。制動閥桿折斷后,溝通車輛主管與大氣的通路,引起列車發生緊急制動作用,從而避免脫軌事故的擴大。

脫軌自動制動閥(以下簡稱脫軌閥)是脫軌制動裝置的核心部件,每根車軸處安裝一套,由拉環、頂梁、調節桿、鎖緊螺母、制動閥桿等部件組成(如圖1)。近年來,工作者及“三檢一驗”各級檢驗人員反映在檢修檢驗過程中發現脫軌閥存在較多問題。

圖1 脫軌閥結構示意圖

1 現場調查

2013年,筆者就脫軌閥問題對柳州車輛段檢修車間進行了調查。據調查,脫軌閥主要存在頂梁與魚腹型中梁下翼板抵觸(如圖2)、調節桿和鎖緊螺母銹蝕(如圖2)、拉環假裝(如圖3)三個問題

圖2 圖3

2 原因分析

2.1 頂梁與調節桿連接方式設計不佳

頂梁和調節桿之間連接采用焊接方式組成一個整體,在檢修中,當轉動調節桿調整△Y1、△Y2值時,頂梁隨調節桿一起轉動,轉動中,頂梁端部與魚腹型中梁斜坡處下翼板發生抵觸,導致頂梁高度無法調整。

2.2 調節桿和鎖緊螺母材質不高

調節桿和鎖緊螺母的材質為一般鋼材,且螺紋表面未經過防銹處理,遇到雨水、潮濕天氣時,螺牙間容易附著水分,導致調節桿和鎖緊螺母銹蝕。

2.3 拉環組裝設計不合理

拉環與限位筒間采用的是組裝圓銷與車軸平行的方式進行組裝,車輛落成后,工作者的工作空間受到車軸、車輪、上拉條、人力制動拉條、托架的影響而變得非常狹小,組裝拉環時,工作者無法探身偏頭去觀測限位筒銷孔與拉環銷孔是否對齊,只能憑感覺組裝,有時圓銷僅從拉環頂端穿過,而未穿過拉環銷孔也不發現,導致拉環假裝。

2.4 拉環生產控制不嚴

現場調查發現,拉環銷孔中心至頂端距離有12-20mm不等,而限位筒銷孔中心至頂端距離均在15±0.5mm以內。拉環是套在限位筒內組裝的,當銷孔中心至頂端距離≤15mm的拉環組裝好后,其頂端低于限位筒頂端,而拉環假裝現象也是頂梁頂端低于限位筒頂端,致使工作者難以判斷拉環組裝狀態,有時工作者會產生誤判,把假裝的當成了組裝好的,導致了假裝故障的發生。

3 問題危害

當遇到頂梁與中梁抵觸而導致頂梁高度無法調整時,工作者須卸下脫軌閥4顆安裝螺栓和2顆閥管安裝螺栓,然后將整個脫軌閥連同頂梁一起提起,待頂梁高于魚腹型中梁斜坡處下翼板后進行調整,調整后將脫軌閥放到安裝座上,測量△Y1、△Y2值,若符合要求,則組裝脫軌閥和閥管;若不符合要求,則重復以上動作,直至符合要求為止。通常超限△Y1、△Y2值也就是幾個毫米,因處理起來比較麻煩,工作者有時會存在僥幸心理而不去處理,而對于幾個毫米的超限,檢驗人員又難以發現。△Y1、△Y2值是保證脫軌閥技術狀態良好的關鍵數據,超限幾毫米也會導致脫軌制動裝置誤作用或作用不及時,若△Y1值小,列車在正常運行中產生沖動,空車車軸會拉斷制動閥桿,導致脫軌制動裝置發生緊急制動作用,耽誤列車運行,影響鐵路運輸秩序;若△Y1值大,空車脫軌時,脫軌輪對的車軸不能第一時間拉斷制動閥桿,脫軌制動裝置不能及時發生緊急制動作用;若△Y2值大,重車脫軌時,脫軌轉向架中未脫軌的輪對的車軸沒能第一時間頂斷制動閥桿,脫軌制動裝置不能及時發生緊急制動作用。

若拉環兩頭假裝,拉環會隨著車輛在運行中產生振動而丟失,當該脫軌閥處輪對發生空車脫軌,脫軌閥制動閥桿不被拉斷,脫軌制動裝置不發生作用,不能起到避免脫軌事故擴大的作用。

若拉環一頭假裝,經現場架車模擬車輛脫軌試驗,當拉環受到車軸拉力時,假裝一頭拉環迅速脫出限位筒且拉環產生變形,拉環另一端受力減小,傳導到作用桿的力不足以拉斷制動閥桿,脫軌制動裝置不發生作用,不能起到避免脫軌事故擴大的作用。

4 改進建議和措施

4.1 改進頂梁與調節桿連接方式

將頂梁與調節桿焊接連接方式改為圓銷連接方式(如圖4)。廠家在生產頂梁和調節桿時,須在頂梁側面中心處鉆一個橫向并與車軸平行的圓銷孔,將調節桿改為倒“T”型,并在下部對應頂梁橫向銷孔位置鉆一個同樣大小的銷孔。組裝時頂梁從調節桿上部裝入,然后組裝圓銷。當需要時,將該圓銷取出,單獨轉動調節桿,待頂梁高度調整合適后再裝上圓銷,可解決頂梁與中梁發生抵觸問題。

4.2 調節桿和鎖緊螺母采用不銹鋼材料

不銹鋼材料具有極強的耐腐蝕性能,目前車輛上裝用不銹鋼材料的配件越來越多,車輛配件采用不銹鋼材料已成為未來發展的趨勢。調節桿和鎖緊螺母采用不銹鋼材料后,可從根本上解決銹蝕問題。

4.3 加強拉環生產源頭控制

生產廠家必須嚴格控制拉環銷孔中心至頂端距離在18-20mm之間,以保證拉環組裝后其頂端高于限位筒頂端3-5mm,同時,拉環端頭顏色應與頂梁顏色有明顯區別,組裝后工作者能輕松辨別拉環組裝狀態,避免拉環假裝故障發生。

5 結束語

脫軌閥是脫軌制動裝置核心部件,脫軌閥的技術性能決定脫軌制動裝置的作用性能,脫軌閥存在的故障會導致脫軌制動裝置誤作用或不作用。通過對脫軌閥故障進行原因分析,提出了相應的改進建議,對保證脫軌閥技術性能有重要意義。2014年,鐵路將實施新一輪提速調圖,貨車運行速度將進一步提升,若脫軌閥問題不能及時解決,將會嚴重影響鐵路運輸秩序,嚴重時給鐵路造成重大損失。

作者簡介:韋壽榮(1979,11-),男,廣西柳州,現職稱:助理工程師,學歷:本科,研究方向:鐵道車輛。endprint

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