柴 琳
(武漢科技大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430081)
高爐噴吹煤粉是煉鐵工藝最主要的節(jié)能降耗措施。但隨著煤比的提高,制粉所需的熱值消耗越來越大,熱風(fēng)爐廢氣所提供的熱值已不能滿足生產(chǎn)需要,這時(shí)必須使用煙氣加熱爐來加熱廢氣,以提供足夠的熱值。然而,煙氣加熱爐爐溫控制等存在一些問題,成為阻礙噴煤比提高的瓶頸。
煙氣加熱爐系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。煙氣加熱爐是煤粉制備的重要設(shè)備,也是一個(gè)燃燒低熱值燃?xì)獾奶厥庠O(shè)備。其安全連續(xù)運(yùn)行對生產(chǎn)過程起著舉足輕重的作用,因此對它的工作可靠性、準(zhǔn)確性提出了很高要求。

圖1 煙氣加熱爐系統(tǒng)工藝流程圖
圖中A、C及虛線為傳統(tǒng)的“小閉環(huán)控制”系統(tǒng),B、D為新的爐溫控制系統(tǒng)。傳統(tǒng)系統(tǒng)把加熱爐出口溫度點(diǎn)A作為PID調(diào)節(jié)的主控點(diǎn),這種模式?jīng)]有把磨機(jī)出口溫度參數(shù)引入控制系統(tǒng)參與溫控。這看似合理,但當(dāng)熱風(fēng)流量和壓力發(fā)生變化時(shí),系統(tǒng)無法把這種變化產(chǎn)生的溫度擾動反饋到調(diào)節(jié)系統(tǒng)中去,系統(tǒng)也就無法對流量和壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)和補(bǔ)償。若供氣管道中的燃?xì)鈮毫Σ徽#謩娱y及控制閥的設(shè)定不正確等,容易引起設(shè)備故障,表現(xiàn)為磨機(jī)溫度控制失調(diào),磨機(jī)內(nèi)的O2、CO超標(biāo)等。因此磨機(jī)溫度控制十分重要,直接影響制粉的質(zhì)量和產(chǎn)量。為此本文改用一種新的更為合理的調(diào)節(jié)方式,即以磨機(jī)出口溫度為主進(jìn)行PID調(diào)節(jié),以煙氣加熱爐出口溫度作安全聯(lián)鎖。煙氣加熱爐爐溫控制系統(tǒng)流程框圖如圖2所示。

圖2 爐溫控制系統(tǒng)流程框圖
由于煤粉制備是一個(gè)理化反應(yīng)過程而且加熱爐爐溫具有非線性、純滯后、隨機(jī)干擾等特點(diǎn),要建立其最優(yōu)控制數(shù)學(xué)模型是相當(dāng)困難的[1]。常規(guī)PID調(diào)節(jié)器不能滿足系統(tǒng)對參數(shù)的自整定要求,影響了控制效果的進(jìn)一步提高[2]。針對上述煙氣加熱爐溫度調(diào)節(jié)的特點(diǎn),本文采用PID模糊控制技術(shù)調(diào)節(jié)煙氣加熱爐系統(tǒng)各工作區(qū)的溫度。
PID模糊控制技術(shù)是PID控制和模糊控制的結(jié)合。即在常規(guī)PID調(diào)節(jié)器的基礎(chǔ)上,應(yīng)用模糊理論建立參數(shù)KP、KI、KD與偏差絕對值E和偏差變化率絕對值EC間的二元函數(shù)關(guān)系為KP=f1(E,EC),KI=f2(E,EC),KD=f3(E,EC),的控制器。并可根據(jù)不同的E和EC在線自整定參數(shù)KP、KI、KD。這種新型的控制方法不依賴于對象的模型,設(shè)計(jì)簡單,容易編程,可用最簡單的計(jì)算機(jī)做控制器,而且采取非線性控制[3][4]。
在煙氣加熱爐生產(chǎn)過程中,入口爐溫和出口爐溫是衡量生產(chǎn)是否穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)劣的重要參數(shù),另外,加熱爐尾氣中的CO含量是衡量煤粉是否燃燒充分的重要指標(biāo)。因此設(shè)計(jì)模糊控制器的輸入變量為實(shí)際運(yùn)行中加熱爐入口溫度、CO實(shí)際值與工藝設(shè)定值之間的偏差E及偏差變化率E C,輸出變量為磨機(jī)的出口溫度。PID模糊控制器的原理圖如圖3所示。

圖3 PID模糊控制器原理圖
PID模糊控制器的具體構(gòu)成如圖4所示。

圖4 PID模糊控制器結(jié)構(gòu)圖
根據(jù)圖4可知,偏差E及偏差變化率E C作為輸入量,磨機(jī)出口溫度作為輸出量。根據(jù)工藝,會對系統(tǒng)爐頭入口溫度和CO含量設(shè)定一個(gè)工藝期望值,磨機(jī)出口溫度有一個(gè)工藝設(shè)定值。設(shè)入口溫度的工藝期望值為T1,CO含量的期望值為Q,設(shè)磨機(jī)出口溫度的期望值為T2,實(shí)際運(yùn)行中的各參數(shù)實(shí)際值為T1′、Q′,實(shí)際值與工藝設(shè)定值之差為ΔT1,ΔQ。取PID模糊控制器的輸入變量偏差的基本論域?yàn)椋?6℃,6℃),模糊子集為(負(fù)大、零、正大),偏差變化的基本論域?yàn)椋?6℃,6℃),模糊子集為(負(fù)大、零、正大)。輸出量磨機(jī)出口溫度的基本論域是(82℃,88℃)。
根據(jù)下列規(guī)則建立模糊規(guī)則:

模糊推理規(guī)則是把輸入模糊變量映射到相應(yīng)的輸出模糊變量上。這些規(guī)則是系統(tǒng)的知識庫,是根據(jù)工藝操作和操作人員的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、抽取而建立起來的。
輸入量的隸屬函數(shù)為鐘形。
用加權(quán)平均法去模糊,輸出量的表達(dá)式為:

其中uci為使μB(uci)取最大值的點(diǎn),它一般也就是隸屬度函數(shù)的中心點(diǎn)。顯然:

這種控制的特點(diǎn)是模糊控制器作為基本控制器與被控過程形成閉環(huán),完成實(shí)時(shí)控制、PID協(xié)調(diào)及在線實(shí)時(shí)檢測,根據(jù)系統(tǒng)性能在線調(diào)整控制器的參數(shù),從而根據(jù)具體對象有效地進(jìn)行調(diào)節(jié),使控制系統(tǒng)具有很強(qiáng)的魯棒性[5]。
將上述PID模糊控制器直接應(yīng)用到煙氣加熱爐的溫度控制系統(tǒng)中,由PID在線實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)參數(shù),能得到滿意的效果。
以磨機(jī)出口溫度作為煙氣加熱爐PID調(diào)節(jié)主控點(diǎn),把煙氣加熱爐出口溫度作安全聯(lián)鎖,能夠合理利用熱風(fēng)爐煙氣、煙氣加熱爐、尾氣,實(shí)現(xiàn)在不同制粉能力下(給煤量),都能確保磨機(jī)出口溫度控制在85±3°C的合理范圍內(nèi),達(dá)到了保證制粉質(zhì)量的目的。同時(shí),煙氣加熱爐溫度控制曲線比較穩(wěn)定,基本上消除了因煙氣加熱爐溫度控制不穩(wěn)而造成的點(diǎn)不著火或者點(diǎn)火后熄滅的故障,其它各類故障次數(shù)也明顯減少。
通過調(diào)節(jié)輸入量O2,CO配比也可以作為加熱爐調(diào)節(jié)控制依據(jù),通過采集不同流量下溫度、O2和CO等相關(guān)數(shù)據(jù),對熱風(fēng)爐出口煙氣中的O2含量和CO含量的監(jiān)測,可建立合理的燃燒配比模型,以期達(dá)到控制含量在O2<10%、CO<2000ppm 的安全生產(chǎn)范圍內(nèi),再用模型指導(dǎo)系統(tǒng)對空氣與燃?xì)庹{(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
由于現(xiàn)場對高爐煤氣和助燃空氣流量測量存在一定的誤差,按理論計(jì)算的λ值進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí)燃燒效果并非最佳。但以理論值為基礎(chǔ)進(jìn)行試驗(yàn),通過監(jiān)控?zé)煔饧訜釥t爐溫的變化過程,測試加熱爐出口O2和CO含量,以及人工觀測孔觀察爐內(nèi)燃燒火焰的變化情況等措施,可以逐步細(xì)調(diào)燃?xì)?空氣配比參數(shù)(λ值),建立配比模型。研究發(fā)現(xiàn)燃?xì)?空氣配比并非線性,而是與流量檢測值、調(diào)節(jié)閥的開度非線性有很大的關(guān)系,因此對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析對比,歸納其中的規(guī)律后,最終采用分段線性化方法得到了實(shí)際的燃?xì)?空氣燃燒配比模型。燃?xì)?空氣燃燒配比模型如圖5所示。

圖5 燃?xì)?空氣燃燒配比模型
PID模糊控制器在煙氣加熱爐爐溫控制系統(tǒng)中的實(shí)際運(yùn)行效果證明,通過PID模糊控制器建立的控制系統(tǒng),確保煙氣加熱爐出口溫度控制在合理范圍內(nèi),磨機(jī)出口溫度穩(wěn)定,O2、CO控制在允許的安全生產(chǎn)范圍內(nèi),噴煤比有了明顯提高,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
本文采用PID模糊控制技術(shù),將磨機(jī)出口溫度作為主控點(diǎn),突破了把煙氣加熱爐出口溫度作為主控點(diǎn)的傳統(tǒng)控制模式,建立了更合理的燃?xì)?空氣燃燒配比模型。
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