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輥磨減速機行星輪抱死分析及處理

2014-04-25 09:11:16方鵬
水泥技術 2014年2期
關鍵詞:檢測

方鵬

1 引言

我公司2號輥磨為德國進口萊歇磨,主要用于生產礦渣微粉,減速機采用弗蘭德品牌,型號為:KMPP651,其結構為一級傘齒加兩級行星傳動。2013年3月9日,該減速機因功率過高報警,而且潤滑系統回油溫度急劇升高,晚上23:25減速機潤滑站過濾器壓差高報警,整個系統跳停。當我們檢查過濾器濾網時發現有大量的黃色銅屑,經化驗銅屑成分為CuAl10Ni,我們查閱設備圖紙推測該合金來自二級行星輪中的銅瓦。經過咨詢,弗蘭德專家給出了同樣的判斷,并提供了具體的解決方案。隨后,我們按照弗蘭德公司出具的方案對該減速機進行了搶修。目前該減速機運行接近兩個月且效果良好。現將具體原因、修復方案及預防措施簡單描述。

2 原因分析

圖1 推力瓦燒蝕

圖2 銅瓦裂紋

圖3 銷軸開裂

該減速機自2008年2月份開始使用,到現在已運轉5年多,運轉率接近90%,因此設備或多或少存在老化問題,尤其是里面的合金瓦,由于自身硬度較低,一旦潤滑不良很容易造成損傷。在拆檢減速機時發現二級行星有一個行星輪堆積了大量的合金,且無法轉動,證明我們的判斷正確。在對該行星輪拆檢中發現了以下三個問題:(1)兩側的推力瓦嚴重燒蝕熔化(圖1);(2)銅瓦處存積了大量油泥并將潤滑油道堵塞,而且銅瓦整個開裂、軸向延展接近30mm(圖2);(3)銷軸局部裂紋(圖3)。

根據以上損壞分析,銅瓦潤滑油孔堵塞之后,造成銅瓦急劇升溫,溫度升高到一定程度使得銅瓦受熱開裂并且膨脹延展,最終與兩側的推力瓦接觸,推力瓦受到擠壓以后迅速升溫最終燒蝕,銷軸因此承受較大的扭矩及高溫,造成裂紋。

3 處理方案

推力瓦、銅瓦、銷軸的方案為按照尺寸重新制作備件。但在檢測齒輪時發現其內孔圓柱度較差以至于變成橢圓,而且表面硬度下降,遠遠低于圖紙要求(HRC55+5)。我們聯系弗蘭德公司欲購買該齒輪,對方回復該齒輪需要德國進口,加工周期為6個月,而且為保證齒輪嚙合,建議6個齒輪一起更換。此時,我公司銷售正處于旺季,該輥磨每天生產3000t微粉,停機6個月對我們的損失可想而知。我們聯系弗蘭德總部專家要求給出整改方案。對方經過詳細計算給出如下方案:擴大齒輪內孔直徑,再加一個過渡套,從而保證齒輪的硬度及裝配要求(圖5)。

3.1 過渡套材料選擇

過渡套材料采用42CrMo。該材料強度、淬透性高,韌性好,淬火時變形小,高溫時有高的蠕變強度和持久強度,用于制造要求強度更高和調質截面更大的鍛件。

3.2 處理工藝

(1)鍛打:目的是減小殘留夾雜物的尺寸,使其成分趨于均勻,組織趨于致密,細化晶粒,改善鋼的性能。

(2)粗車:單邊留4mm加工余量。

(3)著色探傷:目的是檢查工件是否有損傷,從而保證下一道工序順利進行。

(4)完全退火:目的是使工件的內部組織全部進行重結晶,通過完全退火來細化晶粒,均勻組織,消除內應力,同時降低硬度,便于切削加工,并為加工后零件的淬火作好組織準備(圖6)。

圖4 二級行星輪結構圖

圖5 齒輪處理圖

圖6 退火工藝曲線

具體過程:零件在爐溫>800℃裝爐,立即通入甲醇:50~60ml/min、氮氣:4~6m3/h;溫度升到850℃之后甲醇:35~45ml/min、氮氣:4m3/h;保溫120min后隨爐冷降溫至650℃,停甲醇,氮氣:5m3/h;降溫至550℃時出爐空冷。

(5)半精車:單邊0.75mm,從而滿足下一步淬火的淬硬層>0.5mm的要求。

圖7 高頻淬火

(6)高頻淬火(圖7):該套由于工作面是套的內孔及兩個端面,硬度要求HRC58-62,淬硬層>0.5mm。因此,選擇高頻淬火,這樣既能局部熱處理,同時也滿足硬度要求。另外,高頻淬火時工件的冷卻至關重要,為保險起見采用淬火液進行冷卻;感應器距離工件的位置也非常重要,離得太近容易造成感應器受熱,堵塞冷卻水溢流孔,離得太遠影響熱功率的傳遞,一般控制在3~5mm。

(7)精車外圓及內孔:外圓最終尺寸為?330t6,內孔最終尺寸為? 330H6,這樣保證外圓與齒輪內孔過盈配合,過盈量控制在0.2~0.3mm;內孔與銅套間隙配合,間隙控制在0.1~0.12mm。

(8)精車端面:將過渡套與齒輪進行冷裝之后,對過渡套的端面進行精車,要求兩個端面與內孔垂直度,圓跳度誤差控制在0.02mm以內。

目前,該減速機已恢復生產兩個月,二級行星振動值3~5mm/s,輥壓9.0MPa,比表面積 440m2/kg,磨機產量也逐漸恢復到150t/h,運轉狀況良好。

4 采取的措施

4.1 加強設備巡檢并采用先進的檢測工具

該減速機恢復生產之后,我們加強了巡檢力度,購買了先進的在線巡檢儀,它不僅能對減速機振動進行檢測形成趨勢圖,而且還能進行數據傳輸及保存,這樣我們就能夠通過趨勢圖來推斷減速機運行狀況。

4.2 加強油品檢測

目前,我們每個月都要對潤滑油進行檢測,項目有粘度、機械雜質、水分、污染等級等,通過對油樣的檢測,可以隨時掌握減速機內部運轉狀況,保證了潤滑的可靠性。

4.3 提高磨機操作水平

喂料粒度控制在80mm以內,這樣既能保證碾磨料層厚度避免磨機振動,又能提高研磨效率;另外,加強選粉機轉速、喂料量、熱風控制的調整,從而保證磨機穩定順行。

4.4 選用材質較好的濾芯

弗蘭德KMPP651減速機內部全部為滑動軸承,對潤滑油的潔凈度要求比較高,一旦有異物進入很容易造成油道堵塞。因此,濾芯的選用至關重要,我們現在選用的是力士樂25μm濾芯,使用效果很好。

5 結語

輥磨的穩定運行對減速機的使用壽命至關重要,減少輥磨運行的振動值,有利于減速機提高使用壽命;另外,定期檢測減速機各個軸瓦部位的振動,并且定期對潤滑油進行檢測及檢查過濾網上有無雜質,對提高減速機的穩定順行也至關重要。

[1]任永剛,張浩云,等.輥磨減速機斷齒原因分析及處理[J].水泥技術,2011,(01):48-52.

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