摘要:在焦化粗苯的生產過程中,洗苯是相當關鍵的一個環節,只有把煤氣中的苯充分的洗滌下來,我們才能有效的提高粗苯的產率,在對這一問題的探索過程中,我們改變了傳統的思維方式,重新修正了工藝參數,收到了良好的效果。
關鍵詞:粗苯 產率 實驗 提高
隨著煤炭儲量逐年下降,焦炭市場競爭日益激烈,焦化行業的利潤空間逐漸縮小,如何讓企業在強有力的競爭中站穩腳跟,最大限度的提高化產品產率,同時降低各項消耗,是焦化廠提高經濟效益的一條重要手段。
1 現狀分析
唐山市征楠焦化有限公司現有4.3米搗固焦爐兩座,年產焦炭63萬噸,在滿負荷生產的情況下,粗苯工段的各項工藝參數如下:
由公司的生產情況可以看出,由于洗苯塔后煤氣含苯為每立方米3~6g,粗苯產率仍然有很大的提升空間,如果每立方米煤氣含苯降低1克,平均每小時的煤氣發生量為36000立方米左右,那么計算全天的產量就可以提高1噸左右,全年就可以提高365噸,是非常可觀的一個數字。
2 存在問題
為了完成我們確立的目標,我們對生產數據重新進行分析,發現幾個問題參數:
2.1 循環洗油質量 要想降低洗苯塔后煤氣含苯,我們必須提高洗苯效率,通過對數據進行整理,我們發現我們的循環洗油的鎦程實驗300℃前的餾出量只有76ml,在這個基礎上,要想提高洗苯效率,前提必須要提高循環洗油質量。如何提高循環洗油質量,是我們迫切需要解決的問題。
2.2 洗油消耗 我公司每噸苯消耗洗油為130kg,遠遠超過了全國平均值噸苯耗洗油70kg。在這個基礎上,如果單純為了提高循環洗油質量,而增加排渣次數,繼續增加洗油消耗,顯然是不科學的。
采用以下方案:在不增加洗油消耗的前提下,適當提高貧油含苯,同時提高粗苯質量,從而達到提高循環洗油質量的目的。
3 采取措施
為了確保生產穩定,使公司的經濟效益不受到影響,我們決定拉長時間段,逐步提高貧油含苯和粗苯質量進行試驗,經過八個月的時間后,我們對試驗數據進行了總結(下表)。通過對數據進行總結發現,我們不但實現了預定了目標,還得到意外的收獲,那就是在保證洗油消耗不變的前提下,適當提高貧油含苯和粗苯的質量,在洗油質量得到改善的同時,還完成了提高粗苯產率的目標。
4 繼續探索
經過幾個月的努力,我們的實驗收到了理想的效果,如果按照這個趨勢持續發展下去的話,洗油的質量將持續得到好轉,我們可以考慮適當降低洗油消耗。穩定洗油質量在300℃前的餾出量在90ml以上,完全可以達到洗苯的要求。
為了使生產不至于出現大的波動,我們仍然采取分段實驗的方法。
5 結論
①貧油含苯量過高、過低都會影響洗苯效果,我們把這個參數控制在0.45~0.55%之間。②控制洗油消耗每噸苯在70公斤以下。③保證粗苯質量180℃前餾出量在95.5~96.5ml之間。
6 效益分析
①洗油消耗每噸苯由原來的130公斤下降到70公斤,月平均產苯715噸左右,則每月節省洗油42.9噸,每噸洗油按照6000元計算,則每月可節省資金25.74萬元。②粗苯產率由原來的0.99%提高到1.04%,則每月提高產量34.5噸,每噸粗苯按照5000元計算,則每月可創造效益17.25萬元。③那么每年創造的總效益可達(25.74+17.25)×12=515萬元。
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