摘 要:圓切技術廣泛地應用于工業生產中。在實際改造一泡綿圓切機時,根據阿基米德螺線原理,建立了圓切機的切割數學模型,并在此基礎上,設計了以可編程控制器(PLC)為核心的控制系統。通過準確計算脈沖計數和時間計數,實現高精度快響應的程序控制。它能夠切割厚度在1-10 mm內的泡綿,且切割精度控制在0.1 mm內。
關鍵詞:圓切;阿基米德螺線;PLC
中圖分類號:TP769 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)6-0082-02
泡綿廣泛地應用于各行各業,市場需求量大。某企業的一臺泡綿圓切機,其可切割厚度范圍較小,切割精度和準確度不夠,影響了正常的生產過程,拖延了工期。現該企業擴大生產,要提高切割精度和準確度,且需要切割其他相似材質的材料。
本著節省改造成本原則,在保留原機械結構不變的情況下,利用PLC編程配合伺服控制器實現高精度切割,以較小的成本取得了較好的改造效果。
1 改造要求
改造后的圓切機的切割厚度范圍擴大到1~10 mm的,切割厚度設置精確到十分位,實際切割厚度誤差小于0.2 mm。同時,在生產的過程中,滾筒的速度可調。
2 分析與設計
2.1 切割原理
兩臺三相交流電機作為本圓切機控制系統的執行機構。第一臺電機控制刀片的切割運動,當刀片與筒型待切材質接觸時,對其切割并提供轉動動力。第二臺電機控制絲桿的轉動,絲桿與滾筒螺紋相聯,將絲桿的旋轉運動轉化成滾筒的升降直線運動。
切割厚度的控制依據阿基米德螺線的切割原理,阿基米德螺線曲線極坐標方程為:r=a?夼,其中a為阿基米德螺線的參數,該曲線兩條臂之間的距離恒等于2?仔a。根據這一原理,切割厚度d厚為2?仔a,即滾筒每轉一圈,直線運動下降距離應為切割厚度d厚,也即滾筒轉一圈所用時間與直線運動下降d厚的距離所用時間相等。
2.2 系統設計
本控制系統包括機械和電氣兩個部分。通過測算,機械系統的誤差相對總允許誤差較小,對本系統影響較小,在設計時可以進行適當的忽略。機械部件部分參數如下:
①絲桿螺距:L=5 mm,即絲桿轉一圈,升降變化距離;
②伺服電機到絲桿的傳動比:N=1,即伺服電機齒輪旋轉1圈,絲桿轉動為1圈。
根據阿基米德螺線曲線的切割原理,本系統控制任務是使滾筒下降的速度與滾筒的轉速相配合,是一個速度隨動系統。根據這一要求,設計一個以可編程控制器(PLC)為核心的自動控制系統,如圖1所示:
變頻器控制滾筒作圓周運動,編碼器與滾筒同軸相連,將滾筒的角速度轉成脈沖信息傳遞給PLC.PLC經過計算,通過伺服控制器同步控制升降運動,達到等厚度切割.控制方式分為自動模式和半自動模式。
伺服控制器接收PLC輸出的模擬電壓,將其換算成相應的轉速值,控制絲桿的運動,以達到控制切割厚度的目的。
從該控制系統的實際應用角度考慮,主要考慮穩態誤差ess和調節時間ts這兩個參數。根據廠方的要求,在生產厚度為1~10 mm范圍內的絕對誤差不大于0.2 mm,即穩態誤差ess<2%.因這是個數字控制系統,調節時間ts涉及到系統運行周期,運行周期應小于滾筒在加速時產生2%切割誤差的時間。由于加速度可調,但要符合生產的實際情況,故需要在編程上做特殊處理。
2.3 選型與系統實施
根據廠方要求,結合生產中滾筒速度在5~24 r/min的實際情況,本控制系統選用臺達變頻器VFD037M43 A作為第一臺電機的控制器,通過調節其“第一加速度時間”可以減小在加速切割時造成的切割誤差。出于成本和性能的考慮,使用臺達ASD-A1521MA作為第二臺電機的伺服控制器,該控制器的時間常量為2.2 ?滋s,且具有速度S函數平滑器功能,能夠有效抑制系統的震蕩。臺達PLC DVP12SC具有0.1 ms的連接計時器,將其作為中央控制器能夠更準確地獲得時間參數,配合分辨率為E1=2 000 P/R編碼器作為滾筒旋轉測速器件,能夠滿足計算公式的誤差要求.
在軟件設計方面,從生產產品的厚度范圍和要求的精度可知,最大誤差不大于2%,即測量的滾筒轉速誤差不能大于2%。在使用PLC高速計數模塊時,PLC硬件電路以脈沖的上升沿作為一個脈沖的標志,存在量化誤差。如:當滾筒運行在5 r/min,每個脈沖為6 ms,若以每20個脈沖計算一次速度,則誤差為5%.所以,最小測速脈沖間隔P間隔應為:
影響速度測量的另一個因素是計時器.根據實際的生產情況,滾筒的轉速范圍為5~24 r/min。當滾筒運行在最高速時,每個脈沖為1.25 ms。若每50個脈沖測量一次速度,則每隔62.5 ms測量一次。該PLC提供了一個高速連接定時器D1015,最小計時單位為100 us,能夠滿足該系統的要求.因高速連接定時器D1015的計數范圍是0~32 767,所以在使用時需要對計數進行處理,同時,考慮到工業生產過程中,滾筒存在偏心,故需要對測量得到的速度數據進行平滑處理。在軟件設計平滑處理的同時,在伺服器端也可設置濾波選項及S平滑函數。
3 總 結
對原系統進行改造后,取得試驗部分典型數據見表1:
試驗證明,改造后的系統能夠較好的滿足生產需要。
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