摘 要:文章首先介紹了某供電企業1 000 MW機組的現狀,根據其中存在的問題提出了對機組的改造,即加裝真空提高裝置,然后對新裝置的原理及帶來的效益進行了分析。
關鍵詞:1 000 MW機組;真空提高裝置;凝汽器
中圖分類號:TK264 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)6-0092-01
當前,生活生產用電量陡增,為滿足越來越高的供電需求,大功率機組研究日益增多。1 000 MW機組自誕生起,就受到人們高度重視,在電力行業發揮著重要作用。作為其中的關鍵部分,真空系統可維持真空源的穩定,以滿足生產需求。因機組功率較大,運行時消耗多,需對真空系統進行優化。為此,可加裝真空提高裝置加以改造,能取得良好的經濟效益。
1 實例分析
某發電公司擁有兩臺以1 000 MW機組為支撐的燃煤機組,燃煤發電后,通過500 kV的輸電線路將電力輸送至省區電網。汽輪機由東方汽輪機廠生產,額定功率為1 000 MW,實際值可達1 035 MW,采用的是單軸四缸四排汽、凝氣式輪機,高壓缸為一個雙列調節級,8個壓力級,中壓缸為2×6個壓力級,低壓缸為2×2×6個壓力級。
2 改造的必要性
2.1 現狀
若機組采用凝氣式機組,運行是否經濟劃算與機組真空系統密切相關。該公司的3號和4號機組即為1 000 MW凝氣式機組,根據其自身特性,結合機組的運行狀況進行分析,機組在每年的春、夏、秋三季工作時,可將真空維持在95~92 kPa。若平均負荷有所變化,是額定負荷的80%時,保持原來的燃煤量,真空每下降1 kPa,此時機組的發功率要降低近10 000 W,致使每度電供電煤耗增長2.8 g/ kW·h。該企業使用的1 000 MW機組,每年可發電近70億 kW·h,可見原來的方式造成了大量資源浪費。為提高機組運行的經濟性,必須降低能耗,而最有效的方法之一就是提高機組真空。
2.2 機組改造的重大現實意義
機組凝汽器采用單流程、雙殼體、雙背壓式,在機組循環冷卻水溫33 ℃且背壓小于5 kPa的情況下依舊可以工作。其壓力主要來自于兩部分:一是蒸汽分壓,二是空氣分壓,空氣分壓受凝汽器的壓力影響較大,二者呈負相關。另外,凝汽器的密實性極為重要,絕對的真空只存在于理論,現實中是不存在的,因為空氣一旦流入,便會產生空氣分壓,真空漏入量和抽出量的平衡程度與空氣分壓緊密相連。為降低器內的空氣分壓,通常會采用兩種方法:①降低真空漏入量,提升真空的嚴密性;②加強真空泵的吸氣性能,盡量將流入器內的空氣全部吸出,最終達到降低空氣分壓的目的。早在前幾年,某供電企業在原來的600 MW機組加裝了真空泵工作水降溫裝置,從日后的運行狀況來看,凝汽器的真空有了極為明顯的提升。據當時的試驗資料顯示:在第一次試驗時,#6機組的承載負荷為596 MW,加裝降溫裝置后,凝汽器的真空平均增長了0.42 kPa;第二次試驗時,該機組的承載負荷為560 MW,加裝降溫裝置后,凝汽器的真空平均增長了0.72 kPa;第三次試驗時,該機組的承載負荷為320 MW,加裝降溫裝置后,真空平均增長了2.4 kPa。
從這些試驗數據中可知,自安裝了工作水降溫裝置,有效地增強了真空泵的抽吸能力,進而使得凝汽器內的真空嚴密性有很大的提升,取得了較好的節能效果,尤其是在機組負荷較低時,此效果更為明顯。因有過類似經驗,在此次1 000 MW機組改革中,對其#3和#4機組開展模擬試驗。得出結果后,配合相應的算法加以推算,在安裝真空提高裝置后,#3號及#4機組的真空大約可增長0.65 kPa,同時排氣溫度降低約1.8 ℃,煤耗平均可降低2 g/kW·h。當凝汽器的排汽溫度在30 ℃以上,且循環水的溫度超過15 ℃時,能夠去取得較好的經濟效益,所以該設備多在每年的3月至10月運行工作。由此可以推算,假設每年工作9個月,機組年發電量為60億 kW·h。三個季度的總發電量高達50億 kW·h,每年的煤耗可減少近8 000 t,市場煤價約為800元/t,照此計算,每年可節省640萬,成本降低,有利于企業的進一步發展。
3 1 000 MW機組凝汽器真空提高裝置的運行原理
改造后的系統是對原系統的改進,即以原來的抽真空系統為基礎,加裝一套新的真空提高裝置,具有智能控制功能。機組在此新系統的輔助下,可使真空泵的極限真空保持在一個較高的范圍,同時可降低工作水溫,使其處于一個較低的狀態,進而達到提高真空、降低煤耗的效果。此外,新系統還能在線實時監測工作水溫度的狀態變化,并將監測結果通過顯示屏予以顯示。為保證真空提高裝置的性能,對其核心設備有嚴格的限制,單效溴化鋰吸收式制冷機作為其核心,發揮著關鍵性作用。包括冷凝器、吸收器、發生器及蒸發器等結構,而且這四個容器保持真空狀態。在高空狀態下,水的飽和溫度會有所降低,溴化鋰溶液的吸濕性增強,根據這些原理,以純凈水為冷劑,實現連續制冷。關于單效吸收式機組的循環方式,往往比較簡單。大致程序為:由吸收器先吸收溶液,之后,溶液泵將吸收的溶液送到溶液熱交換器內,對溶液進行加熱,然后送至發生器中;在此,稀溶液再次被熱源加熱,隨著溫度的升高,會蒸發出冷劑蒸汽,溶液開始濃縮,稠度增加,最終完成由稀溶液到濃溶液的轉變。繼而便是關于濃溶液的回流,經U形管和溶液熱交換器降溫后噴淋在吸收器的管簇上,吸收蒸發器來的冷劑蒸汽后再次變為稀溶液。發生器內溫度較高的冷劑蒸汽在冷凝器中被冷凝后形成液態冷劑水,并進入蒸發器;蒸發器內的冷劑水被冷劑泵均勻地噴淋在蒸發器的管簇上,吸收管內水的熱量后再次蒸發,繼而又形成低溫的冷劑蒸汽被吸收器中噴淋的濃溶液吸收。按照以上順序進行循環,直至實現連續制冷的目的。
新的真空提高裝置以熱水為動力,熱水主要從機組#5低加出口凝結水引出(90 ℃),使用后返回#5低加入口(85 ℃)作為降溫裝置的動力。在此過程中,熱水是直接從系統內輸出,能夠起到較好的節能作用。制冷系統輸出的溫度較低的冷凍水,有一部分進入到真空泵內,使泵內的抗汽蝕能力有所增強,以提高真空泵的極限真空;還有一部分冷凍水噴入抽空氣管道內,致使抽氣管道的蒸汽在進入真空泵前大量的凝結,以達到提高真空的目的。當抽氣量和極限真空提高后,空氣分壓會明顯降低,最終達到凝汽器真空提高的效果。
4 所取得的節能效果
2011年6月,該企業在#3機組的真空提高裝置的安裝工作結束,8月份試運行,8月28日,#3機組真空提高系統正式運行,低背壓凝汽器的真空降低了1.4 kPa,高背壓側真空大約降低了0.35 kPa,平均真空降低了0.65 kPa。按照機組負荷率的80%計算,煤耗可降低1.76 g 。從8月底運行后半年,#3機組共發電385 400萬kW·h,煤耗降低1.76 g,共節約煤6 783 t,煤價按照800元/t計算,可節約資金約543萬元。
5 結 語
目前在我國1 000 MW機組投產或在建的已經很多,為發電、供電做出了巨大貢獻。因供電煤耗較大,使得企業投資較多,為降低煤耗,需提高凝汽器真空,因此,需要加裝真空提高裝置,以取得更好的經濟效果。
參考文獻:
[1] 左蘭波.1 000 MW機組加裝真空提高裝置后節能效益分析[J].發電與空調,2012,(2).
[2] 胡斌,吳彭杰.1 000 MW汽輪機快冷裝置的應用[J].能源與節能,2013,(9).
[3] 孫凱,李淑鈺,祖宇聰.多線程技術在1 000 MW水輪發電機推力軸承試驗上的應用[J].大電機技術,2011,(6).