孫 斌
(勝利油田石油化工總廠 山東東營)
高壓水泵是煉油廠延遲焦化裝置的關鍵設備,在裝置水力除焦系統中起著非常重要的作用,高壓水泵提供高壓水,通過切焦器噴切,進行除焦作業。高壓水泵的好壞直接影響水力除焦系統的正常運行及除焦時間長短,在工藝操作上要求高壓水泵具有較高的揚程及較大流量,以提高除焦效率,減少除焦時間。
2013年,廠延遲焦化裝置大修和技術改造后,加工量由60萬t/a擴大到100萬t/a,為滿足裝置加工量增大的工藝要求,對裝置除焦系統的關鍵設備高壓水泵進行相應的技術改造,以增加泵的揚程,縮短除焦時間,提高工作效率。
延遲焦化裝置水力除焦系統有兩臺高壓水泵,一臺運行,一臺備用。水泵型號TDM200-160×11(沈陽水泵廠生產),為臥式雙筒體節段多級離心泵;驅動三相異步電機型號為YK1600-2/990,額定功率1600 kW,額定電壓6000 V,額定電流185 A,額定頻率50 Hz,額定轉速2980 r/min。
由于延遲焦化裝置原設計加工量是60萬t/a,泵在投用初期雖然不需要很高的揚程,但整體設計仍然采用11級葉輪的結構,為今后泵增加揚程留余地。而兩臺泵在當初安裝使用中均采用10級葉輪結構,即原來的中間級第6級葉輪未安裝,只安了一個導流套。此次改造增加這一級葉輪,使高壓水泵葉輪由10級增加到11級,以滿足擴容要求。
1.高壓水泵拆檢
高壓水泵為垂直剖分圓柱型雙筒體結構的多級離心式水泵,拆卸時先拆卸泵的軸承和機械密封,再拆卸高壓端泵蓋,然后抽出整個轉子內筒體。泵解體后檢查泵兩側徑向軸瓦、推力軸瓦、平衡鼓外觀正常,無明顯磨損,轉子總竄量符合設計要求,各級葉輪外觀良好,除一級葉輪口環有均勻摩擦痕跡外,其余葉輪各處無磨損痕跡,對葉輪、導葉、級間口環、軸進行了相關檢測,檢測中發現葉輪口環間隙偏小,級間口環個別有橢圓現象,在對各部件進行清洗的過程中,發現首級葉輪輪轂處有疑似裂紋,對各級葉輪進行著色探傷檢查,發現一級、二級、三級、四級、五級、七級、八級葉輪均有不同程度的裂紋。
2.葉輪處理
水泵返廠后,對葉輪、導葉、泵軸再次進行了詳細檢測,所有葉輪輪轂表面進行磁粉探傷檢查。葉輪著色檢查發現,只有九級葉輪無缺陷,其余葉輪均有缺陷。分析其中三級、十級、十一級葉輪雖有缺陷,但不影響使用,回裝時,這幾級葉輪仍安裝原葉輪,其他葉輪均作為備用葉輪。重新按原圖紙加工并安裝原來缺少的第六級葉輪和第六級導葉,按標準加工配裝葉輪密封環和殼體密封環,葉輪的總數增加為11級。
3.泵軸檢查
泵軸外觀檢測發現平衡套處有劃痕,八、九級葉輪安裝處鍍鉻層有明顯脫落,二、四、五級葉輪安裝處有鍍鉻層脫落,入口機封動環座處鍍鉻層有脫落,經研究協商,泵軸以上缺陷此次可暫不做修復處理。對泵軸進行徑向跳動檢測,結果全部符合標準。
4.葉輪口環間隙調整
葉輪口環間隙偏小,級間個別口環的橢圓,因此適當調大口環間隙,安裝時口環間隙統一調整為0.55 mm。
葉輪裝配到軸上后打表測得葉輪入口及出口口環的最大跳動量為0.03 mm,符合標準要求。
轉子總竄量為6.3 mm。裝配合格后轉子部件重新做動平衡,按G2.5級標準,允許不平衡量為7.8×10-3N·m,實際不平衡量3×10-3N·m,轉子動平衡合格。
高壓水泵轉子內筒體改造完畢順利回裝,回裝后相關技術指標見表1。

表1 高壓水泵安裝技術指標 mm
高壓水泵改造后開機運行一次成功。各項性能指標均達到設計要求,泵的流量不變,揚程由改造前的1800 m增加到2000 m,電機電流由改造前的150 A下降到120 A,除焦系統的除焦時間明顯縮短,由原來的3 h縮短為2 h,完全滿足了工藝要求。該泵每天少運行1 h,電機可節電1000 kW 以上,經濟效益明顯。