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超重力濕式氧化法脫除焦?fàn)t煤氣中硫化氫

2014-06-11 01:51:08祁貴生劉有智王煥焦緯洲
化工進(jìn)展 2014年4期
關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)

祁貴生,劉有智,王煥,焦緯洲

(中北大學(xué)山西省超重力化工工程技術(shù)研究中心,山西 太原 030051)

焦?fàn)t煤氣回收凈化后不僅可以作為民用和工業(yè)燃?xì)馐褂茫疫€可以用來發(fā)電和生產(chǎn)甲醇、合成氨、二甲醚、尿素、海綿鐵等化工產(chǎn)品。焦?fàn)t煤氣中H2S含量一般在2~6 g/m3(因煤含硫量高低而異)[1-2],脫硫是焦?fàn)t煤氣凈化中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

常用的焦?fàn)t煤氣脫硫方法是濕式氧化法,其基本原理是利用氨水或碳酸鈉堿液吸收焦?fàn)t煤氣中的H2S,再將離子態(tài)的硫(HS?)氧化為單質(zhì)硫,堿液也隨之得到再生。常用的方法有栲膠法、PDS法、ADA法、888法、配合鐵法等[3]。濕式氧化法的優(yōu)點(diǎn)在于脫硫范圍寬、脫硫精度高、操作范圍廣、脫硫劑便于運(yùn)輸、容易再生、能回收硫資源[4-5],其缺點(diǎn)是脫硫液硫容小、液體循環(huán)量大、電力消耗高、脫硫填料塔傳質(zhì)效果較差、填料易堵塞等[5-6]。焦?fàn)t煤氣中的酸性組分主要是H2S和CO2,通常CO2的體積分?jǐn)?shù)約1.0%~2.5%[2,4-8],在濕式氧化法脫硫過程中,堿液在吸收H2S的同時(shí),勢(shì)必會(huì)吸收一定量的CO2,從而造成脫硫液循環(huán)量大,能耗高。尋求一種快速高效的H2S脫除工藝與設(shè)備,強(qiáng)化堿液對(duì)H2S的吸收,減小氣液接觸時(shí)間,抑制堿液對(duì)CO2的吸收,對(duì)于焦?fàn)t煤氣脫硫意義重大。

超重力技術(shù)是近年來新發(fā)展的強(qiáng)化相間傳質(zhì)、反應(yīng)及微觀混合的新型技術(shù),在許多化工領(lǐng)域顯示出十分重大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景[9-10]。在超重力法脫除氣體中H2S方面,采用加壓胺法脫硫的報(bào)道較多。曹會(huì)博等[11]在超重機(jī)中應(yīng)用MDEA進(jìn)行脫硫中試實(shí)驗(yàn);李華等[12]研究了超重機(jī)中MDEA、DEA、NCMA3種有機(jī)胺溶液對(duì)H2S的吸收性能;山西豐喜集團(tuán)采用超重力位阻胺脫硫技術(shù)脫除變換氣中H2S[13];李振虎等[14]在磁力驅(qū)動(dòng)超重機(jī)中,以MDEA水溶液為脫硫劑,選擇性脫除煉廠氣中H2S。以上實(shí)驗(yàn)研究與工業(yè)化應(yīng)用均取得了95%以上的脫硫效率,但加壓胺法脫硫技術(shù)不適用于焦?fàn)t煤氣脫硫過程。在超重力濕式氧化法脫硫方面,冷繼斌[15]、韓江澤[16]、祁貴生[17]等分別對(duì)模擬天然氣、模擬含硫氣體和化肥廠含硫氣體中的H2S脫除過程進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明在超重機(jī)中可實(shí)現(xiàn)快速脫硫,氣液接觸時(shí)間小于1 s,獲得了98%以上的脫硫率。

本工作以傳統(tǒng)的PDS法脫除焦?fàn)t煤氣H2S工藝為基礎(chǔ),選用Na2CO3作為脫硫堿源、PDS作為催化劑,超重機(jī)作為脫硫設(shè)備,對(duì)超重力濕式氧化法脫硫工藝進(jìn)行了小試研究;并在小試研究的基礎(chǔ)上以Na2CO3為脫硫堿源,CoS為催化劑,對(duì)超重力濕式氧化法脫硫工藝進(jìn)行了工業(yè)化應(yīng)用研究。本研究開辟了超重力法脫除焦?fàn)t煤氣中H2S的新途徑,拓展了超重力技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域,顯著促進(jìn)焦?fàn)t煤氣氣體凈化行業(yè)的科技進(jìn)步。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 實(shí)驗(yàn)裝置及流程

實(shí)驗(yàn)裝置及流程如圖1所示。用H2S、CO2和空氣的混合氣模擬焦?fàn)t煤氣(視H2S、CO2以外的組分為惰性組分),其中,H2S質(zhì)量含量為0.1~5.3 g/m3,CO2體積分?jǐn)?shù)為1.0%~2.0%。模擬焦?fàn)t煤氣經(jīng)轉(zhuǎn)子流量計(jì)計(jì)量后進(jìn)入超重機(jī)內(nèi),在旋轉(zhuǎn)的填料層內(nèi)與經(jīng)貧液泵從貧液槽送入超重機(jī)的脫硫貧液相遇,氣液兩相在大氣液接觸面、高湍動(dòng)及高速界面更新的情況下,實(shí)現(xiàn)Na2CO3溶液對(duì)H2S的吸收過程;脫硫后的氣體被放空之前還需經(jīng)附設(shè)的氫氧化鈉吸收槽進(jìn)一步吸收。吸收H2S后的脫硫貧液變?yōu)楦灰海魅敫灰翰郏筛灰罕幂斔偷皆偕撞浚c由空壓機(jī)引入的空氣發(fā)生氧化反應(yīng)后,硫離子(HS?)被氧化為硫單質(zhì)(S),經(jīng)空氣浮選后進(jìn)入硫泡沫槽。再生后的脫硫貧液經(jīng)貧液泵引入超重機(jī)循環(huán)使用。

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

實(shí)驗(yàn)過程中,氣量與液量依靠閥門來調(diào)節(jié),使用流量計(jì)來計(jì)量其流量大小;超重機(jī)轉(zhuǎn)速依靠變頻器來調(diào)節(jié)。氣體處理量為1~5 m3/h,脫硫液循環(huán)量為15~120 L/h;超重力因子范圍為20~110(本研究采用超重力因子來表征超重力場的強(qiáng)度)[9]。

H2S的脫除效果采用脫硫率E來表征[3],其定義為式(1)。

圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

式中,c1、c2分別為超重機(jī)進(jìn)、出口焦?fàn)t煤氣中H2S質(zhì)量含量,mg/m3。

在實(shí)驗(yàn)過程中,恒定碳酸鈉濃度10 g/L,脫硫催化劑濃度為15 mg/kg,重點(diǎn)考察超重力因子、氣液接觸時(shí)間、液氣比、原料氣濃度等因素對(duì)于脫硫率的影響規(guī)律;實(shí)驗(yàn)測定了原料氣與脫硫后氣體中H2S和CO2濃度的變化情況。

氣相中H2S濃度的測定采用化學(xué)碘量法[18],氣相CO2濃度采用PGM-54紅外線CO2檢測儀檢測。

2 結(jié)果與討論

2.1 超重力因子對(duì)脫硫率的影響

恒定氣量6 m3/h,原料氣中H2S和CO2濃度分別為3980 mg/m3和24455 mg/m3,液量80 L/h,考察超重力因子對(duì)脫硫率的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

在固定氣量、液量以及原料氣組成的情況下,脫硫效率隨著超重力因子的增加而增加,當(dāng)超重力因子達(dá)到55~70時(shí),再增加超重力因子,對(duì)脫硫率的增加已不明顯,此時(shí)的脫硫率達(dá)到95%以上。

2.2 液氣比對(duì)脫硫率的影響

恒定氣量2 m3/h,原料氣中H2S和CO2濃度分別為1620 mg/m3和13691 mg/m3,超重力因子67,改變液體流量,考察液氣比對(duì)脫硫率的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。

圖2 超重力因子對(duì)脫硫率影響規(guī)律

液氣比增大,氣液接觸的機(jī)會(huì)增加,有利于氣體的吸收過程,脫硫率增加。但在超重力濕式氧化法脫硫技術(shù)中,由于采用超重力技術(shù)強(qiáng)化氣液接觸與傳質(zhì),大幅度降低了脫硫液氣比,有利于減少脫硫液的循環(huán)量和保有量,減小再生負(fù)荷,節(jié)能降耗。由圖3可知,當(dāng)液氣比為8 L/m3時(shí),脫硫率可達(dá)到91%以上。田波[19]、季廣祥[20]及袁秋華[21]等曾報(bào)道以填料塔為吸收設(shè)備脫除氣體(與本實(shí)驗(yàn)工況中所用焦?fàn)t煤氣相似的氣體)中H2S,脫硫率大于94%時(shí),所需最小液氣比分別為53 L/m3、35 L/m3和16 L/m3,與文獻(xiàn)相比,超重力法脫硫工藝的液氣比僅為傳統(tǒng)塔式工藝的20%~68%,表明本工藝脫硫液循環(huán)量小,節(jié)能降耗。

圖3 液氣比對(duì)脫硫率影響規(guī)律

2.3 氣液接觸時(shí)間對(duì)脫硫率的影響

恒定原料氣中H2S和CO2濃度分別為3460 mg/m3和18091 mg/m3,超重力因子55,液氣比12 L/m3,通過改變氣體流量(同時(shí)按氣液比調(diào)節(jié)液體流量)來改變氣液接觸時(shí)間,考察氣液接觸時(shí)間對(duì)脫硫率的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。

從圖4可以看出,隨著氣液接觸時(shí)間的延長,脫硫率基本呈增加趨勢(shì),由于超重力技術(shù)優(yōu)良的過程強(qiáng)化特性,使得脫硫堿液與H2S的反應(yīng)過程可以在很短的時(shí)間內(nèi)完成,當(dāng)氣液接觸時(shí)間小于0.15 s時(shí),仍然獲得了95%以上的脫硫效率,這一數(shù)據(jù)對(duì)于工程化應(yīng)用脫硫超重力設(shè)備的設(shè)計(jì)至關(guān)重要。

2.4 原料氣中CO2濃度對(duì)脫硫率的影響

圖4 氣液接觸時(shí)間對(duì)脫硫率影響規(guī)律

恒定氣量4 m3/h,原料氣中H2S濃度4870 mg/m3,超重力因子67,液氣比14 L/m3,改變?cè)蠚庵蠧O2濃度,得到其對(duì)脫硫率的影響規(guī)律,如圖5所示。

圖5 原料氣中CO2濃度對(duì)脫硫率影響規(guī)律

在實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi),CO2濃度對(duì)于脫硫率的影響不大,故在常規(guī)的濕法脫除焦?fàn)t煤氣中H2S時(shí),也常忽略CO2濃度的影響。但由于CO2的存在,會(huì)造成堿耗增加,副反應(yīng)增多,故在焦?fàn)t煤氣脫硫時(shí),還要考慮脫硫選擇性的問題。

2.5 原料氣中H2S濃度對(duì)脫硫率的影響

恒定氣量4 m3/h,原料氣中CO2濃度17156 mg/m3,超重力因子55,液氣比10 L/m3,改變?cè)蠚庵蠬2S濃度,分別進(jìn)行實(shí)驗(yàn),得到H2S濃度對(duì)脫硫率的影響規(guī)律,如圖6所示。

從圖6中可以看出,在原料氣中H2S濃度低于300 mg/m3以下時(shí),脫硫率明顯下降,當(dāng)原料氣中H2S低于120 mg/m3時(shí),脫硫率為68%左右。但這里由于焦?fàn)t煤氣中的H2S含量已較低,即使是在這樣低的脫硫率的情況下,也能將焦?fàn)t煤氣中H2S含量控制在50 mg/m3以下,滿足一般燃?xì)獾氖褂眯枨蟆?/p>

2.6 脫硫堿液對(duì)CO2的脫除

圖6 原料氣中H2S濃度對(duì)脫硫率的影響

在實(shí)驗(yàn)過程中,測定了原料氣與凈化氣中CO2濃度的變化情況,結(jié)果顯示CO2的脫除率穩(wěn)定在1.0%左右,而且基本不隨各操作參數(shù)變化而波動(dòng)。從吸收機(jī)理來看,H2S由氣相進(jìn)入液相后直接與堿液發(fā)生反應(yīng),而進(jìn)入液相的CO2需進(jìn)行水合反應(yīng)生成H2CO3,電離后才能與堿液反應(yīng)[22]。由于CO2的水合反應(yīng)速度較慢,導(dǎo)致在堿液吸收過程中,H2S的吸收速率大于CO2的吸收速率。超重機(jī)內(nèi),氣液接觸時(shí)間小于1 s,抑制了脫硫堿液對(duì)CO2的吸收;由于超重力技術(shù)強(qiáng)化傳質(zhì)的作用,在小于1 s的氣液接觸時(shí)間內(nèi),基本完成了脫硫堿液對(duì)H2S的吸收,脫硫率達(dá)到95%以上。超重力濕式氧化法脫硫工藝實(shí)現(xiàn)了快速、高效脫硫。

3 工程化應(yīng)用情況

在某焦化廠建立了處理氣量10000 m3/h的超重力濕式氧化法焦?fàn)t煤氣脫硫裝置,采用Na2CO3為堿源、CoS為脫硫催化劑,對(duì)焦化廠生產(chǎn)的剩余焦?fàn)t煤氣進(jìn)行脫硫凈化處理。超重力脫硫裝置建在原有脫硫裝置之后,焦?fàn)t煤氣的表壓為60 kPa。

3.1 主要工藝參數(shù)

超重力濕式氧化法脫除焦?fàn)t煤氣中硫化氫裝置的主要工藝參數(shù)如表1所示[23]。

脫硫主體設(shè)備采用放置填料床,與傳統(tǒng)塔設(shè)備相比,設(shè)備高度降低,貧液泵揚(yáng)程降低,節(jié)省電耗。旋轉(zhuǎn)的填料中,脫硫液為超重力作用下的強(qiáng)制流動(dòng),對(duì)填料表面有沖刷作用,延緩了填料的結(jié)垢堵塞;填料體積僅0.3 m3,便于更換,可為企業(yè)節(jié)省運(yùn)行及維修成本。

3.2 適宜的操作條件

表1 工藝參數(shù)表

采用單因素試驗(yàn)考察了液氣比、超重力因子、堿液濃度、進(jìn)口H2S濃度等對(duì)脫硫率的影響,確定的適宜工藝條件為:液氣比8~10 L/m3,超重力因子50,Na2CO3濃度10 g/L,CoS濃度15 mg/kg。在此條件下,脫硫率可達(dá)到98%以上。在濕式氧化法脫硫過程中,脫硫效率與所選用的脫硫工藝、堿源、催化劑、脫硫設(shè)備、再生設(shè)備、硫顆粒分離等情況均有關(guān)系,脫硫裝置的運(yùn)行效果與技術(shù)、裝備和運(yùn)行管理均有很大的關(guān)系。在實(shí)際的脫硫裝置運(yùn)行過程中,各操作條件對(duì)于脫硫效率的影響,并不十分明顯。

3.3 連續(xù)化運(yùn)行結(jié)果

在連續(xù)40天的連續(xù)運(yùn)行考核過程中,共監(jiān)測脫硫數(shù)據(jù)279個(gè),進(jìn)口H2S含量最高3781.3 mg/m3,最低22.2 mg/m3,平均592.0 mg/m3;出口H2S含量最高 852.3 mg/m3,最低 5.01 mg/m3,平均 45.3 mg/m3;脫硫率最高99.8%,最低41.1%,平均90.15%。圖7為脫硫率隨進(jìn)口煤氣中H2S含量的變化情況。

從圖7中可以看出,大部分脫硫率達(dá)到了90%以上,并且在低濃度區(qū)(100 mg/m3以下),脫硫率雖較低,但仍能將H2S含量控制在50 mg/m3以內(nèi)。如果進(jìn)口H2S含量在100 mg/m3以上,平均脫硫率可以達(dá)到92%以上。由此可見,超重力脫硫裝置操作彈性很大,不僅可以用于焦?fàn)t煤氣的粗脫硫過程,也可用于精脫硫過程。

在脫硫方案設(shè)計(jì)時(shí),操作氣液比、堿液濃度是影響脫硫效果的主要參數(shù),在進(jìn)口硫化氫含量偏高時(shí),由于氣液比、堿液濃度沒有作相應(yīng)的調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致脫硫率下降;但在進(jìn)口高濃度時(shí),氣相推動(dòng)力大,會(huì)抵消部分脫硫率下降的趨勢(shì)。在脫硫率差不多的情況下,由于進(jìn)口濃度高,會(huì)導(dǎo)致出口硫化氫含量高,此時(shí)可通過兩級(jí)串聯(lián)的方法來提高脫硫精度,滿足使用要求

圖7 脫硫率隨進(jìn)口煤氣中硫化氫含量的變化情況

在運(yùn)行過程中,超重力設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),開停車方便;填料不易結(jié)垢堵塞,且易于更換,是一種理想的脫硫設(shè)備。超重力濕式氧化法脫除焦?fàn)t煤氣中H2S技術(shù)還具有脫硫效率穩(wěn)定、堿耗低、操作彈性大等優(yōu)點(diǎn)。

4 結(jié)論

(1)超重力濕式氧化法脫除焦?fàn)t煤氣中H2S技術(shù)的脫硫率隨著液氣比、超重力因子、氣液接觸時(shí)間、原料氣中H2S濃度的增大而增大;在適宜的操作條件下,脫硫率可達(dá)到98%以上。

(2)由于超重力技術(shù)氣液接觸時(shí)間短,脫硫堿液在吸收H2S時(shí),能夠減少對(duì)CO2的吸收;在實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi),CO2的脫除率穩(wěn)定在1.0%左右,實(shí)現(xiàn)了快速、高選擇性脫硫。

(3)將超重力濕式氧化法脫硫技術(shù)應(yīng)用于處理量10000 m3/h的工程化焦?fàn)t煤氣脫硫凈化過程,獲得了平均90%的脫硫效率。

(4)超重力濕式氧化法脫除焦?fàn)t煤氣中H2S工藝具有脫硫效率高、氣液接觸時(shí)間短、脫硫液循環(huán)量小、脫硫選擇性高、設(shè)備體積小、操作彈性大等優(yōu)點(diǎn),可經(jīng)濟(jì)有效地將焦?fàn)t煤氣中H2S含量降低到50 mg/m3以下。

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