董清旺 和吉敏
摘 要:紅陽二礦為了保證礦井正常生產接續,安全高效發展,在西三采區7煤工作面的高應力集中區域沿空掘巷,通過優化巷道支護設計,取得了良好的實踐效果,具有良好的推廣前景。
關鍵詞:高應力 巷道 支護技術
中圖分類號:TD52 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(a)-0114-02
紅陽二礦西三采區七煤煤層走向長1.08 km,傾斜方向1.67 km,自北向南傾斜,采區軌道巷、回風巷、集中運煤巷沿煤層的邊緣布置,采場布置為單翼開采,共講可設計采面5個走向長壁式采面,設計開采順序沿傾斜依次為3700~3705。因為采面為依次開采,形成了采面后退采煤與掘進前掘相向進行的局面。又因為最大限度的回收煤炭資源,減少煤柱的占煤量,且必須考慮上一采面老空水的危害,我礦確定了下一采面的回順與上一采面的保留10 m煤柱布置,根據大量的科學依據及我礦歷史資料顯示,10 m煤柱為我礦應力集中區域,因此采掘相向施工時,巷道收斂、變形量很大,十分必要對巷道的支護進行優化,為安全高效的進行煤炭生產活動提供技術支持。
1 巷道受力變形特征及原因分析
(1)巷道變形的特征:在應力集中區內開掘的巷道受上鄰近采空區的影響較明顯,尤其是回采過程中表現最為突出。在采用常規支護的方案時,往往是掘進期間巷道圍巖變形量小于采場開采后的變形量。采動影響后,巷道圍巖變形明顯加大;相對于底板移近量,圍巖變形主要以兩幫為主,變形特征主要向巷內擠入。在掘進期間,左、右幫移近量基本一致,巷道變形在距掘進工作面50 m后趨于穩定。在回采期間,煤柱側幫移近量明顯大于另一幫。在頂底板移近量中,而在受采動影響時,巷道底鼓明顯大于頂板下沉。
(2)巷道變形破壞的原因:主要是以鄰近采空區應力集中的影響。我礦回采工作面的回順(或運順)為沿空掘巷,掘進巷道與上一區段采場煤柱為10 m。受采空區影響巷道布置鄰近采空區的應力集中區的最高點。掘巷前后應力分布圖見圖1。
1——掘巷前應力分布;2——掘巷后應力分布;
I—松散區;Ⅱ—松馳區;Ⅲ—塑性區;Ⅳ—彈性區應力升高部分;Ⅴ—原始應力區;
x-KB0
U=k1e-λ(__________________)+ u0
B0
式中:
u——巷道圍巖相對移近量,mm;x——護巷煤柱寬度,m; B0——能使巷道保持穩定狀態的煤柱最小寬度,m;
u0——沒有側向支承壓力影響時巷道圍巖相對移近量,mm;K1、λ——待定系數;K——系數,K取1/3—1/5;
由該公式可以得出u—x的曲線關系圖,如圖2。由此可見圍巖變形在煤柱寬度10 m左右存在最大值。因此說主要影響來自采空區的應力集中。巷道變形與護巷煤柱寬度的曲線圖見圖2。
2 常規支護技術的優化
2.1 常規支護技術存在的主要問題
主要問題是關鍵部位支護強度不夠。受高應力的影響,支護體首先在較為薄弱的地方(即巷道支護關鍵部位)出現過量變形、巖石松動和破壞,進而形成破碎區。原來的常規支護忽視了對底膨的治理,兩底腳的錨桿均為長度2.1 m左旋無縱筋螺紋鋼錨桿進行支護。對于兩幫沒有針對受垂直壓力向內擠入、防潰幫進行特殊支護。優化前巷道支護斷面圖見圖3。
2.2 常規支護的優化
支護工藝流程:巷道掘進→頂板支護→打注幫錨桿進行護→巷道前掘30米后打煤柱幫錨索進行支護補強。
頂板支護:矩形Φ12.5 mm×4.9 m鋼絲繩鋼帶組合錨桿支護,并進行錨索補強。∮20 mm長2400 mm的右旋無縱筋螺等強錨桿,錨桿間排距800 mm×800 mm。金屬網采用10#鐵線編制成,網孔70×80 mm,其規格為5×1.1 m。錨索選用7股17.8 mm×5000 mm的鋼絞線扭制成,間排距2400 mm×800 mm。配用12#礦用工字鋼或U型鋼加工成的托盤,托盤長度250~300 mm。錨桿托盤選用7 mm厚鋼板制成,規格120×120 mm,中孔21 mm。錨索采用3支Z2350樹脂藥卷,錨桿采用2支Z2350樹脂藥卷進行錨固。
幫支護:每側幫3根長∮20 mm長2100 mm左旋無縱筋螺等強錨桿。兩底腳錨桿支護加長至2.4 m。煤柱幫采用兩根錨索與矩形Φ12.5 mm×4.9 m鋼絲繩鋼帶組合補強。錨桿間排距800 mm×800 mm。優化后巷道支護斷面圖見圖4。
3 效果檢驗
為了檢驗優化支護方案的支護效果,在巷道中布置每50 m布置一個圍巖表面位移監測斷面,每20 d監測一次,共監測120 d,監測結果見圖4所示。從圖中可以看出,巷道的頂板下沉量、底臌量、兩幫位移量和頂底板位移量都不是很大,通過與常規支護的監測數據比對:其中頂板的下沉量與優化前無顯著變化。兩幫的底腳錨桿的加長有效的控制了底臌,底臌量由由優化前的最大350 mm,降至292 mm。兩幫位移量由優化前的最大604 mm,降至267 mm。煤柱側幫由優化前的338 mm降至145 mm,由此可見優化支護方案提高了支護結構的整體性和支撐能力,有效地控制了采空區高應力集中區域對巷道的破壞,大大減少了巷道維護量保證了巷道的穩定和礦井的正常生產。優化支護前后巷道變形量監測圖見圖5。
4 結語
采空區影響下的高應力集中區域內巷道的支護是一個時間、空間上的問題,即在巷道的變形過程中采用合理的支護方式進行適時支護,巷道支護的成功與否,與每個支護措施的支護順序、位置、時間緊密相關,每個環節都很重要。針對我礦主要采用的沿空掘巷,在回采過程由于動壓所產生的前支撐壓力以及側支撐壓力,對巷道的破壞,通過優化巷道支護設計能夠有效的控制巷道的收斂變形,取得了良好的實踐效果。endprint
摘 要:紅陽二礦為了保證礦井正常生產接續,安全高效發展,在西三采區7煤工作面的高應力集中區域沿空掘巷,通過優化巷道支護設計,取得了良好的實踐效果,具有良好的推廣前景。
關鍵詞:高應力 巷道 支護技術
中圖分類號:TD52 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(a)-0114-02
紅陽二礦西三采區七煤煤層走向長1.08 km,傾斜方向1.67 km,自北向南傾斜,采區軌道巷、回風巷、集中運煤巷沿煤層的邊緣布置,采場布置為單翼開采,共講可設計采面5個走向長壁式采面,設計開采順序沿傾斜依次為3700~3705。因為采面為依次開采,形成了采面后退采煤與掘進前掘相向進行的局面。又因為最大限度的回收煤炭資源,減少煤柱的占煤量,且必須考慮上一采面老空水的危害,我礦確定了下一采面的回順與上一采面的保留10 m煤柱布置,根據大量的科學依據及我礦歷史資料顯示,10 m煤柱為我礦應力集中區域,因此采掘相向施工時,巷道收斂、變形量很大,十分必要對巷道的支護進行優化,為安全高效的進行煤炭生產活動提供技術支持。
1 巷道受力變形特征及原因分析
(1)巷道變形的特征:在應力集中區內開掘的巷道受上鄰近采空區的影響較明顯,尤其是回采過程中表現最為突出。在采用常規支護的方案時,往往是掘進期間巷道圍巖變形量小于采場開采后的變形量。采動影響后,巷道圍巖變形明顯加大;相對于底板移近量,圍巖變形主要以兩幫為主,變形特征主要向巷內擠入。在掘進期間,左、右幫移近量基本一致,巷道變形在距掘進工作面50 m后趨于穩定。在回采期間,煤柱側幫移近量明顯大于另一幫。在頂底板移近量中,而在受采動影響時,巷道底鼓明顯大于頂板下沉。
(2)巷道變形破壞的原因:主要是以鄰近采空區應力集中的影響。我礦回采工作面的回順(或運順)為沿空掘巷,掘進巷道與上一區段采場煤柱為10 m。受采空區影響巷道布置鄰近采空區的應力集中區的最高點。掘巷前后應力分布圖見圖1。
1——掘巷前應力分布;2——掘巷后應力分布;
I—松散區;Ⅱ—松馳區;Ⅲ—塑性區;Ⅳ—彈性區應力升高部分;Ⅴ—原始應力區;
x-KB0
U=k1e-λ(__________________)+ u0
B0
式中:
u——巷道圍巖相對移近量,mm;x——護巷煤柱寬度,m; B0——能使巷道保持穩定狀態的煤柱最小寬度,m;
u0——沒有側向支承壓力影響時巷道圍巖相對移近量,mm;K1、λ——待定系數;K——系數,K取1/3—1/5;
由該公式可以得出u—x的曲線關系圖,如圖2。由此可見圍巖變形在煤柱寬度10 m左右存在最大值。因此說主要影響來自采空區的應力集中。巷道變形與護巷煤柱寬度的曲線圖見圖2。
2 常規支護技術的優化
2.1 常規支護技術存在的主要問題
主要問題是關鍵部位支護強度不夠。受高應力的影響,支護體首先在較為薄弱的地方(即巷道支護關鍵部位)出現過量變形、巖石松動和破壞,進而形成破碎區。原來的常規支護忽視了對底膨的治理,兩底腳的錨桿均為長度2.1 m左旋無縱筋螺紋鋼錨桿進行支護。對于兩幫沒有針對受垂直壓力向內擠入、防潰幫進行特殊支護。優化前巷道支護斷面圖見圖3。
2.2 常規支護的優化
支護工藝流程:巷道掘進→頂板支護→打注幫錨桿進行護→巷道前掘30米后打煤柱幫錨索進行支護補強。
頂板支護:矩形Φ12.5 mm×4.9 m鋼絲繩鋼帶組合錨桿支護,并進行錨索補強。∮20 mm長2400 mm的右旋無縱筋螺等強錨桿,錨桿間排距800 mm×800 mm。金屬網采用10#鐵線編制成,網孔70×80 mm,其規格為5×1.1 m。錨索選用7股17.8 mm×5000 mm的鋼絞線扭制成,間排距2400 mm×800 mm。配用12#礦用工字鋼或U型鋼加工成的托盤,托盤長度250~300 mm。錨桿托盤選用7 mm厚鋼板制成,規格120×120 mm,中孔21 mm。錨索采用3支Z2350樹脂藥卷,錨桿采用2支Z2350樹脂藥卷進行錨固。
幫支護:每側幫3根長∮20 mm長2100 mm左旋無縱筋螺等強錨桿。兩底腳錨桿支護加長至2.4 m。煤柱幫采用兩根錨索與矩形Φ12.5 mm×4.9 m鋼絲繩鋼帶組合補強。錨桿間排距800 mm×800 mm。優化后巷道支護斷面圖見圖4。
3 效果檢驗
為了檢驗優化支護方案的支護效果,在巷道中布置每50 m布置一個圍巖表面位移監測斷面,每20 d監測一次,共監測120 d,監測結果見圖4所示。從圖中可以看出,巷道的頂板下沉量、底臌量、兩幫位移量和頂底板位移量都不是很大,通過與常規支護的監測數據比對:其中頂板的下沉量與優化前無顯著變化。兩幫的底腳錨桿的加長有效的控制了底臌,底臌量由由優化前的最大350 mm,降至292 mm。兩幫位移量由優化前的最大604 mm,降至267 mm。煤柱側幫由優化前的338 mm降至145 mm,由此可見優化支護方案提高了支護結構的整體性和支撐能力,有效地控制了采空區高應力集中區域對巷道的破壞,大大減少了巷道維護量保證了巷道的穩定和礦井的正常生產。優化支護前后巷道變形量監測圖見圖5。
4 結語
采空區影響下的高應力集中區域內巷道的支護是一個時間、空間上的問題,即在巷道的變形過程中采用合理的支護方式進行適時支護,巷道支護的成功與否,與每個支護措施的支護順序、位置、時間緊密相關,每個環節都很重要。針對我礦主要采用的沿空掘巷,在回采過程由于動壓所產生的前支撐壓力以及側支撐壓力,對巷道的破壞,通過優化巷道支護設計能夠有效的控制巷道的收斂變形,取得了良好的實踐效果。endprint
摘 要:紅陽二礦為了保證礦井正常生產接續,安全高效發展,在西三采區7煤工作面的高應力集中區域沿空掘巷,通過優化巷道支護設計,取得了良好的實踐效果,具有良好的推廣前景。
關鍵詞:高應力 巷道 支護技術
中圖分類號:TD52 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(a)-0114-02
紅陽二礦西三采區七煤煤層走向長1.08 km,傾斜方向1.67 km,自北向南傾斜,采區軌道巷、回風巷、集中運煤巷沿煤層的邊緣布置,采場布置為單翼開采,共講可設計采面5個走向長壁式采面,設計開采順序沿傾斜依次為3700~3705。因為采面為依次開采,形成了采面后退采煤與掘進前掘相向進行的局面。又因為最大限度的回收煤炭資源,減少煤柱的占煤量,且必須考慮上一采面老空水的危害,我礦確定了下一采面的回順與上一采面的保留10 m煤柱布置,根據大量的科學依據及我礦歷史資料顯示,10 m煤柱為我礦應力集中區域,因此采掘相向施工時,巷道收斂、變形量很大,十分必要對巷道的支護進行優化,為安全高效的進行煤炭生產活動提供技術支持。
1 巷道受力變形特征及原因分析
(1)巷道變形的特征:在應力集中區內開掘的巷道受上鄰近采空區的影響較明顯,尤其是回采過程中表現最為突出。在采用常規支護的方案時,往往是掘進期間巷道圍巖變形量小于采場開采后的變形量。采動影響后,巷道圍巖變形明顯加大;相對于底板移近量,圍巖變形主要以兩幫為主,變形特征主要向巷內擠入。在掘進期間,左、右幫移近量基本一致,巷道變形在距掘進工作面50 m后趨于穩定。在回采期間,煤柱側幫移近量明顯大于另一幫。在頂底板移近量中,而在受采動影響時,巷道底鼓明顯大于頂板下沉。
(2)巷道變形破壞的原因:主要是以鄰近采空區應力集中的影響。我礦回采工作面的回順(或運順)為沿空掘巷,掘進巷道與上一區段采場煤柱為10 m。受采空區影響巷道布置鄰近采空區的應力集中區的最高點。掘巷前后應力分布圖見圖1。
1——掘巷前應力分布;2——掘巷后應力分布;
I—松散區;Ⅱ—松馳區;Ⅲ—塑性區;Ⅳ—彈性區應力升高部分;Ⅴ—原始應力區;
x-KB0
U=k1e-λ(__________________)+ u0
B0
式中:
u——巷道圍巖相對移近量,mm;x——護巷煤柱寬度,m; B0——能使巷道保持穩定狀態的煤柱最小寬度,m;
u0——沒有側向支承壓力影響時巷道圍巖相對移近量,mm;K1、λ——待定系數;K——系數,K取1/3—1/5;
由該公式可以得出u—x的曲線關系圖,如圖2。由此可見圍巖變形在煤柱寬度10 m左右存在最大值。因此說主要影響來自采空區的應力集中。巷道變形與護巷煤柱寬度的曲線圖見圖2。
2 常規支護技術的優化
2.1 常規支護技術存在的主要問題
主要問題是關鍵部位支護強度不夠。受高應力的影響,支護體首先在較為薄弱的地方(即巷道支護關鍵部位)出現過量變形、巖石松動和破壞,進而形成破碎區。原來的常規支護忽視了對底膨的治理,兩底腳的錨桿均為長度2.1 m左旋無縱筋螺紋鋼錨桿進行支護。對于兩幫沒有針對受垂直壓力向內擠入、防潰幫進行特殊支護。優化前巷道支護斷面圖見圖3。
2.2 常規支護的優化
支護工藝流程:巷道掘進→頂板支護→打注幫錨桿進行護→巷道前掘30米后打煤柱幫錨索進行支護補強。
頂板支護:矩形Φ12.5 mm×4.9 m鋼絲繩鋼帶組合錨桿支護,并進行錨索補強。∮20 mm長2400 mm的右旋無縱筋螺等強錨桿,錨桿間排距800 mm×800 mm。金屬網采用10#鐵線編制成,網孔70×80 mm,其規格為5×1.1 m。錨索選用7股17.8 mm×5000 mm的鋼絞線扭制成,間排距2400 mm×800 mm。配用12#礦用工字鋼或U型鋼加工成的托盤,托盤長度250~300 mm。錨桿托盤選用7 mm厚鋼板制成,規格120×120 mm,中孔21 mm。錨索采用3支Z2350樹脂藥卷,錨桿采用2支Z2350樹脂藥卷進行錨固。
幫支護:每側幫3根長∮20 mm長2100 mm左旋無縱筋螺等強錨桿。兩底腳錨桿支護加長至2.4 m。煤柱幫采用兩根錨索與矩形Φ12.5 mm×4.9 m鋼絲繩鋼帶組合補強。錨桿間排距800 mm×800 mm。優化后巷道支護斷面圖見圖4。
3 效果檢驗
為了檢驗優化支護方案的支護效果,在巷道中布置每50 m布置一個圍巖表面位移監測斷面,每20 d監測一次,共監測120 d,監測結果見圖4所示。從圖中可以看出,巷道的頂板下沉量、底臌量、兩幫位移量和頂底板位移量都不是很大,通過與常規支護的監測數據比對:其中頂板的下沉量與優化前無顯著變化。兩幫的底腳錨桿的加長有效的控制了底臌,底臌量由由優化前的最大350 mm,降至292 mm。兩幫位移量由優化前的最大604 mm,降至267 mm。煤柱側幫由優化前的338 mm降至145 mm,由此可見優化支護方案提高了支護結構的整體性和支撐能力,有效地控制了采空區高應力集中區域對巷道的破壞,大大減少了巷道維護量保證了巷道的穩定和礦井的正常生產。優化支護前后巷道變形量監測圖見圖5。
4 結語
采空區影響下的高應力集中區域內巷道的支護是一個時間、空間上的問題,即在巷道的變形過程中采用合理的支護方式進行適時支護,巷道支護的成功與否,與每個支護措施的支護順序、位置、時間緊密相關,每個環節都很重要。針對我礦主要采用的沿空掘巷,在回采過程由于動壓所產生的前支撐壓力以及側支撐壓力,對巷道的破壞,通過優化巷道支護設計能夠有效的控制巷道的收斂變形,取得了良好的實踐效果。endprint