李靜波 王暉
(華晨汽車工程研究院)
汽車NVH 是影響汽車舒適性的重要因素。NVH問題中的轟鳴會引起人耳不適,甚至出現頭暈和惡心等癥狀[1]。在汽車概念設計階段,找到激勵源并降低激勵力是解決汽車轟鳴問題的正確方法,為此研究人員做了很多工作來降低汽車轟鳴噪聲[2-4]。文章對某車型的轟鳴問題進行了噪聲源識別與分析,采用階次分析技術,確定了轟鳴問題的主要階次,并鎖定轟鳴的問題頻率,借助CAE 手段提出了優化方案。
在旋轉和往復式機械運動中,零部件的結構特性、載荷的變動和運動部件的缺陷會引起振動,并相應地輻射噪聲。
階次(O)的數學定義是旋轉機械部件的工作頻率(f/Hz)(如齒輪的嚙合頻率)與轉速(n/(r/s))的比值。對齒輪類零件,齒數(Z)就是它的階次,即:
對發動機來說,通常定義曲軸旋轉對應的頻率為基頻,即1 階,基頻的m 倍的噪聲被稱為m 階噪聲。
對某車型進行主觀評價發現,在2 擋全油門加速工況下,車內在3 600 r/min 左右存在明顯轟鳴聲,對該車進行了噪聲測試,分析結果,如圖1所示。
分析圖1 可發現,車內在240 Hz 左右存在明顯共振,是導致4 階在3 600 r/min 能量偏大的原因。此外,240 Hz 共振還會導致很多階次被放大,由于噪聲的全階是由噪聲的各個階次綜合作用的結果,如果對240 Hz的共振問題進行優化,車內的很多階次噪聲會得到降低,從而,車內很多轉速下的噪聲會得到優化,表1 示出240 Hz 與車內各階次的轉速對應表。

表1 240 Hz 與車內各階次的轉速對應表
圖2 示出2 擋加速車內噪聲及階次,是圖1 的階次切片圖。
分析圖2 可知,車內噪聲的全階在3 600 r/min左右的峰值主要與4 階噪聲相關。車內噪聲全階在2 400 r/min 左右的小峰值與噪聲6 階相關;車內噪聲全階在1 800 r/min 左右的峰值主要與噪聲8 階和噪聲4 階相關;車內噪聲全階在1 440 r/min 左右的峰值主要與噪聲10 階相關。前述分析結論的問題轉速與表1提到的轉速基本對應。
基于前述分析,結合整車模態分布表,初步鎖定壓縮機支架模態頻率與問題模態頻率比較接近。圖3 示出壓縮機支架頻響測試結果。圖3 的測試結果顯示,壓縮機支架的頻響測試頻率約為240 Hz。
結合工藝可行性,將壓縮機的安裝點個數由原來的3 個優化為4 個,如圖4所示。
采用CAE 手段對優化后壓縮機進行支架模態頻率分析,分析結果顯示,模態頻率提高了約21 Hz。
將優化后樣件裝車測試,并與原狀態下車內噪聲的測試結果對比,如圖5~圖9所示。
分析圖5 可知,壓縮機模態頻率提高后,車內噪聲在很多轉速都有降低,而噪聲降低的轉速區間與表1中提到的轉速區間對應。在車內噪聲有改善的每個轉速區間,車內噪聲降低的幅值不同。
分析圖6~圖9 可知,車內各階次噪聲在與240 Hz對應轉速下(如表1所示),都有不同程度的降低,其中:噪聲4 階在3 600 r/min 降低了約 12 dB;噪聲6 階在2 400 r/min 降低了約11 dB;噪聲8 階在1 800 r/min降低了約9 dB;噪聲10 階在1 440 r/min 降低了約9 dB。
對比圖5 與圖6~圖9 可知,壓縮機支架模態頻率提高后,單一階次在改進前240 Hz 對應轉速的噪聲降低量明顯大于全階在該轉速的噪聲降低量,這主要與階次噪聲對噪聲全階在相應轉速的貢獻率相關。
在產品概念設計階段,可廣泛使用CAE 分析方法,避免后期重復開發設計導致的各種成本浪費。階次分析方法是汽車NVH 分析與優化的有效工具。單一頻率的共振問題會導致車內很多噪聲峰值變大,通過優化共振問題來解決車內單一噪聲峰值問題,會降低車內噪聲的很多峰值。在某一轉速,單一階次噪聲降低量明顯大于全階在該轉速的噪聲降低量,這主要與階次噪聲對噪聲全階的貢獻率相關。