戴聲良 楊麗群
(1.安徽江淮汽車股份有限公司技術中心;2.安徵交通職業技術學院)
雙連桿獨立懸架,實際上可以稱為三連桿,包括2 根橫向拉桿和1 根縱向推力桿,在各類車型上都有運用[1]。后前束連桿不僅要實現前束可調節功能,同時也是重要的安全件,如果發生彎曲或者斷裂,后輪將產生擺動,極端情況下,將使駕駛員失去對車輛方向的控制,從而導致事故的發生,所以其設計強度儲備安全系數要足夠高,保證不發生斷裂[2]。
某雙連桿后懸架中有1 根前束連桿,中間連接有1 個雙頭螺栓,兩邊各有1 個鎖緊螺母連接到兩段主桿。該前束連桿在可靠性試驗過程中,出現后橫拉桿中間雙頭螺栓彎曲疲勞斷裂的故障,如圖1 所示,從圖1 中可以看出,斷裂部位于雙頭螺栓中間六角的螺紋根部,同時雙頭螺栓已呈彎曲狀態,是典型的強度不足造成的疲勞彎曲,進而導致斷裂。
斷裂的雙頭螺栓,材料為45#鋼調質熱處理,硬度HRC24,機械等級8.8 級,抗拉力110 kN,抗拉強度900 MPa,屈服強度為355 MPa,符合現有設計要求。對同樣采用類似設計的雙頭螺栓KD件,進行材質化驗和硬度檢測,通過化學元素的含量比例推測,KD件的雙頭螺栓材料應該為42CrMo,只是C 略偏低為0.366%,略小于42CrMo 的0.38%~0.45%,但其它成分均符合42CrMo 的相應成分。屈服強度為930 MPa,平均硬度HRC34.5,螺栓機械等級應該是10.9 級,材料成分及硬度檢測結果,如表1 所示。

表1 雙頭螺栓KD件成分化驗與硬度檢測結果
對于細長軸,可以通過壓縮失穩載荷計算[3-5],來校核其強度,計算滿足歐拉公式:
式中:Pcr——壓縮失穩載荷,N;
E——彈性模量,Pa;
l——長度,m;
I——慣性積,m4。
對于該橫拉桿,取其彈性模量E=200 GPa,桿長l=556.5 mm。雙頭螺栓的外螺紋規格為M14×1.5,兩端主桿外直徑為22 mm,內直徑為12 mm,可以將螺紋部分視為光桿,取其直徑為d=13.835 mm,那么代入數值計算可得:
由上述計算可知,實際此前束連桿的壓縮失穩載荷應在11.5~66.9 kN 之間。
雖然中間螺栓分別為45#鋼和42CrMo,但同樣的結構設計,由上面的計算可知,桿子的抗屈曲能力,也就是壓縮失穩載荷力大小應相當。在試驗室中,取2 根現有件和1 只KD件分別做緩慢加載壓縮試驗,將后前束連桿一端固定,一端加載,直到桿子彎曲失穩,計錄其彎曲力值大小,加載速率為1 mm/min,結果為:現有件1#壓縮力為28.0 kN 時,現有件2#壓縮力為25.5 kN時,及KD件在壓縮力27.0 kN 時,3 種狀態下的破損狀態均為中間連接桿螺紋處彎曲。即,現有件平均為26 kN 左右失穩與KD 原件在27 kN 下失穩相當。
對壓彎后的件做疲勞試驗,試驗條件:沿桿子軸向加載力:±5 500 N,加載頻率:5 Hz。主要模擬桿子在先彎曲的情況下,到完全斷裂的壽命是多長。結果現有件做疲勞試驗次數10 360 次,同等條件下KD件10 628 次,如圖2,3 所示。斷口位置及斷面也非常相似和接近,由此可得出,一旦桿子受軸向力或彎矩彎曲后,很快在軸向力的繼續作用下疲勞斷裂。所以強度設計的前提是,大幅度提高桿子壓縮失穩的載荷,這樣才能提高其疲勞性能。
由工程力學知識可知,提高桿子的抗彎曲能力,必須要盡量提高桿子的截面系數[6-7]。避免在一根桿子中間出現截面或者直徑變化過于突然的結構,存在這種結構設計很容易出現應力集中并成為強度最薄弱的環節[8]。在改進設計時,應考慮整根桿子的直徑過渡平順,不出現突變。在調研類似后前束連桿的設計,提出將原雙頭螺栓結構改為外六角形結構,目的是方便調整前束,兩端加工內螺紋的空心套管用于連接兩端的主桿。此結構最大優點是桿子整體剛性變強,抗彎和抗屈曲能力有大幅度提升,其結構,如圖4 所示。
選取整車最惡劣的受力工況,此工況為在桿子端部加彎矩150 N·m。在相同工況下通過CAE 分析改進前后的應力值。原設計狀態的應力結果,如圖5 所示,最大應力處在雙頭螺栓處達到540 MPa,此應力遠大于45#的屈服應力;而優化改進后的結構在相同的工況下受力比原設計狀態要小很多,只有160 MPa,最大應力出現在主桿子的表面,如圖6 所示,小于20#鋼的屈服極限245 MPa。所以通過結構的優化,桿子(材料20#鋼)的受力變小很多,可見中間六角套管的結構改進是合理的,效果也很明顯。
將不同的材料及熱處理方式,以及中間的不同長度的中接六角連桿短桿長80 mm,長六角連桿長度為120 mm,組合成不同的連桿總成,進行屈曲能力對比測試,測試結果,如表2 所示。圖7 示出不同組合后的前束拉桿壓彎情況對比。

表2 不同組合的前束拉桿壓彎力值 kN
從力值與穩定性來看當兩端主桿子為20#鋼去應力退火時,壓縮屈曲能力較之前提升了近1 倍;當主桿子為冷拔管時,其壓縮彎曲力值相對較小,且短調節管時力值不穩定。去應力退火又稱低溫退火,根據材料和工件尺寸采用不同的保溫時間,然后進行緩慢冷卻,這種退火主要用來消除鑄件、鍛件、焊接件、熱軋件及冷拉件等的殘余應力,目的是使金屬內部組織達到或接近平衡狀態,獲得良好的工藝性能和使用性能,如強度、韌性和疲勞性能[9]。先確定主桿為去應力退火狀態,再進行詳細的質量和尺寸對比,最后確定最終改進方案。
主桿采用去應力退火熱處理方式,總成結構示意圖,如圖8 所示,各部分具體尺寸,如表3 所示。

表3 2種改進方案與現狀態尺寸對比表
從圖8 可以看到,改進方案中的主桿由原來的φ22×5.0,變為φ19×4.5,材料仍然為20#鋼,但原來為冷拔管,改進方案為冷拔管去應力退火。量產件與2種改進方案進行質量對比,如表4 所示,改進方案1 為短中間連桿80 mm,方案2 為長中間連桿120 mm,質量最輕的為方案1。

表4 2種改進方案與現狀態質量對比kg
將新改進的桿子,裝車驗證,因中間外六角套管長度為80 mm,后輪前束可較容易地調整至設計值(12±7.5)',2 個鎖緊螺母一個白色左旋螺紋,一個黃色右旋螺紋擰緊力矩均為(90±5)N·m,以表面鍍黃鋅和白鋅區別開來。桿子與后副車架距離也較合理,空載狀態下在25 mm,如圖9 所示。經整車可靠性試驗3 萬km 綜合路試驗后,再無彎曲與斷裂的故障現象出現,說明改進后的后前束拉桿強度可靠,安全系數高。
后前束連桿主要是抗彎曲能力弱和強度安全系數不高,導致側向受力時彎曲,進而疲勞斷裂。通過多方案對比,當主桿為去應力退火,中間連桿長度為80 mm的六角調節管的改進方案,質量最輕,強度最高,屈曲能力達52 kN 左右,約為目前力值的2 倍,剛性強度得到大幅提高。改進后的桿子與周邊間隙合理,前束調整的方便性也大大提高。改進后可有效解決后前束拉桿斷裂及彎曲現象的發生。