李國亮 辛勇 師德欽
(海馬轎車有限公司)
某車型在海南試驗場進行道路耐久試驗時,多次反饋后背門上部鉸鏈安裝面出現焊點及鈑金開裂問題。文章結合CAE分析的結果和該部位結構及受力特點,提出了一系列優化方案,最終通過了道路試驗驗證,問題得到成功解決。
該車型前期開發時,在不同的道路試驗里程出現后背門鉸鏈安裝點處,鈑金和焊點開裂,開裂情形,如圖1和圖2所示。裂紋從焊點處發展,向外延伸,隨試驗進行不斷擴展。
對出現該問題的試驗車和其行駛里程進行統計,如表1所示。

表1 某車型后背門試驗問題統計表
試驗里程無法達到預期的要求,且試驗車出現開裂頻次很高,需要有針對性地進行強度分析,進行優化整改。
對后背門該部位進行耐久強度分析,分析結果,如圖3所示。從圖3可以看出,可以看到鉸鏈安裝部位鈑金存在4個主要疲勞損傷點,與道路試驗中反饋的開裂部位完全一致。按照前期設定的目標,損傷值不能超過0.2,否則開裂風險會大大增加。圖3中數值為分析計算的疲勞耐久累積損傷值與目標設定值的比值,要求BM(車身基礎材料)≤0.2,S(焊點)≤1.0,W(焊縫)≤1.0,圖3中紅色和紫色區域即表示已超過目標值。
該車型耐久強度分析是通過實測,獲取標準工況下作用在車輪上的載荷譜,再通過多體動力學計算分解到白車身與懸吊系統的連接點上,結合有限元的非線性強度分析和失效疲勞分析,完成對基于實測載荷下的疲勞壽命的計算和預測,分析過程,如圖4所示。
1)鉸鏈安裝面比較小,兩螺栓安裝間距只有40mm,后背門總成裝配完畢后,質量比較大,直接導致安裝平面的受力集中,圖5示出后背門鉸鏈安裝面型面。
2)鉸鏈加強板焊點分布不合理。圖6示出鉸鏈安裝面焊點分布情況。圖6中,焊點集中分布在鉸鏈安裝面附近(上部),其次是距離較遠的部位(下部),焊點分布缺少連續過渡,中間區域缺少焊點,使得鉸鏈的受力沒有很好地分散出去,加強板雖然尺寸較大,但沒有充分起到加強作用。
3)鉸鏈安裝面處型面比較復雜,從圖5可知,缺少平緩的型面過渡,道路試驗中應力和應變局限在鉸鏈安裝面的四周,使應力得不到傳遞和釋放。
圖7示出后背門鉸鏈加強板新增焊點示意圖。
1)在鉸鏈加強板的上部中間直接增加一個焊點,即圖7中間圓圈處。2)在左右兩側增加2個凹坑,使此處加強板與后背門內板貼合,從而可以分別增加2個焊點,即圖7兩側圓圈處。通過實施此方案,鉸鏈安裝面附近焊點從原來6個增加到11個,可大大減弱此處鈑金和焊點的應力集中。
實際生產中由于操作原因,點焊工藝容易產生鈑金扭曲及凹痕過大等缺陷,并形成以焊點為中心的殘留應力。后期在汽車行駛產生的疲勞應力作用下,往往會成為鈑金開裂的源頭,并導致裂紋的擴展,是車身嚴重開裂失效的直接誘因。后期經工藝控制,該問題得到改善。
為防止后背門在行車中產生左右擺動,減小鉸鏈及鎖承受的應力,該車型還設計了限位裝置。限位裝置由限位塊和限位座組成,分別安裝在車身和后背門上,后背門關閉時兩者接觸并配合。限位裝置可通過防止后背門過大擺動,從根本上減輕鉸鏈及安裝部位的受力變形,預防鈑金過早開裂。
該車型原來限位方式是下部限位,如圖8所示,左右兩套限位裝置安裝在后背門下部。經試驗對比,限位裝置更改成側面限位,如圖9所示,左右兩套限位裝置安裝在后背門左右兩側,直接限制后背門下部的左右擺動,限位效果明顯改善。
通過以上措施的同步實施,該車型后背門鉸鏈安裝面開裂的幾率大幅下降,試驗里程大大延長,達到了預期要求,問題得到圓滿解決。改善后試驗情況,如表2所示。

表2 某車型后背門改善后試驗情況統計表
結合道路試驗的CAE耐久強度分析,有助于車身強度薄弱點的準確識別;CAE分析的前期應用,可在工程樣車試制前及時發現潛在的疲勞壽命問題,并加以改進,大大降低后期道路試驗的反復次數和試驗周期,有效地降低了車型研發成本和開發周期。問題的改善措施既要針對薄弱點強度的直接改善,更要從根源上查找問題,從預防上下手。同時改善措施也要考慮工藝的影響和優化。