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(中海石油(中國)有限公司深圳分公司,廣東 深圳 518067)
“南海挑戰(zhàn)”號的船體結(jié)構(gòu)形式為8樁腿穩(wěn)定浮式鉆井生產(chǎn)支持平臺,其主尺度:長89.9 m,寬74.6 m,高39.6 m(含井架100.5 m)。輕船重16 735 t,船籍利比里亞,船級社為ABS。建造完工時間為1975年11月,加拿大制造,屬SEDCO 700系列鉆井平臺。升級改造完成時間為1995年5月,由新加坡升級改造成FPS。投入使用時間為1995年7月,在流花油田投入使用。原設(shè)計使用年限為10年;主要功能為水下系統(tǒng)安裝、維修、日常操作(兩臺固定ROV);鉆井、完井、修井;水下井口供電、控制等。見圖1。

圖1 “南海挑戰(zhàn)”號三維立體示意
隨著流花4-1以及未來周邊小區(qū)塊依托流花11-1開發(fā),流花FPS將出現(xiàn)電力不足,為了滿足油田長遠發(fā)展,深圳分公司決定對流花11-1挑戰(zhàn)號FPS平臺現(xiàn)有電站進行擴容。方案是流花FPS原4臺單機功率3 300 kW的舊發(fā)電機組中拆除一臺,加裝兩臺單機功率為5 500 kW的新發(fā)電機組,從而增加總發(fā)電量7 700 kW。
計劃通過主電站國產(chǎn)化,打破國外機組的長期壟斷狀況,縮短電站設(shè)備采辦周期,降低電站設(shè)備生命周期費用[1-2]。
對于47萬m3滿堂鋼管腳手架的搭設(shè)和拆除,塢修船廠無任何此類腳手架的搭建經(jīng)驗,如此規(guī)模的工程量一般需耗時3個多月,而本次工期要求僅為45 d。采取的創(chuàng)新措施有:把船廠原計劃不能承重的梅花架方案改為滿堂承重的鋼管腳手架,確保了本質(zhì)安全;聘請了兩位經(jīng)驗豐富的腳手架監(jiān)督員,24 h指導現(xiàn)場施工;在腳手架網(wǎng)片工作面上面鋪設(shè)一層陶瓷棉+木板形成保護臺面,保證了塢修立體交叉作業(yè)施工的安全;現(xiàn)場不間斷巡查,及時修復使用過程中變形的腳手架;腳手架拆除時通過搭設(shè)下放滑道,大大加快了架子材料的拆除運輸速度。
平臺進塢后,現(xiàn)場勘驗發(fā)現(xiàn)平臺全部8個立柱在飛濺區(qū)的外板存在大量不同程度的腐蝕,按常規(guī)需對腐蝕部位全部換板,此舉將導致整個塢修工期大幅推遲。
經(jīng)項目組專業(yè)工程師與船級社現(xiàn)場驗船師反復溝通商討,按照區(qū)域量體裁衣地制定出有針對性的方案,對腐蝕嚴重的部位進行換板處理,對腐蝕較輕的部位進行點焊修復處理,全部立柱補焊面積累計超過1 000 m2,采用補焊工藝大大縮短了工期,節(jié)省了換板的費用。
根據(jù)FPS塢修項目的總體進度計劃及塢修船廠的塢期計劃,在LH11-1FPS的塢修過程中與FPS同時進塢的兩艘新造船舶需出塢。如果停工,將對塢修進度造成了重大影響。
為此,項目組和船廠在平臺進塢后就立即著手組織技術(shù)人員制定了平臺駐塢技術(shù)方案,在保證塢修作業(yè)安全的前提下,減少了對工期的影響。2012年1月8日,兩艘新造船舶按計劃順利出塢,LH11-1FPS塢修除35 ft以下樁腿及浮箱的大修作業(yè)暫停3天以外,35 ft以上樁腿及主甲板上下的塢修工作照常進行。
為了實現(xiàn)進水駐塢,根據(jù)駐塢計劃及駐塢時的工程量,進行FPS重量重心的估算和修正;根據(jù)駐塢時工程實際及潮汐狀況(最大潮位及最小潮位),估算駐塢的浮力及浮心位置,據(jù)此制定艙室進水計劃(左右泵艙、35 ft以下樁腿內(nèi)因電氣設(shè)備眾多,駐塢時不能進水);根據(jù)駐塢時的平臺重心,艙室進水布置及潮汐狀況對平臺結(jié)構(gòu)進行受力分析,據(jù)此制定系泊方案以確保平臺駐塢期間的安全。
根據(jù)駐塢計劃及工程實際,編制平臺駐塢準備工作計劃特別是進水艙室的封艙計劃、腳手架的固定方案; 根據(jù)駐塢期間的潮汐狀況,編制平臺駐塢實施方案及要求;制定平臺駐塢后的檢查方案,包括進水艙室的清潔,不進水艙室的檢查及腳手架受損情況等。
本次FPS塢修的重量變化(包括新增、減少兩部分)較大,根據(jù)塢修詳細設(shè)計提供的重控報告及船級社規(guī)范要求,需要重新進行傾斜試驗以確定改造后的平臺重量及重心。按照常規(guī)做法,傾斜試驗在出塢在港池或錨地進行,而此舉將至少影響項目工期1周。
考慮到碼頭作傾斜試驗因受天氣、潮汐影響及碼頭水深不足的因素制約,風險大、時間長、費用高,對平臺出塢后的工作尤其對電站調(diào)試工作影響較大,進而嚴重影響到平臺出廠時間。項目組決定打破常規(guī),出塢前夕,在塢內(nèi)連夜加班完成傾斜試驗。克服了出塢前工作繁雜、人力不足等困難,在塢內(nèi)僅用6 h完成了傾斜試驗。不僅為FPS的按時出廠贏得寶貴的時間,而且降低了試驗風險、節(jié)省了試驗費用。
船級社對浮式生產(chǎn)平臺的要求是,主機的設(shè)計必需滿足在任意方向傾斜15°,在任意方向搖擺22.5°的情況下能正常工作,而常規(guī)船用機組設(shè)計要求(目前固定式平臺和油船)是橫傾15°,縱傾5°;橫搖22.5°,縱搖7.5°。相對于常規(guī)船用機組,本次流花電站的兩臺機組設(shè)計難度增加,縱傾增加10°,縱搖增加15°。這就意味著須對現(xiàn)有成熟的公共底座進行重新設(shè)計,而底座設(shè)計的正常周期是6個月,不能滿足工期要求。由于流花平臺是海油系統(tǒng)惟一的一座浮式生產(chǎn)平臺,項目各方經(jīng)驗不足,沒有技術(shù)儲備,項目進度因此一度受阻。
突破機組傾斜角難題關(guān)鍵是機組在任意方向15°傾斜角、任意方向22.5°搖擺的極端工況下,確保①潤滑系統(tǒng)不會出現(xiàn)抽空現(xiàn)象;②公共底座能夠承受1 150 kN機體的剪切力。為此,需對潤滑系統(tǒng)重新設(shè)計,對原有公共底座進行結(jié)構(gòu)加強。將原有公共底座的標準設(shè)計改為非標設(shè)計,最終解決了傾斜角的難題。將原有公共底座的高度從原來的1 265 mm增加至1 565 mm;將曲軸箱內(nèi)吸油盤距油池底部的距離從原來的208 mm減少到80 mm;對公共底座進行結(jié)構(gòu)加強和強度校核,重量由原來的11 t增至13 t。
根據(jù)國際海事組織的要求,從2011年1月1日起,新建船用主機需執(zhí)行新的氮氧化物排放標準,并已納入船級社強制執(zhí)行的規(guī)范之中。須對原有機組的控制和燃油系統(tǒng)進行升級,實現(xiàn)油耗和排放最優(yōu)組合,才能達到此要求。具體要求為TIER 1:2000年1月1日~2011年1月1日建造裝船的柴油機,NOx不超過17 g/(kW·h)。TIER 2:2011年1月1日~2016年1月1日建造裝船的柴油機,NOx不超過14.4 g/(kW·h)。TIER 3:2016年1月1日以后建造裝船的柴油機,NOx不超過3.4 g/(kW·h)。
排放達標的關(guān)鍵是燃油的充分燃燒,這就需要燃油和空氣的精密配比,為此需要精確地控制系統(tǒng)支持,而這一切均需相應(yīng)的硬件和軟件支持。主要采取的舉措如下。
1)重新匹配增壓器(增大空氣壓縮比)。
2)增加空氣助推功能(根據(jù)轉(zhuǎn)速變化信號進行補加空氣量控制)。
3)采用可變?nèi)加投〞r(VIT:根據(jù)負荷變化信號進行噴油提前角調(diào)節(jié))。
4)采用EM300調(diào)速器(電子調(diào)速器,響應(yīng)速度遠快于機械調(diào)速器)。
5)采用安全控制系統(tǒng)(SaCoSone:設(shè)有136個報警點,每個報警點裝有雙探頭;內(nèi)部有兩大模塊,即安全模塊和控制模塊,互為備份;而每個模塊內(nèi)部的功能由雙探頭輸入,也是互為備份;通過SACOSONE可達到遠程控制,無人機艙的要求)。
1)發(fā)電機撬塊的布置。主機房左邊為重油處理間,右邊為生活區(qū),中間長度為11 700 mm,而機組撬塊的標準尺寸為10 969 mm×3 872 mm×4 897 mm;兩邊的維修空間僅為365 mm,不能滿足日常維修的需要,為此,需對機組標準尺寸進行壓縮。可是,要把成熟的標準設(shè)計產(chǎn)品在有限的時間內(nèi)改成非標設(shè)計相當困難。
高彈聯(lián)軸節(jié)的標準設(shè)計改為非標設(shè)計,長度由470 mm縮減至348 mm。發(fā)電機的滑動軸承改為滾動軸承并優(yōu)化設(shè)計,發(fā)電機長度由3 760 mm縮減至3 630 mm。把柴油機滑油系統(tǒng)(滑油冷卻器和滑油過濾器)、冷卻水系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)集成到FAB模塊中,同時把高低溫水泵由機外泵改為機帶泵,節(jié)省了機房安裝空間。
通過上述一系列定制,機組尺寸最終縮減至10 726 mm×3 872 mm×5 190 mm,長度減少243 mm,滿足了維修空間的需求。
2)新主機2個滑油撬塊的布置。2個滑油撬塊原來是單獨設(shè)計,每個撬塊的標準設(shè)計尺寸是2.0 m×1.1 m×2.5 m;因受空間限制,需將2個撬塊合并成1個,即4.0 m×1.1 m×2.5 m,在此基礎(chǔ)上又多次修改成撬方案,最終把尺寸優(yōu)化成3.1 m×1.1 m×2.5 m,解決了空間不夠的問題。
3)中壓配電柜的布置。由于增加了兩臺主機,需拆除原有的6個中壓進線柜,調(diào)換成6個新的中壓進線柜,原來柜子寬度為600 mm,預留空間為3 960 mm,因國外廠家不提供非標尺寸的柜體,通過采用柜子內(nèi)部的部件(真空短路器)進口,柜體本身采用國產(chǎn)訂做的方案,從而將控制新柜子的寬度在700 mm內(nèi),解決了這一技術(shù)難題。
通過成功開發(fā)和應(yīng)用一套電力管理系統(tǒng)(PMS)解決了并網(wǎng)難題。該系統(tǒng)主要實現(xiàn)了兩個功能:(1)電源管理的功能,通過PMS與各機組PLC的通訊,采集數(shù)據(jù),綜合計算,按照機組出力比率進行平衡;(2)優(yōu)先脫扣功能,在部分機組跳閘后,按照預先設(shè)定的順序關(guān)停負載,確保在大負荷變化時電網(wǎng)不會崩潰。
本次在PMS程序編寫完成后,在工廠內(nèi)先進行手動輸入信號的模擬測試,在平臺解脫前就對舊機組特性參數(shù)進行采集,又利用工廠臺架試驗時間窗對新機組特性參數(shù)進行采集,根據(jù)采集的數(shù)據(jù)對PMS程序進行了多次優(yōu)化,由于準備工作非常充分,在機組聯(lián)調(diào)時,PMS調(diào)試一次成功。PMS系統(tǒng)單元架構(gòu)見圖2。

圖2 PMS系統(tǒng)架構(gòu)
“南海挑戰(zhàn)”號FPS塢修工程是國內(nèi)近年來進行的海洋浮式平臺大型維修改造工程,塢修過程中遭遇了一些技術(shù)和管理上的瓶頸,特別是項目面對巨大的工程量和緊張的工期要求,通過一些技術(shù)和管理上的創(chuàng)新措施,解決了難題。平臺主電站國產(chǎn)化項目也是在國內(nèi)海洋石油系統(tǒng)第一次成功的嘗試,項目突破了常規(guī)船用機組的技術(shù)要求,通過技術(shù)攻關(guān),滿足了平臺規(guī)范對機組的特殊要求,并成功實現(xiàn)了新機組的并網(wǎng)發(fā)電。
本項目所采取的管理方法和技術(shù)措施,對于海洋平臺FPS、FPSO的改造和塢修工程、電力擴容工程具有一定的借鑒意義。
[1] 海洋石油工程設(shè)計指南編委會.海洋石油工程設(shè)計指南:海洋石油工程深水油氣田開發(fā)技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2011.
[2] 王春升.流花4-1油田開發(fā)可行性研究[R].北京:中國石油研究總院,2009.