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超超臨界鍋爐高溫受熱面氧化皮脫落與治理

2014-07-05 00:56:12魯忠科
電力安全技術(shù) 2014年10期
關(guān)鍵詞:檢測

魯忠科

(華能威海電廠,山東 威海 264205)

某電廠3期2臺680 MW機組配置了2臺超超臨界直流鍋爐。鍋爐高溫受熱面、過熱器、再熱器采用的為SA-213TP347H,A-213S30432,SA-213TP310Hcbn型奧氏體不銹鋼管。在機組運行過程中,超溫或溫度急劇波動都會使受熱面管道內(nèi)壁產(chǎn)生氧化皮;當機組停運后,降溫或溫度急劇變化時,氧化皮因與母材的膨脹系數(shù)不同而脫落,造成受熱面管道堵塞,最終導(dǎo)致超溫過熱爆管。

2013-03-15,該廠6號機組鍋爐高溫再熱器氧化皮脫落堵塞導(dǎo)致爆管,如圖1所示。

圖1 高溫再熱器爆管

1 預(yù)防氧化皮脫落的措施

6號機組鍋爐高溫再熱器爆管后,該廠及時編制了《焊接安全技術(shù)措施》,按照要求消除了爆管缺陷。2013-03-22,6號機組鍋爐投入正常運行。為保證鍋爐高溫受熱面安全穩(wěn)定運行,確保機組能夠得到有效檢查,徹底消除氧化皮脫落堵塞問題,該廠制定了《鍋爐氧化皮檢測與治理方案》。結(jié)合2013年6月份機組檢修,對6號機組鍋爐奧氏體不銹鋼管全面進行氧化皮檢測與處理。

在鍋爐運行人員的配合下,嚴格執(zhí)行規(guī)定:停爐后悶爐72 h,停爐降溫速率不超過2 ℃/min。在停爐過程中,爐膛通風10 min后立即停運送、引風機,并關(guān)閉送、引風機進出口擋板,防止鍋爐受熱面降溫過快。控制高溫過熱器、屏式過熱器、高溫再熱器出口蒸汽溫度和受熱面金屬溫度降溫速率,確保不超過2 ℃/min;主、再熱壓降速率不大于0.3 MPa/min;降壓結(jié)束后水冷壁上水,控制啟動分離器溫度降低速率不高于2 ℃/min;啟動分離器儲水箱,見水后方可啟動煙風系統(tǒng)進行通風冷卻。根據(jù)環(huán)境溫度,控制風機的出力,調(diào)整低過、低再入口煙溫的降低速率不高于2 ℃/min,禁止強制冷卻,執(zhí)行悶爐時間大于72 h,避免停爐時產(chǎn)生奧氏體不銹鋼管氧化皮脫落現(xiàn)象。

2 氧化皮的檢測實驗

使用與廠內(nèi)使用型號、規(guī)格、材質(zhì)相同的受熱面管段,將前期取出的氧化皮倒至該管段內(nèi)部,做氧化皮檢測試驗。通過肉眼觀察、重量測量、磁場強度測量,分別記錄氧化皮堆積高度為1/3,1/2,2/3流通面積時對應(yīng)的氧化皮重量值和此時的管段磁場值。結(jié)合現(xiàn)場爐內(nèi)環(huán)境磁場,校核氧化皮磁場測量儀(型號:BM-100)的測量值,再根據(jù)管外徑和壁厚的不同分別繪制過熱器、再熱器磁場強度與氧化皮含量曲線。

3 氧化皮的清理

3.1 氧化皮的取出

2013年6月份機組檢修停爐,未采用燜爐方式進行,讓引風機加速冷卻從而使氧化皮迅速脫落。在6號機組此次檢修時,爐內(nèi)溫度完全冷卻后,輕輕敲打受熱面管,使氧化皮完全脫落至管內(nèi)底部U型彎頭內(nèi),再用磁場強度儀對高過、高再不銹鋼彎頭進行全面的磁場強度測量。結(jié)合前期校核曲線,估算管內(nèi)氧化皮重量、堆積高度、堵塞管道的面積,對超過設(shè)定標準值的管段進行割管,取出氧化皮。

3.2 氧化皮測量與分析

通過對6號機組的檢修,發(fā)現(xiàn)高溫再熱器冷端770個彎頭全部存在氧化皮堆積超標現(xiàn)象。某個彎頭的氧化皮堆積情況如圖2所示,質(zhì)量為1 328 g。檢查切割后的直管內(nèi)壁情況,確認無異常后焊接恢復(fù)所有切口,對焊接后的管道進行100 %無損檢測,結(jié)果均合格。

圖2 氧化皮堆積情況

TP347H鋼管內(nèi)壁氧化物分為2層,此次6號爐高再脫落的氧化皮為外層氧化物,內(nèi)層氧化物仍附著在管道內(nèi)壁。內(nèi)層氧化物由圍繞原金屬晶界分布的富鉻氧化物和位于原金屬晶粒內(nèi)部的鐵鉻鎳氧化物組成,主要成份為Fe3O4,其結(jié)構(gòu)緊密牢固,不易脫落;外層氧化物為鐵氧化合物組成,結(jié)構(gòu)松散,易開裂脫落。外層氧化物脫落后,由于內(nèi)層氧化物對TP347H管中Fe原子的擴散有阻礙作用,使管道內(nèi)壁再次生成鐵氧化合物變得非常困難,生成周期也會相應(yīng)加長。因此,在清理外層氧化皮時,要注意保護內(nèi)層氧化皮。

3.3 氧化皮的吹掃

在機組啟動過程中,要利用蒸汽攜帶原理盡量清除沉淀在管內(nèi)的氧化皮。在機組沖轉(zhuǎn)前,將主汽壓力控制在6 MPa,主汽溫度控制在350~400 ℃;再熱蒸汽壓力控制在大于1.1 MPa,溫度控制在350~400 ℃。保證上述參數(shù)后,應(yīng)盡量提高熱負荷,開大高、低旁路,采用穩(wěn)壓沖洗,利用蒸汽帶走氧化皮。沖洗時,要求化學人員每隔1h對主、再熱蒸汽及凝結(jié)水的品質(zhì)進行取樣分析,介質(zhì)中Fe2+含量由“低—高—低”至穩(wěn)定并合格后,再進行機組并網(wǎng)工作。

4 清理效果

通過對氧化皮的檢測與清理,結(jié)合機組點火過程中執(zhí)行的氧化皮吹掃措施,有效清理了6號機組鍋爐奧氏體不銹鋼管內(nèi)部的氧化皮,保證了鍋爐高溫受熱面的安全運行。對6號機組鍋爐高再氧化皮進行清理后,未出現(xiàn)因氧化皮堵塞造成的爆管現(xiàn)象。

在2014年機組檢修期間,對5號機組鍋爐高過、高再進行針對性的氧化皮檢測與清理,提高了超超臨界鍋爐連續(xù)安全運行的能力。

從經(jīng)濟上看,超超臨界鍋爐“四管”泄漏最快搶修時間為5天,以680 MW機組每日帶80 %負荷計,損失發(fā)電量為65 280 MW;若再加上檢修、啟停機組等費用,單臺機組泄漏爆管后的經(jīng)濟損失約650萬元。

通過對氧化皮的檢測與清理,避免了機組非停,取得了較好的經(jīng)濟效益。

5 結(jié)束語

超超臨界鍋爐高溫受熱面管采用奧氏體不銹鋼管,鍋爐累計運行約10 000 h后,管道內(nèi)部氧化皮極易脫落,堆積到受熱面彎頭內(nèi)部,影響管道傳熱導(dǎo)致超溫爆管,給電廠帶來較大的經(jīng)濟損失。因此,通過氧化皮測量儀快速檢測法,可有效發(fā)現(xiàn)超超臨界鍋爐高溫受熱面管氧化皮脫落問題,減少或杜絕鍋爐爆管現(xiàn)象,保障了機組的安全穩(wěn)定運行。

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