劉建立(湖北潛江金華潤化肥有限公司 湖北潛江433132)
脈沖澄清池出水濁度高的原因及技改小結
劉建立
(湖北潛江金華潤化肥有限公司 湖北潛江433132)
湖北潛江金華潤化肥有限公司現有新、老2套生產裝置,生產能力為650 kt/a總氨、800 kt/a尿素、100 kt/a碳酸氫銨、60 kt/a精甲醇、150 kt/a二甲醚。2011年5月投運的1套800 m3/h水預處理裝置設計出水濁度≤10 NTU,雖經多次調試、技改一直未達到設計要求。
改良脈沖澄清池(20.0 m×15.0 m×7.2 m,以下簡稱脈沖池)原設計為二級澄清池,脈沖池設計處理水量為800 m3/h,其原水為老平流沉淀池預處理后的江水,要求進水的濁度在30~40 NTU,老平流沉淀池的預處理江水能力為1 000 m3/h,由于老裝置擴能改造,原設計水源得不到保障,被迫改用漢江水作為水源。江水的濁度為80~100 NTU,由于進水水質差,造成脈沖池超負荷運行。
經檢查,原設計的160塊穩流板中有122塊穩流板出現斷裂或垮塌。穩流板垮塌后壓在配水管上,圍出數個死水區而形成數個淤泥沉降區,是造成出水水質不合格的主要原因。造成穩流板斷裂或垮塌的原因:安裝制造質量差,穩流板制作未加鋼筋,斷裂口只有細鐵絲;穩流板現澆支撐斷裂造成穩流板的垮塌。
脈沖池出水部分共6格,檢修時發現淤泥在脈沖池中間兩格淤積高度約3 m。由于取水口位于漢江的1個回水區,水流速突然減緩,淤泥沉降較多,中間2格緊挨脈沖池的淤泥沉降區,如果淤泥排污不及時,則造成淤泥大量沉降并壓在配水管上,阻塞出水口,形成死水區,不能形成有效的懸浮層,使中間2格出水水質差。
檢修時發現,原設計長度465 mm的斜管(材質的聚丙烯)頂端約有1/4因長期日曬老化而斷裂。
針對穩流板出現的問題及根據生產實際情況,利用舊Φ25 mm碳鋼管制作三角形支架,作為支撐,進行修復,約450個支架的制作費用約3 000元。由于支撐后穩流板仍很難恢復原狀,很多穩流板仍壓在配水管上,影響配水管的正常出水,后采用取消穩流板頂部混凝土封閉的方法,問題得以解決。
為解決中間2格出水水質差的問題,在中間兩格上加裝2根Φ108 mm沖淤管,每根沖淤管上安裝8根間距均勻分布的Φ32 mm立管,在每根立管底部距離穩流板頂部100 mm處裝2只相背的扇形噴嘴,沖洗時水壓控制在0.5 MPa,每3 d 沖洗1次,沖洗形成的橫射流起到了很好的攪動作用,解決了泥沙淤積的問題,使中間2格出水水質符合要求。
斜管更換1次需資金18萬元左右,施工期為10~15 d。在原有護欄上方用舊的Φ25 mm碳鋼管做架子,加裝遮陽網,年更換費用約1 000元,斜管的使用壽命可延長至5年左右,節省了更換斜管所需的費用。
通過以上的技改措施,湖北潛江金華潤化肥有限公司脈沖池出水水質有了很大改觀,達到并優于設計指標。
改造前(2012年8月)、后(2013年8月)部分運行數據對比見表1。
從表1數據對比可明顯看出:改造前因一次水濁度高,長期困擾著脫鹽水及循環水的管理,即使脫鹽水機械過濾器24 h清洗1次,前置陽床仍有大量淤積的泥沙;改造后機械過濾器運行周期延長到72 h,前置陽床上基本無泥沙淤積;循環水的濁度從40~80 NTU降至≤20 NTU,提高了濃縮倍數,減少了水處理藥劑的加入量。技改費用為5 000元左右,為企業節省500多萬元,從源頭解決了水系統存在的問題。

表1 改造前、后部分運行數據對比
2013- 12- 15)