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航天爐粉煤加壓氣化核心內件
——笛管改進案例
陳 山 張 宇
(安徽晉煤中能化工股份有限公司 安徽臨泉236400)
笛管也稱充氣器。正常情況下,進入粉煤鎖斗的粉煤含水質量分數在2.5%左右,容易結疤、結塊,通過笛管內的高壓氮氣使粉煤鎖斗內粉煤懸浮沸騰,避免粉煤結疤、結塊,使粉煤能順利進入粉煤給料罐,保證粉煤連續不斷地送至粉煤燒嘴進行燃燒。
安徽晉煤中能化工股份有限公司一期裝置自2008年投用以來,因笛管損壞,造成充氣錐損壞、粉煤管線堵塞時有發生,裝置被迫停車檢修,連續運行時間短。
據近3年笛管的使用情況統計,笛管損壞形式主要有3種:笛管堵塞、笛膜破裂、笛管受壓變形或斷裂。笛膜(笛管的過濾孔材料)承壓能力較差,笛管堵塞后笛膜容易破碎,破碎的笛膜掉至充氣錐內極易造成充氣錐堵塞或吹偏,對充氣錐損壞嚴重;破碎的笛膜掉至粉煤管線,極可能造成粉煤管線堵塞,燒嘴粉煤斷流,使裝置存在較大的安全隱患,直至裝置被迫停車。另外,笛管堵塞后,笛管受壓彎曲變形,笛管反吹效果差,粉煤鎖斗內粉煤不能懸浮沸騰,易結疤、結塊,造成送料不暢,甚至斷料。
笛管設計使用周期約18個月,實際使用周期不到6個月。笛管自2008年投用以來,共計損壞11次,笛管頻繁損壞給企業造成了巨大的經濟損失。其主要原因為:①每套笛管的費用高達22萬元;②由于笛管比較笨重,在粉煤鎖斗下部錐體內拆裝難度較大,更換1套笛管需停車3 d,影響裝置甲醇產量高達2 000 t。
粉煤鎖斗以循環模式運行,正常運行狀態下,1次循環時間為30~45 min。循環期間,粉煤鎖斗內不斷進行加壓、泄壓過程,粉煤鎖斗內貯存的大量粉煤也在懸浮狀態與靜止狀態間不斷轉換。部分粉煤進入笛膜內,造成笛膜堵塞,等再次加壓后,因粉煤堵塞笛管,會造成笛管內承壓過高,笛管長期承受反復加壓、卸泄過程導致笛管出現笛膜破、笛管變形或斷裂等損壞。
將笛膜過濾材料更換為δ=6 mm的304不銹鋼多孔材料,孔徑Φ6 mm,共計84個,呈菱形分布。
給笛管內積存的粉煤增加通道孔。改進實施步驟為:①畫出笛管過濾孔圓心的連線,以此線作為1條打孔分布線;②以笛管過濾孔圓心連線為基準線,沿笛管筒體正反向各偏移30°(28 mm)再畫出2條打孔分布線;③以笛管方形法蘭為起點,沿笛管過濾孔圓心連線以及2條30°打孔分布線,每間隔1個笛管過濾孔(90 mm)分別打圓孔,(Φ7 mm)共計396個;④為防止笛管內積存粉煤,在短笛管下部封頭處向粉煤鎖斗中心方位打1個斜45°圓孔(Φ25 mm),每根短笛管1個,共計4個。
經過改造后的笛管于2013年6月起使用至今已8個月,粉煤鎖斗和粉煤給料罐各工藝參數顯示其工況處于良好狀態,運行較為穩定,與改造前相比,效果明顯。笛管改造前、后分別見圖1和圖2。

圖1 笛管改造前

圖2 笛管改造后
每年少更換1套笛管,可節省22萬元;破碎的笛膜掉入充氣錐,會造成其損壞,每個充氣錐按83 600元計,每年少更換3只充氣錐可節約費用25萬元;笛管改造后,至少可以避免1次系統停車檢修,即增加系統3 d連續生產時間,可增加甲醇產量2 000 t,按照甲醇市場均價2 800 元/t計,僅此可創造560萬的經濟效益。合計年創造直接經濟效益約610萬元。另外,笛管改造后,可避免開、停車費用的產生,大幅改善人員操作環境和勞動強度,此類間接效益不可估量。
2014- 04- 02)