張建民 蘭雁永 沈 莉(滄州大化集團TDI有限責任公司 河北滄州061000)
滄州大化集團TDI有限責任公司凈化裝置產品CO的露點約為-30 ℃,而CO產品氣露點升高會對后系統光化合成裝置造成危害。CO露點升高,輸送到光氣合成裝置的CO氣體中水含量較高,含水的CO在光氣合成裝置與氯氣混合后,在進入光氣合成反應器前的管道內,氯氣和水反應生成次氯酸和鹽酸,鹽酸與管道中的鐵反應生成氯化鐵,對管道產生腐蝕,氯化鐵生成量增加后還會堵塞光氣合成反應器的進料管線。
近年來表現出的具體危害主要有:①腐蝕容易造成管線閥門出現漏點,氯氣、光氣或CO外漏危及人身安全;②氯化鐵堵塞進料管線,造成光氣合成裝置進料困難,引起光氣合成裝置停車;③氯化鐵進入光氣合成反應器后,造成催化劑活性下降,催化劑使用壽命縮短;④光氣合成裝置混合三通處CO噴嘴腐蝕速度過快,使用壽命不能達到1個檢修周期(1年)。為了保障光氣合成裝置安全穩定運行,在CO壓縮機后新增1套由北京北大先鋒科技有限公司建設的CO產品氣干燥裝置,將產品CO的露點降至-60 ℃以下。
變溫吸附利用吸附劑的平衡吸附量隨溫度升高而降低的特性,采用常溫吸附、升溫脫附的操作方法,采用溫度升降的循環操作,使低溫下被吸附的強吸附組分在高溫下得以脫附,從而使吸附劑得到再生,經冷卻后再在低溫下吸附強吸附組分。
變溫吸附用于常壓氣體和空氣的減濕,以及空氣中溶劑蒸氣的回收,尤其適合在常溫狀態下強吸附組分不能良好解吸介質的分離等。如果吸附介質是水,可用熱氣體加熱吸附劑進行脫附;如果吸附介質是有機溶劑,吸附量高時,可用水蒸氣加熱脫附后冷凝回收;吸附量低時,則用熱空氣脫附后隨之帶出,或經二次吸附后回收。
CO產品氣干燥裝置特點:①運行過程中,無產品CO氣體損失,無任何廢氣產生;②分離出的冷凝水可補充至循環水系統,生產中無三廢產生;③全套裝置不需要動設備,維護簡單。
CO產品氣干燥裝置工藝流程見圖1。變溫吸附工序中有2臺變溫吸附塔(1#和2#)和1臺變溫預吸附塔,變溫吸附塔進氣端有 2只四通球閥(1#和2#)、出氣端有1只 3#四通球閥。變溫吸附的吸附和再生在同一壓力下進行,在任意時刻都有1臺吸附塔進行吸附脫水,1臺吸附塔進行加熱再生,另1臺吸附塔進行加熱后冷卻。吸附脫水后的CO產品氣進入CO球罐。現以1#變溫吸附塔為例對變溫吸附各操作步驟進行簡要說明。

圖1 CO產品氣干燥裝置工藝流程
CO壓縮機來的CO產品氣通過1#調節閥與再生氣匯集后經過2#四通球閥進入1#變溫吸附塔,CO產品氣中的水被吸附下來;經過干燥的CO產品氣經3#四通球閥進入CO球罐。達到設定的操作時間后,1#變溫吸附塔停止吸附,轉入再生步驟。
CO壓縮機來的CO產品氣通過流量計、1#四通球閥進入變溫預吸附塔, CO產品氣中的水被吸附下來;從變溫預吸附塔流出的CO產品氣經加熱器加熱至160 ℃左右后,由3#四通球閥進入到1#變溫吸附塔中,加熱1#變溫吸附塔中的吸附劑;從1#變溫吸附塔中流出的氣體依次通過2#和1#四通球閥,進入冷卻器冷卻至40 ℃以下后,再經氣水分離器將其中的大部分游離水分離出去,然后返回到1#調節閥。達到設定的操作時間后,1#變溫吸附塔停止加熱再生,轉入冷卻步驟。
CO壓縮機來的CO產品氣通過流量計、1#和2#四通球閥后進入1#變溫吸附塔,對1#變溫吸附塔降溫;降溫后的氣體通過3#四通球閥,經加熱器加熱至160 ℃左右,對變溫預吸附塔進行加熱解吸;從變溫預吸附塔中流出的氣體經1#四通球閥,然后通過冷卻器冷卻至40 ℃,進入到氣水分離器將其中的大部分游離水分離出去,然后返回到1#調節閥。1#變溫吸附塔在設定的操作時間內冷卻至40 ℃,停止冷卻步驟,準備下一循環。
3臺吸附塔中,1#和2#變溫吸附塔都經吸附、加熱再生及冷卻步驟;變溫預吸附塔只經加熱再生和冷卻步驟。通過調節1#調節閥來控制CO產品氣中用來再生的氣量。
CO產品氣干燥裝置投用后,運行良好,脫水效果明顯。2013年12月10日12:00至13日12:00,對該套裝置進行驗收測試,其氣體露點分析參數:CO壓縮機出口(人工分析值)-37~-40 ℃,變溫吸附裝置出口(人工分析值)-61~-78 ℃,變溫吸附裝置出口(在線分析儀分析值)-73~-78 ℃。測試期間,干燥裝置分離器液位由38 mm 上升至62 mm,脫除約90 L液態水,到達了預期效果,脫水效果明顯,大大降低了CO產品氣中水含量,并且降低了對光化合成裝置及管線的危害。總之,CO產品氣干燥裝置運行環保、節能,其投用對光化合成裝置意義重大。