許建鋒 王淑珍(陽煤集團和順化工有限公司 山西和順032700 ) (石家莊雙聯化工有限責任公司 河北石家莊050200)
陽煤集團和順化工有限公司“18·30”尿素裝置于2012年8月投產,2012年11月實現滿負荷運行。經過1年多的運行,該裝置運行穩定,日產合成氨720 t,運行最高壓力17.9 MPa,達到設計指標要求;在能量回收和節能方面效果顯著,噸氨回收蒸汽1.07 t,噸氨節電22 kW·h。
來自甲烷化工段的新鮮氣(約16.9 MPa)經新鮮氣水冷器降溫后進入水分離器分離水分,然后與來自冷交換器Ⅰ的熱氣混合后進入氨冷凝器,溫度降至-10~-15 ℃進入氨分離器;氣體從氨分離器出來后進入冷交換器Ⅰ,再進入冷交換器Ⅱ,換熱后的氣體(25~28 ℃)進入循環機提壓至18.0 MPa后進入油分離器,然后進入塔前預熱器提溫至140 ℃左右進氨合成塔反應;自氨合成塔出來的合成氣(270~280 ℃)進入廢熱回收器Ⅰ生產2.5 MPa蒸汽,合成氣溫度降至235 ℃左右后進入廢熱回收器Ⅱ生產0.4 MPa低壓蒸汽(部分用于溴化鋰制冷機組),合成氣溫度降至165 ℃左右后進入塔前預熱器,與入塔氣換熱;經換熱后的氣體溫度降至50~60 ℃,然后進入水冷卻器Ⅰ,溫度降至40 ℃以下再進入冷交換器Ⅱ,氣體進一步降溫后進入水冷卻器 Ⅱ (冷水由溴化鋰制冷機組提供),溫度降至20 ℃以下后進入冷交換器Ⅰ,換熱后的氣體分離出部分液氨,分氨后的合成氣出冷交換器Ⅰ后與新鮮氣混合,進入下一循環。低壓氨合成工藝流程見圖1。
主要設備參數見表1。
(1)采用雙級廢熱回收器

圖1 低壓氨合成工藝流程

設置雙廢熱回收器以產生不同壓力等級的蒸汽。廢熱回收器Ⅰ產生的2.5 MPa中壓蒸汽供二氧化碳汽提法尿素工段使用,噸氨副產500~600 kg蒸汽;廢熱回收器Ⅱ產生的0.4 MPa的蒸汽供造氣工段及溴化鋰制冷機組使用,噸氨副產500~600 kg蒸汽。兩級廢熱回收器的設置提高了合成反應的熱量回收率。
(2)采用雙水冷卻器、雙冷交換器
設置雙水冷卻器、雙冷交換器,有效回收利用冷量,降低循環水使用量。水冷卻器Ⅰ后設置冷交換器Ⅱ,水冷卻器Ⅱ后設置冷交換器Ⅰ,進一步回收冷量,使熱氣溫度比設置單水冷卻器、單冷交換器降低10~12 ℃,降低了氨冷凝器的負荷。
(3)采用合成廢熱鍋爐直連結構
采用合成塔與廢熱鍋爐直連技術,與傳統的工藝相比,降低了對合成塔到廢熱鍋爐的管線材質要求,安全性能得到保證,同時也減少了投資費用。
(4)采用溴化鋰制冷技術
采用溴化鋰制冷技術,水冷卻器后冷凍需要的冷量約為10 200 kW。余熱回收采用兩級蒸汽回收的工藝流程,反應余熱回收產生的低品位蒸汽送至溴化鋰制冷機組產生低溫水,用于部分冷凝氨。溴化鋰制冷機組制得的冷水用于水冷卻器Ⅱ,噸氨可節省冰機冷凍量162 kW,相當于在雙級氨冷流程中少開1臺額定制冷量為2 030 kW的冰機;采用溴化鋰制冷機組制取冷水,扣除循環水動力和溴化鋰制冷機組電耗,冰機節電700 kW·h;噸氨可節電22 kW·h。
(5)采用塔外加熱結構
該合成塔在設計上借鑒國外工藝的特點,采用塔外加熱的升溫還原方式,有效提高了塔內件的容積利用率;與同等容積的合成塔相比,可降低設備的設計制作難度和投資費用。
該裝置經1年多運行,設備運行穩定,各項工藝指標達到設計要求。特別是在設計上設置雙廢熱回收器、雙水冷卻器、雙冷交換器,應用溴化鋰制冷技術回收利用合成裝置低位熱能,實現了能量的合理回收利用,噸氨可以回收蒸汽1.07 t,噸氨節電22 kW·h。另外,實際運行的壓力比設計壓力最高值低2.5 MPa,裝置的操作彈性大,尚有提高合成氨產量的空間。主要設計、運行溫度和壓力見表2。
表2主要設計、運行溫度和壓力

(1)軸向段壓差大。運行中發現,隨壓力的升高,合成塔內件壓差(合成塔阻力)增大,一般在0.60~0.65 MPa。原因:為提高氨凈值,在一段軸向段裝填了顆粒較小的催化劑。
(2) 管道的熱膨脹。由于采用塔外開工加熱爐升溫還原,最高溫度達到500 ℃,管道的膨脹問題應引起關注,特別是在降溫階段須緩慢降溫,以保證管道應力逐漸降低,防止出現法蘭處泄漏等問題。
(3)該低壓氨合成裝置原設計的氨凈值為11%(體積分數),實際運行氨凈值為9%(體積分數)。原因是設計循環量為48 m3/min,實際運行循環量為54 m3/min。