辛雙和
(大慶油田化工有限公司甲醇分公司,黑龍江 大慶 163411)
大慶油田化工有限公司甲醇分公司動力車間空分站2臺ZW-9/30型往復式壓縮機,在運行過程中均出現了活塞環磨損快、設備運行周期短的問題。為解決這一問題,我們對壓縮機活塞體進行了改造,取得了顯著的效果。
三級活塞長度205mm,在遠離活塞桿方向開一19.4mm寬的導向環槽,此種設計能夠在短時間內滿足生產需求,但由此帶來的缺陷會逐漸顯露出來。起初由于磨損較少,能夠保持活塞與氣缸的同軸度;隨著時間的推移,磨損加大,勢必會造成其同軸度的破壞,一旦導向環磨損超過極限,活塞體與氣缸鏡面將面臨干摩擦的危險,導致機件的損壞。
經檢查拆卸下來的活塞環,發現磨損程度與其同導向環的遠離程度成類正比上升趨勢。靠近導向環側的活塞環磨損較輕,遠離導向環側的活塞環磨損較重,可見單側導向環無法起到全面導向支撐的作用。遠離導向環一側的第一道活塞環實際上在發揮著導向環的作用,由于該位置所受的沖擊最大,而活塞環的材質和力學性能遠遠滿足不了導向環所承受的苛刻環境,因而極易損壞,進而造成接下來的活塞環的同理損壞,縮短了運行周期。
經測量,導向環與缸套之間的間隙過大,已經達到0.90mm,遠遠超出0.35~0.45mm的標準范圍,存在徑向跳動。
活塞設計不合理,205mm長的活塞上只在單側開一窄導向環槽,應將其改為中間寬槽或兩側窄槽。考慮配件和壓縮機的具體情況,在活塞距上端38mm和距下端20mm處各開一19.4mm寬、2.6mm深的環形導向環槽。其結構如圖1,改造前后活塞環照片如圖2。
其安裝參考原導向環安裝時的標準和規范。該項措施的實施,實現了活塞兩端導向環的對稱分布,保證了活塞在缸體內運行過程中的平衡性(其受力分析如圖3),減輕了由于活塞運行不平衡而造成的活塞環的加速磨損。

圖1 環形導向環槽結構示意

圖2 活塞環照片

圖3 導向環受力分析示意圖
活塞表面鍍銅處理,然后車削,使活塞與缸套間隙達到0.12mm,從而解決活塞徑向跳動問題。
以上措施實施后,活塞環使用壽命明顯增長,改造前,平均45d就需要更換一次;改造后,壓縮機可連續運行6個月以上,且運行平穩。
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