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LC型立式長軸泵振動原因分析及處理

2014-08-02 22:29:05劉慶寶
中國高新技術企業 2014年13期

摘要:文章對河源電廠江邊長軸取水泵的振動原因進行了分析,介紹了形成振動的原因,通過泵座剛性結構工藝加固,排除了機組故障,確保設備長期穩定運行。通過實踐證明,此方案適用于施工現場排查同類型設備出現的類似現象,將為同型設備的運行維護提供有益的參考。

關鍵詞:河源電廠;長軸泵;振動故障;泵座剛性結構;發電機組

中圖分類號:TQ051 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)19-0059-02

1 設備概況

鑒于水泵振動嚴重的情況,查閱了設備安裝使用說明書,水泵施工工藝導則及立式長軸泵安裝驗收規范等資料,確定首先從設備安裝及設備本身找原因,再從相關管路、支撐等部位查找原因,具體檢查步驟如下:

(1)應斷開兩者之間的聯軸器,分析振源是來自于泵還是電機。

(2)復查電機與泵組配合中心偏是否差大。

(3)仔細檢查立式電機底座與泵的連接固定螺栓是否擰緊,基礎螺栓是否松動。

(4)檢查泵組基礎臺板水平度是否超差。

(5)檢查排出管路的影響(是否因泵體地基變化,使泵組出口管道應力大)。

(6)解體泵體,檢查泵軸承是否損壞、泵軸是否彎曲、導軸承及軸套是否磨損、間隙增大、葉輪是否存在不平衡等。

(7)泵組座架剛度差。

3 處理過程及采取措施

接下來逐對該泵進行檢查,并針對上述的振動原因進行了逐一分析驗證,并對存在的問題進行了處理。

(1)電機空轉試運,振動、溫度等參數正常。

(2)復找電機與泵組聯軸器對輪中心在標準范

圍內。

(3)檢查泵地腳螺栓、臺板底座、外筒體結合面等無松動、振動等現象。

(4)打磨水平超標的泵座,使泵座水平度應在0.05mm/m以內,使其符合要求。

(5)檢查泵出口管道,發現出口管法蘭上下存在約有6mm的錯口,因此通過現場割管,用Φ6圓鋼填充補焊,消除了泵出入口管道強制對口連接造成附加應力。

(6)對C泵體本身進行解體,發現傳動軸盤根處導軸承磨損嚴重,而導葉橡膠軸承處同樣也有磨損。通過常規的檢修手段,根據規范要求,對磨損部件進行了更換。檢修后,電機進行了單獨試運行,即電機和水泵聯軸器脫開啟動電機,效果良好,泵底座部振動僅0.03mm左右,點機頂部振動最大值為0.05mm,符合規范要求,基本排除了電機電磁方面對振動的影響。連接電機與水泵聯軸器后,運行時電機頂部最大振動為0.15mm,雖然振動值下降近0.15mm,但仍不符合標準要求。為確保發電機冷卻水系統的正常運行,不得不采用在電機頂部的風扇上加平衡塊的方式減小機組振動。增加平衡塊后,機組最大振動降為0.12mm,但這并不是解決振動的根本方法。運行了約2周后,機組振動又逐漸增大到檢修前的狀態。因此本次檢修沒有根本解決機組振動

問題。

(7)經過以上幾種方式的處理,以及現場檢修技術人員的不斷探索分析:在排除檢修組裝質量差、也排除了泵出入口管道強制對口連接造成附加應力、出入口管道運行膨脹不均造成附加應力、泵體臺板地腳螺栓緊力不足、聯軸器與軸配合松動等問題。在仍不能徹底解決泵組振動大的問題下,最后將疑問鎖定在泵組座架支撐方面。因為該泵泵身懸空,水泵與傳動軸之間為剛性連接。由于制造、安裝原因,運行時泵軸與傳動軸同心,造成水泵振動;電機、傳動軸等其他震源產生的振動也直接傳遞給水泵,形成振動的疊加,而泵組座支架單薄、支撐剛度不夠無法抵消振動,從而進一步加大水泵振動。針對此種情況,采取了以下兩個步驟對泵組支撐進行加固改造。方案一:直接利用外部支撐法,在泵外筒體四周加裝支撐。擬用Φ108無縫鋼管,與泵體成45°角,現場根據實際情況定做、組裝、一頭滿焊,一頭在地面直接用膨脹螺栓固定。方案二:在泵組臺板底座、外筒體四周加裝加強筋,擬用20mm厚的鋼板(外筒體材質為Q235A),現場根據實際情況定做、組裝、

滿焊。

圖2 方案一示圖 圖3 方案二示圖

因方案二需與泵廠家協商重新設計定做加強的泵組臺板底座,此過程需花一段時間。最后經過進一步的分析和根據現場的實際檢修情況決定采用方案一。決定四周加裝支撐管架。支撐架為四方八字形,支撐起電機的底座臺板,用18×150mm的膨脹螺栓固定,四周距離泵原座530mm,在水泥地上加裝20mm厚鐵板,用27×80mm的螺栓頂住電機座臺板的圓周,支撐固定泵與電機。附加固后示意圖如圖4所示:

圖4 處理后的運行情況

經過以上一系列的處理以后,現場對C取水泵試運轉,發現電機上方水平振動0.028mm,垂直振動0.023mm,泵軸承位置水平整棟0.012mm,處置振動0.007mm,運行效果在最佳狀態。目前,該泵組運行情況良好。

4 結語

通過對河源電廠江邊取水泵支撐加固,并經過長時間的運行觀察監測,設備振動參數一直保持在優秀區內,提高了水泵在特定運行環境下的運行穩定性,延長了設備使用壽命及檢修周期,減少了故障損失,降低了維護成本,為實現火力發電機組連續正常運行提供有力保障。因此,通過增加支撐,改善泵座強度來改善泵組振動是可行的。本文通過對河源電廠江邊取水泵振動原因的分析及處理,為同型設備的運行維護提供有益

的參考。

參考文獻

[1] 長沙天鵝LC型立式長軸泵安裝使用說明書.

[2] 郭延伙.大型火電機組檢修實用技術叢書-汽輪機分冊(輔機泵部分)[M].北京:中國電力出版社,2004.

[3] 立式長軸泵檢修技術規格書[S].

作者簡介:劉慶寶(1982-),男,廣東龍川人,中國能建廣東火電工程總公司拓奇公司熱動工程師,研究方向:火力發電廠汽機專業設備維護與檢修。endprint

摘要:文章對河源電廠江邊長軸取水泵的振動原因進行了分析,介紹了形成振動的原因,通過泵座剛性結構工藝加固,排除了機組故障,確保設備長期穩定運行。通過實踐證明,此方案適用于施工現場排查同類型設備出現的類似現象,將為同型設備的運行維護提供有益的參考。

關鍵詞:河源電廠;長軸泵;振動故障;泵座剛性結構;發電機組

中圖分類號:TQ051 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)19-0059-02

1 設備概況

鑒于水泵振動嚴重的情況,查閱了設備安裝使用說明書,水泵施工工藝導則及立式長軸泵安裝驗收規范等資料,確定首先從設備安裝及設備本身找原因,再從相關管路、支撐等部位查找原因,具體檢查步驟如下:

(1)應斷開兩者之間的聯軸器,分析振源是來自于泵還是電機。

(2)復查電機與泵組配合中心偏是否差大。

(3)仔細檢查立式電機底座與泵的連接固定螺栓是否擰緊,基礎螺栓是否松動。

(4)檢查泵組基礎臺板水平度是否超差。

(5)檢查排出管路的影響(是否因泵體地基變化,使泵組出口管道應力大)。

(6)解體泵體,檢查泵軸承是否損壞、泵軸是否彎曲、導軸承及軸套是否磨損、間隙增大、葉輪是否存在不平衡等。

(7)泵組座架剛度差。

3 處理過程及采取措施

接下來逐對該泵進行檢查,并針對上述的振動原因進行了逐一分析驗證,并對存在的問題進行了處理。

(1)電機空轉試運,振動、溫度等參數正常。

(2)復找電機與泵組聯軸器對輪中心在標準范

圍內。

(3)檢查泵地腳螺栓、臺板底座、外筒體結合面等無松動、振動等現象。

(4)打磨水平超標的泵座,使泵座水平度應在0.05mm/m以內,使其符合要求。

(5)檢查泵出口管道,發現出口管法蘭上下存在約有6mm的錯口,因此通過現場割管,用Φ6圓鋼填充補焊,消除了泵出入口管道強制對口連接造成附加應力。

(6)對C泵體本身進行解體,發現傳動軸盤根處導軸承磨損嚴重,而導葉橡膠軸承處同樣也有磨損。通過常規的檢修手段,根據規范要求,對磨損部件進行了更換。檢修后,電機進行了單獨試運行,即電機和水泵聯軸器脫開啟動電機,效果良好,泵底座部振動僅0.03mm左右,點機頂部振動最大值為0.05mm,符合規范要求,基本排除了電機電磁方面對振動的影響。連接電機與水泵聯軸器后,運行時電機頂部最大振動為0.15mm,雖然振動值下降近0.15mm,但仍不符合標準要求。為確保發電機冷卻水系統的正常運行,不得不采用在電機頂部的風扇上加平衡塊的方式減小機組振動。增加平衡塊后,機組最大振動降為0.12mm,但這并不是解決振動的根本方法。運行了約2周后,機組振動又逐漸增大到檢修前的狀態。因此本次檢修沒有根本解決機組振動

問題。

(7)經過以上幾種方式的處理,以及現場檢修技術人員的不斷探索分析:在排除檢修組裝質量差、也排除了泵出入口管道強制對口連接造成附加應力、出入口管道運行膨脹不均造成附加應力、泵體臺板地腳螺栓緊力不足、聯軸器與軸配合松動等問題。在仍不能徹底解決泵組振動大的問題下,最后將疑問鎖定在泵組座架支撐方面。因為該泵泵身懸空,水泵與傳動軸之間為剛性連接。由于制造、安裝原因,運行時泵軸與傳動軸同心,造成水泵振動;電機、傳動軸等其他震源產生的振動也直接傳遞給水泵,形成振動的疊加,而泵組座支架單薄、支撐剛度不夠無法抵消振動,從而進一步加大水泵振動。針對此種情況,采取了以下兩個步驟對泵組支撐進行加固改造。方案一:直接利用外部支撐法,在泵外筒體四周加裝支撐。擬用Φ108無縫鋼管,與泵體成45°角,現場根據實際情況定做、組裝、一頭滿焊,一頭在地面直接用膨脹螺栓固定。方案二:在泵組臺板底座、外筒體四周加裝加強筋,擬用20mm厚的鋼板(外筒體材質為Q235A),現場根據實際情況定做、組裝、

滿焊。

圖2 方案一示圖 圖3 方案二示圖

因方案二需與泵廠家協商重新設計定做加強的泵組臺板底座,此過程需花一段時間。最后經過進一步的分析和根據現場的實際檢修情況決定采用方案一。決定四周加裝支撐管架。支撐架為四方八字形,支撐起電機的底座臺板,用18×150mm的膨脹螺栓固定,四周距離泵原座530mm,在水泥地上加裝20mm厚鐵板,用27×80mm的螺栓頂住電機座臺板的圓周,支撐固定泵與電機。附加固后示意圖如圖4所示:

圖4 處理后的運行情況

經過以上一系列的處理以后,現場對C取水泵試運轉,發現電機上方水平振動0.028mm,垂直振動0.023mm,泵軸承位置水平整棟0.012mm,處置振動0.007mm,運行效果在最佳狀態。目前,該泵組運行情況良好。

4 結語

通過對河源電廠江邊取水泵支撐加固,并經過長時間的運行觀察監測,設備振動參數一直保持在優秀區內,提高了水泵在特定運行環境下的運行穩定性,延長了設備使用壽命及檢修周期,減少了故障損失,降低了維護成本,為實現火力發電機組連續正常運行提供有力保障。因此,通過增加支撐,改善泵座強度來改善泵組振動是可行的。本文通過對河源電廠江邊取水泵振動原因的分析及處理,為同型設備的運行維護提供有益

的參考。

參考文獻

[1] 長沙天鵝LC型立式長軸泵安裝使用說明書.

[2] 郭延伙.大型火電機組檢修實用技術叢書-汽輪機分冊(輔機泵部分)[M].北京:中國電力出版社,2004.

[3] 立式長軸泵檢修技術規格書[S].

作者簡介:劉慶寶(1982-),男,廣東龍川人,中國能建廣東火電工程總公司拓奇公司熱動工程師,研究方向:火力發電廠汽機專業設備維護與檢修。endprint

摘要:文章對河源電廠江邊長軸取水泵的振動原因進行了分析,介紹了形成振動的原因,通過泵座剛性結構工藝加固,排除了機組故障,確保設備長期穩定運行。通過實踐證明,此方案適用于施工現場排查同類型設備出現的類似現象,將為同型設備的運行維護提供有益的參考。

關鍵詞:河源電廠;長軸泵;振動故障;泵座剛性結構;發電機組

中圖分類號:TQ051 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)19-0059-02

1 設備概況

鑒于水泵振動嚴重的情況,查閱了設備安裝使用說明書,水泵施工工藝導則及立式長軸泵安裝驗收規范等資料,確定首先從設備安裝及設備本身找原因,再從相關管路、支撐等部位查找原因,具體檢查步驟如下:

(1)應斷開兩者之間的聯軸器,分析振源是來自于泵還是電機。

(2)復查電機與泵組配合中心偏是否差大。

(3)仔細檢查立式電機底座與泵的連接固定螺栓是否擰緊,基礎螺栓是否松動。

(4)檢查泵組基礎臺板水平度是否超差。

(5)檢查排出管路的影響(是否因泵體地基變化,使泵組出口管道應力大)。

(6)解體泵體,檢查泵軸承是否損壞、泵軸是否彎曲、導軸承及軸套是否磨損、間隙增大、葉輪是否存在不平衡等。

(7)泵組座架剛度差。

3 處理過程及采取措施

接下來逐對該泵進行檢查,并針對上述的振動原因進行了逐一分析驗證,并對存在的問題進行了處理。

(1)電機空轉試運,振動、溫度等參數正常。

(2)復找電機與泵組聯軸器對輪中心在標準范

圍內。

(3)檢查泵地腳螺栓、臺板底座、外筒體結合面等無松動、振動等現象。

(4)打磨水平超標的泵座,使泵座水平度應在0.05mm/m以內,使其符合要求。

(5)檢查泵出口管道,發現出口管法蘭上下存在約有6mm的錯口,因此通過現場割管,用Φ6圓鋼填充補焊,消除了泵出入口管道強制對口連接造成附加應力。

(6)對C泵體本身進行解體,發現傳動軸盤根處導軸承磨損嚴重,而導葉橡膠軸承處同樣也有磨損。通過常規的檢修手段,根據規范要求,對磨損部件進行了更換。檢修后,電機進行了單獨試運行,即電機和水泵聯軸器脫開啟動電機,效果良好,泵底座部振動僅0.03mm左右,點機頂部振動最大值為0.05mm,符合規范要求,基本排除了電機電磁方面對振動的影響。連接電機與水泵聯軸器后,運行時電機頂部最大振動為0.15mm,雖然振動值下降近0.15mm,但仍不符合標準要求。為確保發電機冷卻水系統的正常運行,不得不采用在電機頂部的風扇上加平衡塊的方式減小機組振動。增加平衡塊后,機組最大振動降為0.12mm,但這并不是解決振動的根本方法。運行了約2周后,機組振動又逐漸增大到檢修前的狀態。因此本次檢修沒有根本解決機組振動

問題。

(7)經過以上幾種方式的處理,以及現場檢修技術人員的不斷探索分析:在排除檢修組裝質量差、也排除了泵出入口管道強制對口連接造成附加應力、出入口管道運行膨脹不均造成附加應力、泵體臺板地腳螺栓緊力不足、聯軸器與軸配合松動等問題。在仍不能徹底解決泵組振動大的問題下,最后將疑問鎖定在泵組座架支撐方面。因為該泵泵身懸空,水泵與傳動軸之間為剛性連接。由于制造、安裝原因,運行時泵軸與傳動軸同心,造成水泵振動;電機、傳動軸等其他震源產生的振動也直接傳遞給水泵,形成振動的疊加,而泵組座支架單薄、支撐剛度不夠無法抵消振動,從而進一步加大水泵振動。針對此種情況,采取了以下兩個步驟對泵組支撐進行加固改造。方案一:直接利用外部支撐法,在泵外筒體四周加裝支撐。擬用Φ108無縫鋼管,與泵體成45°角,現場根據實際情況定做、組裝、一頭滿焊,一頭在地面直接用膨脹螺栓固定。方案二:在泵組臺板底座、外筒體四周加裝加強筋,擬用20mm厚的鋼板(外筒體材質為Q235A),現場根據實際情況定做、組裝、

滿焊。

圖2 方案一示圖 圖3 方案二示圖

因方案二需與泵廠家協商重新設計定做加強的泵組臺板底座,此過程需花一段時間。最后經過進一步的分析和根據現場的實際檢修情況決定采用方案一。決定四周加裝支撐管架。支撐架為四方八字形,支撐起電機的底座臺板,用18×150mm的膨脹螺栓固定,四周距離泵原座530mm,在水泥地上加裝20mm厚鐵板,用27×80mm的螺栓頂住電機座臺板的圓周,支撐固定泵與電機。附加固后示意圖如圖4所示:

圖4 處理后的運行情況

經過以上一系列的處理以后,現場對C取水泵試運轉,發現電機上方水平振動0.028mm,垂直振動0.023mm,泵軸承位置水平整棟0.012mm,處置振動0.007mm,運行效果在最佳狀態。目前,該泵組運行情況良好。

4 結語

通過對河源電廠江邊取水泵支撐加固,并經過長時間的運行觀察監測,設備振動參數一直保持在優秀區內,提高了水泵在特定運行環境下的運行穩定性,延長了設備使用壽命及檢修周期,減少了故障損失,降低了維護成本,為實現火力發電機組連續正常運行提供有力保障。因此,通過增加支撐,改善泵座強度來改善泵組振動是可行的。本文通過對河源電廠江邊取水泵振動原因的分析及處理,為同型設備的運行維護提供有益

的參考。

參考文獻

[1] 長沙天鵝LC型立式長軸泵安裝使用說明書.

[2] 郭延伙.大型火電機組檢修實用技術叢書-汽輪機分冊(輔機泵部分)[M].北京:中國電力出版社,2004.

[3] 立式長軸泵檢修技術規格書[S].

作者簡介:劉慶寶(1982-),男,廣東龍川人,中國能建廣東火電工程總公司拓奇公司熱動工程師,研究方向:火力發電廠汽機專業設備維護與檢修。endprint

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