單學軍
(上海恒逸聚酯纖維有限公司,上海 201424)
紡絲裝置采用紐馬格技術,共有4條生產線,每條生產線采用一套西門子的S7-300 PLC,通過DP連接3臺ET200S和3塊觸摸屏,每臺ET200S和觸摸屏完成8個位的環吹空調風量調節和監視工作。一條線有24個位,需要3塊觸摸屏,整個紡絲生產裝置共有12塊觸摸屏。
觸摸屏由于長期使用,設備老化嚴重,存在屏幕顯示暗淡、花屏,顯示畫面殘缺不全,觸摸位置不準確及屏幕沒有響應等問題,嚴重影響工藝人員的日常操作,給生產帶來極大的隱患。觸摸屏數量多,維護成本高,維護過程中拆卸觸摸屏時,PLC自動處于STOP模式,造成生產裝置排廢。為了徹底解決原系統存在的問題,筆者擬采用一臺PC機來替代12塊觸摸屏。
原環吹系統結構如圖1所示。原觸摸屏的主要功能有:風量的手動、自動控制方式切換;風量的測量值模擬棒圖顯示和數值顯示;風量設定值輸入,模擬棒圖顯示和數值顯示;風量輸出顯示,風量輸出手動控制;PID參數設置;延時時間設置;最大偏差設置;實際風壓顯示;風量高/低報警信息顯示;儀表回路斷路、壞值報警顯示;風量閥位保持、全開/全關手動控制;風量趨勢顯示;風量傳感器參數設置。其中風量傳感器參數設置包括:量程上限設定;量程下限設定;傳感器實際值顯示;傳感器調整值設定;傳感器延時時間設定;高報設定、高報延時設定、高報允許/禁止控制;低報設定、低報延時設定、低報允許/禁止控制;傳感器斷線檢測允許/禁止控制。
為了做到對原來PLC改動最小,采用通過MPI接口和上位機通信的方式,把4套S7-300PLC整合在一個系統下,改進后的環吹系統如圖2所示。

圖1 原環吹系統結構簡圖

圖2 改造后環吹系統結構簡圖
具體改造的步驟分為:
a. 將完全獨立的4套PLC主機,通過MPI接口用電纜連接在一起,PLC的MPI地址分別修改為A1線MPI地址為3;A2線MPI地址為4;B1線MPI地址為5;B2線MPI地址為6。
b. 新增加一臺PC機和一塊CP5611接口卡,安裝WINDOWS XP以后,安裝WINCC 7.0和有關驅動軟件。
c. CP5611接口卡通過電纜和4套PLC主機的MPI連接。
為了實現前面描述的觸摸屏功能,需要找出實現這些功能所需要的各個變量在PLC中的具體地址,這是改造能否成功的關鍵。該系統改造需要找出的變量地址有:風量顯示;風量設定;風量輸出;風量高報設定、高報延時設定;風量低報設定、低報延時設定;風量調節閥保持按鈕;風量調節閥全開按鈕;風量調節閥全關按鈕;控制方式手動/自動開關;控制回路增益設定;增益時間設定;實際風壓顯示;最大偏差設定;最大偏差延時設定;比例因子設定;報警允許/禁止按鈕;儀表斷路、壞值報警檢測允許/禁止按鈕。
全部裝置一共有96個控制回路,上述各種模擬量和開關量共有2 496個,這些變量必須在WINCC中定義,只有這樣在WINCC組態的流程圖畫面上才能對相關點進行操作。
WINCC軟件組態步驟分為:
a. 運行WINCC 7.0;
b. 啟動項目管理器;
c. 創建單用戶項目;
d. 為新創建的項目命名;
e. 選擇保存路徑;
f. 設置計算機屬性;
g. 選擇需要啟動的運行系統和起始畫面。
建立WINCC與PLC之間的MPI通信的過程為:
a. 在PC機的擴展槽插入CP5611卡,在PC機的控制面板中選擇“設置PG/PC接口”,打開設置對話框的“為使用的接口配置參數”下拉菜單,選擇“CP5611(MPI)”。
b. 在WINCC的變量管理器中添加“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”驅動程序內選擇“MPI”通道單元。再單擊“MPI”,選擇“系統參數”,打開“系統參數——MPI”設置對話框,在“單位”選項中“邏輯設備名稱”選擇CP5611(MPI)。
c. 選擇MPI通信驅動,右擊鼠標選擇“新驅動程序的連接”,每個連接只能連接一個CPU。連接4個CPU,一共需要建立4個連接。建立連接以后需要設置連接的屬性,修改PLC的CPU站地址:A1線為3;A2線為4;B1線為5;B2線為6。
改造過程變量比較多,為了方便管理與查找,按變量的不同類型,創建相應的變量組,在變量組中創建變量,變量組主要有:設定值變量組、測量值變量組、閥位輸出值變量組、手動/自動切換變量組、控制參數設定變量組、傳感器參數設定變量組及閥位控制變量組等。
為了保持原有風格,流程圖界面和觸摸屏保持一致,唯一的區別是原來每塊觸摸屏一次只能顯示4個回路,一條線的控制回路分布在3個觸摸屏上。4條生產線共12塊觸摸屏。改造以后,充分利用了PC機顯示屏比較大,分辨率高的優勢,對畫面布局重新設計,組態了總貌畫面、控制操作畫面、傳感器參數設定畫面、報警參數設置畫面、閥位控制畫面、歷史趨勢組態畫面、報警信息顯示畫面和用戶管理畫面。將96個控制回路整合以后的環吹空調總貌如圖3所示,A1線歷史趨勢顯示畫面如圖4所示,報警信息顯示畫面如圖5所示。

圖3 環吹空調總貌

圖4 A1線歷史趨勢顯示畫面

圖5 報警信息顯示畫面
本次改造,使用一臺PC機替代了12塊西門子的觸摸屏,顯示畫面更加直觀,全部工藝狀況一目了然,鼠標操作方便快捷,比原來要在多個屏幕上操作變得更加輕松、維護更加方便。通過現場工藝人員的實際使用,普遍反應信息量集中,不需要東奔西走,降低了操作難度,歷史趨勢、報警信息的調用和歸檔信息量更大,更方便,各線的系統時間也達到了完全統一,方便數據的分析比較,達到了預期的效果。