黃中,張述國
(1.中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司,北京市 102209;2.大唐黑龍江發電有限公司,哈爾濱市 150028)
循環流化床鍋爐大直徑鐘罩式風帽優化
黃中1,張述國2
(1.中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司,北京市 102209;2.大唐黑龍江發電有限公司,哈爾濱市 150028)
某循環流化床(circulating fluidized bed,CFB)鍋爐使用的大直徑鐘罩式風帽出現了大面積的整體錯位、外罩磨損、小孔堵塞和芯管斷裂問題,由此引起布風板阻力分區和流化不良,多次發生漏渣、結焦等惡性事故,嚴重影響鍋爐的正常運行。現場檢查發現檢修及安裝不當是造成風帽出現問題的主要原因,結合該廠鍋爐運行情況設計了風帽改造方案,整體更換了新型風帽。改造后的運行結果顯示,新設計安裝的風帽結構新穎、阻力特性良好、便于檢修維護。
循環流化床(CFB)鍋爐;大直徑鐘罩式風帽;磨損;漏渣;改造
大直徑鐘罩式風帽是循環流化床(circulating fluidized bed,CFB)鍋爐普遍采用的一種風帽形式,其抗磨損性強,特有的迷宮式結構可以有效防止床料漏入風室[1]。大直徑鐘罩式風帽的阻力主要由芯管小孔和外罩小孔決定,由于可以通過芯管小孔調節阻力分布,避免了單純依靠外罩小孔出口速度產生阻力的弊端,大大降低了風帽的磨損,因此在大型CFB鍋爐中廣泛采用[2-3]。
但是部分CFB鍋爐在使用過程中也頻繁出現大直徑鐘罩式風帽磨損嚴重、風帽芯管斷裂和脫落、風室漏渣等問題[4-5],受到風帽外罩小孔堵塞影響,造成部分區域流化不良,嚴重影響鍋爐運行[6]。針對上述問題,常用的CFB鍋爐風帽改造方式包括加裝阻力元件[7]、部分替換等[8-9],但是這些技術手段直接應用于大直徑鐘罩式風帽均存在一定的技術風險,可能影響改造效果。為此,本文對風帽結構進行改進,得出結構新穎、阻力特性優良的新型風帽,該型風帽便于檢修維護,抗磨損性能好、使用壽命長,對于CFB鍋爐長期、安全、穩定運行具有重要意義。
1.1 鍋爐設備
某電廠2臺150 MW機組采用哈爾濱鍋爐廠有限責任公司制造的HG-480/13.7-L.YM26型CFB鍋爐,其結構主要由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡“U”形回料器和尾部對流煙道組成。燃燒室蒸發受熱面采用膜式水冷壁,爐內布置雙面水冷壁來增加蒸發受熱面,爐膛上部布置屏式Ⅱ級過熱器和屏式熱段再熱器。鍋爐主要技術規范見表1。

表1 鍋爐主要技術規范
1.2 風帽參數
鍋爐設計有水冷布風板,大直徑鐘罩式風帽安裝在水冷布風板上,大直徑鐘罩式風帽結構如圖1所示,具體包括芯管和外罩兩部分。芯管頂部為貫通結構,同時在芯管上部的管壁上還開有2排小孔,外罩上則均等設置小孔用于出風。芯管中部有螺紋,便于不同開孔率上芯管和下芯管固定,以滿足工程需要[10]。

圖1 風帽結構
1.3 風帽實際使用情況
整個布風板上安裝有大直徑鐘罩式風帽715個,風帽之間的水平節距和垂直截距均為270 mm。大直徑鐘罩式風帽外罩直徑為159 mm,外罩開孔8個,開孔直徑22.5 mm。外罩與芯管采用螺紋連接。芯管開有2排小孔,每排小孔8個,直徑15 mm。外罩材質為HH,芯管材質為CPH20。
這些大直徑鐘罩式風帽在實際使用過程中出現的主要問題包括:外罩小孔磨損和堵塞、外罩破裂、芯管斷裂和脫落錯位,具體如圖2所示。風帽是歷次停爐檢修維護的重點,消耗了大量備件,影響了檢修工期。據統計,近2年鍋爐更換的風帽數量已經超過800個,維護成本居高不下。

圖2 風帽存在的問題
大直徑鐘罩式風帽存在的問題與現場安裝、運行控制和日常檢修息息相關[11-12]。大直徑鐘罩式風帽安裝時要求外罩小孔對沖布置,以減少灰渣沉積,防止氣流直接沖擊相鄰風帽的壁面[13]。大直徑鐘罩式風帽芯管與外罩接觸部分有安裝螺紋,可以通過螺紋調節風帽高度并對風帽進行更換。由于風帽所處工作環境惡劣,螺紋之間容易卡死、變形。因此,實際使用中并不能保證大直徑鐘罩式風帽的完全對沖布置,這就造成了大量風帽外罩小孔的沖蝕磨損。
此外,在進行檢修更換時,受到現場施工條件的限制,更換后的新風帽與原有舊風帽之間存在安裝高度差,無法調整到同一平面(圖3所示),而芯管的高度又是固定的,這就造成芯管和風帽外罩之間存在較大空隙。這些空隙會改變大直徑鐘罩式風帽的阻力特性,造成風帽阻力的顯著下降(最大下降幅度甚至超過40%)。
在上述二者的共同作用下,造成布風板阻力分區,即某些區域的阻力小、風量大,風帽磨損加重;某些區域的風量小,出現流化死區,甚至結焦。為了避免結焦,運行人員往往采用大風量運行,這又進一步加劇了風帽的磨損,進入惡性循環。

圖3 風帽安裝產生高度差
為解決現有風帽存在的問題,根據鍋爐實際運行情況設計了風帽改造方案,改造后風帽結構如圖4所示,該結構已經得到了同類改造工程的驗證,可靠性高[14-15]。設計方案選取了較低的風帽外罩小孔速度以降低外罩磨損,通過芯管小孔調節布風板阻力以保證布風板具有良好的阻力特性。針對現有風帽外罩磨損嚴重的問題,對外罩小孔出口區域壁面進行了加厚,以提高其耐磨性和使用壽命,同時還將風帽外罩風孔向下傾斜20°,以減少相鄰風帽之間的擾動,避免床料反竄。新設計風帽外罩和芯管的焊接點在芯管頂部,便于安裝施工。材質方面采用鑄造方式進行加工,外罩材質為ZG40Cr25Ni20,芯管材質為CPH20。

圖4 風帽設計方案的三維視圖
為了進一步確保改造效果,還對新設計風帽的速度場和壓力場進行了數值模擬,如圖5所示。作為一種優化技術手段,數值模擬可以進一步優化改造方案,降低改造的實施風險[16]。從圖5中可以看出,新設計風帽阻力的主要產生區域是風帽芯管小孔和外罩小孔出口,風帽整體阻力特性良好。

圖5 改造方案數值模擬結果
2013年初,結合機組大修,完成了風帽的整體更換。更換時首先清除布風板上部的澆注料,之后割除舊風帽及芯管。再將新芯管與舊芯管對接焊接,經確認牢固、穩定、無泄漏后再進行新芯管和外罩的焊接,最后使用耐火耐磨可塑料對布風板進行恢復。
由于新設計風帽外罩和芯管的焊接點位于芯管頂部,因此非常便于現場施工,也有利于今后檢修維護中的更換,改造后的風帽布置如圖6所示。

圖6 改造后的風帽布置
改造后進行了冷熱態試驗。結果顯示,啟動期間鍋爐最小流化風量降低至10萬m3/h,在此風量下也不會發生風帽漏渣,較改造前大幅度下降。由于改造方案消除了風帽漏渣問題,一次風量可以維持在較低水平。熱態運行時布風板阻力約為5 kPa,阻力適中,與設計值一致。改造取得了良好效果。
(1)CFB鍋爐使用的大直徑鐘罩式風帽出現的整體錯位、外罩磨損、小孔堵塞和芯管斷裂等問題與檢修及安裝不當密切相關。通過整體更換改造為新型風帽可以有效解決現有大直徑鐘罩式風帽使用過程中出現的各種問題,避免磨損、漏渣的發生,延長CFB鍋爐運行周期。
(2)本次改造采用的新型風帽在各種風量下均可以安全穩定運行,風帽結構新穎、阻力特性良好、抗磨損性能強,便于檢修維護,能夠廣泛應用于新建機組及原有機組改造,對于推動循環流化床鍋爐技術的發展具有積極意義。
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(編輯:蔣毅恒)
OptimizationofLarge-DiameterBell-TypeAirCapinCFBBoiler
HUANG Zhong1, ZHANG Shuguo2
(1. Huaneng Clean Energy Research Institute Co., Ltd., Beijing 102209, China;2.Datang Heilongjiang Power Generation Co., Ltd., Haerbin 150028, China)
A large area of overall dislocation, cover wear, holes plugging and inner core tube rupture occurred at bell-type air cap with large diameter used in circulating fluidized bed (CFB) boiler in a power plant, which caused poor resistance partitions and fluidization of air distribution plate, slag leakage, coking and other accidents, so that seriously affected the normal operation of the boiler. Site inspection results show that the improper installation and maintenance is the main cause of these problems. Combined with the operation situation of boiler, the retrofit scheme was designed for the air caps, and all the air caps were replaced by the new type ones. The running results after retrofit show that the new type air caps have the characteristics of novel structure, better resistance and easy maintenance.
circulating fluidized bed(CFB) boiler; bell-type air cap with large diameter; wear; slag leakage; retrofit
“十二五”國家科技支撐計劃項目(2012BAA02B02)。
TM 621.2
: A
: 1000-7229(2014)05-0084-04
10.3969/j.issn.1000-7229.2014.05.014
2013- 12- 09
:2013- 12- 29
黃中(1983),男,博士研究生,高級工程師,主要從事循環流化床鍋爐技術、低質煤清潔發電技術研究開發,E-mail:chinacfb@gmail.com;
張述國(1971),男,學士,工程師,長期從事電力基本建設相關工作。