鄧少松(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
隨著油田開發(fā)時(shí)間的延長,油井產(chǎn)量逐年遞減,抽油機(jī)井存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,如何提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率、降低能耗,已成為油田降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要課題。抽油機(jī)井節(jié)能減速器,可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要對(duì)抽油機(jī)井沖速進(jìn)行調(diào)整,特別是針對(duì)低產(chǎn)井、低效井、間抽井以及桿管偏磨井具有較好的應(yīng)用價(jià)值。通過合理調(diào)整沖速,可以解決間抽井的生產(chǎn)管理問題,提高低效、低產(chǎn)井的泵效,使抽油機(jī)井在合理的工況下高效運(yùn)行,從而降低抽油機(jī)井的能耗,提高抽油機(jī)井的整體效率[1]。
抽油機(jī)井節(jié)能減速器主要由變速座、大小變速輪、錐度軸承、軸套、聯(lián)軸器、油箱等組成。變速輪設(shè)計(jì)有四種規(guī)格,即1.5、1.7、2、3min-1等,可根據(jù)油井產(chǎn)量安裝相應(yīng)的調(diào)諧速度輪。
改造把皮帶輪的直徑Dc改為Db,增加一個(gè)減速輪,減速輪的轉(zhuǎn)速設(shè)為n2,大小輪直徑分別為Dc和Dd,沖輪直徑不作調(diào)整,見圖1和表1。

圖1 二級(jí)減速器結(jié)構(gòu)原理

表1 改造前后參數(shù)
由表1可以看出:
mDa=nDc,m1=Da=n2Dd,n2Dc=n1Db
減速器制作成后,大小輪的直徑之比固定(一般在1.5左右),這樣不改變?cè)须妱?dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,只要適當(dāng)設(shè)計(jì)皮帶輪直徑就可以使沖速降至原來的0.67倍。
有桿抽油機(jī)井光桿功率計(jì)算如下[2]:

式中:
P——抽油機(jī)光桿功率,kW ;
A——示功圖的面積,mm2;
SD——示功圖減程比,m/mm;
FD——示功圖力比,N/mm;
NS——光桿實(shí)測(cè)平均沖速,min-1。
在油井產(chǎn)液量沒有變化時(shí), A、SD、FD也不變,在調(diào)沖速前后抽油機(jī)的傳動(dòng)效率也基本保持不變,那么抽油機(jī)調(diào)沖速前后的電動(dòng)機(jī)的輸出功率之比等于調(diào)前調(diào)后的沖速之比,也就是

調(diào)整前后電動(dòng)機(jī)的輸出功率可大大降低。
將原電動(dòng)機(jī)在滑道上后移,把節(jié)能減速器安裝在原電動(dòng)機(jī)的位置上,電動(dòng)機(jī)與節(jié)能減速器軸距為100cm,由電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)節(jié)能減速器大輪,再由節(jié)能減速器下輪傳輸給抽油機(jī),形成一個(gè)節(jié)能減速過程。
根據(jù)節(jié)能減速器的適用范圍,現(xiàn)場(chǎng)選取產(chǎn)液低、液面深的符合條件的10口抽油機(jī)井,進(jìn)行了抽汲參數(shù)優(yōu)化計(jì)算,并在這10口抽油機(jī)井上安裝該節(jié)能減速器。
通過對(duì)測(cè)試效果分析發(fā)現(xiàn),平均沖速下降2 min-1,平均泵效由實(shí)施前的31.86% 提高到37.65% ,提高了5.79個(gè)百分點(diǎn),油井液面恢復(fù)104.5 m。測(cè)試表明,平均有功功率下降1.81 kW ,單井日節(jié)電達(dá)43.4 kW h(表2)。

表2 節(jié)能減速器實(shí)施前后效果對(duì)比
應(yīng)用該技術(shù)后不會(huì)影響產(chǎn)液及其他生產(chǎn)水平,同時(shí)該節(jié)能減速器可根據(jù)后期生產(chǎn)狀況進(jìn)行沖速動(dòng)態(tài)調(diào)整,以滿足生產(chǎn)需要。
根據(jù)測(cè)試結(jié)果,10口井有功功率降低了1.81kW ,單井年節(jié)電費(fèi)8371.76元
應(yīng)用節(jié)能減速器后,根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)算得到平均單井年節(jié)電1.52×104kW h,年節(jié)省電費(fèi)8371.76元。按照單個(gè)節(jié)能減速器投入0.5萬元計(jì)算,投資回收期為7個(gè)月。
該抽油機(jī)節(jié)能減速器在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行了較大改進(jìn),將原設(shè)計(jì)的雙面輪變速為單面輪變速,與抽油機(jī)四點(diǎn)一線裝配,不用改變剎車、配電箱附件的位置,而且變速輪配有專用工具裝卸,具有防盜效果,施工方便快捷,排除了每天間抽所造成的蠟堵、蠟卡現(xiàn)象。
應(yīng)用該技術(shù)后,降低沖速,工作平穩(wěn),減小了沖擊,同時(shí)對(duì)抽油機(jī)、抽油桿、抽油泵、光桿和扶正器的沖速循環(huán)減少,磨損相應(yīng)減少。
由于減少了檢修和停機(jī)次數(shù),抽油機(jī)的使用壽命達(dá)10年以上。
在油田的低產(chǎn)井、間抽井的抽油機(jī)上安裝節(jié)能減速器后,抽油機(jī)沖速由6min-1降到3、2、1 min-1后,減少了抽油機(jī)、泵、扶正器等的磨損,由此延長了檢泵周期(每檢泵1次需3~6萬元)。降低沖速后還減少了桿管等磨損并延長了油井的免修期,以及減少作業(yè)維護(hù)費(fèi)用和更換管桿的材料費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)效益更為可觀。
由于沖速的下降,抽油泵的沉沒度提升,提高了抽油泵效,抽油機(jī)的系統(tǒng)效率得到提高。隨著抽油機(jī)沖速的下降,因大輪與小輪之間形成1∶3的杠桿原理,使電動(dòng)機(jī)的工作電流下降,抽油機(jī)單井平均節(jié)電費(fèi)在30%以上,單井每年節(jié)約電費(fèi)1~3萬元,降低沖速不減產(chǎn),達(dá)到了節(jié)能目的。
在8-3266井上采用節(jié)能減速器前、后實(shí)測(cè)示功圖比較表明,沖速由4 min-1調(diào)為2.6min-1后供排關(guān)系趨于合理,消耗功率下降1.566kW 。
節(jié)能減速器屬于機(jī)械類的減速裝置,同低速電動(dòng)機(jī)、變頻控制器相比,該技術(shù)的投入成本低,投資回收期短。
1)抽油機(jī)井節(jié)能減速器通過二級(jí)減速設(shè)置,可合理調(diào)整沖速、降低能耗,使抽油機(jī)井在合理的工況下高效運(yùn)行。
2)節(jié)能減速器作為中間輔助傳動(dòng),具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、使用壽命長的特點(diǎn),不需對(duì)原抽油機(jī)設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)整,具有較好的節(jié)能效果,對(duì)間抽井、低產(chǎn)、低效井有很好的應(yīng)用價(jià)值。
3)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用二級(jí)減速器可以提高有桿抽油泵的泵效,提高抽油機(jī)的系統(tǒng)效率,減少無功損耗,節(jié)約電量,減少動(dòng)力費(fèi)用支出和作業(yè)維護(hù)費(fèi)用以及管桿材料費(fèi)用,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]單建良.抽油機(jī)節(jié)能減速器的應(yīng)用分析[J].中國設(shè)備工程,2011(5):56-57.
[2]徐志平,楊紅斌.淺析抽油機(jī)井系統(tǒng)提高效率方法[J].江漢石油職工大學(xué)學(xué)報(bào),2011(1):18-21.