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OR-GREEN?硫磺回收技術在塔里木油田的應用*

2014-08-13 08:02:26賈海民王應全楊其展巴特塔里木油田塔北勘探開發(fā)項目經(jīng)理部
石油石化節(jié)能 2014年3期
關鍵詞:液位工藝

賈海民 王應全 楊其展 巴特 (塔里木油田塔北勘探開發(fā)項目經(jīng)理部)

塔里木油田哈六聯(lián)合站含硫天然氣高含硫化氫,最高濃度可達10×10-2,周邊屬村莊、農(nóng)田覆蓋區(qū),環(huán)境風險指標和廢氣排放要求很高。哈六臨時處理站自2011年運行以來,含硫原油經(jīng)氣提后產(chǎn)生的酸氣全部通過燃燒處理放空排放。為符合清潔生產(chǎn)環(huán)保安全要求,塔里木油田公司經(jīng)過對工藝性能、工期和成本的綜合對比,最終決定采用O R—G R EEN?(G reenO xidation—R eduction)國 產(chǎn)硫磺回收技術。2013年10月由大慶油建承建的哈六聯(lián)合站順利全面投產(chǎn),安全經(jīng)濟環(huán)保地解決了含硫酸氣處理和外排問題。

1 OR-GREEN?處理工藝簡介

O R-G R EEN?工藝改進了克勞斯反應,屬于濕式絡合鐵法液相氧化還原技術[1],它集脫硫與硫磺回收于一體,基本不受氣體中CO2影響,在液相中直接將H2S 轉化為單質(zhì)S,為脫除硫化氫提供了一種恒溫、低成本運行的工藝方法,反應方程式由下所示:

1)H2S 的吸收:

2)亞鐵離子再生:

總的反應為:

鐵離子絡合物一般被定義為硫化氫和氧氣反應的催化反應物,在總反應中并不消耗鐵離子,它只起到轉移電子的作用。O R-G R EEN?工藝選擇鐵離子,重要原因是鐵離子的低成本和無毒性。

絡合鐵法脫硫技術在世界范圍內(nèi)已有多套成熟工藝,藥劑性能對反應器的設計起決定作用。O R—G R EEN?硫磺回收技術采用廠家自主研制的V M -610鐵氧化劑、V M -620螯合劑、V M -640細菌抑制劑、V M -660硫磺潤濕劑、V M -680穩(wěn)定劑、消泡劑等多種藥劑。

哈六聯(lián)合站O R-G R EEN?硫磺回收裝置設計最大處理量為970m3/h、硫磺產(chǎn)量9.5 t/d,最小設計處理量為200.2m3/h。自投產(chǎn)以來,O R-G R EEN?硫磺回收工藝運行平穩(wěn),硫化氫脫除率高,可達到99.99%,從吸收氧化塔排放至大氣的氣體硫化氫濃度遠低于國家標準10×10-6[2]。實踐證明O RG R EEN?硫磺回收技術還具有以下特點:

1)鐵基催化劑無毒,反應速度快。

2)條件溫和,在常壓、常溫下即可滿足反應條件。

3)工藝流程短,結構緊湊,占地面積小。

4)生產(chǎn)過程基本無三廢排放和污染。

2 OR-GREEN?工藝流程

2.1 酸氣來源和性質(zhì)

塔里木油田哈六聯(lián)合站酸氣主要來源于原油氣提塔出來經(jīng)酸氣分離器處理后的含硫酸氣,硫化氫含量為22×10-2,酸性氣體性質(zhì)和組成見表1。

2.2 工藝流程原理

M D EA 再生塔出來的含硫酸氣經(jīng)酸氣分離器除去重烴、水蒸氣,進入氣升式內(nèi)循環(huán)反應器內(nèi)筒,而空氣則鼓入外筒;通常控制外筒的空塔氣速大于內(nèi)筒的空塔氣速,使外筒的氣含率高于內(nèi)筒的氣含率,由此造成外筒的表觀密度小于內(nèi)筒的表觀密度,由于密度差的存在,內(nèi)、外筒液體將形成自動循環(huán)。經(jīng)過O R-G R EEN?自動循環(huán)裝置處理后的干氣可以直接排放到大氣中。通入內(nèi)筒中的H2S 被F e3+氧化為單質(zhì)硫沉至反應器錐部,同時F e3+被還原為Fe2+,F(xiàn)e2+隨著溶液循環(huán)至氧化區(qū)與空氣接觸再生。沉降至底部的硫磺漿用泵輸送至真空過濾機進行過濾,濾液返回至反應器。普通內(nèi)外筒自循環(huán)結構如圖1所示。

表1 酸氣規(guī)格表

圖1 普通內(nèi)外筒自循環(huán)結構示意圖

當所處理的氣量很大或硫化氫含量較高時,就需要較高的空氣量及液體循環(huán)量,這時選用普通內(nèi)外筒自循環(huán)結構就會出現(xiàn)流體分布紊亂、不可控的硫代硫磺鹽的含量和不可控的循環(huán)速度等問題。

為了解決上述問題,哈六聯(lián)O R-G R EEN?硫磺回收裝置采用了一種新的自循環(huán)結構—扇區(qū)結構,如圖2所示。

3 工藝運行中控制指標和注意事項

3.1 控制指標—pH

從O R-G R EEN?工藝總的化學反應過程來看,并無H+的產(chǎn)生,但某些副反應(4)、(5)持續(xù)不斷的產(chǎn)生H+,導致下述吸收反應向左進行,影響的H2S 的脫除,最終會導致尾氣超標。

圖2 OR-GREEN?自動循環(huán)硫磺回收裝置示意圖

為了保證H2S 具有良好的吸收率,需要使系統(tǒng)pH 保持在弱堿性環(huán)境下,一般控制在8.0~9.0之間。pH 過高大于9.0時,會導致系統(tǒng)鹽含量過高,密度增大,影響循環(huán)速度;導致硫磺粒徑過小;鹽析效應使氣體溶解度下降,最終導致ORP 過低。pH 小于7.8時,導致H2S 吸收率降低,尾氣不達標。

在系統(tǒng)運行初期,由于酸氣中H2S、CO2的通入所導致的副反應會造成配比液pH 的快速下降,因此需加入K O H 來平衡配比液的pH 值。

3.2 控制指標—ORP

ORP(O xidation-R eductionPotential)意為氧化還原電位,表示介質(zhì)氧化性或還原性潛在趨勢的大小。在O R-G R EEN?系統(tǒng)中一般取其相對值(R.mV),可以說明配比液氧化水平相對一個固定基準值的變化情況;它在某種程度與系統(tǒng)有效氧化速率以及Fe3+/Fe2+比值有關。

ORP大,說明系統(tǒng)中Fe3+濃度高,氧化性較強;ORP低,說明系統(tǒng)中Fe3+濃度低,氧化性較弱。OR-GR EEN?系統(tǒng)適宜的ORP 范圍:-150~-250mV (噴射泵取樣)。

正常運行時,配比液ORP 值沿塔呈梯度分布,ORP值過高或過低都會對系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響[3]。ORP值過高大于-100mV 時,硫代硫酸鹽會被大量氧化為硫酸鹽,增大溶液密度,并且會增大能耗。ORP值過低小于-250mV 時,過度還原造成催化劑鈍化,產(chǎn)生FeS 沉淀和導致尾氣超標。

ORP與pH之間的關聯(lián)如圖3所示。

3.3 控制指標—溫度

溫度升高可以加快反應速率,降低氣體的溶解度,增加能耗。一般配比液溫度要比酸氣進系統(tǒng)時的溫度高2~3℃,以防止重烴及水的冷凝,但最高溫度不能超過57℃。

圖3 ORP與pH之間的關聯(lián)示意圖

3.4 控制指標—液位

由于水在O R-G R EEN氧化器中蒸發(fā),去離子水作為補給水通過控制閥向吸收/氧化塔添加,以保持其中的液位。維持吸收/氧化塔靈敏的液位控制非常重要,因為它影響系統(tǒng)吸收能力,催化劑再生,內(nèi)部溶液濃度,液位控制保持在正常液位的±25 mm。

4 結束語

含硫酸氣燃燒直接外排會造成巨大的資源浪費和環(huán)境污染,不符合清潔生產(chǎn)和Q H S E 管理要求。塔里木油田哈六聯(lián)合站通過O R-G R EEN?硫磺回收技術的應用,酸氣排放濃度遠低于國家標準10×10-6。雖然由于酸氣處理量較小,這套技術沒有獲得顯著的經(jīng)濟效益,但是取得了很大的環(huán)境效益,在減排增效方面發(fā)揮了重要作用。

[1]宮鑫,符長梅,宓俠虎,等.OR-GREEN?硫磺回收技術在天然氣處理站的應用[J].石油石化節(jié)能,2013,3(9):32-34.

[2]國家環(huán)保局.GB16297-1996 大氣污染物綜合排放標準[S].北京.中國標準出版社.

[3]吳振中,曹作鋼,李永發(fā).絡合鐵法脫硫工藝研究進展[J].石化技術,2006,13(1):45-48.

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