耿秀英
(寶鋼集團(tuán)八鋼公司能源中心)
煉鋼轉(zhuǎn)爐出坯秤計(jì)量信息自動(dòng)采集系統(tǒng)的改造
耿秀英
(寶鋼集團(tuán)八鋼公司能源中心)
文章介紹了為了在線(xiàn)準(zhǔn)確計(jì)量煉鋼轉(zhuǎn)爐出坯重量和支數(shù),利用煉鋼P(yáng)LC柜采集的鋼坯輥道電機(jī)正轉(zhuǎn)、電機(jī)反轉(zhuǎn)和入爐(或有鋼)信號(hào),使用研華PCI開(kāi)關(guān)量卡,引入開(kāi)關(guān)量信號(hào),根據(jù)輥道電機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和入爐信號(hào)使用VB軟件來(lái)準(zhǔn)確判斷重量和支數(shù)的采集、保存及基礎(chǔ)信息入庫(kù),實(shí)現(xiàn)各批計(jì)量單打印和班日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì),減少了因人工干預(yù)造成重量和支數(shù)的錯(cuò)誤,減少了計(jì)量異議,大大提高了工作效率,提高了計(jì)量司磅作業(yè)管理的自動(dòng)化水平。
開(kāi)關(guān)量信號(hào);自動(dòng)采集;鋼坯輥道電機(jī);重量和支數(shù)
聯(lián)系人:耿秀英,女,52歲,大專(zhuān),自動(dòng)化工程師,烏魯木齊(830022)寶鋼集團(tuán)八鋼公司能源中心計(jì)控分廠(chǎng)
E-mail:genxy@bygt.com.cn
八鋼一煉鋼0#、2#鋼坯秤在計(jì)量工作時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)與入爐支數(shù)差錯(cuò),從而產(chǎn)生計(jì)量異議。改造前原0#、2#轉(zhuǎn)爐出坯秤的應(yīng)用程序在計(jì)量鋼坯時(shí),重量及支數(shù)完全靠司秤員雙眼盯著,等數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,手工確認(rèn)鋼坯重量,再保存入庫(kù),并手寫(xiě)計(jì)量單,工作繁瑣,勞動(dòng)強(qiáng)度大。隨著八鋼生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,生產(chǎn)節(jié)奏加快,出坯秤原有的應(yīng)用程序已不能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求。為了改變這種狀況,針對(duì)如何保證一煉鋼鋼坯計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的問(wèn)題,進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),主要解決以下問(wèn)題:
(1)第一步,實(shí)現(xiàn)鋼坯計(jì)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定1~2秒后,程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)采集數(shù)據(jù),不靠司秤工眼盯,數(shù)據(jù)穩(wěn)定后自動(dòng)采集保存,解決人為操作失誤以及計(jì)量數(shù)據(jù)丟失問(wèn)題。
(2)第二步,實(shí)現(xiàn)一批鋼坯計(jì)量完成后,一批鋼坯數(shù)據(jù)計(jì)量單打印,再不用手工抄寫(xiě)計(jì)量單。
(3)第三步,根據(jù)鋼坯計(jì)量輥道電機(jī)正轉(zhuǎn)信號(hào)、電機(jī)反轉(zhuǎn)信號(hào)和入爐信號(hào),計(jì)算機(jī)程序采集三個(gè)開(kāi)關(guān)量信號(hào)進(jìn)行判斷來(lái)準(zhǔn)確計(jì)量支數(shù)。
0#轉(zhuǎn)爐出坯秤為軋鋼廠(chǎng)1#加熱爐爐前輥道秤,鋼坯計(jì)量后送人軋鋼廠(chǎng)1#棒線(xiàn)軋鋼機(jī)組,對(duì)0#轉(zhuǎn)爐出坯秤計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。
首先,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,決定利用鋼坯輥道電機(jī)正轉(zhuǎn)信號(hào)、電機(jī)反轉(zhuǎn)信號(hào)和入爐信號(hào),采集開(kāi)關(guān)量信號(hào)。采購(gòu)研華PCI開(kāi)關(guān)量采集卡。
開(kāi)關(guān)量采集卡到貨后,進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn),使用Pepperl-Fuchs接近開(kāi)關(guān),產(chǎn)生開(kāi)關(guān)量信號(hào)0/1,電腦進(jìn)行采集。試驗(yàn)成功后,組織人員從軋鋼1#棒線(xiàn)加熱爐PLC站,敷設(shè)信號(hào)電纜引入鋼坯輥道電機(jī)正轉(zhuǎn)信號(hào)、電機(jī)反轉(zhuǎn)信號(hào)和入爐信號(hào),接入0#轉(zhuǎn)爐出坯秤計(jì)算機(jī)研華PCI開(kāi)關(guān)量采集卡。
編制計(jì)算機(jī)VB應(yīng)用程序:秤體是整個(gè)稱(chēng)量段(有6、7個(gè)輥道),輥道轉(zhuǎn)動(dòng)鋼坯進(jìn)入秤體,電機(jī)正轉(zhuǎn)鋼坯前移信號(hào)為1,計(jì)算機(jī)畫(huà)面電機(jī)正轉(zhuǎn)信號(hào)指示燈為紅,稱(chēng)重儀表開(kāi)始顯示數(shù)據(jù)不停的變化。當(dāng)一根鋼坯全部在秤體上時(shí),數(shù)據(jù)顯示最大,輥道停止轉(zhuǎn)動(dòng),穩(wěn)定1~2秒后計(jì)算機(jī)自動(dòng)采集計(jì)量數(shù)據(jù),輥道電機(jī)又開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng),鋼坯移動(dòng)到加熱爐爐口,入爐信號(hào)為1,畫(huà)面入爐信號(hào)指示燈為紅,鋼坯重量、支數(shù)數(shù)據(jù)、爐號(hào)、鋼坯品名規(guī)格、日期時(shí)間、長(zhǎng)度、班次、班別、合格標(biāo)識(shí)、司秤員等信息自動(dòng)入庫(kù),表示鋼坯進(jìn)入1#棒線(xiàn)加熱爐,鋼坯稱(chēng)重過(guò)程結(jié)束。
鋼坯稱(chēng)重過(guò)程異常情況的處理:鋼坯在輥道上倒移電機(jī)反轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)反轉(zhuǎn)信號(hào)為1,畫(huà)面電機(jī)反轉(zhuǎn)信號(hào)指示燈為紅,說(shuō)明輥道反轉(zhuǎn)鋼坯為倒退,重量、支數(shù)數(shù)據(jù)為負(fù)值也自動(dòng)保存入庫(kù),提醒司秤員有倒坯情況,了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況后手動(dòng)刪除。
在稱(chēng)重畫(huà)面正常采集重量、支數(shù)的情況下,可隨時(shí)打印一批計(jì)量單、班報(bào)、日?qǐng)?bào),互相不影響。
2#轉(zhuǎn)爐出坯秤為煉鋼廠(chǎng)2#連鑄機(jī)輥道秤,鋼坯計(jì)量后一部分熱送煉鋼廠(chǎng)及1#高線(xiàn)軋鋼機(jī)組,另一部分質(zhì)檢接受落地。利用0#轉(zhuǎn)爐出坯秤的成熟技術(shù)經(jīng)驗(yàn),從煉鋼2#連鑄PLC遠(yuǎn)程站,敷設(shè)信號(hào)電纜引入鋼坯輥道電機(jī)正轉(zhuǎn)信號(hào)、電機(jī)反轉(zhuǎn)信號(hào)和有鋼信號(hào),接入2#轉(zhuǎn)爐出坯秤計(jì)算機(jī)研華PCI開(kāi)關(guān)量采集卡,輥道轉(zhuǎn)動(dòng)鋼坯進(jìn)入秤體,電機(jī)正轉(zhuǎn)信號(hào)為1,稱(chēng)重儀表開(kāi)始顯示數(shù)據(jù)。當(dāng)一根鋼坯全部在秤體上時(shí),輥道停止轉(zhuǎn)動(dòng),穩(wěn)定1~2秒后計(jì)算機(jī)自動(dòng)采集計(jì)量數(shù)據(jù),輥道電機(jī)又開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng),鋼坯移動(dòng)向前,有鋼信號(hào)為1,鋼坯重量、支數(shù)數(shù)據(jù)、爐號(hào)、鋼坯品名規(guī)格等信息自動(dòng)入庫(kù),表示鋼坯進(jìn)入1#高線(xiàn)加熱爐,鋼坯稱(chēng)重過(guò)程結(jié)束,在稱(chēng)重畫(huà)面正常采集重量、支數(shù)的情況下,也可隨時(shí)打印一批計(jì)量單、班報(bào)、日?qǐng)?bào),互相不影響。
(1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝條件,鋼坯稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)、支數(shù)的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)由入爐開(kāi)關(guān)量、輥道上電機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)量信號(hào)決定。
(2)利用計(jì)算機(jī)開(kāi)關(guān)量采集卡采集的開(kāi)關(guān)量信號(hào)判斷保證稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)、入爐支數(shù)準(zhǔn)確,全部數(shù)據(jù)自動(dòng)保存。
(3)每批計(jì)量單打印,大大降低司秤員的勞動(dòng)強(qiáng)度,也從繁瑣的工作中解脫出來(lái)。
一煉鋼轉(zhuǎn)爐0#、2#出坯秤鋼坯稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)、支數(shù)的自動(dòng)采集,達(dá)到了降低支數(shù)差錯(cuò)的目標(biāo),大大提高了計(jì)量司磅作業(yè)管理的自動(dòng)化水平,減少了司秤員的工作量,節(jié)省了大量人力。確保了工序生產(chǎn)管理信息流的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確,有力地支撐了工序成本核算管理工作。此項(xiàng)工作投入使用后,確保了計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,大大減少計(jì)量異議。
隨著八鋼的發(fā)展,計(jì)量系統(tǒng)自動(dòng)采集鋼坯、鋼材數(shù)據(jù)及支數(shù)的改進(jìn)技術(shù),有著越來(lái)越多的應(yīng)用空間。在一年多的時(shí)間內(nèi),自動(dòng)采集鋼坯重量及計(jì)量單打印已經(jīng)在八鋼公司70t電爐小型材輥道秤、電爐出坯秤、新高線(xiàn)棒線(xiàn)秤、老高線(xiàn)棒線(xiàn)秤、新高線(xiàn)出坯、新棒線(xiàn)出坯、150t轉(zhuǎn)爐出坯秤秤點(diǎn)推廣使用,如今3#、4#兩個(gè)鋼坯秤合室操作,由一人操作管理兩臺(tái)秤的計(jì)量,減少了4名司秤員。150t轉(zhuǎn)爐兩臺(tái)出坯秤投運(yùn),通過(guò)對(duì)應(yīng)用軟件進(jìn)行優(yōu)化,達(dá)到由一人操作一臺(tái)計(jì)算機(jī)采集管理兩臺(tái)秤計(jì)量的目標(biāo)。鋼坯、鋼材數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集計(jì)量,大大提高了工作效率,降低了企業(yè)人工成本。
Im provement on Information Collecting System of Measuring for Steel Billet of Converters
GENGXiu-yin
(Energy Center,Bay Iron&SteelCo.,BoatelGroup)
This article introduces themeasure system of converter billetweight and fineness by collecting steel billet signal from positive rotation and reverse of rollermotor online using PLC,during using Yanhua PCIswitch card and the switch quantity signal.According to the rollermotor forward and reverse and into the furnace signal,the VB software is used to accurately determine theweightand number of collection,preservation and storage ofeach batch of basic information,measuringa single printand class daily report,reducing the artificial interference of theweightand the number of errors.Through themeasures above,themeasurementdissentwere reduced,the efficiency and the levelofautomation of meteringweighingoperationwere raised
switch signal;automatic acquisition;billet rollermotor;weightand number
TH703.7
B
1672—4224(2014)01—0058—02