曲延文
(遼源礦業集團公司,吉林 遼源 136200)
梅河煤礦四井是已生產三十多年的老礦井,位于吉林省梅河口市紅梅鎮境內,礦井初步設計生產能力21萬噸/年,后經對生產系統技術改造,2010年核定生產能為力90萬噸/年。目前,該礦井已生產到九階段水平,采深已達600m。
礦井的開拓方式為片盤斜井石門分區式開拓。礦井井田是一個傾向140°的單斜構造,煤層傾角大部分在50°~60°之間,為急傾斜煤層,礦井地質構造較復雜。礦井主要含煤兩層,即12號、13號煤層,現開采12層煤,12層煤平均厚度20~50m,頂板覆巖為泥巖,其厚度40~60m,由灰褐色、茶褐色的塊狀泥巖組成。隨著開采深度的不斷加深,其礦山壓力也隨之逐漸增大,現采用的單一U型鋼支護已難以滿足安全生產的要求,所以選擇合理的支護形式,不斷的進行巷道支護改革,采取相應有效措施,是提高老礦井巷道支護強度、保證礦井巷道服務年限的前提保證。
梅河四井巷道支護經歷了碹體支護、木梯棚支護、礦工字鋼支護、可縮性U型鋼棚支護、金屬網錨噴支護、鋼筋網錨噴支護以及錨噴網U型鋼雙支護等支護形式。碹體支護用于服務年限較長的開拓巷道中,在淺部軟巖支護過程中支護較好。歷史上曾在采區內采用木梯棚支護和礦工字鋼支護,由于巷道支護材料落后,出現的頂板事故次數較多。為了預防頂板事故的發生,在近些年積極采用新工藝,逐步運用U型鋼棚支護和錨噴網支護,取代木梯棚和礦工鋼支護,使頂板管理水平有了很大提高,頂板事故率逐步降低。
1.2.1 地質因素
礦井的復雜地質構造及深部開采的礦山圍巖應力增大,造成了深礦井的頂板破碎、傾角變化、煤層變軟、淋水增大等狀況,影響了頂板的穩定性、整體性,破壞了煤層的完整性,形成裂隙和破碎帶,老頂來壓顯現,頂板巖石開始下沉,逐漸從巷道兩幫破碎并鼓出。導致巷道變形嚴重。
1.2.2 膨脹因素
軟巖具有遇水膨脹的特點,一但吸收水后體積膨脹,產生很大的膨脹力,使巷道底鼓,巷道變形破壞,在井下生產作業中,經常底鼓至300~400mm。
1.2.3 噴漿因素
巷道噴漿的施工質量不達標、不合格,使其空氣進入巖體中,從而風化剝蝕、巖體脫落,巷道變形嚴重。
為解決好梅河煤礦四井在軟巖支護中巷道壓力大的難題,在不同的巷道地點、不同的巷道服務年限及不同的巷道用途,采用合理的支護形式,是能否影響到安全、生產和效益的關鍵性所在。
由于近幾年來錨網支護和U型鋼棚支護改革在國內已得到廣泛應用,所以在梅河四井采取了開拓巷道中采用錨噴網支護、隨掘隨噴,而在采區準備巷道中采用了U型鋼支護。
2.1.1 錨噴網支護的特點
(1)采用“主動”支護,改善了圍巖的受力狀態。錨網支護是利用錨固劑、錨桿、托板及各種構件或噴層,給圍巖一定的支護強度,且隨圍巖變形支護阻力不斷增加,與圍巖共同組成支護體系,承受各種圍巖應力和采動應力從而實現支護目標。改變了原有支護的架棚初期基本不具有初撐阻力,不可能緊貼圍巖或不能全部緊貼圍巖,點狀受力;只有當圍巖破碎、離層后,隨著圍巖變形的增加,支架支護阻力隨著增加,才能發揮棚子的支撐作用的被動支護的局面。
(2)減少巷道維修量。與架棚支護相比,錨桿支護能及時加固圍巖,從而減少圍巖變形,防止頂板早期離層和片幫,更有利于改善巷道的維修狀況,保持巷道圍巖的長期穩定。
(3)減小工人的勞動強度。采用錨網支護技術,不需要運輸大量的支護鋼材和其他輔助材料,減少了支護材料的搬運量,從根本上減輕了工人的勞動強度,加快了循環進度,工效也隨之提高。
(4)降低支護成本。采用錨桿支護可以大幅度節約大量鋼材、木材等支護材料,降低支護成本。
2.1.2 錨噴網支護改革
(1)采用大斷面施工。以往開拓延伸巷道,支護形式一般為φ4.0m錨網支護,掘送-240~-300m暗主井時,施工半年后,變形嚴重,就需再次翻挑。在2009年9月份施工-300m水平付井車場時,采用大斷面φ5.0m半圓拱型鋼筋網錨噴支護,采用φ22mm長度2.4m螺紋鋼錨桿、排距600㎜布置,鋪單層金屬網和鋼筋網及時噴漿封閉,保證了巷道圍巖的完整性,減少與潮濕空氣的接觸,防止圍巖膨脹變形。
(2)打錨索補強工作。為了保證巷道支護強度及服務年限,采用補打錨索的方式進行補強加固,打錨索按“三、三”的排列方式進行布置,錨索長6.4m,錨深6.0m。錨索間排距:1.5m×1.5m,錨固力達到50KN以上。
(3)加強主要大巷治水工作。以往采區排水經開拓大巷水溝排水,流入水倉。改革后采用φ159mm鐵管連接,從采區直接接入水倉,保證巷道沒有積水浸泡。
(4)大巷硬覆蓋工作:為達到巷道全封閉狀態、在主要開拓大巷打水泥地面進行硬覆蓋工作。
(5)使用水力膨脹錨桿控制軟巖巷道底鼓[3-4]。
2.1.3 經濟效益對比
在以往開拓巷道采用U型鋼支護、改革后采用錨網支護。
開拓巷道采用φ4.0半圓拱錨網支護每米費用4200元/米、采用36Uφ3.6四節U型鋼支護每米費用8600元/米,即每施工1米U型鋼支護比錨網支護高4500元。經改革-240水平350米開拓巷道、節約資金157.5萬元。2010年錨網巷道2300米、節約1035萬元。
2.2.1 增大U型鋼規格
以往采區兩道采用25U型鋼棚、逐步增大29U型鋼、36U型鋼、現采用40U型鋼支護。提高了U型鋼棚受力強度、減小了巷道變形程度[5]。
2.2.2 采用大斷面施工
通過改革采用φ3.6m全圓或三節棚支護替代以往采區兩道φ3.2m棚支護。保證了巷道少量變形后仍可以繼續使用。減少了采區巷道維修量。加密棚距,增加了巷道的支撐力,有效的防止巷道變形。
2.2.3 采用“三個三”支護方式
根據地質狀況采區風、溜道采用“三個三”支護方式、以支得住、少維護、不翻修為原則。“三個三”即對現掘送的采區風、溜道的支護采用分三個階段選擇三種支護形式。
2.2.4 棚后充填、加強支護強度
U棚支架與圍巖之間接觸狀況差、支架空幫空頂情況嚴重,受力狀況不均。實施棚后充填矸石、使受力均勻、增加了U棚支護強度。必要時增加鐵拉條、可以使相鄰U棚之間形成一個整體、使圍巖受力均勻、達到一致。2.3 錨噴網U型鋼雙支護
根據地質條件、如果采用錨噴網支護或U型鋼棚支護、不適合圍巖壓力時,則采用錨噴網U型鋼棚雙支護。其優點是在主動支護的同時,又增加了被動支護,它的支護強度高,提高巷道的支撐能力。
(1)梅河煤礦四井在軟巖巷道支護改革過程當中,充分的考慮了巷道的服務用途及服務年限等因素,選擇了合理的支護形式,取得了預期的支護效果。
(2)通過開拓巷道錨噴網支護、采區巷道U型鋼棚支護大幅度提高了支護質量,提高了勞動效率,為實現安全高效礦井提供了基本保證。
(3)針對不同巷道采取不同的支護方式,取得了顯著經濟效益和社會效益,為同類型礦井的巷道支護提供了可借鑒的經驗。