吳光萍,馬凱軍,張玉民,田超穎
(中石化管道儲運分公司滄州輸油處,河北 滄州 061000)
中石化管道儲運公司滄州輸油處河間輸油站(以下簡稱河間站)是河間——石家莊輸油管道的首站,為石家莊煉油廠輸送原油。2009年7月輸油站裝備5臺KSY型輸油泵,其中4#輸油泵型號為KSY750-200,為水平單級中開雙吸式離心泵,其配套電機為YB560M1-2W防爆型三相異步電動機,采用Y型接法。泵與電機之間采用疊片式撓性聯軸器連接。
河間站輸油生產采用SCADA系統(即數據采集與監視控制系統)進行生產設備的自動化管理。該系統自2012年10月份開始,4#輸油泵出現振動超標的狀態,SCADA系統中顯示振動值最大達到10mm/s,平均在7~8mm/s,超過系統中設置的報警值5.5mm/s,同時在現場觀察,運行噪聲偏大,振動明顯,現場測量振動速度最大處達到11.8mm/s。
(1)轉子部分。轉子部分包括主軸、葉輪、軸套、風扇等部分。轉子通過兩端的軸承支撐在泵殼上,通過機械密封實現與泵殼之間的轉動密封,泵殼上設置有流道,引導介質從設計的流道進入和流出,葉輪是輸油泵的主要部件,通過轉動將能量傳遞給原油,實現給原油加壓的目的。
(2)軸承系統。輸油泵軸承系包括泵前、后兩處軸承。前端滑動軸承為徑向軸承,主要由軸瓦、軸承座、甩油環、軸承蓋等組成。后端的軸承由一只滑動軸承和一只軸向定位軸承構成,承受泵運轉時的徑向力和軸向力。軸向定位軸承的內環與主軸上的葉輪等全部旋轉零件,通過壓緊螺母與主軸鎖緊在一起,最終由軸承壓蓋把轉子固定在泵殼上。
(3)聯軸器。聯軸器是電機和輸油泵兩根軸的連接部件,使之共同旋轉以傳遞扭矩,4#輸油泵的聯軸器為疊片式聯軸器,由于疊片的存在,可以在一定程度上吸收振動,補償徑向、角向和軸向偏差。
(4)其他。除上述部件,輸油泵還包括實現轉動密封的機械密封、負責氣體排空和污油放空的附加管路、正常運行時實現遠傳的測控系統、底座等部件。
(1)基礎不牢固、地腳螺栓松動?;A不牢固是輸油泵及電機振動的重要原因,另外,地腳螺栓在運行中松動也會造成振動。經過檢查,電機側、輸油泵側的基礎均完好無損傷、無沉降,地腳螺栓沒有松動,可以排除因為基礎和地腳螺栓引起的振動。
(2)電機側振動通過聯軸器傳遞到輸油泵。電機由于轉子偏離旋轉中心,會造成電機振動;轉子灰塵污垢過多、轉子彎曲變形等原因也會引起電機振動;如此等等,很多原因都可以造成電機振動。為了測試電機側震動情況,斷開聯軸器,對電機進行空運,并在電機兩個端面上、左、右的三個位置,共設置6個測量點,以測量其振動值,經過空運試運轉,電機運行平穩,聲音正常,振動值也在標準范圍內。
(3)電機轉子與輸油泵轉子不對中。電機軸與泵軸對中情況將直接影響到泵和電機的運行狀態,對中不良會造成設備振動增大。由于疊片式聯軸器有一定的調節對中能力,觀察發現撓性件平整無變形,用激光對中儀對4#輸油泵進行了對中處理,但振動值依舊偏大,故障沒有得到解決。
(4)軸承、軸瓦的磨損。對河間站4#輸油泵的前后軸承進行拆蓋檢查,經過測量軸瓦間隙,前端軸瓦的側隙、頂隙均在正常范圍內。但是后端的滾動軸承側隙超標,有較為嚴重的磨損。磨損導致軸承零件的尺寸和形狀發生變化,導致振動的加大。
(5)葉輪變形損壞。葉輪可能由于介質內雜物造成外力損傷,變形損壞,造成偏心導致振動。可以通過靜平衡和動平衡試驗,對葉輪的原因進行確認和排除。
(1)更換磨損的軸承,保證軸承精度正常。首先對磨損的向心推力軸承進行更換,保證軸承精度正常。
(2)加工直徑稍大的甩油環,改善軸承潤滑條件。解決策略是重新制作甩油環,使其比原甩油環直徑加大5mm,使滾動軸承和滑動軸承的甩油環浸油深度一致,達到相同的潤滑效果。正常運轉時,在潤滑油箱內油位低限即二分之一的條件下,確保甩油環的下沿能有較多的部分浸入到潤滑油油面之下,能夠帶起足夠的潤滑油液。
(3)甩油環內側銼制縱向槽,加大油環帶油量。為了進一步增加甩油環的甩油量,在甩油環的內側面用銼刀均勻地銼出8條縱向槽,增加甩油時的潤滑油量,使滾動軸承能夠得到更充分的潤滑。
(4)加強運行管理。在日常的輸油運行期間,加強泵潤滑油箱的運行管理,保證油位在二分之一以上至三分之二之間,經常檢查輸油泵運行情況,及時加注潤滑油,按時換油,保證潤滑油質量。
經過半年多的運行,4#輸油泵運行平穩,軸承運轉正常,未出現振動過大的現象。通過對SCADA系統的觀察,端瓦的振動值保持在3.2mm/s左右,腰瓦在4.1mm/s左右,未超過報警值。可見,通過更換磨損軸承、對甩油環進行改進、在運行中加強管理這三項措施,使問題得到了解決。