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170 t/h四角切圓煤粉鍋爐冷態試驗分析研究

2014-08-24 00:46:16
應用能源技術 2014年6期

(1. 湖南化工職業技術學院,湖南 株洲 412004;

2. 中南大學 能源科學與工程學院,長沙 410083)

0 引 言

鍋爐冷態性能試驗是電站鍋爐運行調整的依據和重要手段,它對了解鍋爐的實際運行特性,保持燃料高效燃燒,保證鍋爐運行的安全性和經濟性有著重要的意義。某公司熱電廠的WGZ170/9.8-3型燃煤鍋爐,自投產運行以來,曾先后出現水冷壁嚴重的高溫腐蝕、水冷壁結焦、熱效率低、無油助燃低穩燃負荷相對過高等情況,當煤種變化,鍋爐在低負荷運行時,不能正常運行,并時常發生熄火,嚴重影響了鍋爐的安全、經濟運行,因此決定對鍋爐燃燒器及燃燒系統等進行改造。根據國家電力行業標準及有關規程要求,在點火試運行前對鍋爐進行了冷態試驗[1-2]。通過冷態試驗,了解了風門擋板的開度-流量特性,掌握了該鍋爐的主氣流切圓的大小、位置以及爐內氣流分布情況及冷態爐內氣流的流動規律,特別是對各二次小風門、送風機、引風機的擋板進行擋板特性測試[3-6],對鍋爐運行參數進行調整,保證鍋爐爐膛四角一、二次風風速、風量的匹配均勻合理,四角煤粉射流相互撞擊點燃,爐內形成穩定的旋轉上升火焰氣流[7-8],在爐膛中建立起良好的空氣動力工況[9],降低NOx排放量[10-13],提升低負荷穩燃能力,為鍋爐熱態運行調試提供了參考依據與安全保障。

1 鍋爐概況

文中的WGZ170/9.8-3型燃煤鍋爐屬于中溫中壓、單汽包自然循環鍋爐,∏型布置的固態排渣煤粉爐,爐膛內膜式水冷壁。鍋爐采用直流煤粉燃燒器,正四角切向布置,鍋爐設計燃用貧煤,制粉系統用鋼球磨中間倉儲式熱風送粉。采用均等配風燃燒器,分六層布置,布置形式為“321212”,即最上一層為三次風,一二次風相間布置,鍋爐配有送風機2臺,引風機2臺。

1.1 鍋爐主要設計參數

鍋爐的額定蒸發量(MCR): 170 t/h。

過熱蒸汽溫度: 540 ℃。

過熱蒸汽壓力: 9.8 MPa。

給水溫度:215 ℃。;

冷空氣溫度:30 ℃。

排煙溫度:145 ℃。

鍋爐熱效率: 90.5%。

1.2 燃料特性

鍋爐的燃料為貧煤,鍋爐設計的燃料特性見表1。

表1 鍋爐設計的燃料特性

2 冷態試驗分析與調整

2.1 送、引風機擋板特性試驗

在進行送風機擋板特性試驗前,按相關要求和標準在送風機出口風道的直段上開直徑為30 mm的測孔。按操作規程先后啟動引風機和送風機,送風機進口靜壓為大氣壓,通過調節引風機調節擋板開度,始終維持爐膛內負壓在-20~-50 Pa之間。采用1.8 m長的標準型皮托管、電子微壓計和熱線風速儀進行測量,測出風門擋板在0%、20%、40%、60%、80%、100%開度下風道內的速度大小。在甲(1#)、乙(2#)兩臺送風機擋板特性曲線如圖1和圖2所示。

圖1 送風機擋板特性曲線

圖2 引風機擋板特性曲線

從圖1、圖2可知:送風機、兩臺引風機的擋板特性曲線工作基本正常,但甲送風機擋板特性要好于乙送風機擋板特性;乙送風機在大擋板開度時,風機流量偏小;2臺風機擋板全關時,出口風道內仍有一定風速。據估算,在滿負荷下(170 t/h),冷態風量約為150 000 Nm3/h。考慮甲乙送風機性能的區別及實際運行情況,并留有一定的富余量,送風機運行時,甲送風機擋板開度在40%左右、乙送風機在40%~45%左右,可較好的滿足運行要求;其它負荷下按比例調節風機擋板開度。

2.2 二次風門擋板特性試驗

進行二次風門擋板特性試驗時,送風機擋板開度為45%,出口壓力為1.5 kPa左右,引風機開約50%,維持爐膛內負壓在-30~-40 Pa左右。采用Test-342型熱線風速儀,在二次風門擋板開度分別為0%、25%、50%、75%、100%條件下,各自對應測得二次風管內及二次風噴口的速度,得到擋板開度與噴口速度的關系曲線如圖3和圖4所示。

圖3 上層二次風風門擋板開度與噴口速度的關系

圖4 下二次風風門擋板開度與噴口速度的關系

從圖3、圖4可以看出:二次風門的擋板特性曲線基本正常,各風門調節靈活。關于上層二次風口,4#角上二次風口擋板安裝反了,指示值與調節過程剛好相反,且最大開度時達不到模擬流速,建議查明原因修好;1#角出口風速小,達不到設計風速,最大冷態模擬流速僅為7.5 m/s,達不到冷態模擬19.8 m/s速度要求,建議改造;2#二次風門全關后噴口仍有較高速度(>9 m/s),不能關嚴。下層二次風口,各擋板特性基本正常,但各角基本不能關嚴,所有二次風門全關時都有2 m/s以上的速度, 2#角流速達到5.4 m/s,在運行中調節時應當注意。在滿負荷下(170 t/h),運行中二次風門擋板開度按表2進行調節。

表2 二次風門擋板的開度(%)

2.3 一次風門擋板特性試驗

燃燒器的一次風設計速度為24.7 m/s,設計熱風溫度為274 ℃,考慮試驗期間的氣溫為7 ℃,計算選定冷態試驗的一次風速度為12.6 m/s。通過調節送風機、引風機擋板開度,維持爐內負壓在-30 Pa左右。利用Test-342型熱線風速儀測出各一次風門擋板在0%、25%、50%、75%、100%開度下分別對應的一次風管內風的速度,擋板開度與管內速度關系表與曲線如圖5所示。試驗結果表明,一次風各管風速基本正常,5#管風速略偏小。根據模擬情況,綜合考慮各種因素,在滿負荷下(170 t/h),運行中一次風門擋板開度建議按表3進行調節。其它負荷下按比例調節風機擋板開度。

圖5 一次風管擋板開度與管內風速的關系

表3 一次風門擋板的建議開度(%)

2.4 爐內冷態模擬試驗

燃燒器的二次風設計速度為45 m/s,設計熱風溫度為366 ℃,考慮試驗期間的氣溫為7 ℃,計算選定模擬的二次風速度為19.8 m/s。通過調節送風機、引風機擋板開度,維持爐內負壓在-30 Pa左右,送風機擋板開度為50%左右。根據各二次小風門擋板特性曲線,將噴口二次風速度調節到模擬值,記錄下各擋板及風門的開度值,待穩定后進行冷態工況模擬試驗,在爐膛內的上下一次風燃燒器處,利用熱球風速儀等測量儀器測得各點速度,并繪出了相應的速度玖瑰圖如圖6所示,然后進行飄帶示蹤,結果如圖7所示。

圖6 燃燒器截面爐內速度玖瑰圖

圖7 中層、下層處爐內飄帶示綜圖

從圖6玫瑰圖及爐內飄帶示蹤圖圖7可以看出,燃燒器附近截面切圓大約為4.7 m,比假想切圓直徑放大了大約9~10倍,切圓位置和大小適中,符合設計的切圓要求,爐內空氣流場較好。

3 結束語

(1)通過送、引風機擋板特性試驗表明:送風機、兩臺引風機的擋板特性曲線基本正常,送風機擋板開度在40%左右、兩臺引風機并聯運行擋板各開45%左右較為適宜,為熱態運行時調節送、引風機擋板開度提供依據,特別是有利于低負荷時進行送、引風機的配合。

(2)進行二次風門、一次風門的擋板試驗,掌握各風門擋板特性,風門擋板開度與噴口速度(或流量)之間的關系,最大開度時達不到模擬流速設計風速,為鍋爐熱態運行時,燃燒系統進行合理配風提供依據;

(3)通過計算選定模擬的二次風速度為19.8 m/s,調節送風機、引風機擋板開度,維持爐內負壓在-30 Pa左右,送風機擋板開度為50%左右,冷態下對爐內空氣動力場進行了飄帶試驗和數值模擬,結果表明各燃燒器的安裝角符合設計要求,切圓位置和大小適中,爐內空氣流場較好。

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