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(中海石油化學股份有限公司,海南 東方 572600)
中海石油化學股份有限公司一期合成氨裝置采用ICI-AMV工藝,以天然氣為原料氣,生產能力為1 000 t/d。裝置自1996年10月投產以來,總體運行穩定,能耗低。其脫碳工藝采用本菲爾特低熱專利技術,利用熱堿法(K2CO3溶液)脫除工藝氣中的CO2。CO2經過兩次換熱后送往尿素裝置,作為尿素生產的原料之一。CO2的溫度是否達標,會直接影響CO2壓縮機的穩定運行及系統的能耗。
從再生塔05C002頂部出來的CO2(111 ℃),經過脫鹽水預熱器05E004A/B/C降溫到98 ℃(TI05019),冷凝液在05F005中分離,CO2則進一步在冷卻器05E005A/B中冷卻到40 ℃(TI05020);冷凝液在05F004分離,分離后的CO2作為中間產品送往尿素裝置CO2壓縮機,加壓后與氨反應生產出最終產品尿素。
自2006年以后,脫碳單元送往尿素裝置CO2氣體溫度逐年升高。以TI05020為例,正常生產報表統計如表1所示。

表1 2006~2007年CO2溫度季度統計表℃
由表1可以看出,TI05020在2006~2007年,有一個逐漸上升的趨勢,超標越來越嚴重。
脫碳單元送尿素裝置CO2氣體超溫后,最直接的影響就是,CO2壓縮機做功效率降低,透平蒸汽消耗量增加,影響CO2壓縮機的穩定運行。其次,脫碳單元低壓蒸汽消耗量、藥品消耗量會升高,外送工藝冷凝液量降低。
從工藝流程看,從再生塔05C002再生出的CO2經過了板式換熱器05E004A/B/C、05E005A/B兩次換熱。直接原因肯定是其中一個換熱器換熱效率不佳。
查閱相關報表,統計了2006~2011年05E004A/B/C出口溫度(TI05019)的變化情況,如表2。

圖1 脫碳單元流程簡圖

05E004A/B/C出口溫度(TI05019)在2006~2011年變化不大,平均值為98 ℃,與設計無異,由此排除掉05E004A/B/C出口溫度超標而引起脫碳單元送尿素裝置CO2氣體超溫的可能性。確定是板式換熱器05E005A/B換熱不佳引起的。
其確認過程,有的是在正常生產時查閱記錄報表,有的是在大修或停車時打開換熱器查看內部情況予以確認的。
3.2.1換熱器老化
鎖定CO2超溫的直接原因是05E005A/B換熱不佳后,查閱05E005A/B使用維護記錄,板式換熱器使用壽命一般在6~8 a,此換熱器已用了16 a之久。查閱歷次大修記錄,結合板式換熱器密封條、換熱板本身零件的使用壽命后得出,換熱器老化可能是導致CO2超溫的主要因素之一。
3.2.2循環水中有雜物
2009年大修,拆開05E005A/B發現,內部存在塑料碎末等雜物。塑料碎末來源于循環水涼水塔填料。由于05E005A/B間隙只有2 mm,這些雜質夾在間隙中不能隨循環水帶走,必然導致換熱器換熱效果不佳。
3.2.3換熱器結垢
大修時,打開換熱器后發現,換熱片上結垢。05E005A/B自1996年原始開車運行16 a以來,熱端CO2溫度為98 ℃,高溫使循環水中的鈣鎂離子析出,在換熱片上結垢,導致換熱效果不佳。
經歷了一個大修周期,我們確定了CO2超溫的直接原因和根本原因,并采取了一系列的措施。
4.1.1增加再生塔塔板沖洗水量
適當增加再生塔塔板沖洗水量,不僅可以降低再生塔頂部出口CO2溫度,同時也有利于維持系統水平衡,減少CO2氣體中堿液的夾帶。但此辦法只能在一定程度上降低出口CO2溫度,并且需注意兩點:① 沖洗水不能過量,否則會影響富液的再生效果;② 保持正常的再生塔塔底溫度,從而維持好再生度。
4.1.2適當關小脫鹽水預熱器旁路
適當關小脫鹽水旁路,導致更多的低溫脫鹽水與熱的CO2換熱,有效降低CO2最終換熱器05E005入口溫度,有助于進一步降低送尿素裝置CO2氣體溫度。當然了,也存在操作極限,據工藝流程,關小脫鹽水旁路,會提升入吸收塔工藝氣溫度,影響CO2的吸收。
4.1.3降低最終冷卻器05E005入口循環水溫度
據氣溫變化,調整循環水冷卻風機開機數量,降低05E005入口冷卻水溫度,從而降低送尿素裝置CO2氣體溫度。
在正常生產時,通過以上三種工藝調整措施,CO2氣體溫度有所降低,但效果不明顯,尤其是在夏天時,循環水溫度較高,造成CO2氣體溫度相對冬天有明顯的回升。
4.2.105E005A/B酸洗
在不更換換熱器的情況下,對其循環水側進行酸洗(68%的硝酸加水,硝酸濃度2%左右,并加緩蝕劑)。
酸洗原理為,硝酸與垢層主要物質碳酸鈣反應,消除垢層,其廢液用氫氧化鈉中和后排放。
2007年、2009年和 2012年11月6日,TV03023故障,借著停車的機會,對05E005A/B進行了3次酸洗,其流程如圖2所示。

圖2 05E005A/B酸洗流程簡圖
在配藥槽中用水配制2%~3%的硝酸溶液,并加適當緩釋劑,啟動泵進行循環,每小時由中化分析酸度、濁度、鐵離子含量,時間控制在6 h左右。循環清洗前在槽內不同部位各掛3個不銹鋼掛片和3個碳鋼掛片(掛前要稱重),當鐵離子含量和濁度穩定在某一值不再下降時認為酸洗結束。酸洗分析數據如表3。

表3 2012年11月10日05E005酸洗分析報告單
隨著酸洗的進行,槽內的溶液逐漸變渾,且有塊狀物出現;結束后掛片稱重并計算,腐蝕余度在指標范圍內。廢液用氫氧化鈉中和后達標排放。
酸洗過后,CO2氣體溫度有所下降,由50 ℃下降到38 ℃。而且能維持1 a左右的時間,效果明顯。
4.2.205E005A/B循環水通道進行反沖洗
每次大修或有停車機會,關05E005A/B循環水進出口閥,拆入口短節,打開出口閥,進行反沖洗。每次反沖洗后,CO2氣體溫度都會下降5 ℃左右。
4.2.3冷卻水入口增設機械過濾器
為徹底解決循環水中雜質堵塞板式換熱器,提高其換熱效率,經咨詢廠家,在冷卻水入口管線上增設管道過濾器(可在線清洗)可有效解決這一問題。我們于2012年大修期間予以落實。在需要時可隨時在線清洗入口過濾器,不影響工況,效果較好。該過濾器采用水平安裝,其接管采用法蘭聯接(接口尺寸12″;1501b,RF ASME B16.5);由人工定期操作。
其設計參數如下:
過濾介質密度 1 000 kg/m3
過濾精度 8目 設計壓力 0.6 MPa
操作壓力 0.4 MPa 設計溫度 50 ℃
操作溫度 33~43 ℃ 設計流量 758 m3/h
過濾流量 800 m3/h 殼體材質 20#
濾網、濾框材質 304
該過濾器可在線運行,無需接旁路,反沖洗時無需停機,過濾及反沖洗效果好;濾筒采用不銹鋼楔形條或不銹鋼沖孔板制造,進出口水流方向呈直通布置,使用壽命長,可用20 a。
4.2.4更換05E005A/B
因酸洗效果只能維持一段時間,且多次酸洗對設備本身存在傷害,后經技術人員研究分析,決定分兩次更換兩臺換熱器,其參數如表4。

表4 更換的05E005A/B設備參數
(1)加裝機械過濾器及更換05E005A/B后,
送尿素裝置CO2氣體溫度降至35 ℃左右(見表5),優于設計指標40 ℃。本著節能降耗的目的,生產中適當關小冷卻水蝶閥,減少冷卻水用量。

表5 送尿素裝置CO2氣體溫度
(2)方案完全實施后,CO2壓縮機轉速下降110 r/min左右、蒸汽消耗降低約1 t/h(見表6),有效穩定了CO2壓縮機的運行,起到了節能降耗的作用。此外,脫碳系統節能降耗也較明顯,主要體現在工藝冷凝液的回收、藥品的消耗降低等方面。
脫碳單元送尿素裝置CO2溫度重新滿足設計指標,對裝置的穩定運行、節能降耗,有著重要的意義。

表6 CO2壓縮機功耗統計
CO2氣體超溫的分析及處理過程,也給我們帶來了一些啟示:大的隱患是從小的隱患開始的,日積月累,由量變到質變,往往發生質變后才會引起我們的注意;如果一開始就精心操作,防止雜物進入換熱器,提前加裝機械過濾器,定會延長該換熱器的使用壽命,取得更好的經濟效益。