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(河南能源化工集團 義煤綜能公司,河南 義馬 472300)
U-GAS氣化裝置在義煤綜能公司的應用
李永波,王杰才
(河南能源化工集團 義煤綜能公司,河南 義馬 472300)
介紹了U-gas氣化裝置的工藝流程,義煤綜能公司U-gas氣化裝置試運行情況,以及對U-gas氣化裝置進行的優化、改進,從運行情況來看,各項指標達到設計要求。
煤氣化;U-gas;改造
U-gas氣化技術是美國氣體技術研究院(GTI)開發的煤氣化技術,該技術采用流態化反應,可以轉化劣質燃料為有效氣體[1],美國綜合能源公司于2008年在山東棗莊建成一小型工業化裝置建成投運,2009年義煤公司與其合資采用該技術在義馬市化工園區建設年產30萬t甲醇的工業化示范裝置。
氣化裝置主要有:輸煤系統、氣化爐、排渣系統、旋風分離系統、余熱鍋爐系統、除塵系統(見圖1)。

圖1 義煤綜能公司U-Gas煤氣化工藝流程圖
來自原料工序的原料煤,經皮帶輸送至氣化工序緩沖煤斗,經過加煤系統噴入氣化爐內。氣化爐是一個直立的圓筒體,分上下兩段,上部的直徑較大,氣流速度較低,稱之為稀相段;下部的直徑較小,氣流速度較大,形成流化床的濃相段。煤炭進入濃相段,主要的氣化反應發生在濃相段。濃相段的底部有一個倒錐形的氣體分布板,分布板上開了數百個圓孔,水蒸氣和氧氣(開車時用空氣)通過這些小孔進入氣化爐。分布板的作用是均勻地分布氣化劑并把下移的顆粒體推向射流區,建立固體顆粒的內循環。分布板的下端與灰渣排放管(分級器)相接,灰渣由夾套管進入排渣系統;灰渣經過灰鎖斗噴水降溫后經冷渣機、皮帶機、斗提機送往渣倉;灰渣排放管開有一根蒸汽管即環管,灰渣排放管中心還有一根向上開口的射流管即中心管,粉煤氣化所需的氧氣和水蒸氣,大部分氧氣和一部分水蒸氣由此進入氣化爐。產生的粗煤氣經過一旋、二旋后進入余熱鍋爐系統降溫,在經高效旋風再次除塵后進入陶瓷除塵系統后然后外送。高效旋風與陶瓷除塵系統捕集的粉塵送往粉倉。
義煤綜能公司共有U-gas氣化爐裝置三套,兩開一備,2010年4月開工建設,2012年12月28日產出甲醇。在試運行初期因員工操作不熟練、原料煤品質變化大等因素,氣化爐運行負荷較低,經過幾個月的摸索,操作負荷從開始的50%逐步提高到90%;在2013年8月U-gas氣化裝置兩臺爐最長連續運行76 d。在2014年2月成功試燒灰熔點1 500 ℃、熱值21.7 J的新義礦煤,為以后原料煤的選擇提供了更大的空間。
2.1 U-gas氣化爐用煤
義煤綜能公司U-gas氣化爐完全采用義馬本地煤,義馬煤是典型的高灰、高硫、低熱值的長焰煤(分析見表1、表2)。主要考慮煤的氣力輸送的要求,入爐煤粒度控制在13 mm以下,經過簡單的篩分破碎即可,水分控制在10%以內。

表1 氣化用煤的工業分析

表2 入爐煤的元素分析 %
2.2 U-gas氣化爐運行主要參數
我公司U-gas氣化爐設計操作溫度1 000 ℃,設計操作壓力1.0 MPa,粗煤氣產量100 000 Nm3/h(單臺),具體參數如表3、表4所示。氣化爐操作溫度比設計值低100 ℃,主要是為了避免煤的灰熔點波動而造成氣化爐內結疤,影響長期穩定運行,目前隨著操作的熟練和穩定的原煤供應,氣化爐操作溫度正在逐步提高;為了控制爐溫和保證物料的流化,實際運行中蒸汽消耗量有所增加,造成合成氣成分比設計值有所變化。
除了操作溫度低于設計值外,其他主要參數基本與設計值一致,我公司U-gas氣化爐運行達到設計指標。
2.3 U-gas氣化爐工藝廢水與灰渣
U-gas氣化爐工藝廢水中主要含有NH3-N、COD,不含其它難生化物質,易于處理,廢水NH3-N含量在49.09 mg/L左右,COD在1 500 mg/L左右,pH值在8~9。
U-gas氣化爐排渣實現灰團聚,正常操作時團聚顆粒大小在18 mm左右,最大顆粒在50 mm左右,灰渣中殘炭正常控制在5%以下,最好時可達1%~2%。

表3 單臺氣化爐運行主要參數

表4 氣化爐粗合成氣主要氣體成分 %
從我公司U-gas氣化裝置一年來的試運行情況看,具有以下特點:①可有效轉化利用低熱值高灰、高硫、高熔點煤。②原料煤處理簡單,一般控制在13 mm以下,破碎篩分即可簡便易行。③廢水中主要含有NH3-N,COD較低,不含其它難生化物質,易于處理,廢水量少。④操作簡單,負荷彈性大,可在50%~110%運行。⑤主要設備均國產,投資低,制造周期短。
考慮到我公司采用的是國際首套1.0 MPa壓力的U-gas氣化爐,無相近經驗可借鑒,為盡可能地降低新裝置的風險,我公司在建立之初就成立了氣化攻關組,在充分借鑒其它氣化技術的基礎上分系統進行論證攻關。
4.1在設計階段,通過論證分析,對設計進行了以下優化
①加煤系統。取消了螺旋加煤,借鑒高爐噴粉系統,成功地解決了稱重、連續加煤、加煤口掛壁及密封問題。②排渣系統。原設計采用高溫、高壓冷渣機,經過多次試驗,發現不能解決在900 ℃、1.0 MPa壓力下的密封泄漏問題。結合各方面經驗,采用高溫噴水、鎖斗排渣系統,取得了良好效果。③除塵系統。原設計采用布袋除塵器,占地面積大,易損壞,后借鑒其他爐型,采用陶瓷除塵,保證了煤氣除塵效果。④高溫閥。高溫鎖渣閥在1 000 ℃條件下,運行周期短,價格高,后在工藝上適當改進后,降低了溫度,改用新型閥,運行情況良好。⑤流化床氣化工藝特點會帶來設備及框架振動,在棗莊氣化裝置該晃動尤其明顯,存在巨大安全隱患。為此,綜能公司在改變框架結構的同時,對設備支撐進行了優化改造,從實際運行情況看,改造后滿足了使用要求。
4.2在運行階段,主要暴露了以下問題并進行了改造
①陶瓷過濾器過濾下的煤粉含碳高,針對這一情況進行了煤粉返爐實驗,重新回收利用,取得了效果,改造全部完成后,可避免煤粉污染環境,進一步提高碳轉化率。②輸煤載氣改造。實際運行中輸煤用氣量較大,而工藝尾氣作為廢氣排放。為充分利用工藝尾氣,對此,我公司改用部分工藝尾氣輔助輸煤,使工藝尾氣中的甲烷進一步分解為有效合成氣。
U-gas氣化爐從運行情況來看,氣化爐各項主要指標達到設計要求。其優點主要體現在原料選擇范圍寬,廢水處理簡單,煤氣成分接近Lurgi氣化工藝。經過優化完善后,該氣化技術有著廣闊的應用前景。
[1]劉 巧.淺議U-gas爐氣化工藝設計[J].煤化工,2000,92(3):27-31.
工信部五舉措助力化工新材料
新材料產業是我國由工業大國向工業強國轉變的重要基礎,以先進高分子材料及復合材料為代表的化工新材料,更是工業發展的助推器。面對行業發展遇到的機遇及存在的問題,工信部將從五個方面入手,推動化工新材料產業產學研用緊密合作向前發展。
一是加強政策引導,推進產業化進程。工信部正在會同其他部門,繼續通過技術改造、強基工程、新材料研發和產業化等專項,支持化工新材料的產業化及示范應用,支持公共服務平臺。 二是加強行業管理,發揮行業協會的作用。行業要以市場為導向,企業為主體,政產學研充分結合。政府要通過制定標準、規劃和政策并加強政策執行的監管力度,為企業創造公平的競爭環境。同時,政府可以為行業牽線搭橋,在重點化工新材料行業,引導建立上下游協同發展的產業聯盟,消除阻礙行業發展的壁壘。 三是鼓勵企業開放發展,走國際化道路。一方面,歡迎國外先進企業“走進來”,鼓勵國內企業與之合作,并在合作中盡可能擴大外方技術溢出效應;另一方面也鼓勵國內企業“走出去”,充分利用全世界的資源,包括礦產資源、技術資源、市場資源、人才資源等。目前,“走出去”的相關鼓勵政策正在醞釀。 四是培育企業做大做強,推進產業集約發展。鼓勵企業通過兼并重組、戰略合作做大做強,形成若干個具有國際競爭力的化工新材料企業集團;同時圍繞大型企業建設化工新材料產業集群。 五是適當利用公平貿易手段,保護民族工業。近幾年,我國在化工新材料產業領域積極運用反傾銷等國際公平貿易手段,來應對國外競爭對手對民族工業的打壓。例如有機硅、雙酚A等行業實施的反傾銷對國內相關企業快速發展起到了積極作用。
2014-06-08
李永波(1980-),男,助理工程師;通訊聯系人:王杰才,電話:13839865905。
TQ050.7
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1003-3467(2014)09-0038-03