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(中國石化 中原油田分公司石油化工總廠,河南 濮陽 457000;2.濮陽職業技術學院,河南 濮陽 457000)
降低催化裂化干氣中C3含量,提高液化氣收率
裴貴彬1,王志濤1,劉廣方1,黃立強1,張傳周2
(中國石化 中原油田分公司石油化工總廠,河南 濮陽 457000;2.濮陽職業技術學院,河南 濮陽 457000)
介紹了中原油田石油化工總廠的催化裂化裝置的干氣中C3以上組分含量的現狀,通過分析,找出要因,對工藝參數進行調整,將油氣比提高至3.0,把吸收壓力提高至1.2 MPa,將穩定汽油的溫度控制在30 ℃左右。再吸收油量控制在10 t/h左右,從而使得干氣中C3以上組分含量由5.2%降至1.1%。使得液化氣的收率有了大幅提高,增加了企業的經濟效益。
催化裂化;干氣;降低;C3以上組分
催化裂化是石油化工企業中重要的二次加工裝置,用于原油的深度加工,中原油田石油化工總廠催化車間產品有93#汽油調和組分油、-10#、-5#、0#、+10#輕柴油、液化氣,副產品有油漿、干氣、焦炭等。其中副產品干氣主要用于常壓車間加熱爐、動力車間鍋爐、加氫車間加熱爐的燃料氣使用,干氣組分主要是C1、C2并含有的一定的液化氣C3組分,當干氣中C3含量過高時,就造成了液化汽組分的損失,不僅造成了很大的能源浪費,而且使得裝置整體效益下降。因此,改善吸收效果,降低干氣中總C3含量已成為該裝置亟待解決的問題。
1.1工藝流程
催化裝置的干氣、液化氣、汽油的分離是靠裝置中的吸收穩定系統來完成的。吸收穩定系統原則流程如下所示:從容201(油氣分離器)來的富氣進入氣壓機一段進行壓縮,然后由氣壓機中間冷卻器冷至40 ℃進入氣壓機中間油氣分離器進行氣、液分離。分離出的富氣再進入氣壓機二段,氣壓機二段出口富氣與解吸塔頂氣及富氣洗滌水匯合后,先經壓縮富氣干式空冷器(冷301R/1,2)后與吸收塔底油匯合并聯后進入壓縮富氣濕式空冷器(冷301R/3,4)、壓縮富氣冷卻器(冷305)進一步冷至40 ℃后,進入氣壓機出口油氣分離器(容301)進行氣、液分離。分離后的氣體進入吸收塔(塔301)用粗汽油及穩定汽油做吸收劑進行吸收,吸收過程放出的熱量由一個中段回流取走。貧氣至再吸收塔(塔303),用輕柴油做吸收劑進一步吸收后,干氣分兩路,一路至提升管反應器(R101A)作預提升干氣(正常不用),一路至產品精制部分脫硫,作為工廠燃料氣。
1.2裝置現狀分析
以2014年1月份為例,該裝置實際操作中的產品分析結果如表1所示。
從表1中看出,2014年1月份裝置實際操作中的產品分析結果表明,干氣中C3以上組分含量的平均值為6.7%,其中液化氣組分丙烯、丙烷、異丁烷、異丁烯的含量較高,液化氣組分流失嚴重,為實現降低干氣中C3以上含量,最大程度地回收干氣中的液化氣組分,降低干氣產率以提高總廠經濟效益,必須進行改造。
2.1吸收塔油氣比的影響
在滿負荷生產情況下,吸收塔的進氣量基本保持在最大值,油氣比小時,大量的C3以上組分被干氣帶入再吸收塔,造成干氣中C3以上組分含量超高。油氣比的大小取決于吸收油量(粗汽+穩汽),增加吸收油量,可增加吸收推動力,從而提高吸收速率。粗汽油(粗汽)流量隨處理量固定變化不大,故操作中可以加大穩定汽油量(穩汽),增加油氣比,有利于吸收完全,減少干氣中C3含量。

表1 2014年我裝置生產的干氣中C3以上組分含量分析結果

圖1 油氣比對干氣中C3以上組分含量的影響
由圖1可以看出,隨著油氣比的增加,干氣中的C3以上組分的含量逐漸降低,當油氣比從2.0調至2.7時,干氣中的C3以上組分的含量下降最快,油氣比為3.0時,C3以上組分降至1.2,如果繼續增大油氣比,C3以上組分降幅變小。因此,我們參照吸收塔的設計要求情況下,把吸收塔的補充吸收劑穩定汽油流量由2013年的8 t/h提高至22 t/h,裝置的處理量為68 t/h,進入穩定系統的汽相富氣流量為處理量的24%即16.32 t/h,進入穩定系統的吸收劑粗汽油流量為26 t/h加上補充吸收劑穩定汽油流量,其油氣比由原來的2.1提高至3.0。
2.2穩定系統壓力的影響
氣體吸收的推動力是組分在氣相的分壓與組分在液相的分壓之差。提高吸收操作的總壓力有利于操作狀態點的位置上移,這樣也就增加了吸收推動力有利于吸收速率的提高,結果見圖2。

圖2 穩定系統壓力對干氣中C3以上組分含量的影響
由圖2可以看出,隨著壓力增加,干氣中的C3以上組分的含量逐漸降低,當壓力為0.85 MPa時,C3以上組分的含量為5.5%,隨著穩定壓力的增加,C3以上組分的含量持續降低。如果繼續增大穩定系統壓力,則會增加氣壓機的負荷。綜合穩定系統工況,將壓力由2013年操作中的0.9 MPa提高至1.2 MPa。在其他條件相同的情況下,把吸收壓力由0.9 MPa提高至1.2 MPa,其C3組分的吸收率可以提高6.55%。
2.3吸收塔操作溫度的影響
溫度低,氣體溶質溶解度就大。吸收過程有放熱效應,吸收油自塔頂流到塔底溫度有所上升,因此塔中部設置中段冷回流,以降低吸收油溫度。降低吸收塔進料物流的溫度,控制好粗汽油、穩定汽油入塔溫度可以使吸收效果更好。

圖3 穩定汽油溫度對干氣中C3以上組分含量的影響
由圖3可以看出,隨著穩汽溫度的增加,干氣中的C3以上組分的含量逐漸升高,因此降低溫度對干氣中的C3以上組分的含量影響較大。但是穩汽溫度過低,不僅會造成換熱器冷卻負荷過大,也影響后續解吸塔的處理能力。綜合分析,將穩定汽油的溫度由原來的42 ℃降低至30 ℃左右。吸收塔中段循環量由35 t/h提高至最大量55 t/h。使吸收塔中段返回溫度由原來的43 ℃降低至32 ℃,保證了吸收塔的吸收效果。
2.4再吸收油流量和再吸收塔溫度的影響
從吸收塔過來的干氣進入再吸收塔中,用輕柴油作為再吸收油對干氣中的汽油組分進行吸收。再吸收溫度應控制在40~50 ℃,溫度過高會使干氣帶油,溫度過低,再吸收油黏度上升,同樣會使干氣帶油,而且增加冷卻輕柴油的循環水量消耗。實際操作中再吸收油溫度過高,再吸收塔T303干氣量會出現異常波動,干氣緩沖罐液面上升。作為再吸收油的輕柴油很容易溶解吸收貧氣中所帶的少量汽油,所以通常實際操作中再吸收油量控制10 t/h。
經過近半年的研究,為了控制好干氣中C3以上組分,對實際生產中的參數進行了一下調整:將油氣比由原來的2.1提高至3.0;把吸收壓力由0.9 MPa提高至1.2 MPa;將穩定汽油的溫度由原來的42 ℃降低至30 ℃左右。吸收塔中段循環量由35 t/h提高至最大量55 t/h。使吸收塔中段返回溫度由原來的43 ℃降低至32 ℃,從而使得干氣中C3以上組分含量由5.2%降至1.1%。
石墨烯產業綜合規劃有望年內出臺
在近日召開的2014中國國際石墨烯創新大會上,中國石墨烯產業技術創新戰略聯盟秘書長李義春表示:“國家對石墨烯產業非常重視,今年年內有望出臺石墨烯產業綜合規劃。”
李義春此前表示,科技部的863計劃納米材料專項將石墨烯研發作為一個重點的支持內容,石墨烯也將會納入“十三五”規劃。現在國家各部門都非常重視石墨烯產業,現在發改委牽頭,綜合其他部委的意見,正在制定石墨烯產業綜合規劃,有望在年內發布。該規劃將涉及產業基金、科技創新、基礎研究、產業布局、國際合作等多方面。
李義春表示,支持石墨烯產業發展是否會成立國家重大專項存在不確定性,但是政府更可能會傾向于成立產業基金。中央政府資金可能會作為石墨烯項目配套資金。李義春認為由中央政府、地方政府、民間資本三方出資占比為2∶2∶6較為合適。石墨烯產業基金規模應該在100億元左右,中央政府出資20億元。
目前包括寧波、無錫、常州、青島等多個城市都設有石墨烯產業園、推出各項優惠政策招商引資。李義春說:“石墨烯項目如果要獲得中央的財政支持,就一定要先有地方政府的配套以及民間資本投資。石墨烯產業園比較適合經濟發達,地方財力充沛的地區?!?/p>
2014-07-21
裴貴彬(1984-),男,碩士,工程師,從事催化裂化技術工作,電話:18238328263。
TQ050.2
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1003-3467(2014)09-0055-03