999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

蠟油加氫脫硫催化劑RN-32V失活動力學研究

2014-09-05 12:49:28周興彪梁家林蔣東紅胡志海
石油煉制與化工 2014年8期
關鍵詞:催化劑模型

周興彪,梁家林,蔣東紅,胡志海

(中國石化石油化工科學研究院,北京 100083)

蠟油加氫脫硫催化劑RN-32V失活動力學研究

周興彪,梁家林,蔣東紅,胡志海

(中國石化石油化工科學研究院,北京 100083)

在中型固定床反應器上,以中國石化青島煉油化工有限責任公司減壓蠟油為原料,進行了加氫脫硫試驗,并在此基礎上建立了加氫脫硫反應動力學模型,同時考察了RN-32V催化劑活性隨運轉時間的變化情況,并建立了基于反應動力學的催化劑脫硫失活模型。對失活模型的驗證結果表明,采用所建立的失活模型可較好地預測不同運行階段產品硫含量及催化劑壽命,在指導工業裝置運轉方面有較好的參考價值。

減壓蠟油 RN-32V 加氫脫硫 失活模型

減壓蠟油(VGO)經加氫預處理后再進入催化裂化裝置,可以改善催化裂化產品分布,降低催化裂化產品的硫、氮含量,是生產清潔燃料的有效方法,且可延長催化裂化運轉周期[1-3]。隨著原油的日益重質化、高硫化,催化裂化原料加氫預處理已經得到了越來越多的工業應用[4]。由于加氫預處理裝置所加工的VGO密度大、雜質含量高,隨著運轉時間的延長,催化劑表面積炭量逐漸增加,導致催化劑失活[5-6]。

研究加氫脫硫反應動力學多以模型化合物為研究對象[7],而對于石油餾分的復雜體系,更多的研究是對其反應進行靜態的宏觀描述[8]。事實上,催化加氫脫硫反應是一個催化劑活性隨著時間變化而逐漸變化的動態復雜過程[9]。本課題以中國石化青島煉油化工有限責任公司(簡稱青島煉化)VGO為例,建立基于反應動力學的RN-32V催化劑加氫脫硫失活模型,用于預測不同運行階段的產品硫含量及催化劑壽命。

1 實 驗

實驗所用原料為青島煉化VGO,性質見表1。催化劑為加氫精制催化劑RN-32V。

蠟油加氫脫硫反應在中型固定床連續加氫裝置上進行,流程示意見圖1。試驗采用一次通過流程。原料油經原料油泵,在反應器頂部與氫氣混合后從上部進入反應器。反應產物進入高壓分離器,氣相從高壓分離器頂部出裝置;液相從高壓分離器底部進入穩定塔,氣體從穩定塔塔頂出裝置,產品油從穩定塔塔底進入產品罐。試驗樣品的硫含量測定采用能量色散X射線熒光光譜法(GB/T 17040—2008)。

表1 青島煉化VGO的主要性質

圖1 蠟油加氫實驗裝置流程示意

2 催化劑失活模型的建立

在建立反應動力學方程的基礎上,考察指前因子的變化,然后得出催化劑失活動力學模型。

2.1 反應初期動力學參數的求取

在反應初期的短時間內,視催化劑活性不變,建立動力學方程并求取動力學參數。用冪函數方程建立的蠟油加氫脫硫反應動力學方程為:

(1)

式中:S為反應物中硫質量分數,μg/g;A為反應指前因子;pH2為反應氫分壓,MPa;HO為反應氫油體積比;ɑ為氫分壓指數;β為氫油比指數;Ea為反應活化能,J/mol;n為反應級數;R為氣體常數,8.314 J/(mol·K);T為反應溫度,K;τ為原料油反應時間,h。

2.1.1 反應級數的確定 按照式(1),在只改變反應空速而其它反應條件不變的情況下,依據產物硫含量可以求解反應級數。在反應溫度375 ℃、氫分壓8.0 MPa、氫油體積比800的條件下,考察空速對VGO加氫脫硫反應的影響,結果見表2。

表2 空速對加氫脫硫產物硫含量的影響

首先將式(1)兩邊求自然對數,得到:

(2)

由表2數據作S-τ曲線,求得dS/dτ;然后以ln(-dS/dτ)對lnS作圖,得到一條直線,如圖2所示,其斜率即為反應級數n,為1.373,線性相關系數為0.996。

圖2 加氫脫硫反應的ln(-dS/dτ)-lnS曲線

2.1.2 氫分壓指數及氫油比指數的確定 與確定反應級數的原理相同,可以求得氫分壓指數ɑ和氫油比指數β。在固定反應溫度375 ℃、氫油體積比800、體積空速1.4 h-1的條件下,考察氫分壓對原料加氫脫硫反應的影響,結果見表3。在反應溫度375 ℃、體積空速1.4 h-1、氫分壓8.0 MPa的條件下,考察氫油比對原料加氫脫硫反應的影響,結果見表4。由表3和表4數據,求得氫分壓指數ɑ為0.821,氫油比指數β為0.334,且線性相關系數均大于0.990。

表3 氫分壓對加氫脫硫產物硫含量的影響

表4 氫油比對加氫脫硫產物硫含量的影響

2.1.3 反應活化能及指前因子的確定 在體積空速1.4 h-1、氫分壓8.0 MPa、氫油體積比800的條件下,考察反應溫度對原料加氫脫硫反應的影響,結果見表5。由表5數據作lnk--1/T曲線,如圖3所示。圖3中直線的斜率為18 529,則活化能Ea為154 050 J/mol;截距為26.83,即ln(A[pH2]α[H/O]β)=26.83。代入相應的數據,求得指前因子A為8.73×109。

表5 反應溫度對加氫脫硫產物硫含量的影響

圖3 加氫脫硫反應的lnk-(-1/T)曲線

2.2 反應活性指前因子的求解

隨反應時間的延長,催化劑積炭量逐漸增加,積炭覆蓋在催化劑表面會導致活性衰減[6,10]。可以理解為由于積炭覆蓋了催化劑表面活性位,導致可起作用的脫硫活性位數量減少,在反應動力學方程中直接表現為指前因子的減小[11-12]。由指前因子的變化,可以考察催化劑活性的變化。依據已建立的加氫脫硫動力學方程,在不同時間點,代入相應操作參數和產物硫含量數據即可求解不同時間點的指前因子。將式(1)積分,可得到指前因子的表達式[式(3)],代入數據后,即可求解指前因子。

(3)

式中,LHSV為體積空速,h-1。

2.3 催化劑失活模型

將不同時間點數據代入式(3),求得相應的指前因子,如表6所示。

表6 不同時間點的指前因子

對表6數據進行擬合,選用指數型方程,得到指前因子A與裝置運轉時間t的數學關系為:

A=-1.115×108t0.436 5+1.351×1010

(4)

其中1.351×1010可認為是催化劑初始活性下動力學方程的指前因子A0。指前因子與裝置運轉時間的關系曲線如圖4所示。

圖4 指前因子與裝置運轉時間的關系 —擬合曲線; ■—實驗值

定義催化劑活性(a)為反應某時刻的催化劑活性與新鮮催化劑活性的比值[13],即a=A/A0,則:

a=1-8.253×10-3t0.436 5

(5)

隨反應時間的延長,催化劑活性逐漸降低,所以蠟油加氫脫硫動力學方程是動態的。將式(5)代入式(1),即得到蠟油失活動力學方程。

(6)

3 催化劑失活模型的驗證與應用

根據上述以青島煉化VGO為原料建立的加氫脫硫動力學方程和催化劑失活模型,得到RN-32V催化劑失活動力學方程。代入試驗數據和工業數據,對所建立的失活動力學方程進行驗證。

3.1 中試數據對失活模型的驗證

改變失活動力學方程的形式,可得到預測加氫處理后蠟油硫含量的關系式:

(7)

把相應數據代入式(7),得到產品硫含量,并與實驗值進行對比,如表7所示。由表7可知:在反應溫度為355 ℃的條件下,產品硫含量的計算值與實驗值較為吻合,相對誤差控制在1%以內;而當反應溫度為375 ℃時,誤差略微增大,但也在允許范圍之內。說明該預測產物硫含量的模型具有較好的準確性。

3.2 工業運行數據對失活模型的驗證

將青島煉化VGO加氫處理裝置數據代入式(7),得到加氫處理裝置產品蠟油的硫含量預測值,如表8所示。由表8可見,盡管工業原料性質變化較大,相應的操作參數也進行了相應調整,但用所建立的失活模型也能較準確地預測產品蠟油的硫含量,有一定的實用價值。

表7 實驗裝置產品蠟油的硫含量預測值與實驗值的對比

表8 工業VGO加氫預處理產品蠟油的硫含量預測值與實際值的對比

3.3 失活模型用于工業裝置溫度補償的預測

在工業裝置運行過程中,通過提高溫度來補償反應過程中的催化劑活性損失,以使反應產物性質維持在一定范圍之內。但溫度補償過大往往會導致不必要的能量浪費或產品性質的較大波動[14-15]。因此,如果能給出工業裝置的溫度補償預測曲線,則可方便合理地控制產品質量。為了維持工業裝置產品質量的穩定,則需要保持反應速率常數與催化劑活性之積為常數。

圖5 工業裝置實際溫度與預測溫度曲線 —預測溫度; —產品硫含量;■—實際溫度; —原料硫含量

青島煉化VGO加氫預處理裝置的初始反應溫度為355 ℃,其實際溫度和用失活模型預測的溫度變化曲線見圖5。由圖5可見,依據產品蠟油性質調控的實際溫度與預測的升溫度曲線存在一定的偏差。按預測曲線進行溫度補償,則可以最優化地控制產品質量和利用能量。

3.4 失活模型用于預測催化劑壽命

蠟油加氫處理催化劑的失活可認為是一個連續的過程,但不同階段的失活速率略有不同,用所建失活模型可以對催化劑壽命進行預測。隨溫度的上升調節,達到裝置設計溫度時,催化劑活性即指前因子逐漸減小,當減小到一定程度時的運轉時間即為催化劑壽命。表9為青島煉化VGO加氫預處理裝置的操作條件和設計要求。

表9 青島煉化VGO加氫預處理裝置的操作條件與設計要求

將表9數據代入式(4),可得要求的指前因子A應該不小于1.882×109,由式(5)可計算出催化劑壽命約為1 660天。催化劑壽命受原料性質(活化能)、反應空速(進料量)、反應苛刻度(產品硫含量指標)以及裝置設計溫度的影響明顯[16-17]。當所用原料終餾點升高時反應活化能增加,催化劑壽命相應縮短;當反應空速增大,即進料量增大時,催化劑壽命也會縮短;當要求的產品硫含量較低時,則要求相對苛刻的操作條件,催化劑壽命相應縮短。

采用催化劑失活模型預測得到的催化劑壽命與實際工業裝置運轉周期基本相符。但受原料性質變化以及后期催化劑快速失活的影響,對催化劑壽命的預測還需要更精確的數據和模型來完善。

4 結 論

(1) 通過研究青島煉化VGO的加氫脫硫反應動力學,得出其加氫脫硫反應級數為1.373,活化能為154 050 J/mol;同時加氫脫硫反應受氫分壓和氫油比的影響較大。

(2) 隨運轉時間的延長,催化劑活性逐漸降低,以初始活性為起點,催化劑活性與反應時間呈冪指數下降關系,指數為0.436 5。用催化劑失活模型對實驗裝置產品蠟油的硫含量進行預測,預測值與實驗值較為吻合,對工業裝置產品蠟油的硫含量進行預測,結果也較為吻合;由失活模型預測得到的工業裝置溫度補償曲線能很好地指導工業裝置的溫度調節;用失活模型對催化劑壽命進行預測,在不考慮原料性質等影響因素的條件下,得到的催化劑壽命與實際裝置運轉周期基本吻合。

[1] Kabe T,Ishihara A,Qian W.Hydrodesulfurization and Hydrodenitrogenation:Chemistry and Engineering[M].Wiley-VCH,2000:19-41

[2] 胡志海,聶紅,石亞華,等.RIPP催化裂化原料加氫預處理技術實踐與發展[J].石油煉制與化工,2008,39(8):5-9

[3] 吳宜冬,祁興維.劣質蠟油生產優質催化裂化原料的加氫技術[J].工業催化,2003,11(4):2-17

[4] 蔣東紅,龍湘云,胡志海,等.蠟油加氫預處理RVHT技術開發進展及工業應用[J].石油煉制與化工,2012,43(3):1-5

[5] 姚立松,穆海濤,呂浩,等.加氫處理催化劑失活模型的建立[J].石油煉制與化工,2009,40(8):27-30

[6] 李大東.加氫處理工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2004:755-760

[7] 柳云騏.二苯并噻吩在CoMnNx催化劑上的加氫脫硫[J].催化學報,2000,21(4):337-340

[8] 張富平,胡志海,董建偉,等.減壓蠟油加氫脫硫宏觀反應動力學模型的研究[J].石油煉制與化工,2011,42(1):11-14

[9] 常杰,戴立順,劉建生,等.渣油加氫脫金屬催化劑初期失活的研究[J].石油煉制與化工,1997,28(12):25-28

[10]Breysse M,Furimsky E,Kasztelan S,et al.Hydrogen activation by transition metal sulfides[J].Catalysis Reviews,2002,44(4):651-735

[11]董凱,高曉冬,吳昊.柴油超深度加氫脫硫催化劑失活模型的建立[J].石油煉制與化工,2009,40(7):28-30

[12]陳士鋒,楊朝合.渣油加氫轉化催化劑初期結焦規律的研究[J].燃料化學學報,2001,29(5):395-399

[13]陳甘棠.化學反應工程[M].北京:化學工業出版社,2007:147-150

[14]唐孟海,高國正.煉油過程能量優化和低溫余熱回收利用[J].石油煉制與化工,2010,2(41):64-68

[15]姚立松,鐘湘生.3.2 Mt/a加氫處理裝置長周期運行評價與潛能分析[J].石油煉制與化工,2013,44(1):76-79

[16]Mamfi A,Hauser A,Stanislaus A.Deactivation patterns of Mo/Al2O3,Ni-Mo/Al2O3and Ni-MoP/Al2O3catalysts in atmospheric residue hydrodesulphurization[J].Catalysis Today,2007,125(34):192-202

[17]肖風良,呂海寧.影響蠟油加氫裝置長周期運轉原因分析及對策[J].當代化工,2012,41(8):816-818

DEACTIVATION KINETIC MODEL OF VGO HDS CATALYST RN-32V

Zhou Xingbiao, Liang Jialin, Jiang Donghong, Hu Zhihai

(ResearchInstituteofPetroleumProcessing,SINOPEC,Beijing100083)

A macro kinetic model of VGO hydrodesulfurization was established by VGO HDS test in a pilot plant hydrogenation unit (200 mL fixed-bed) using RN-32V catalyst and VGO feed from the Qingdao Refining and Chemical Co., SINOPEC. At the same time, a catalyst deactivation model based on the data of activity changes with operation time was founded. The verification test results show that the deactivation model can well predict the sulfur content of product at different operation time and the life span of catalyst. It is valuable for the operation of hydrogenation unit.

VGO; RN-32V; hydrodesulfurization; deactivation model

2014-01-16; 修改稿收到日期: 2014-04-23。

周興彪,碩士,從事加氫工藝研究工作。

胡志海,E-mail:huzhihai.ripp@sinopec.com。

中國石油化工股份有限公司合同項目(S106001,108001)。

猜你喜歡
催化劑模型
一半模型
重要模型『一線三等角』
重尾非線性自回歸模型自加權M-估計的漸近分布
直接轉化CO2和H2為甲醇的新催化劑
鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運行周期的探討
3D打印中的模型分割與打包
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
FLUKA幾何模型到CAD幾何模型轉換方法初步研究
主站蜘蛛池模板: 久久国产精品波多野结衣| 自偷自拍三级全三级视频 | 亚洲最大综合网| 亚洲综合婷婷激情| 91精品国产情侣高潮露脸| 2022国产91精品久久久久久| 国产精品主播| 不卡网亚洲无码| 国产精品福利导航| 国产精品永久免费嫩草研究院| 孕妇高潮太爽了在线观看免费| 国产成人精品一区二区免费看京| 中国特黄美女一级视频| 亚洲无卡视频| 亚洲日本韩在线观看| 国产毛片片精品天天看视频| 波多野衣结在线精品二区| 国产精品无码作爱| 99性视频| 中文成人无码国产亚洲| 狠狠色婷婷丁香综合久久韩国| 91在线国内在线播放老师| 亚洲中文字幕国产av| 亚洲天堂网在线播放| 狠狠色噜噜狠狠狠狠奇米777| 国产精品视频999| 精品99在线观看| 亚洲an第二区国产精品| 国产精品999在线| 亚洲精品无码成人片在线观看| 美女内射视频WWW网站午夜| 又黄又湿又爽的视频| 欧美不卡视频在线观看| 九九视频免费看| 中文字幕亚洲综久久2021| 国产精品黑色丝袜的老师| 日本免费新一区视频| 亚洲第一区在线| 亚洲国产成人在线| 色天堂无毒不卡| 在线永久免费观看的毛片| 亚洲天堂在线免费| 午夜影院a级片| 久草视频中文| 人妻丰满熟妇啪啪| 国产国语一级毛片在线视频| 91av国产在线| 久久精品免费看一| 亚洲va欧美va国产综合下载| av在线人妻熟妇| 日韩精品成人网页视频在线| 免费A级毛片无码无遮挡| 亚洲成人精品在线| 99久久国产精品无码| 成人国产精品一级毛片天堂 | av午夜福利一片免费看| 欧美亚洲综合免费精品高清在线观看 | 九一九色国产| 老司机精品99在线播放| 好紧好深好大乳无码中文字幕| 深爱婷婷激情网| 国产精品毛片一区| 久久先锋资源| 国产91视频免费| 亚洲一级无毛片无码在线免费视频 | 秘书高跟黑色丝袜国产91在线| 亚洲日本在线免费观看| 欧美另类第一页| 国产高颜值露脸在线观看| 久久这里只有精品免费| 久久国产V一级毛多内射| 激情无码字幕综合| 国产成人久视频免费| 亚洲a级毛片| 欧洲高清无码在线| 亚洲大学生视频在线播放| 一级高清毛片免费a级高清毛片| 亚州AV秘 一区二区三区| 色综合久久88| 极品国产一区二区三区| 亚洲国产第一区二区香蕉| 欧美啪啪一区|