周宇罕,徐菲菲,楊偉紅
(中海浙江寧波液化天然氣有限公司,浙江 寧波 315200)
天然氣作為清潔能源越來越受到青睞,很多國家都將天然氣做為首選燃料,天然氣在能源供應中的比例迅速增加,至2013年底國內已建成運行的液化天燃氣(LNG)接收站有10個,且陸續將有更多的LNG接收站建成。LNG作為一種低溫液體,溫度達到-165℃,氣液膨脹比約為1∶600,爆炸極限為5%~15%,氣化后的天然氣屬于易燃易爆甲A類火災危險氣體。
LNG接收站是儲存LNG后往外輸送天然氣的場所。從國外引進LNG,需通過LNG船運至LNG接收站,再由LNG槽車運輸送至用戶或經升溫升壓后通過區域天然氣管網送至用戶。LNG裝車撬對LNG槽車進行充裝,通過陸路運輸送往各類用戶。LNG在接收站的槽車區主要由裝車系統和地衡系統組成。裝車系統主要設備是裝車撬,主要由1對裝車液相和氣相鶴管臂、流量計、靜電報警控制器、壓力變送器、裝車流量控制閥、緊急切斷閥、相關管道和控制系統等組成。裝車撬的管道儀表流程如圖1所示。

圖1 LNG裝車撬的管道儀表流程示意
LNG裝車撬主要的設計標準如下:
1) BSEN 1474—2008 《InstallationandEquipmentforLiquefiedNaturalGasDesignandTestingofLoading/UnloadingArms》。
2) HG/T 21608—2012《液體裝卸臂工程技術要求》。
3) GB/T 22724—2008《液化天然氣設備與安裝陸上裝置設計》。
LNG槽車的裝載量會根據用戶的需求而發生變化,往往受季節的影響較大。在夏季和冬季需求量較大時,裝車的速度、效率顯得尤為重要。
裝車前的準備包括車輛和人員信息核查、安全檢查、空車稱重、車輛IC卡的制作、與地方安監部門系統的核查等。
該過程中影響裝車效率的主要問題:
1) 信息和數據的錄入、核對,安全檢查,稱重等,需在槽車控制室附近排隊進行,導致操作人員工作量大,無法滿足大量的槽車裝運,車輛安排混亂,并且影響交通。
2) 原有設計未考慮信息共享,地衡系統和裝車控制系統相互獨立,一套數據重復輸入,操作人員工作量大。
裝車過程包括: 車輛與裝車撬的連接、氣密試壓、預冷、提速、全速、減速、車輛與裝車撬的脫離。該過程中影響裝車效率的主要問題:
1) 連接和脫離裝車撬受槽車司機的操作熟練程度和低氣溫影響較大,尤其是冬天陰雨天氣,氣溫在0℃以下,且空氣中的濕度大,造成連接處更易結冰。
2) 氣壓試驗時間需1min,偏長。
3) 預冷時間設置不合理。在裝載較為頻繁時,裝車臂處于基本預冷完全的程度,且預冷時間固定為5min,造成重復預冷且降溫不明顯。
4) 全速裝車時通過撬內的流量調節閥FV-1和質量流量計FT-1控制,使其流量達到設計的60m3/h,裝車速度偏低。
5) 現裝車量與裝車目標值的偏差值,接近某一設定值(偏差設定值)時,裝車的流量從60m3/h開始減小。原設計的偏差設定值為500kg,根據實際運行情況,流量調節閥能快速響應,可以考慮調整減小偏差設定值。
裝車的最后一步是出站前的稱重、打印榜單,也是裝車中貿易計量的重要環節。該過程中影響裝車效率的主要問題:
1) 裝車系統與地衡系統相互獨立,數據沒有共享,造成人員工作量大、司機長時間排隊等候的情況,降低了工作效率。
2) 用于貿易交接的稱重數據通過人工填寫,存在安全隱患。
根據實際運行裝車情況,隨機收集了2013年5~9月,每個月5天的槽車每車裝車的平均時間(按進、出地衡時間點),見表1所列,并計算出了每個月的平均裝車時間。

表1 2013年5~9月隨機抽取5天每天裝車時間統計 min
(1)
上述問題的存在,需要通過管理、技術改進,在符合相關國際、國內標準及確保安全的前提下,減少操作人員的工作量、提高裝車速度,最終提升企業的生產能力和提高經濟效益。
將接收站附近空曠場地作為停車場,在停車場新增1套信息錄入系統,與當地安監系統聯網。LNG槽車進入停車場接受安全檢查,并與安監系統的登記信息核對,對檢查合格的LNG車輛,制作IC卡,錄入相應的裝車信息(包括客戶名稱、運輸單位名稱、車輛公司名稱、車牌號、槽罐所屬公司、槽罐號、槽罐容量、槽罐空車質量、槽罐最大質量、駕駛員所屬公司、駕駛員姓名、押運員所屬公司、押運員姓名、計劃裝載量等)后,IC卡隨車進入接收站的地衡。
將地衡系統與裝車系統,通過RS-485總線進行通信連接,整合信息系統,實現裝車IC卡內的信息共享,在車輛進入廠區裝車前通過快速刷卡獲取相關車輛及人員信息,提高車輛進出場裝車效率。
根據一年多的運行經驗,在滿足測試要求的前提下,將氣密測試時間可以從1min調整至0.5min。
裝車臂包括液相臂和氣相臂,分別連接裝車撬與LNG槽車。由于LNG低溫的原因,在達到設計的裝車流速之前必須進行預冷,預冷結束的工藝設計參數為液相臂溫度TTI4≤-135℃,氣相臂溫度TTI5≤-50℃,同時滿足預冷時間最少需要5min。通過實際測試,在滿足裝車臂溫度的情況下,將PLC程序調整為具有“優先進入”控制功能的程序。在裝車頻繁,裝車時間間隔較短時,預冷時間可以根據裝車臂的實際溫度自動進行調整,避免了人為誤操作。當槽車裝車臂的溫度較低時,預冷時間較短,而當槽車裝車臂的溫度較高時,預冷時間自動延長(具體調整措施見表2所列)。

表2 修改參數后的裝車時間統計
全速流量的調整也至關重要。槽車裝車臂原設計最大流量為60m3/h,根據規范BSEN 1474—2008第4.7.1 條的規定,槽車裝車臂最大流量可以到達80m3/h。在保證安全的前提下,經過大量試驗,將全速裝車流量提至66m3/h運行。LNG的流量由質量流量計測量,通過PLC的運算,控制流量閥,達到穩定運行的目的。
鑒于流量調節閥能快速響應,因而將原設計設定偏差值500kg修改為350kg。
改造及優化后,隨機收集了2013年12月~2014年1月期間的槽車每車裝車的平均時間,見表3所列,計算出了每個月的平均裝車時間。
(2)
(i=1, 2, …, 31)

表3 2013年12月~2014年1月每天每車平均裝車時間統計表 min
對優化前后槽車裝車時間進行對比,由式(1),(2)可以看出,優化后平均每車裝車時間縮短了約21min。同時,裝車程序優化后未出現任何影響裝車的問題。裝車速度提高后,每臺裝車撬每個月(按30d計算)可以多裝載槽車135.48車次,每輛槽車裝載量為19.5t,故每個月可以加裝2641.86t。
根據日后的運行情況,裝車過程還可以不斷改進,尤其是全速流量的提高,但需要不斷地積累實際裝車經驗,并且要考慮振動、噪聲等因素。成套設備的運行效果,與設計的質量、標準有較大的關系。裝車效率的提高與操作現場情況和設備維護情況相關。LNG裝車速度的提高,需要設計、操作、維修人員的共同努力。通過裝車系統配置及裝車程序優化等經驗的不斷總結,裝車速度會不斷地進行優化調整,以達到與實際運行的最佳匹配。
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