劉偉軍
(北滿特殊鋼有限責任公司, 黑龍江 齊齊哈爾 161041)
高爐煤氣放散塔(以下簡稱放散塔),是將高爐煤氣進行高空排放的裝置。高爐煤氣,是高爐煉鐵過程中產生的含有一氧化碳、氫氣等可燃氣體的高爐排氣。其特點是熱值較低,僅3 500kJ/m3左右,不能直接燃燒。
放散塔的作用,是將高爐煉鐵生產過程中的高爐煤氣排放至大氣中。隨著國家環境保護要求的提高,一般均采取高空焚燒的辦法消除廢氣。各個煉鐵廠的放散塔,其高度一般為50~80m。塔項設有點火裝置,將高爐放散煤氣點燃,防止污染環境,并且使高空火炬點燃不受天氣環境影響。然而高爐煤氣本身熱值較低,不能直接點燃,需要設置一個長明火,以高溫火焰點燃高爐煤氣。目前放散塔點火器的長明火燃料設計都是選用天然氣,我公司長明火燃料設計用量約100m3/h,本地天然氣價格2.41元/m3,年運行成本約為208萬元,成本支出較高。因此,需要找到一種低價格的燃料,替代天然氣,降低成本。
高爐煤氣是高爐煉鐵過程中產生的副產品,主要成分是:CO、N2、H2、CH4等,其中可燃成分CO的質量分數約占25%左右,H2、CH4的質量分數很少,CO2、N2的質量分數分別占15%、55%,熱值約為3 500kj/m3,不易點燃。高爐煤氣著火點不高,似乎不存在著火障礙,但在實際燃燒過程中,受各種因素影響,長明火的溫度必須遠大于著火點,才能確保燃燒的穩定性,消除火焰突然熄滅的現象。
因此,在實際生產中,一般在放散塔頂部設計一套以天然氣為燃料的點火器裝置,做為放散塔的長明火,用以點燃高爐煤氣。
高爐煤氣的產量很大,雖然熱值較低,但CO的質量分數較高,可以回收利用,降低能耗。北滿特鋼的回收利用方法是,摻入一定量的天然氣,提高其熱值,形成混合煤氣,供給軋鋼廠、鍛造廠等加熱爐及退火爐使用,達到回收利用的目的。我公司目前的混合煤氣熱值控制在5 600kJ/m3左右。
根據燃燒理論,這個熱值下的混合煤氣燃燒穩定,可以替代天然氣,做為放散塔點火器的燃料。混合煤氣的成本主要是摻入天然氣的消耗,經成本計算,混合煤氣價格約為0.38元/m3,明顯低于純天然氣價格,成本能夠大大降低。
另外,在夏季,高爐煤氣含水量較低,經預熱后也能實現較穩定燃燒。
對放散塔點火器進行改造,增加1個蓄熱體、增加4個點火燒咀、改造相應的管路和儀控裝置,將其燃料由天然氣改為摻混煤氣,夏季則改用預熱后的高爐煤氣。最終實現,夏季放散塔點火器燃燒預熱高爐煤氣,其它季節燃燒混合煤氣,降低長明火成本。
增加1個蓄熱體(750*400不銹鋼體)、增加點火燃燒器4個、增加混合煤氣管道DN80約60m,包括盲板閥、流量孔板、快切閥及兩個球閥。增加高爐煤氣管道DN100約60m,包括盲板閥、流量孔板、快切閥及兩個球閥。
混合煤氣:流量100m3/h;壓力4kPa以上;熱值5 600kj/m3;接口尺寸DN80mm。
高爐煤氣:流量150m3/h;壓力4kPa以上;熱值3 300kj/m3;接口尺寸DN100mm。
利用快切閥門切換高爐煤氣與混合煤氣,并利用手動力閥門或盲板閥對該路氣源進行有效切斷,并對混合煤氣使用量進行統計記錄。
具體管路布置見圖1。

圖1 改造管路布置圖
在煤氣中摻入一定量的天然氣后,供給加熱爐等使用,不僅達到回收利用的目的,而且大大降低了成本。
4.1 天燃氣成本,供氣管線DN50,氣供氣壓力0.013MPa,流量約為100 m3/h,成本價格2.41元/m3,全年成本208萬元。
4.2 混合煤氣后,供氣管線DN80,供氣壓力0.015MPa,流量約為226m3/h,成本價格0.38元/m3,全年成本74萬元。
4.3 改造后年節約成本約134萬元。
北滿特鋼在高爐煤氣中摻混一定比例的天然氣,供給軋鋼廠、鍛造廠等加熱爐及退火爐使用,不僅達到回收利用的目的,還有效地降低了成本,為實現節能降耗,創造環境友好的鋼鐵企業做了有益的嘗試。