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高含水油藏深部調驅技術現場應用分析

2014-09-14 04:48:24王麗中石化勝利油田分公司石油開發中心山東東營257000
長江大學學報(自科版) 2014年14期

王麗 (中石化勝利油田分公司石油開發中心,山東 東營 257000)

孤南油田131塊位于孤南洼陷東部,孤南大斷層的下降盤,主要開發層系沙二段,探明含油面積2.0km2,地質儲量246×104t。構造形態為西北界受孤南大斷層切割遮擋的鼻狀構造,地層傾角12~30°。沙二段劃分為3個砂層組 (S21、S22、S23),儲層巖性主要為含礫砂巖、粗砂巖、中砂巖和細砂巖,平均孔隙度16.4%,平均滲透率74.5mD,屬中孔中低滲儲層,油藏類型為巖性構造油藏。

該區塊1986年投入開發,1989年轉入注水開發,至2011年1月,共有油井20口,單元日產油40t,綜合含水91.0%。累積產油64×104t,累積產水140×104m3,采油速度0.6%,采出程度25.9%。注水井11口,日注水平480m3,累積注水166×104m3,累積注采比0.74。目前處于高采出程度、高含水、低采油開發階段。

1 調剖的必要性

孤南油田131塊經過20多年的注水開發,油層內部形成高水相流體滲流優勢通道,導致驅油效率明顯降低。該區塊累積注采比0.74,累積虧空57×104m3,地下實際存水率15.7%。注水開發早期,存水率在80%以上,隨著開發時間的延續,油井含水上升快,注水利用率逐漸降低,至2000年以后,存水率一直維持在20%左右。在開發過程中突顯2個主要矛盾:

1)層間層內吸水不均,儲層動用不均。根據吸水剖面資料分析,該區塊的S21主力層與非主力層S22、S23之間,吸水狀況差異較大。S21厚度大儲量高,吸水狀況好,相對吸水量占50%~70%;而S22和S23吸水較差。同時,從該區塊的油井飽和度測井看,S22、S23層儲量動用較差,剩余油集中于S22、S23層。

2)水線推進速度快。該塊目前處于低采油、高采出程度、高含水開發階段,長期注水條件下,油層內部形成高水相流體滲流優勢通道,導致驅油效率明顯降低,造成注入水長期低效或無效循環,嚴重干擾了其他層段以及其他部位油層的吸水、出油狀況,使得產量急劇下降。

2 調剖現場試驗及效果評價

2.1 第1輪調剖

1)調剖思路:調+堵+調,由遠及近逐級封堵。首先依據1/3~2/3架橋原則[1-3],用聚合物微球封堵遠處的優勢滲流通道,再適當選用水膨體顆粒封堵較大的竄流通道,最后用微球深部調驅,達到擴大水驅波及面積,提高采收率的目的。

2)聚合物微球調剖原理。聚合物微球是采用微乳聚合方法合成平均尺寸為幾百納米的、在水中可以均勻分散、易于進入注水地層、隨后緩慢吸水膨脹的凍膠微球。

聚合物微球深部調驅機理[4]是通過膨脹后的微球封堵高滲透條帶的孔喉,再不斷變形、運移,逐級封堵和改變水驅液流方向,擴大水驅波及系數,達到深部調驅提高采收率的目的。其中納米級微球通過水化后膨脹架橋堵塞封堵,微米級微球通過水化后膨脹電荷吸附封堵。微球均在地層滲流通道最窄的孔喉處進行堵塞,從而實現注入水微觀改向。聚合物微球具有深部調驅劑所具備的 “注得進、堵得住、能移動”的特點,表現為:①粒徑為納微米級,易于進入地層深部;②能吸水膨脹,可在孔喉處架橋滯留,改變液流方向;③為粘彈性球體,在地層壓力波動下可變形移動,產生多次封堵;④耐溫、耐鹽、耐剪切,在地層條件下長期穩定。

聚合物微球室內現場試驗指標:①在油藏溫度50~130℃,礦化度5000~300000mg/L (飽和鈣鎂離子濃度)條件下,聚合物微球能形成有效的封堵;②聚合物微球在油藏污水中可直接形成均勻分散體系,2000mg/L體系膨脹10d對1.5μm2填砂管封堵效率達到80%以上;室內試驗表明微球體系在120℃放置6mon后封堵性能仍未下降。③依據現場試驗注入水井壓力一般可上升1~1.5MPa。

3)調剖過程。①聚合物微球的選擇。該區塊流動區間孔喉半徑為1.6~6.3μm,孔喉直徑3.2~12.6μm,根據孔喉大小和1/3匹配原則,選擇聚合物微球具備以下特點:微球膨脹初始粒徑≤1.0μm,膨脹后粒徑在3~4μm左右最佳,根據水線推進速度16m/d,要求微球10~15d達到最大粒徑。根據以上選擇要求,優選D-2-10聚合物微球 (見表1)。

表1 D-2-10型聚合物微球性能指標

②堵竄劑的選擇。根據以往現場經驗[5-6]選擇水膨體顆粒堵劑封堵竄流通道,其性能指標見表2。

③調剖施工過程。由于初次施工,對地下竄流情況把握準確性較小,采用3段塞施工:第1段塞微球試注,第2段塞水膨體顆粒堵劑封堵大孔道,第3段塞微球深部調驅。

第1段塞:微球試注。微球注入濃度1000~3000mg/L,微球注入量9.42t。該井注水油壓由8.5MPa升至9.1MPa,測試井口PI值 (壓降等電點)增加了0.02MPa,FD值 (充滿度指數)增加了0.02。對應3口油井產出液微球濃度高于背景濃度。第1段塞后井組產油量下降,由4.7t/d下降至2.8t/d,含水升高,由94.8%上升至97.5%,開發形勢變差。分析油水井之間存在高滲流通道,恢復注水后優勢通道被打開,微球不能對大孔道實施有效封堵,導致開發形勢變差。

第2段塞:顆粒堵劑封堵大孔道。擠入預交聯顆粒堵劑8t,油壓達10.7MPa,對比調剖前,油壓上升2MPa左右。測試PI值 (8.02MPa),較第1段塞升高1.21MPa,說明采用預交聯顆粒堵劑,在一定程度上對油水井間的優勢滲流通道進行了封堵。

第3段塞:微球深部調驅。微球注入濃度3000mg/L,微球注入量18.125t。第3段塞實施19d、42d后分別2次測試PI值 (8.47MPa、8.94MPa),較第2段塞又有明顯升高0.92MPa,說明顆粒堵劑封堵部分大孔道后,微球又對滲流的通道形成了有效封堵。封堵30d內,產出液微球濃度小于背景濃度,分析認為堵竄有效。

4)調剖認識。①注水開發后期,儲層物性發生變化,目前孔滲值遠高于原始條件,地下優勢滲流通道較廣。利用地下流體水動力學原理,假設供給邊緣壓力不變、圓形、單層、均質油藏,根據達西定律計算井組平均滲透率為217×10-3μm2,高于原始的74.5×10-3μm2。

②在存在大的竄流通道的情況下僅靠微球封堵效果差。注微球18d該井組中某一油井首次檢測到微球,堵竄30d后又檢測到濃度較高的微球,油井含水上升快,說明地層仍存在較大的竄流通道。

表2 水膨體顆粒堵劑性能指標

2.2 第2輪調剖

為進一步改善井組水驅開發效果,本著 “深部、多輪次”調剖的原則[7-9],分別于2010年3月、6月、8月,3次對該井組中的水井及其周圍的水井進行壓降測試,發現該井組仍處于低PI值區域。同時,基于第1輪調剖的認識,更改第2輪調剖思路,并進一步對堵劑類型進行優化組合,制定多段塞施工方案。

1)調驅思路:堵+調。①利用高溫凍膠+絮凝劑體系封竄,由遠及近,先封堵大孔道,逐級封堵小孔道,使PI值達到區塊平均值;②在達到以上指標后再用聚合物微球深部調驅,在先期封竄的基礎上對滲流通道進行深部封堵,達到改變儲層平衡的目的。

2)調剖過程。①堵竄劑的選擇。高溫凍膠:聚合物YG100+交聯劑YG103,126℃下成凍時間1d就達到G級,7d后凍膠又有流動性,體積收縮率只有5%,即聚合物在高溫下降解后留下酚醛樹脂,酚醛樹脂耐溫性可達到360℃,在地層會永久存在,連續凍膠的流動性和體積稍有收縮的特點,能使凍膠運移到地層深部更有利于深部調剖。絮凝劑:絮凝劑為穩定化的納土無機顆粒,懸浮能力好、耐溫性好。利用黏土污染的不可逆性對地層孔道進行封堵,這種污染傷害能夠達到封堵地層大孔道的目的。

②調剖施工過程。孤南131-2井于2010年9月4日開始實施第2輪次堵竄施工,截止到2010年10月15日,累計注入堵竄劑1590m3。分2個段塞施工,其中2010年9月4日~2010年9月22日注入200m3MPa高溫凍膠,YG340-1絮凝劑37t,第1段塞施工后注水油壓由9.7MPa升至12.4MPa;第2段塞注入時間2010年9月27日~2010年10月15日,注入150m3高溫凍膠,YG340-1絮凝劑25t。施工過程中對GN131-2測試井口壓降,曲線及PI值如圖1所示。施工前2010.9.3的PI902.5為5.21MPa,2010.10.19的PI902.5為7.14MPa,對比調剖前增加了1.93MPa。從曲線看,PI曲線上移并且變緩。

2.3 調剖效果評價

1)經濟效益。調堵后井組平均日產油由4.7t上升至12t,峰值產油14.3t,截止2011年4月底,2輪累增油1600t,其中第1輪增油315t,第2輪增油1285t,投入產出比為1∶6。

2)水井吸水剖面。調剖前主力吸水層為一砂組,相對吸水量達70%,調剖后一砂組吸水能力降低,二砂組吸水能力增強,縱向上吸水剖面趨于平衡,層間差異得到一定的緩解。

3)注水指示曲線。2輪調剖后注水啟動壓力由7.0MPa升至8.7MPa再升至11.5MPa,視吸水指數由108降至82再降至5,水井吸水能力減弱,說明大孔道得到一定的封堵。

4)油井產液剖面。調剖后油井產液剖面有所改變,二砂組動用程度提高,層間剩余油得到挖潛。

圖1 GN131-2井調剖過程中井口壓降測試

3 結論及認識

1)由第1輪調剖認識到微球對優勢大孔道封堵效果差;水膨體堵竄升壓快,不適合深部堵竄。注微球過程中水井油壓增幅小,說明存在明顯的竄流通道,微球無法架橋吸附,封堵效果差;注水膨體堵竄后,周圍油井均呈現含水下降趨勢,但由于其膨脹時間短、粒徑大,短期內壓力升高快,影響堵竄范圍和堵竄深度。

2)由第2輪調剖認識到高溫凍膠+絮凝劑組合堵劑對竄流通道封堵作用明顯,用量和連續性注入是提高有效期的關鍵。凍膠+絮凝劑體系進入地層后井組含水由96.8%下降至92%,初期封堵作用明顯。但由于凍膠注入量少 (350m3),后期在地層流體的剪切及油藏溫度、壓力的綜合影響下,凍膠由連續相轉變為分散相,同時絮凝劑由于泵注困難沒有連續性注入,鈉土分散體在地下運移導致原封堵層重新竄流,進而導致注水油壓降低至調剖前水平,分析認為堵劑用量和連續性注入是提高調剖有效期的關鍵。

3)地下優勢滲流通道是逐漸形成的并且分布范圍較廣,必須經過單元整體、多輪次調剖,才能明顯改善水驅開發效果。

4)該區塊調剖技術的開展取得了顯著的經濟效益,是當前及今后控水穩油的一項重要有效的技術措施。

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