郭鋒
摘 要:玉門煉化總廠原油供應日益緊張和原油劣質化,生產調節頻繁,流量波動較大,導致機泵經常處于“大馬拉小車”的情況,采用變頻調速技術進行調控,不僅流量調節靈敏,節電效果良好,而且生產操作也比較方便,使設備運行更加平穩,延長了使用壽命。常減壓車間是煉油廠的龍頭車間,常減壓的能耗在整個煉廠中占有很大比重,因此節能技術的應用在常減壓就顯得意義重大。
關鍵詞:變頻;能耗;效果;選型
中圖分類號:TE624 文獻標識碼:A
1 常減壓裝置變頻技術應用現狀
常減壓裝置受限于原油供應日益緊張和原油劣質化,生產調節頻繁,流量波動較大,處理量受限于下游裝置,造成常減壓蒸餾裝置處理量波動大,也造成各側線流量變化大。使得裝置的機泵經常處低負荷的情況。在常減壓裝置上應用變頻調速技術是在2010年的加熱爐改造中,爐子的鼓風機和引風機利用了變頻技術,其余大部分都是傳統的調節方法, 調節進出口管路的閥門,應用旁路調節,或采用壓低流量來調節。導致節流損失大,設備效率降低,屬于高耗能調節方法。
1.1能耗分析。根據基準能耗的標準,每套裝置都可以分為固定能耗+隨加工量變化的能耗,可是每套裝置的基準能耗計算都不一樣,因此本文只以能耗負荷變化為主,以常減壓250萬噸/年為滿負荷,計算出能耗與負荷之間的相應變化即可,2012年能耗(根據2013技術達標報告數據表1)計算為:20.2×103×0.01×3684+20.2×103×0.08×7.12+20.2×103×0.23×4.19+20.2×103×0.03×96.3+20.2×103x2.45×10.89+20.2×103×9.61×41.868
=122512MJ,也就是470.8387 MJ/噸。
我廠常減壓車間其加工設計加工量為250萬噸/年,現我以2012年滿負荷運行為標準,固定能耗(其中固定能耗包括設備、管線等散熱損失,用電等設備的轉換損失,儀表風消耗量等。這個數值并不隨加工量大小而改變多少,甚至機泵損失還增加。)取通常計算用的25%為基準,以470.8387 MJ/噸為滿負荷.
隨著加工量的減小,不滿足設計要求,其噸油能耗相對百分數是增加的。從2012年開始,常減壓裝置處理量逐年遞減,但能耗卻沒有降低。
1.2 生產操作分析。常減壓裝置,塔及機泵等設備設計較大,低負荷運行時由于塔內汽液相負荷過低,內回流量小,易造成干板現象,以及隨著原油性質逐漸劣質化,決定了部分產品收率低,側線油量少,加上機泵設計揚程高、流量大,易造成機泵抽空或弊壓現象,損壞機泵,同時由于產品流量的不穩定造成換熱器等設備溫差發生變化,常常造成換熱器浮頭,管線法蘭發生泄漏等問題。大馬拉小車導致加工成本增加。 低負荷運轉會使裝置的能耗上升,可以歸納為以下6種原因.
① 換熱器在降低流速后結垢速率增加。② 分餾塔盤在較低的氣速下易漏液,從而降低塔板效率。③ 當處理量下降時,加熱爐供風量沒有變化,造成過剩空氣量上升。④ 電動泵的效率離開最佳點,造成效率下降。⑤ 散熱損失在一定時候是固定的,并不因處理量減少而減小。⑥ 加熱爐降低熱負荷時,冷空氣漏入量并不因此而降低,致使效率下降。
因此如何適應處理量變化而造成的能量損失,就顯得非常有必要。而變頻調速就是其中的一項選擇,也是提高常減壓技術含量和節能減耗的有效手段。
2 變頻調節技術的優點
2.1 在生產中,許多設備的能耗都與機組的轉速有關,
根據公式:Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 P1/P2=(n1/n2)3知道:電機調速運行,需要的流量減少時,電動機的轉數降低,消耗的能量將會明顯減少。
2.2 變頻調速技術可靠,可廣泛用于煉油企業中的風機、水泵、油泵等異步電機上,節電效果明顯,一般節電在30%以上。
2.3 采用變頻調速器帶動異步電機的調速方式,可以實現從零轉數到任意轉數的平滑啟動,電流小,升速快,沒有啟動時的沖擊電流。而且保護功能完善,操作方便、準確,調節精度高。
2.4可延長機泵的使用壽命。由于電機長期在低于額定轉速的狀態下運行,電機及風機的軸承不易損壞,電機發熱量也減少了。停機時間減少,節約了大量維修費用。
3 常減壓裝置適用選型和效益估算
根據變頻的應用效果及油泵的運行現狀,可以首先選擇常減壓裝置的一、二中段回流油泵、常頂及一、二、三線泵,減一線泵安裝變頻器。控制采用閉環、調節閥控制可以互相切換的方案。
我廠常減壓裝置,主要機泵的能力可以達到每年加工原油250×104 t。而實際生產中,每年的實際加工量為(200~250)×104t。泵的功率消耗較大,去年電單耗為2.11 Kg標油/噸。實物量1.67×107—1.94 ×107千瓦時, 如果采用變頻調速,單從節電量來說,每減少耗電量1%,則折合人民幣: 1.94×107×0.01×0.42=81480元,因此利用變頻調速,為常減壓節能降耗是具有較大的潛力。
4 變頻選型注意的問題
變頻器雖然有許多優點,但是,在使用過程中,尚需注意下列問題
4.1選用變頻器時一定要滿足工藝要求,對負荷較高且運行情況變化不頻繁的機泵不易采用變頻器。
4.2電機匹配的變頻器功率一般要選定等于或高于電機功率(額定電流),選型要選用等級較高的,且能滿足裝置與儀表配套的變頻器。
4.3用在變化較明顯,需要對液位的調整有要求的地方,通過控制液面,改變機泵轉速,進而調節流量。使用效果較好,穩定性好。
結語
在變頻技術的實踐上遼石化、大慶石化都采用了不少變頻技術,一方面降低系統操作壓力。另一方面節能效果也非常明顯。而大慶石化將變頻技術與DCS對接,完成系統控制,平穩降低了換熱器壓力變化,減少了換熱器泄露。而我廠常減壓機泵對變頻調速的應用,在操作平穩和節能降耗上會有更好的前景,對我廠的技術革新和變頻技術的掌握和推廣應用也具有重大意義。
參考文獻
[1]張燕賓.SPWM變頻調速應用技術(第4版)[M].北京:機械工業出版社,2012.
[2]馬小亮.高性能變頻調速及其典型控制系統[M]. 北京:機械工業出版社,2010.endprint
摘 要:玉門煉化總廠原油供應日益緊張和原油劣質化,生產調節頻繁,流量波動較大,導致機泵經常處于“大馬拉小車”的情況,采用變頻調速技術進行調控,不僅流量調節靈敏,節電效果良好,而且生產操作也比較方便,使設備運行更加平穩,延長了使用壽命。常減壓車間是煉油廠的龍頭車間,常減壓的能耗在整個煉廠中占有很大比重,因此節能技術的應用在常減壓就顯得意義重大。
關鍵詞:變頻;能耗;效果;選型
中圖分類號:TE624 文獻標識碼:A
1 常減壓裝置變頻技術應用現狀
常減壓裝置受限于原油供應日益緊張和原油劣質化,生產調節頻繁,流量波動較大,處理量受限于下游裝置,造成常減壓蒸餾裝置處理量波動大,也造成各側線流量變化大。使得裝置的機泵經常處低負荷的情況。在常減壓裝置上應用變頻調速技術是在2010年的加熱爐改造中,爐子的鼓風機和引風機利用了變頻技術,其余大部分都是傳統的調節方法, 調節進出口管路的閥門,應用旁路調節,或采用壓低流量來調節。導致節流損失大,設備效率降低,屬于高耗能調節方法。
1.1能耗分析。根據基準能耗的標準,每套裝置都可以分為固定能耗+隨加工量變化的能耗,可是每套裝置的基準能耗計算都不一樣,因此本文只以能耗負荷變化為主,以常減壓250萬噸/年為滿負荷,計算出能耗與負荷之間的相應變化即可,2012年能耗(根據2013技術達標報告數據表1)計算為:20.2×103×0.01×3684+20.2×103×0.08×7.12+20.2×103×0.23×4.19+20.2×103×0.03×96.3+20.2×103x2.45×10.89+20.2×103×9.61×41.868
=122512MJ,也就是470.8387 MJ/噸。
我廠常減壓車間其加工設計加工量為250萬噸/年,現我以2012年滿負荷運行為標準,固定能耗(其中固定能耗包括設備、管線等散熱損失,用電等設備的轉換損失,儀表風消耗量等。這個數值并不隨加工量大小而改變多少,甚至機泵損失還增加。)取通常計算用的25%為基準,以470.8387 MJ/噸為滿負荷.
隨著加工量的減小,不滿足設計要求,其噸油能耗相對百分數是增加的。從2012年開始,常減壓裝置處理量逐年遞減,但能耗卻沒有降低。
1.2 生產操作分析。常減壓裝置,塔及機泵等設備設計較大,低負荷運行時由于塔內汽液相負荷過低,內回流量小,易造成干板現象,以及隨著原油性質逐漸劣質化,決定了部分產品收率低,側線油量少,加上機泵設計揚程高、流量大,易造成機泵抽空或弊壓現象,損壞機泵,同時由于產品流量的不穩定造成換熱器等設備溫差發生變化,常常造成換熱器浮頭,管線法蘭發生泄漏等問題。大馬拉小車導致加工成本增加。 低負荷運轉會使裝置的能耗上升,可以歸納為以下6種原因.
① 換熱器在降低流速后結垢速率增加。② 分餾塔盤在較低的氣速下易漏液,從而降低塔板效率。③ 當處理量下降時,加熱爐供風量沒有變化,造成過剩空氣量上升。④ 電動泵的效率離開最佳點,造成效率下降。⑤ 散熱損失在一定時候是固定的,并不因處理量減少而減小。⑥ 加熱爐降低熱負荷時,冷空氣漏入量并不因此而降低,致使效率下降。
因此如何適應處理量變化而造成的能量損失,就顯得非常有必要。而變頻調速就是其中的一項選擇,也是提高常減壓技術含量和節能減耗的有效手段。
2 變頻調節技術的優點
2.1 在生產中,許多設備的能耗都與機組的轉速有關,
根據公式:Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 P1/P2=(n1/n2)3知道:電機調速運行,需要的流量減少時,電動機的轉數降低,消耗的能量將會明顯減少。
2.2 變頻調速技術可靠,可廣泛用于煉油企業中的風機、水泵、油泵等異步電機上,節電效果明顯,一般節電在30%以上。
2.3 采用變頻調速器帶動異步電機的調速方式,可以實現從零轉數到任意轉數的平滑啟動,電流小,升速快,沒有啟動時的沖擊電流。而且保護功能完善,操作方便、準確,調節精度高。
2.4可延長機泵的使用壽命。由于電機長期在低于額定轉速的狀態下運行,電機及風機的軸承不易損壞,電機發熱量也減少了。停機時間減少,節約了大量維修費用。
3 常減壓裝置適用選型和效益估算
根據變頻的應用效果及油泵的運行現狀,可以首先選擇常減壓裝置的一、二中段回流油泵、常頂及一、二、三線泵,減一線泵安裝變頻器。控制采用閉環、調節閥控制可以互相切換的方案。
我廠常減壓裝置,主要機泵的能力可以達到每年加工原油250×104 t。而實際生產中,每年的實際加工量為(200~250)×104t。泵的功率消耗較大,去年電單耗為2.11 Kg標油/噸。實物量1.67×107—1.94 ×107千瓦時, 如果采用變頻調速,單從節電量來說,每減少耗電量1%,則折合人民幣: 1.94×107×0.01×0.42=81480元,因此利用變頻調速,為常減壓節能降耗是具有較大的潛力。
4 變頻選型注意的問題
變頻器雖然有許多優點,但是,在使用過程中,尚需注意下列問題
4.1選用變頻器時一定要滿足工藝要求,對負荷較高且運行情況變化不頻繁的機泵不易采用變頻器。
4.2電機匹配的變頻器功率一般要選定等于或高于電機功率(額定電流),選型要選用等級較高的,且能滿足裝置與儀表配套的變頻器。
4.3用在變化較明顯,需要對液位的調整有要求的地方,通過控制液面,改變機泵轉速,進而調節流量。使用效果較好,穩定性好。
結語
在變頻技術的實踐上遼石化、大慶石化都采用了不少變頻技術,一方面降低系統操作壓力。另一方面節能效果也非常明顯。而大慶石化將變頻技術與DCS對接,完成系統控制,平穩降低了換熱器壓力變化,減少了換熱器泄露。而我廠常減壓機泵對變頻調速的應用,在操作平穩和節能降耗上會有更好的前景,對我廠的技術革新和變頻技術的掌握和推廣應用也具有重大意義。
參考文獻
[1]張燕賓.SPWM變頻調速應用技術(第4版)[M].北京:機械工業出版社,2012.
[2]馬小亮.高性能變頻調速及其典型控制系統[M]. 北京:機械工業出版社,2010.endprint
摘 要:玉門煉化總廠原油供應日益緊張和原油劣質化,生產調節頻繁,流量波動較大,導致機泵經常處于“大馬拉小車”的情況,采用變頻調速技術進行調控,不僅流量調節靈敏,節電效果良好,而且生產操作也比較方便,使設備運行更加平穩,延長了使用壽命。常減壓車間是煉油廠的龍頭車間,常減壓的能耗在整個煉廠中占有很大比重,因此節能技術的應用在常減壓就顯得意義重大。
關鍵詞:變頻;能耗;效果;選型
中圖分類號:TE624 文獻標識碼:A
1 常減壓裝置變頻技術應用現狀
常減壓裝置受限于原油供應日益緊張和原油劣質化,生產調節頻繁,流量波動較大,處理量受限于下游裝置,造成常減壓蒸餾裝置處理量波動大,也造成各側線流量變化大。使得裝置的機泵經常處低負荷的情況。在常減壓裝置上應用變頻調速技術是在2010年的加熱爐改造中,爐子的鼓風機和引風機利用了變頻技術,其余大部分都是傳統的調節方法, 調節進出口管路的閥門,應用旁路調節,或采用壓低流量來調節。導致節流損失大,設備效率降低,屬于高耗能調節方法。
1.1能耗分析。根據基準能耗的標準,每套裝置都可以分為固定能耗+隨加工量變化的能耗,可是每套裝置的基準能耗計算都不一樣,因此本文只以能耗負荷變化為主,以常減壓250萬噸/年為滿負荷,計算出能耗與負荷之間的相應變化即可,2012年能耗(根據2013技術達標報告數據表1)計算為:20.2×103×0.01×3684+20.2×103×0.08×7.12+20.2×103×0.23×4.19+20.2×103×0.03×96.3+20.2×103x2.45×10.89+20.2×103×9.61×41.868
=122512MJ,也就是470.8387 MJ/噸。
我廠常減壓車間其加工設計加工量為250萬噸/年,現我以2012年滿負荷運行為標準,固定能耗(其中固定能耗包括設備、管線等散熱損失,用電等設備的轉換損失,儀表風消耗量等。這個數值并不隨加工量大小而改變多少,甚至機泵損失還增加。)取通常計算用的25%為基準,以470.8387 MJ/噸為滿負荷.
隨著加工量的減小,不滿足設計要求,其噸油能耗相對百分數是增加的。從2012年開始,常減壓裝置處理量逐年遞減,但能耗卻沒有降低。
1.2 生產操作分析。常減壓裝置,塔及機泵等設備設計較大,低負荷運行時由于塔內汽液相負荷過低,內回流量小,易造成干板現象,以及隨著原油性質逐漸劣質化,決定了部分產品收率低,側線油量少,加上機泵設計揚程高、流量大,易造成機泵抽空或弊壓現象,損壞機泵,同時由于產品流量的不穩定造成換熱器等設備溫差發生變化,常常造成換熱器浮頭,管線法蘭發生泄漏等問題。大馬拉小車導致加工成本增加。 低負荷運轉會使裝置的能耗上升,可以歸納為以下6種原因.
① 換熱器在降低流速后結垢速率增加。② 分餾塔盤在較低的氣速下易漏液,從而降低塔板效率。③ 當處理量下降時,加熱爐供風量沒有變化,造成過剩空氣量上升。④ 電動泵的效率離開最佳點,造成效率下降。⑤ 散熱損失在一定時候是固定的,并不因處理量減少而減小。⑥ 加熱爐降低熱負荷時,冷空氣漏入量并不因此而降低,致使效率下降。
因此如何適應處理量變化而造成的能量損失,就顯得非常有必要。而變頻調速就是其中的一項選擇,也是提高常減壓技術含量和節能減耗的有效手段。
2 變頻調節技術的優點
2.1 在生產中,許多設備的能耗都與機組的轉速有關,
根據公式:Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 P1/P2=(n1/n2)3知道:電機調速運行,需要的流量減少時,電動機的轉數降低,消耗的能量將會明顯減少。
2.2 變頻調速技術可靠,可廣泛用于煉油企業中的風機、水泵、油泵等異步電機上,節電效果明顯,一般節電在30%以上。
2.3 采用變頻調速器帶動異步電機的調速方式,可以實現從零轉數到任意轉數的平滑啟動,電流小,升速快,沒有啟動時的沖擊電流。而且保護功能完善,操作方便、準確,調節精度高。
2.4可延長機泵的使用壽命。由于電機長期在低于額定轉速的狀態下運行,電機及風機的軸承不易損壞,電機發熱量也減少了。停機時間減少,節約了大量維修費用。
3 常減壓裝置適用選型和效益估算
根據變頻的應用效果及油泵的運行現狀,可以首先選擇常減壓裝置的一、二中段回流油泵、常頂及一、二、三線泵,減一線泵安裝變頻器。控制采用閉環、調節閥控制可以互相切換的方案。
我廠常減壓裝置,主要機泵的能力可以達到每年加工原油250×104 t。而實際生產中,每年的實際加工量為(200~250)×104t。泵的功率消耗較大,去年電單耗為2.11 Kg標油/噸。實物量1.67×107—1.94 ×107千瓦時, 如果采用變頻調速,單從節電量來說,每減少耗電量1%,則折合人民幣: 1.94×107×0.01×0.42=81480元,因此利用變頻調速,為常減壓節能降耗是具有較大的潛力。
4 變頻選型注意的問題
變頻器雖然有許多優點,但是,在使用過程中,尚需注意下列問題
4.1選用變頻器時一定要滿足工藝要求,對負荷較高且運行情況變化不頻繁的機泵不易采用變頻器。
4.2電機匹配的變頻器功率一般要選定等于或高于電機功率(額定電流),選型要選用等級較高的,且能滿足裝置與儀表配套的變頻器。
4.3用在變化較明顯,需要對液位的調整有要求的地方,通過控制液面,改變機泵轉速,進而調節流量。使用效果較好,穩定性好。
結語
在變頻技術的實踐上遼石化、大慶石化都采用了不少變頻技術,一方面降低系統操作壓力。另一方面節能效果也非常明顯。而大慶石化將變頻技術與DCS對接,完成系統控制,平穩降低了換熱器壓力變化,減少了換熱器泄露。而我廠常減壓機泵對變頻調速的應用,在操作平穩和節能降耗上會有更好的前景,對我廠的技術革新和變頻技術的掌握和推廣應用也具有重大意義。
參考文獻
[1]張燕賓.SPWM變頻調速應用技術(第4版)[M].北京:機械工業出版社,2012.
[2]馬小亮.高性能變頻調速及其典型控制系統[M]. 北京:機械工業出版社,2010.endprint