伏紅生
(徐州壓力機械有限公司 技術中心,江蘇 徐州 221004)
汽車縱梁液壓機是汽車制造業的關鍵設備,直接關系到汽車整車可靠和安全。它是由多臺普通液壓機,通過專用的聯動墊板將活動梁(一般液壓機稱之為滑塊)剛性連接在一起,配合各自的供油閥或泵的控制,來保證滑塊的同步運行,壓制加工出合格的汽車縱梁。80年代以前,我國主要依靠國外進口,成本高,配件供應、使用維修都不方便。80年代后,隨著我國液壓機技術和控制技術水平的日益提高,我國液壓機制造企業與濟南鑄鍛研究所合作,生產了一批同步控制系統,該同步控制系統是采用自整角機構成的傳感器系統,測量接受機和發送機的異步電壓信號,控制滑塊油缸的比例閥(或泵),從而使滑塊運行同步。該專用同步系統未形成批量生產,自整角機安裝和傳動復雜,對相位差和傳動方向有一定要求,維護不方便。隨著PLC控制技術拓飛速發展,控制模塊不斷開發,指令更加豐富,采用基于PLC的同步控制系統取代之前的專用同步控制裝置的條件已成熟。

圖1 PLC,PT同步控制系統配置圖
該系統選用磁尺作為液壓機各滑塊的位移傳感器,檢測各自的位置,其位置數據送至PLC,通過編制程序進行顯示、比較,以中間滑塊為基準滑塊,兩側滑塊為同步滑塊,檢測兩側同步滑塊與基準滑塊的位移差,來判斷同步滑塊與基準滑塊的位置關系和運動速度,自動減小或增大比例閥(或泵)的控制量,從而控制同步滑塊與基準滑塊同步運行。
如圖1所示為該同步控制系統的組成示意圖。
根據多年使用經驗,我們選擇了OMRON CS1系統PLC作為控制核心,該系列PLC基板防護性好,可靠性高,模塊種類全,指令豐富。PLC主要控制件的CPU選用CS1WCPU42H,作為程序處理、貯存并與上位機通訊之用,普通I/O模塊控制油壓機動作,通訊模塊方便與觸摸屏通訊,模擬量輸入模塊CSW-AD081-V1用于位移傳感器的模擬信號輸入,一般選用4~20mA,對應于0~1000mm,模擬量輸出 CS1W-DA041,3 路 比例泵閥的模擬量(±10V)的控制輸出。

圖2 同步系統程序調整試流程圖
采用NS10-TV001B,主要用于滑塊位移、速度、壓力、保壓時間等參數的顯示、設定;比例閥泵的控制量變化速率的監測和調整。
采用巴魯夫(精度0.01mm)位移傳感器,信號為4~20mA,對應位移0~1000mm。
采用 Atos比例閥,DLHZO-TE-040 L73,±10V,對應于流量27~40l/min,1V=10%的閥的行程,該系列比例閥動、靜態特性穩定,過濾要求低,可靠性高。
利用OMRON CX-One集成軟件平臺的CXProgramer進行詳細的I/O表的創建,編制控制程序,可以是指令編程,也可以是梯形圖編程,兩者可相互轉化,一般用梯形圖編程。首先對模擬量模塊進行初始化,設定信號的類型,電壓還是電流,信號的范圍,分辨率4000還是8000,輸入/輸出的啟動條件。將各位移傳感器的位移讀入轉化成實數,換算出各自的位置值和運動速度。將同步滑塊的位置與基準滑塊比較,判斷出比例閥的控制方向,調節控制量的變化速率,保持同步滑塊與基準滑塊的位置差不超過3mm。選用帶位置反饋的比例閥提高了系統的同步精度。程序調試流程圖如圖2所示。
先不加聯動板,滑塊空載運動,消除各種阻尼,調節各自比例閥,觀察不裝聯動板時同步狀況,反復運行一段時間后,找出各自比例閥的初始量和增減變化速率。壓機閉模,傳感器位移調整一致,設定好相關參數,加上聯動板,試運行,觀察同步狀態,調整比例閥的初始值和變化速率,使同步滑塊都與基準滑塊在一定范圍±3mm內同步。
基于PLC的同步控制系統采用成熟可靠的PLC控制技術,模擬量傳感器配合觸摸屏,提高同步系統的可視性和可靠性,便于根據用戶和市場的變化改變控制系統,滿足用戶的技術要求,安裝調試簡單方便,參數顯示和設定一目了然。在多臺汽車縱梁液壓機改造中取得了很好的應用效果。
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