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水泥穩(wěn)定就地冷再生結(jié)構(gòu)與材料設(shè)計(jì)優(yōu)化

2014-09-26 22:04:51尚同羊馬慶偉彌海晨

尚同羊+馬慶偉+彌海晨

摘 要:通過對某國道舊路面狀況評價(jià)及交通量調(diào)查,確定水泥穩(wěn)定就地冷再生的再生厚度;并在配合比設(shè)計(jì)中添加不同規(guī)格的新料,分析其對混合料強(qiáng)度的影響。結(jié)果表明:當(dāng)舊瀝青路面材料骨料偏少時(shí),摻加規(guī)格為10~20 mm的新料可以有效提高再生混合料的強(qiáng)度。

關(guān)鍵詞:就地冷再生;骨料;配合比;混合料強(qiáng)度

中圖分類號:U418.8 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

0 引 言

水泥穩(wěn)定就地冷再生技術(shù),可以100%利用舊瀝青面層和基層舊料,不僅能提高路面的整體強(qiáng)度,還有利于節(jié)約能源和大量筑路材料,降低工程造價(jià)。因此,將舊瀝青路面水泥穩(wěn)定就地冷再生技術(shù)在公路改建和大中修建設(shè)中推廣應(yīng)用非常必要[1-2]。

本文依托陜西省某國道,對其舊路面狀況進(jìn)行評價(jià),選取水泥穩(wěn)定就地冷再生作為舊瀝青路面修補(bǔ)方案,并著重對冷再生結(jié)構(gòu)與材料設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,以期提高水泥穩(wěn)定就地冷再生的應(yīng)用效果。

1 工程概況

1.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù)

本試驗(yàn)段位于陜西省某國道,通過對舊路面狀況評價(jià)、交通量調(diào)查及相關(guān)材料指標(biāo)測定,得到本試驗(yàn)段路面結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)依據(jù),見表1。

1.2 舊路病害調(diào)查

因車輛超重超載,舊路面產(chǎn)生了比較嚴(yán)重的損壞,主要表現(xiàn)為:表面層剝落、坑槽、網(wǎng)裂和局部沉陷等(圖1);且由于老路局部路段線形較差,導(dǎo)致路表面積水比較嚴(yán)重(圖2)。通過對舊路彎沉的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)彎沉值為70~80(0.01 mm),說明舊路承載力不足。

通過對該路段交通量調(diào)查發(fā)現(xiàn),貨車在通行車輛中所占比重較大,超限超載現(xiàn)象嚴(yán)重,再加上重載車輛車流量持續(xù)增長,導(dǎo)致路面產(chǎn)生各種病害,交通事故頻發(fā)。

2 再生厚度的確定

2.1 路面再生結(jié)構(gòu)組合及參數(shù)

根據(jù)本地區(qū)的路用材料,結(jié)合已有工程經(jīng)驗(yàn)與典型結(jié)構(gòu)[3-4],擬定路面再生結(jié)構(gòu)組合及參數(shù)見表2。

采用BISAR3.0軟件對上述路面結(jié)構(gòu)層進(jìn)行計(jì)算,其中采用雙圓均布豎向荷載作為作用荷載,荷載圓半徑為10.65 cm,輪胎壓力為0.7 MPa。

2.2 確定再生厚度

經(jīng)計(jì)算知,當(dāng)再生厚度H=15 cm時(shí),設(shè)計(jì)彎沉LS=33.9(0.01 mm);當(dāng)H=20 cm時(shí),LS=29.9 (0.01 mm);當(dāng)H=25 cm時(shí),LS=26.5(0.01 mm)。由此擬定,滿足設(shè)計(jì)彎沉LS為30(0.01 mm)要求的再生層厚度為20 cm。

對再生厚度為20 cm時(shí)的各結(jié)構(gòu)層層底拉應(yīng)力σm驗(yàn)算可知:上面層為-0.14 MPa(即該層底僅受壓、不受拉),下面層為0.037 MPa,再生層為0.27 MPa。該路面結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計(jì)彎沉與容許拉應(yīng)力的設(shè)計(jì)要求,因此確定再生厚度為20 cm。

3 配合比設(shè)計(jì)

3.1 換算公式

再生混合料中基層、面層以及新料所占比例既影響再生混合料的級配組成和強(qiáng)度,也直接決定再生厚度。本節(jié)利用換算公式確定新料的添加比例以及添加規(guī)格,其中單位面積內(nèi)不同材料的質(zhì)量換算公式如式(1)所示,不同材料的質(zhì)量比換算如式(2)所示。

(2)式中:Mi為每平方厘米面積內(nèi)不同材料在再生混合料中的質(zhì)量(g);i表示面層、基層、新料和再生層不同的結(jié)構(gòu)層;Hi為不同結(jié)構(gòu)層的厚度(cm);ρi為不同結(jié)構(gòu)層的混合料的毛體積密度(g·cm-3);Pi為不同材料在再生混合料中的質(zhì)量比(%);Mr為再生層在每平方厘米面積內(nèi)的質(zhì)量(g·cm-2)。

按照相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的方法對本工程所用的面層銑刨料、基層銑刨料以及新料的毛體積相對密度進(jìn)行測定,并通過本路段相關(guān)試驗(yàn)資料及類似工程經(jīng)驗(yàn)擬定再生層的最大干密度,結(jié)果如表3所示。

3.2 試驗(yàn)條件

本次試驗(yàn)按照《公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》(JTJ E51—2009)中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,采用重型擊實(shí)確定混合料的最大干密度和最佳含水量。試件均按最大干密度和最佳含水量以試件容量控制,采用靜力壓實(shí)法制備。在養(yǎng)生室常溫濕氣養(yǎng)生7 d(飽水24 h)。無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)采用Φ15×15 cm試件。將飽水24 h后的試件放到路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀的升降臺上,使試件的形變以1 mm·min-1的等速率增加,進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。

3.3 舊銑刨料的評價(jià)

本著節(jié)約資源、充分利用舊料的原則,在保證下承層不小于12 cm的前提下,擬將面層7 cm全部銑刨,基層銑刨13 cm,可見舊銑刨料的銑刨厚度為20 cm可滿足設(shè)計(jì)中對再生厚度的要求(如銑刨厚度不滿足再生厚度要求,則跳過此步驟直接進(jìn)行添加新料的配合比設(shè)計(jì))。因此首先對舊銑刨料進(jìn)行級配合成,看其合成級配能否滿足再生級配要求。

圖3 銑刨瀝青面層和基層混合料合成級配 由表4和圖3可以看出,作為再生基層,銑刨舊料的合成級配中,19 mm篩孔超出規(guī)定的級配范圍上限,且合成級配中大于4.75 mm的集料含量為61.9%(合成級配總質(zhì)量百分率100%減去4.75 mm通過率38.1%之差),說明舊銑刨料中粗集料過少,應(yīng)采取添加新骨料的方式來增加骨料比例。

考慮到銑刨料中所含灰土比例較大,所以在確定水泥現(xiàn)場冷再生時(shí)也需要添加一部分骨料來優(yōu)化級配,以提高其強(qiáng)度。另一方面,由于現(xiàn)場通過再生機(jī)銑刨基層和面層時(shí)難免會(huì)破碎大顆粒的骨料,所以添加的新料粒徑不能太小。

基于上述對舊銑刨料的分析評價(jià),在配合比設(shè)計(jì)中決定分別添加10~20 mm和10~30 mm的新料,對比分析不同規(guī)格的新料對混合料強(qiáng)度的影響,以確定添加新料的規(guī)格。

3.4 配合比設(shè)計(jì)

3.4.1 添加水泥+10~20 mm新料

出于節(jié)省新料的考慮,先擬定再生厚度增加至22 cm。經(jīng)式(1)、(2)計(jì)算可知,Pb=60%,Ps=38%,Pn=2%。此再生方案反映在級配組成上如表5所示。endprint

由表5可知,添加2%的10~20 mm新料后,再生料合成級配有所改善,但4.75 mm以上集料含量為62.7%,骨料含量偏少,說明還需要添加新骨料。

將再生厚度增加至24 cm,經(jīng)式(1)、(2)計(jì)算可知,Pb=55%,Ps=35%,Pn=10%。此再生方案反應(yīng)在級配組成上如表6所示。通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定水泥劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度。結(jié)果不滿足規(guī)定中“7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度不小于2.5 MPa”的要求。因此,舊料經(jīng)銑刨破碎后粗料減少,添加10%的10~20 mm新料不足以改善級配,不能滿足強(qiáng)度要求。

3.4.2 添加水泥+石灰+10~20 mm新料

根據(jù)第一組試驗(yàn)情況,基于該段基層是二灰土基層的考慮,第二組試驗(yàn)通過添加石灰以提高再生混合料的強(qiáng)度,級配同第一組試驗(yàn)。

通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定各水泥和石灰劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,并測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度,結(jié)果仍然不符合規(guī)定,說明本級配也不滿足要求。

3.4.3 添加水泥+10~30 mm新料

根據(jù)上述兩組試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)添加10~20 mm新料雖能提高再生混合料中的粗骨料比例,但再生混合料骨架效果不明顯,強(qiáng)度無法滿足規(guī)范要求。因此,第三組試驗(yàn)采用10~30 mm的新料來改善基層灰土,以便提高其強(qiáng)度,級配同第一組試驗(yàn)。

經(jīng)式(1)、(2)計(jì)算可知,Pb=55%,Ps=35%,Pn=10%。此再生方案反映在級配組成上如表7所示,合成級配曲線如圖4所示。

通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定各水泥劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,如表8所示。由圖4 舊路面混合料水泥冷再生合成級配表8可知,水泥用量為5%時(shí),混合料效果最佳。并在此基礎(chǔ)上靜壓成型試件,測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為3.103 MPa,達(dá)到規(guī)定要求,說明添加10~30 mm新料后對骨料強(qiáng)度提高顯著。

根據(jù)式(1)可得,再生層Mr=Hrρ=24×2=48 g,再由式(2)推導(dǎo)得M10~30= P10~30×Mr=4.8 g,進(jìn)而得出H10~30 =M10~30/ρ10~30=4.8/1.523=3.15 cm≈3 cm。

4 結(jié) 語

通過試驗(yàn)得出以下結(jié)論。

(1) 針對舊瀝青路面材料骨料偏少的情況,通過摻加10%偏大粒徑的新骨料,可有效提高混合料的強(qiáng)度,并且可以有效利用舊路面材料。

(2) 根據(jù)室內(nèi)對比試驗(yàn)研究得出,在5%水泥用量下,面層∶基層∶10~30 mm添加新料=35∶55∶10時(shí),再生混合料的合成級配較好,再生混合料的各項(xiàng)指標(biāo)均滿足規(guī)定要求,且能最大程度地利用廢舊料,可應(yīng)用于工程實(shí)踐。

(3) 根據(jù)本路段路面結(jié)構(gòu)狀況,建議本路段的施工方案為:銑刨原路面的7 cm瀝青面層和13 cm基層,在原路面上松鋪3 cm厚的10~30 mm碎石新料,采用5%的水泥進(jìn)行水泥穩(wěn)定就地冷再生。該施工方案可供其他工程借鑒。

參考文獻(xiàn):

[1] 王 艷,倪富健,李再新.水泥穩(wěn)定碎石混合料疲勞性能[J].中國公路學(xué)報(bào),2009,9(4):10-14.

[2] 陳玉紅.水泥穩(wěn)定再生混合料的力學(xué)性能分析[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2012,29(10):65-67.

[3] 眭封云.對水泥穩(wěn)定就地冷再生技術(shù)設(shè)計(jì)的探討[J].鹽城工學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,25(2):70-73.

[4] 薛躍武,賈廣平.瀝青路面水泥就地冷再生施工技術(shù)[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2012,29(1):50-63.

[責(zé)任編輯:袁寶燕]endprint

由表5可知,添加2%的10~20 mm新料后,再生料合成級配有所改善,但4.75 mm以上集料含量為62.7%,骨料含量偏少,說明還需要添加新骨料。

將再生厚度增加至24 cm,經(jīng)式(1)、(2)計(jì)算可知,Pb=55%,Ps=35%,Pn=10%。此再生方案反應(yīng)在級配組成上如表6所示。通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定水泥劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度。結(jié)果不滿足規(guī)定中“7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度不小于2.5 MPa”的要求。因此,舊料經(jīng)銑刨破碎后粗料減少,添加10%的10~20 mm新料不足以改善級配,不能滿足強(qiáng)度要求。

3.4.2 添加水泥+石灰+10~20 mm新料

根據(jù)第一組試驗(yàn)情況,基于該段基層是二灰土基層的考慮,第二組試驗(yàn)通過添加石灰以提高再生混合料的強(qiáng)度,級配同第一組試驗(yàn)。

通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定各水泥和石灰劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,并測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度,結(jié)果仍然不符合規(guī)定,說明本級配也不滿足要求。

3.4.3 添加水泥+10~30 mm新料

根據(jù)上述兩組試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)添加10~20 mm新料雖能提高再生混合料中的粗骨料比例,但再生混合料骨架效果不明顯,強(qiáng)度無法滿足規(guī)范要求。因此,第三組試驗(yàn)采用10~30 mm的新料來改善基層灰土,以便提高其強(qiáng)度,級配同第一組試驗(yàn)。

經(jīng)式(1)、(2)計(jì)算可知,Pb=55%,Ps=35%,Pn=10%。此再生方案反映在級配組成上如表7所示,合成級配曲線如圖4所示。

通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定各水泥劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,如表8所示。由圖4 舊路面混合料水泥冷再生合成級配表8可知,水泥用量為5%時(shí),混合料效果最佳。并在此基礎(chǔ)上靜壓成型試件,測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為3.103 MPa,達(dá)到規(guī)定要求,說明添加10~30 mm新料后對骨料強(qiáng)度提高顯著。

根據(jù)式(1)可得,再生層Mr=Hrρ=24×2=48 g,再由式(2)推導(dǎo)得M10~30= P10~30×Mr=4.8 g,進(jìn)而得出H10~30 =M10~30/ρ10~30=4.8/1.523=3.15 cm≈3 cm。

4 結(jié) 語

通過試驗(yàn)得出以下結(jié)論。

(1) 針對舊瀝青路面材料骨料偏少的情況,通過摻加10%偏大粒徑的新骨料,可有效提高混合料的強(qiáng)度,并且可以有效利用舊路面材料。

(2) 根據(jù)室內(nèi)對比試驗(yàn)研究得出,在5%水泥用量下,面層∶基層∶10~30 mm添加新料=35∶55∶10時(shí),再生混合料的合成級配較好,再生混合料的各項(xiàng)指標(biāo)均滿足規(guī)定要求,且能最大程度地利用廢舊料,可應(yīng)用于工程實(shí)踐。

(3) 根據(jù)本路段路面結(jié)構(gòu)狀況,建議本路段的施工方案為:銑刨原路面的7 cm瀝青面層和13 cm基層,在原路面上松鋪3 cm厚的10~30 mm碎石新料,采用5%的水泥進(jìn)行水泥穩(wěn)定就地冷再生。該施工方案可供其他工程借鑒。

參考文獻(xiàn):

[1] 王 艷,倪富健,李再新.水泥穩(wěn)定碎石混合料疲勞性能[J].中國公路學(xué)報(bào),2009,9(4):10-14.

[2] 陳玉紅.水泥穩(wěn)定再生混合料的力學(xué)性能分析[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2012,29(10):65-67.

[3] 眭封云.對水泥穩(wěn)定就地冷再生技術(shù)設(shè)計(jì)的探討[J].鹽城工學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,25(2):70-73.

[4] 薛躍武,賈廣平.瀝青路面水泥就地冷再生施工技術(shù)[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2012,29(1):50-63.

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由表5可知,添加2%的10~20 mm新料后,再生料合成級配有所改善,但4.75 mm以上集料含量為62.7%,骨料含量偏少,說明還需要添加新骨料。

將再生厚度增加至24 cm,經(jīng)式(1)、(2)計(jì)算可知,Pb=55%,Ps=35%,Pn=10%。此再生方案反應(yīng)在級配組成上如表6所示。通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定水泥劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度。結(jié)果不滿足規(guī)定中“7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度不小于2.5 MPa”的要求。因此,舊料經(jīng)銑刨破碎后粗料減少,添加10%的10~20 mm新料不足以改善級配,不能滿足強(qiáng)度要求。

3.4.2 添加水泥+石灰+10~20 mm新料

根據(jù)第一組試驗(yàn)情況,基于該段基層是二灰土基層的考慮,第二組試驗(yàn)通過添加石灰以提高再生混合料的強(qiáng)度,級配同第一組試驗(yàn)。

通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定各水泥和石灰劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,并測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度,結(jié)果仍然不符合規(guī)定,說明本級配也不滿足要求。

3.4.3 添加水泥+10~30 mm新料

根據(jù)上述兩組試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)添加10~20 mm新料雖能提高再生混合料中的粗骨料比例,但再生混合料骨架效果不明顯,強(qiáng)度無法滿足規(guī)范要求。因此,第三組試驗(yàn)采用10~30 mm的新料來改善基層灰土,以便提高其強(qiáng)度,級配同第一組試驗(yàn)。

經(jīng)式(1)、(2)計(jì)算可知,Pb=55%,Ps=35%,Pn=10%。此再生方案反映在級配組成上如表7所示,合成級配曲線如圖4所示。

通過重型擊實(shí)試驗(yàn),確定各水泥劑量下冷再生混合料的最大干密度和最佳含水量,如表8所示。由圖4 舊路面混合料水泥冷再生合成級配表8可知,水泥用量為5%時(shí),混合料效果最佳。并在此基礎(chǔ)上靜壓成型試件,測定其7 d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為3.103 MPa,達(dá)到規(guī)定要求,說明添加10~30 mm新料后對骨料強(qiáng)度提高顯著。

根據(jù)式(1)可得,再生層Mr=Hrρ=24×2=48 g,再由式(2)推導(dǎo)得M10~30= P10~30×Mr=4.8 g,進(jìn)而得出H10~30 =M10~30/ρ10~30=4.8/1.523=3.15 cm≈3 cm。

4 結(jié) 語

通過試驗(yàn)得出以下結(jié)論。

(1) 針對舊瀝青路面材料骨料偏少的情況,通過摻加10%偏大粒徑的新骨料,可有效提高混合料的強(qiáng)度,并且可以有效利用舊路面材料。

(2) 根據(jù)室內(nèi)對比試驗(yàn)研究得出,在5%水泥用量下,面層∶基層∶10~30 mm添加新料=35∶55∶10時(shí),再生混合料的合成級配較好,再生混合料的各項(xiàng)指標(biāo)均滿足規(guī)定要求,且能最大程度地利用廢舊料,可應(yīng)用于工程實(shí)踐。

(3) 根據(jù)本路段路面結(jié)構(gòu)狀況,建議本路段的施工方案為:銑刨原路面的7 cm瀝青面層和13 cm基層,在原路面上松鋪3 cm厚的10~30 mm碎石新料,采用5%的水泥進(jìn)行水泥穩(wěn)定就地冷再生。該施工方案可供其他工程借鑒。

參考文獻(xiàn):

[1] 王 艷,倪富健,李再新.水泥穩(wěn)定碎石混合料疲勞性能[J].中國公路學(xué)報(bào),2009,9(4):10-14.

[2] 陳玉紅.水泥穩(wěn)定再生混合料的力學(xué)性能分析[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2012,29(10):65-67.

[3] 眭封云.對水泥穩(wěn)定就地冷再生技術(shù)設(shè)計(jì)的探討[J].鹽城工學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,25(2):70-73.

[4] 薛躍武,賈廣平.瀝青路面水泥就地冷再生施工技術(shù)[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2012,29(1):50-63.

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