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淺談煤質(zhì)和配煤技術(shù)對(duì)Shell煤氣化的影響

2014-10-21 01:26:17孫龍會(huì)張美美武占強(qiáng)
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年31期

孫龍會(huì) 張美美 武占強(qiáng)

摘 要:簡(jiǎn)單介紹了煤質(zhì)對(duì)Shell煤氣化工藝的影響。根據(jù)本地煤質(zhì)特性,應(yīng)用配煤技術(shù),通過(guò)改變煤種、調(diào)節(jié)配煤比例,得到了適合Shell氣化爐運(yùn)行的配煤方案。

關(guān)鍵詞:配煤技術(shù);Shell煤氣化;煤質(zhì);灰熔點(diǎn)

1 目的及意義

原則上說(shuō)殼牌煤氣化技術(shù)適用的煤種較為廣泛,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,單一煤種的氣化仍然存在較多問(wèn)題。這些問(wèn)題不僅影響粉煤氣化裝置的長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行,同時(shí)也制約了其運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)粉煤氣化裝置均使用配煤技術(shù),通過(guò)配煤技術(shù)的合理利用,不僅能降低粉煤氣化裝置的氧耗、煤耗及能耗,還能提高氣化效率,從而提高裝置的經(jīng)濟(jì)使用性。因此,配煤的好壞和穩(wěn)定煤質(zhì)的措施是保障殼牌煤氣化裝置穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。

2 煤質(zhì)對(duì)Shell煤氣化裝置影響

2.1 煤灰組成及含量

煤灰分的主要組成為氧化硅(SiO2)和氧化鋁(Al2O3),對(duì)灰的黏結(jié)性影響較大。殼牌氣化采用以渣掛渣來(lái)保護(hù)水冷壁,若灰含量低,則掛渣效果不好,無(wú)法起到保護(hù)爐壁的作用,縮短氣化爐的使用壽命。而灰分含量大,合成氣冷卻器(SGC)積灰明顯,降低換熱效果,同時(shí)增加了U1400結(jié)渣和U1500堵灰的幾率;同時(shí)灰渣會(huì)帶走大量的熱,未達(dá)到生產(chǎn)需求須氣增大氧煤比,熱效率降低,影響裝置的生產(chǎn)能力。所以嚴(yán)重時(shí)灰分高會(huì)導(dǎo)致氣化爐事故停車。[1]Shell氣化灰分含量要求為12~23%。鶴壁本地煤種的煤灰成分及含量與殼牌(鶴壁)設(shè)計(jì)煤種相差較大,若單獨(dú)使用容易,SGC易嚴(yán)重積灰,換熱效果差,且排渣困難,15單元堵灰?guī)茁噬仙C夯曳纸M分中的SiO2和Al2O3對(duì)Shell氣化爐合成氣冷卻器的積灰影響較大,當(dāng)SiO2/Al2O3<1.4時(shí)堵渣現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn),當(dāng)SiO2/Al2O3<1.6時(shí),合成氣冷卻器會(huì)有大量積灰。但硅鋁比在2.0左右時(shí),灰熔點(diǎn)在1350℃左右為最佳,可以減緩或防止合成氣冷卻器積灰。

2.2 揮發(fā)分

煤揮發(fā)分的高低反應(yīng)煤反應(yīng)活性的強(qiáng)弱。揮發(fā)分越高,反應(yīng)活性越強(qiáng),越有利于氣化反應(yīng),但高揮發(fā)性的煤易氧化甚至自燃,不僅給運(yùn)輸和儲(chǔ)存帶來(lái)不便,更增加了磨煤和煤粉輸送單元操作難度。因此,殼牌氣化要求Shell粉煤氣化要求煤中揮發(fā)分不超過(guò)35%。

2.3 灰熔點(diǎn)

灰熔點(diǎn)是指煤灰的軟化、熔融的溫度。灰熔點(diǎn)高,煤灰的軟化、熔融溫度高,氣化操作溫度高,氧耗比大,比煤耗大,對(duì)設(shè)備的使用壽命很大影響。根據(jù)煤種的灰熔點(diǎn)可作決定是否需要配煤和添加相應(yīng)助溶劑。一般將煤種灰熔點(diǎn)控制在1300~1450℃之間,Shell煤氣化一般操作溫度高于灰熔點(diǎn)50~100℃。

2.4 水分

氣化煤的全水分和內(nèi)水越低越好,全水一般控制在12%以下,最好在8.0%左右。內(nèi)水衡量煤質(zhì)的形成年限和種類,一般要求 5.0%以下,這樣有利于原料煤的輸送和加壓下料,避免堵塞和增加磨煤干燥負(fù)荷,影響生產(chǎn)。

3 配煤技術(shù)對(duì)殼牌煤氣化的影響

氣化煤質(zhì)的灰分、揮發(fā)分、水分、以及灰熔融性、煤灰黏度等指標(biāo)對(duì)氣化爐裝置的運(yùn)行穩(wěn)定有著至關(guān)重要的影響。因此原料煤選備、煤質(zhì)的穩(wěn)定成為煤氣化生產(chǎn)的難題。這就需要根據(jù)氣化煤的煤質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù),運(yùn)用配煤技術(shù)來(lái)維持煤質(zhì)的穩(wěn)定,從而保證氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

配煤技術(shù)基本原理是利用不同煤種各自組成成分、物理和化學(xué)性質(zhì)的差異,相互取長(zhǎng)補(bǔ)短,使最終配出的混合煤在性能指標(biāo)上達(dá)到最佳狀態(tài),以滿足用戶對(duì)煤質(zhì)的質(zhì)量要求。[2]配煤的實(shí)質(zhì)就是一種改善氣化煤種品質(zhì)的過(guò)程,即為了使氣化煤種的質(zhì)量滿足Shell氣化的煤質(zhì)要求,把不同性質(zhì)氣化用煤按照事先計(jì)算好的比例進(jìn)行均勻混配,從而得到一種灰熔點(diǎn)、灰分、揮發(fā)分、硫分等均適合Shell粉煤氣化爐的混煤。配煤技術(shù)可提高生產(chǎn)效率、減少污染物的排放、節(jié)約成本,保證生產(chǎn)裝置“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。

為降低生產(chǎn)成本,我公司主要使用本地煤作為煤氣化裝置的使用煤,但本地煤煤質(zhì)和煤氣化裝置要求數(shù)據(jù)存在較大偏差,從表1本地煤種煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)可以看出,本地煤1、本地煤3煤灰含量>23%,超過(guò)設(shè)計(jì)最大指標(biāo),在高負(fù)荷工況下灰渣量大,排渣困難,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成堵渣;而本地煤2、本地煤4的SiO2/Al2O3與要求數(shù)據(jù)偏差0.7左右,偏差過(guò)大,若單獨(dú)使用,氣化爐合成器冷卻器積灰加快,引起壓差上漲,必然減少運(yùn)行周期。本地煤1、本地煤3及本地煤4的灰熔點(diǎn)>1500℃,超出殼牌煤氣化的操作要求。因此,我們通過(guò)配煤來(lái)調(diào)節(jié)煤質(zhì)中各種組分的含量,使其達(dá)到Shell煤氣化對(duì)煤質(zhì)數(shù)據(jù)的要求。考慮到經(jīng)濟(jì)效益、交通運(yùn)輸?shù)榷喾矫嬉蛩兀谀鼙WC氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的情況下,我們盡量使用鶴壁本地煤種,降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)效益最大化。

4 Shell煤氣化裝置運(yùn)行問(wèn)題及解決辦法

在實(shí)際運(yùn)行中,煤灰組分和含量與設(shè)計(jì)煤中的差異導(dǎo)致合成氣冷卻器十字架(SGC)積灰嚴(yán)重,從2013年3月至2014年7月僅因此停車占到了四次,嚴(yán)重影響Shell氣化爐的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

把2013年3月至2014年7月氣化裝置運(yùn)行周期進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),氣化爐的運(yùn)行周期明顯延長(zhǎng),其中關(guān)鍵的問(wèn)題是減少了合成氣冷卻器的積灰問(wèn)題。通過(guò)調(diào)整配煤方案,運(yùn)行周期顯著提高,最近一次開(kāi)車運(yùn)行周期達(dá)到89天,而且停車時(shí)的壓差為22Kpa。充分說(shuō)明我們通過(guò)調(diào)整和優(yōu)化配煤方案,可以有效的控制氣化爐合成器冷卻器的壓差,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的周期,從而降低了生產(chǎn)成本,直接提高生產(chǎn)效益。要實(shí)現(xiàn)Shell煤氣化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,需要做好以下幾點(diǎn):

(1)穩(wěn)定的煤質(zhì)對(duì)Shell粉氣化裝置運(yùn)行至關(guān)重要,它是氣化裝置能否長(zhǎng)周期連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵所在[3],因此就要采取定時(shí)取樣來(lái)觀察氣化爐入爐煤種的煤質(zhì),如變化較大,立即調(diào)整。

(2)根據(jù)我公司的實(shí)際運(yùn)行情況和Shell 煤氣化的要求,煤質(zhì)達(dá)到要求適合于Shell煤氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

(3)SiO2/Al2O3是影響氣化爐合成氣冷卻器積灰的關(guān)鍵因素之一,本地煤的硅鋁比較低,最低可達(dá)1.2;本地煤與高硅鋁比的煤配燒可以很好的解決Shell氣化爐十字架的積灰問(wèn)題。

(4)通過(guò)配煤,可以有效降低本地煤的灰熔點(diǎn),減少石灰石的添加量,改善灰渣的黏溫特性,使其有利于Shell煤氣化水冷壁掛渣,保護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)行。

5 結(jié)束語(yǔ)

配煤作為一種穩(wěn)定煤質(zhì)改善煤質(zhì)的主要措施,目前在Shell氣化裝置上已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用。文章討論煤質(zhì)和配煤技術(shù)對(duì)Shell煤氣化的影響,通過(guò)在實(shí)踐中應(yīng)用這些配煤理論和優(yōu)化配煤措施,以實(shí)現(xiàn)Shell氣化裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

參考文獻(xiàn)

[1]張鴻儒,張洪剛,郭零.煤質(zhì)對(duì)殼牌煤氣化工藝操作的影響[J].科技創(chuàng)新報(bào)導(dǎo),2012,11:27.

[2]戴財(cái)勝.動(dòng)力配煤的理論與應(yīng)用研究[D].北京:中國(guó)礦業(yè)大學(xué),2005.

[3]吳國(guó)祥.煤質(zhì)變化對(duì)Shell粉煤氣化工藝的影響[J].大氮肥,2011,34(4):273-277.

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